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摘要:对华能上安电厂二期脱硫厂用电方式的深入分析研究,找出单机运行时脱硫侧厂用电运行方式的弊端,通过运行方式的调整解决脱硫侧厂用电薄弱的问题,达到避免因脱硫侧厂用电方式薄弱引起机组非计划停运,修正规程,保证发电机组安全稳定运行。
关键词:脱硫侧厂用电、脱硫变、应急电源、运行方式、快切压板
华能上安电厂二期工程共装设两台国产(2×300MW)亚临界机组,每台锅炉最大连续蒸发量为1100 t/h,于1997年10月投产。当时设计投产时没有配套脱硫系统,2008年鉴于国家环保要求,当年进行二期脱硫环保改造,工程承包方为北京博奇电力科技有限公司,#3、#4机组脱硫系统于2008年6月通过168小时满负荷试运,并于2008年底完成性能考核试验工作。
#3、#4机组脱硫厂用电系统采用在#3、#4发电机出口分别配置一台脱硫变,由本机脱硫变带本机组的脱硫所有电气设备的方式,每台机分别设脱硫6KV、380V段和保安段。在6KV段母線上有母联,2台机互为备用。由于#3、#4机组双机停运,脱硫系统将失去高压电源,机组无法启动,为此,在二单元6KVCS4公用段上设置一个供脱硫应急电源,另外380V脱硫保安段备用电源取自于机组侧保安段。详见系统图一。
图一
机组脱硫变
产品型号:SF9-25000/20
产品型式:三相式,铜绕组、油浸式、无励磁调压变压器。
制造厂家:保定天威特变有限公司。
调压方式:无载调压。
冷却方式:油浸强迫风冷却。
设计参数:
1:额定容量25000MVA,2:高压侧电压20±2×2.5%KV,3:低压侧电压6.3KV,4:高压侧电流721.7A,5:接线组别Dyn1,6:短路阻抗8.23%,7:空载损耗15.4KW,8:负载损耗93.1KW,9:线圈温升65K,10:油面温升55K,11:绕组绝缘等级A级。
二、脱硫变的保护配置
脱硫变保护并入发变组A/B/C套保护中,主要保护功能如下:
1.电气量保护:脱硫变差动保护、脱硫变复合电压过流保护、脱硫变低压闭锁过
流保护、脱硫变限时速断保护、脱硫变零序保护。
2.脱硫变非电量保护主要保护功能如下:除了脱硫变重瓦斯动作于全停外,其他诸如脱硫变油温高(80℃)、脱硫变绕组温度高(100℃)、脱硫变油位、脱硫变压力释放、脱硫变轻瓦斯、脱硫变冷却器全停军动作于信号。
三、脱硫变原规程规定运行方式
1.正常运行脱硫变低压侧馈线开关经脱硫6KV段电源进线开关带本机的6KV脱硫6KV母线,脱硫母线的母联开关与脱硫6KV段电源进线开关可以通过快切装置切换以保证供电;
2.当双机停运时,使用机侧公用段CS4段的脱硫应急电源开关接带4#机组的脱硫6KV母线运行,#3机组脱硫6KV段可以经母联获得,保证脱硫系统的启动用电。
3.当机组并网后通过中压快切装置来切换为正常运行方式。T632与母联T6034,T642与母联T6034以及T642与应急电源T643之间设置快切装置,通过快切压板切换来改变切换方式。
四、原运行方式的弊端
近两年,由于电力市场变化较大,我厂机组停备次数开始增多,二单元#3、#4机组单机运行时间比较多。在本单元某单机运行时,按照原来规程规定,应急电源是冷备用,当机组停机或跳闸时才合入应急电源,这样在下面工况下就会产生问题:
工况一 当#3机或#4机单台机组正常运行,脱硫变高压侧故障发电机直接跳闸,脱硫失去6KV电源,按照规程合入应急电源,以便机组重新启动恢复。
工况二 #3机或#4机单机运行时脱硫变低压侧故障,由于没有备用电源,脱硫段6KV段失电,浆液循环泵全部跳闸,导致机组跳闸。
脱硫段应急电源由于冷备用,没有起到应有的作用,单机运行时有可能因脱硫侧故障引起机组非计划停运。为解决此问题,单机运行时,必须考虑将应急电源热备用。
五、应急电源运行方式优化的探索
原来设计脱硫6KV段配置中压切换装置,#3机脱硫段进线T632与母联T6034可以快切,#4机脱硫段进线T642与母联T6034、T642与应急电源T643通过压板切换实现快切。
应急电源当时设置时是按照脱硫双机停运机组启动时应急设置的,因此,必须考虑应急电源的容量。
第一种情况,#3机或#4机单机高负荷运行时,如果脱硫变低压侧跳闸,启动快切成功,应急电源开关容量能否满足机组高负荷时的脱硫负荷,否则将会过流跳闸导致机组非停。
第二种情况,双机运行时,突然#3机脱硫低压侧故障T632跳闸母联6034转带成功,此时双机运行,如果应急电源热备用,就必须考虑此双机情况下应急电源容量是否满足要求。经过核查,双机运行脱硫侧负荷在两台机组高负荷工况可能达到700A(查历史数据)。当然,此时考虑应急电源容量是按照#4机组脱硫变低压侧发生故障T642跳闸而机组因应急电源切换成功而没有跳闸的极端情况。
实际调查,CS4应急电源馈线开关的容量1250A,2008年脱硫改造时根据当时脱硫负荷来整定的保护定值,整定的额定电流520A(见图2定值),而机组正常满负荷运行时脱硫的最高负荷为3500KW,可见脱硫应急电源能够满足单台机组高负荷时脱硫负荷的运行。近两年应环保深度减排要求,脱硫负荷已经增容,2019年重新核定保护定值后取消2017版过流三段,保留过负荷定值800A9S,双机满负荷时应急电源无法满足脱硫运行需要。
因此,在现阶段在规程中将脱硫应急电源的方式规定如下:
正常运行,#3机、#4机运行,脱硫6KV母线母联T6034热备用,公用段CS4应急电源馈线开关热备用、脱硫侧应急电源进线T643冷备用状态。
#4机停备,#3机单机运行时,脱硫6KV母联T6034热备用,脱硫应急电源T643带6KV4A8母线运行,4A8正常进线T642退出。#4机组启动并网后,尽快通过T642与T643的快切切换为#4机组脱硫变带脱硫负荷,应急电源T643冷备。
#3机停备,#4机单机运行时,脱硫6KV母联T6034运行,脱硫应急T643热备用状态,T642切换压板投应急T643。#3机组并网后,3A8通过T632与T6034快切改为#3脱硫变带#3脱硫负荷,因双机运行,T642快切压板切换为T6034,应急电源T643冷备。
#3或#4机单机停备初期吸收塔冲洗维护时段,脱硫值班员要控制冲洗浆液循环泵的运行台数,查历史数据此时脱硫负荷与运行机组脱硫总负荷可达600A,以控制脱硫段6KV母线进线电流不超500A为宜。
特殊提醒:#3、#4机双机运行时,如果遇到#3脱硫变低压侧故障T632跳闸3A8为#4机脱硫4A8经母联T6034转带,此时应急电源T643应进入热备用。但是,考虑应急电源容量所限,需要申请调度控制二单元双机负荷。
六、总结
通过上面的分析,将运行方式调整后,脱硫电气的可靠性明显增强,并通过修正运行规程将优化的运行方式固定下来,从电气方面有效地防止了机组非停,保证了机组的安全运行。
作者简介:尹高锋1970年02月23日,性别:男,籍贯:河北省石家庄市井陉县 民族:汉大学本科 现有职称:工程师 研究方向:电气运行
关键词:脱硫侧厂用电、脱硫变、应急电源、运行方式、快切压板
华能上安电厂二期工程共装设两台国产(2×300MW)亚临界机组,每台锅炉最大连续蒸发量为1100 t/h,于1997年10月投产。当时设计投产时没有配套脱硫系统,2008年鉴于国家环保要求,当年进行二期脱硫环保改造,工程承包方为北京博奇电力科技有限公司,#3、#4机组脱硫系统于2008年6月通过168小时满负荷试运,并于2008年底完成性能考核试验工作。
#3、#4机组脱硫厂用电系统采用在#3、#4发电机出口分别配置一台脱硫变,由本机脱硫变带本机组的脱硫所有电气设备的方式,每台机分别设脱硫6KV、380V段和保安段。在6KV段母線上有母联,2台机互为备用。由于#3、#4机组双机停运,脱硫系统将失去高压电源,机组无法启动,为此,在二单元6KVCS4公用段上设置一个供脱硫应急电源,另外380V脱硫保安段备用电源取自于机组侧保安段。详见系统图一。
图一
机组脱硫变
产品型号:SF9-25000/20
产品型式:三相式,铜绕组、油浸式、无励磁调压变压器。
制造厂家:保定天威特变有限公司。
调压方式:无载调压。
冷却方式:油浸强迫风冷却。
设计参数:
1:额定容量25000MVA,2:高压侧电压20±2×2.5%KV,3:低压侧电压6.3KV,4:高压侧电流721.7A,5:接线组别Dyn1,6:短路阻抗8.23%,7:空载损耗15.4KW,8:负载损耗93.1KW,9:线圈温升65K,10:油面温升55K,11:绕组绝缘等级A级。
二、脱硫变的保护配置
脱硫变保护并入发变组A/B/C套保护中,主要保护功能如下:
1.电气量保护:脱硫变差动保护、脱硫变复合电压过流保护、脱硫变低压闭锁过
流保护、脱硫变限时速断保护、脱硫变零序保护。
2.脱硫变非电量保护主要保护功能如下:除了脱硫变重瓦斯动作于全停外,其他诸如脱硫变油温高(80℃)、脱硫变绕组温度高(100℃)、脱硫变油位、脱硫变压力释放、脱硫变轻瓦斯、脱硫变冷却器全停军动作于信号。
三、脱硫变原规程规定运行方式
1.正常运行脱硫变低压侧馈线开关经脱硫6KV段电源进线开关带本机的6KV脱硫6KV母线,脱硫母线的母联开关与脱硫6KV段电源进线开关可以通过快切装置切换以保证供电;
2.当双机停运时,使用机侧公用段CS4段的脱硫应急电源开关接带4#机组的脱硫6KV母线运行,#3机组脱硫6KV段可以经母联获得,保证脱硫系统的启动用电。
3.当机组并网后通过中压快切装置来切换为正常运行方式。T632与母联T6034,T642与母联T6034以及T642与应急电源T643之间设置快切装置,通过快切压板切换来改变切换方式。
四、原运行方式的弊端
近两年,由于电力市场变化较大,我厂机组停备次数开始增多,二单元#3、#4机组单机运行时间比较多。在本单元某单机运行时,按照原来规程规定,应急电源是冷备用,当机组停机或跳闸时才合入应急电源,这样在下面工况下就会产生问题:
工况一 当#3机或#4机单台机组正常运行,脱硫变高压侧故障发电机直接跳闸,脱硫失去6KV电源,按照规程合入应急电源,以便机组重新启动恢复。
工况二 #3机或#4机单机运行时脱硫变低压侧故障,由于没有备用电源,脱硫段6KV段失电,浆液循环泵全部跳闸,导致机组跳闸。
脱硫段应急电源由于冷备用,没有起到应有的作用,单机运行时有可能因脱硫侧故障引起机组非计划停运。为解决此问题,单机运行时,必须考虑将应急电源热备用。
五、应急电源运行方式优化的探索
原来设计脱硫6KV段配置中压切换装置,#3机脱硫段进线T632与母联T6034可以快切,#4机脱硫段进线T642与母联T6034、T642与应急电源T643通过压板切换实现快切。
应急电源当时设置时是按照脱硫双机停运机组启动时应急设置的,因此,必须考虑应急电源的容量。
第一种情况,#3机或#4机单机高负荷运行时,如果脱硫变低压侧跳闸,启动快切成功,应急电源开关容量能否满足机组高负荷时的脱硫负荷,否则将会过流跳闸导致机组非停。
第二种情况,双机运行时,突然#3机脱硫低压侧故障T632跳闸母联6034转带成功,此时双机运行,如果应急电源热备用,就必须考虑此双机情况下应急电源容量是否满足要求。经过核查,双机运行脱硫侧负荷在两台机组高负荷工况可能达到700A(查历史数据)。当然,此时考虑应急电源容量是按照#4机组脱硫变低压侧发生故障T642跳闸而机组因应急电源切换成功而没有跳闸的极端情况。
实际调查,CS4应急电源馈线开关的容量1250A,2008年脱硫改造时根据当时脱硫负荷来整定的保护定值,整定的额定电流520A(见图2定值),而机组正常满负荷运行时脱硫的最高负荷为3500KW,可见脱硫应急电源能够满足单台机组高负荷时脱硫负荷的运行。近两年应环保深度减排要求,脱硫负荷已经增容,2019年重新核定保护定值后取消2017版过流三段,保留过负荷定值800A9S,双机满负荷时应急电源无法满足脱硫运行需要。
因此,在现阶段在规程中将脱硫应急电源的方式规定如下:
正常运行,#3机、#4机运行,脱硫6KV母线母联T6034热备用,公用段CS4应急电源馈线开关热备用、脱硫侧应急电源进线T643冷备用状态。
#4机停备,#3机单机运行时,脱硫6KV母联T6034热备用,脱硫应急电源T643带6KV4A8母线运行,4A8正常进线T642退出。#4机组启动并网后,尽快通过T642与T643的快切切换为#4机组脱硫变带脱硫负荷,应急电源T643冷备。
#3机停备,#4机单机运行时,脱硫6KV母联T6034运行,脱硫应急T643热备用状态,T642切换压板投应急T643。#3机组并网后,3A8通过T632与T6034快切改为#3脱硫变带#3脱硫负荷,因双机运行,T642快切压板切换为T6034,应急电源T643冷备。
#3或#4机单机停备初期吸收塔冲洗维护时段,脱硫值班员要控制冲洗浆液循环泵的运行台数,查历史数据此时脱硫负荷与运行机组脱硫总负荷可达600A,以控制脱硫段6KV母线进线电流不超500A为宜。
特殊提醒:#3、#4机双机运行时,如果遇到#3脱硫变低压侧故障T632跳闸3A8为#4机脱硫4A8经母联T6034转带,此时应急电源T643应进入热备用。但是,考虑应急电源容量所限,需要申请调度控制二单元双机负荷。
六、总结
通过上面的分析,将运行方式调整后,脱硫电气的可靠性明显增强,并通过修正运行规程将优化的运行方式固定下来,从电气方面有效地防止了机组非停,保证了机组的安全运行。
作者简介:尹高锋1970年02月23日,性别:男,籍贯:河北省石家庄市井陉县 民族:汉大学本科 现有职称:工程师 研究方向:电气运行