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【摘 要】本文简单分析了SQAS1845减速机更换高速轴过程及技术要求。
【关键词】高速轴;轴向间隙;预紧力;改进措施
SQAS1845减速机用在烧结混合制粒系统,2012年发生高速轴轴承损坏事故数起,造成生产停产,使公司遭受一定的经济损失。因此,我们对减速机高速轴更换过程中做了进一步要求。经过实践检验,效果极佳方案可行。
1.高速轴轴承损坏的原因分析
1.1润滑油路堵塞,润滑油中的颗粒杂质在过滤过程中堵塞过滤器滤芯,轴承润滑油跟不上,干摩擦而引起轴承烧坏。
1.2轴承间隙调整不合理
轴承在工作状态时,温度升高,热膨胀量变大,使轴承游隙减小,以致滚动体卡死,游隙过大,设备振动大,滚动轴承噪音大。
1.3轴承预紧力不合适
紧力过小,轴承径向游隙减小,运行时轴承升温造成轴承滚动体卡死;紧力过大,易造成轴承跑外圆。
2.更换高速轴技术要求(见表1)
3.更换高速轴步骤
3.1拆卸轴承端盖,拆卸上盖螺栓,用顶丝将上盖顶起,用电动葫芦吊起上盖,将旧高速轴吊出,新高速轴调入(成套件,轴承装配好),放入调整环,然后把轴承两端端盖螺栓上紧,有塞尺测量轴承轴向间隙。(见表2)
3.2用清洗剂和钢丝刷把结合面上的油污、灰尘、密封胶等杂质清除干净,在高速轴外圈及哈弗面两侧放上直径为1mm的铅丝,合盖,紧固螺栓。(见表3)
3.3将密封胶均匀地涂在结合面上(注:不要涂进联接的螺纹孔内), 确保能实现有效的密封;联接两部件的螺栓要采用对角紧固的方式,保证受力的均匀,使其完全接触;在紧螺栓的过程中,不断用5丝塞尺测,已塞不进去为准。
4.改进措施
4.1在减速机高速轴壳体上钻眼,加装热电偶,增加测温装置。
4.2在减速机油泵出口加装压力表,观测油压状况。
4.3对设备每周测振一次。
4.4每季度对油品进行检验。
4.5利用定修对过滤器滤芯清洗,超过半年更换。
5.结束语
经过一段时间的生产实践,证明对SAQS1845 减速机更换高速轴更换所提出的措施是可行的,至今再没有发生类似事故,降低了成本,节约了资金,提高了经济效益,保证了设备的稳定、顺行。
【关键词】高速轴;轴向间隙;预紧力;改进措施
SQAS1845减速机用在烧结混合制粒系统,2012年发生高速轴轴承损坏事故数起,造成生产停产,使公司遭受一定的经济损失。因此,我们对减速机高速轴更换过程中做了进一步要求。经过实践检验,效果极佳方案可行。
1.高速轴轴承损坏的原因分析
1.1润滑油路堵塞,润滑油中的颗粒杂质在过滤过程中堵塞过滤器滤芯,轴承润滑油跟不上,干摩擦而引起轴承烧坏。
1.2轴承间隙调整不合理
轴承在工作状态时,温度升高,热膨胀量变大,使轴承游隙减小,以致滚动体卡死,游隙过大,设备振动大,滚动轴承噪音大。
1.3轴承预紧力不合适
紧力过小,轴承径向游隙减小,运行时轴承升温造成轴承滚动体卡死;紧力过大,易造成轴承跑外圆。
2.更换高速轴技术要求(见表1)
3.更换高速轴步骤
3.1拆卸轴承端盖,拆卸上盖螺栓,用顶丝将上盖顶起,用电动葫芦吊起上盖,将旧高速轴吊出,新高速轴调入(成套件,轴承装配好),放入调整环,然后把轴承两端端盖螺栓上紧,有塞尺测量轴承轴向间隙。(见表2)
3.2用清洗剂和钢丝刷把结合面上的油污、灰尘、密封胶等杂质清除干净,在高速轴外圈及哈弗面两侧放上直径为1mm的铅丝,合盖,紧固螺栓。(见表3)
3.3将密封胶均匀地涂在结合面上(注:不要涂进联接的螺纹孔内), 确保能实现有效的密封;联接两部件的螺栓要采用对角紧固的方式,保证受力的均匀,使其完全接触;在紧螺栓的过程中,不断用5丝塞尺测,已塞不进去为准。
4.改进措施
4.1在减速机高速轴壳体上钻眼,加装热电偶,增加测温装置。
4.2在减速机油泵出口加装压力表,观测油压状况。
4.3对设备每周测振一次。
4.4每季度对油品进行检验。
4.5利用定修对过滤器滤芯清洗,超过半年更换。
5.结束语
经过一段时间的生产实践,证明对SAQS1845 减速机更换高速轴更换所提出的措施是可行的,至今再没有发生类似事故,降低了成本,节约了资金,提高了经济效益,保证了设备的稳定、顺行。