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【摘要】文章针对测试资料在S-1井的应用进行分析、总结。通过压降曲线判断气藏类型、并采用压力系数和干扰试井判断井间连通情况,最后利用产能标定指导生产。经过现场实践取得了较好效果。
【关键词】压降曲线;干扰试井;产能标定
一、概况
S-1井是S气田的主力生产井,1990年11月投产,S-1井位于S构造的顶端,开采层位为葡萄花气层,有效厚度5.4m,井控动态储量为2.0766×108m3,采出程度为67.4%。S-1开发历程经历降压上产阶段、稳产阶段、低压低产阶段。
二、测试资料在S-1井的应用
(一)利用压降曲线判断气藏类型
1996年压降曲线末端略有上翘趋势,2004年后上翘明显,但产水量仍然较低,年产水为1.0m3左右,2008年压降曲线可以说明该气井产水量增加,说明该气井为弱边水驱动气藏。
(二)判断井间连通情况
S-1与S-2相邻,S-1井1990年11月投产,S-2井1994年11月投产且从2003年1月份关井至今。从构造位置上看,S-2井构造位置要高于S-1井,两口井之间不发育断层,距离仅为1107m。
从两口井压力系数看,S-1井初期地层压力较高,其压力系数为0.995,压力系数较高,说明该气藏为正常压力系统气藏;而1994年S-2井初期地层压力较低,压力系数仅为0.641,与S-1井初期的压力系数相差较大,说明S-1井投产后地层压力重新分布,随着气藏的开发,地层压力不断下降。而S-2井投产初期地层压力较低,压力系数明显低于S-1井,从而说明S-1井与S-2井是连通的,S-1井地层压力下降导致S-2井地层压力下降。从2003年后S-2井一直关井,S-1井开井,S-2井的地层压力及井口压力一直有回升的趋势,但两口的压力系数基本接近,表明两口井有连通显示。
从干扰试井压力变化曲线可以看出S-1井流压下降,但关井期间S-2井静压也依次下降,也验证了S-2和S-1两口井是连通的(见图1)。
(三)产能标定,指导生产
3.1产能递减规律
从开发数据看,1990-1994年为稳产期,稳产期为4年,从1995年开始,气井的产量有递减趋势。从S-1井不同时间的累计产气量来看,基本为一条直线,因此,认为该井符合指数递减,通过对平均日产气拟合,递减率为14.82%;对合理日产气拟合,递减率为13.41%。因此采用合理产气量生产会缩小递减率,延长气井开采年限。
3.2初期放大生产,稳产期短
根据二项式产能方程标定的S-1合理产量为3.1×104m3和1.6×104m3,由于油田用气需要,初期放大生产,从采气曲线可以看出初期平均日产气达7×104m3,导致稳产期短,油套压下降快,日产水量增大。
3.3后期合理配产,指导生产
根据2003年系统试井资料配产合理产气量为0.95×104m3,从2003年按照合理产气量生产,从采气曲线可以看出压力和水量都比较平稳。
三、认识
(一)、S-1井2009年后没有进行产能测试,导致2009年后对该井的产能计算只能借用以前的资料,由于不同时期产能方程变化较大,对应无阻流量变化亦较大。因此在开发中后期,若始终采用早期建立的稳定产能方程,不仅计算的无阻流量误差较大,而且由此开展的其它工作同样误差较大。建议每年对S-1井进行一次系统试井。
(二)、气井进入低压低产,对测试制度会有影响,建议对其增压开采,降低废弃压力,提高采收率。
参考文献
[1]王玉文等.“确定气井合理产量和预测新井产能方法研究”.《天然气工业》,1993.9
[2]闫健等.“苏里格低渗气井合理分类与配产研究”.《钻采工艺》,2008.05
[3]邓慧等.“一种快速评价气井井间干扰的方法”.《天然气勘探与开发》,2013.7
【关键词】压降曲线;干扰试井;产能标定
一、概况
S-1井是S气田的主力生产井,1990年11月投产,S-1井位于S构造的顶端,开采层位为葡萄花气层,有效厚度5.4m,井控动态储量为2.0766×108m3,采出程度为67.4%。S-1开发历程经历降压上产阶段、稳产阶段、低压低产阶段。
二、测试资料在S-1井的应用
(一)利用压降曲线判断气藏类型
1996年压降曲线末端略有上翘趋势,2004年后上翘明显,但产水量仍然较低,年产水为1.0m3左右,2008年压降曲线可以说明该气井产水量增加,说明该气井为弱边水驱动气藏。
(二)判断井间连通情况
S-1与S-2相邻,S-1井1990年11月投产,S-2井1994年11月投产且从2003年1月份关井至今。从构造位置上看,S-2井构造位置要高于S-1井,两口井之间不发育断层,距离仅为1107m。
从两口井压力系数看,S-1井初期地层压力较高,其压力系数为0.995,压力系数较高,说明该气藏为正常压力系统气藏;而1994年S-2井初期地层压力较低,压力系数仅为0.641,与S-1井初期的压力系数相差较大,说明S-1井投产后地层压力重新分布,随着气藏的开发,地层压力不断下降。而S-2井投产初期地层压力较低,压力系数明显低于S-1井,从而说明S-1井与S-2井是连通的,S-1井地层压力下降导致S-2井地层压力下降。从2003年后S-2井一直关井,S-1井开井,S-2井的地层压力及井口压力一直有回升的趋势,但两口的压力系数基本接近,表明两口井有连通显示。
从干扰试井压力变化曲线可以看出S-1井流压下降,但关井期间S-2井静压也依次下降,也验证了S-2和S-1两口井是连通的(见图1)。
(三)产能标定,指导生产
3.1产能递减规律
从开发数据看,1990-1994年为稳产期,稳产期为4年,从1995年开始,气井的产量有递减趋势。从S-1井不同时间的累计产气量来看,基本为一条直线,因此,认为该井符合指数递减,通过对平均日产气拟合,递减率为14.82%;对合理日产气拟合,递减率为13.41%。因此采用合理产气量生产会缩小递减率,延长气井开采年限。
3.2初期放大生产,稳产期短
根据二项式产能方程标定的S-1合理产量为3.1×104m3和1.6×104m3,由于油田用气需要,初期放大生产,从采气曲线可以看出初期平均日产气达7×104m3,导致稳产期短,油套压下降快,日产水量增大。
3.3后期合理配产,指导生产
根据2003年系统试井资料配产合理产气量为0.95×104m3,从2003年按照合理产气量生产,从采气曲线可以看出压力和水量都比较平稳。
三、认识
(一)、S-1井2009年后没有进行产能测试,导致2009年后对该井的产能计算只能借用以前的资料,由于不同时期产能方程变化较大,对应无阻流量变化亦较大。因此在开发中后期,若始终采用早期建立的稳定产能方程,不仅计算的无阻流量误差较大,而且由此开展的其它工作同样误差较大。建议每年对S-1井进行一次系统试井。
(二)、气井进入低压低产,对测试制度会有影响,建议对其增压开采,降低废弃压力,提高采收率。
参考文献
[1]王玉文等.“确定气井合理产量和预测新井产能方法研究”.《天然气工业》,1993.9
[2]闫健等.“苏里格低渗气井合理分类与配产研究”.《钻采工艺》,2008.05
[3]邓慧等.“一种快速评价气井井间干扰的方法”.《天然气勘探与开发》,2013.7