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[摘 要]大朝山大坝下闸蓄水后,发现9#~10#坝段横缝出现了不同程度的漏水现象,且渗漏量不断增多,威胁大坝安全。为此,通过成因分析,采用骑缝化学阻渗塞的方法,经过精心操作、过程控制等施工手段,成功的解决了横缝异常渗水,同时根据实际遇到的情况提出了有关建议。
[关键词]横缝渗漏 骑缝灌浆 效果 大朝山水电站
中图分类号:Tv543+.2 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2014)07-0153-02
1.工程概况
大朝山水电站位于云南省云县和景东县交界处,是澜沧江下游衔接漫湾水电站的下一个梯级电站。电站枢纽由碾压混凝土重力坝、右岸地下厂房、长尾水隧洞等建筑物组成。坝顶高程906m,最大坝高111m,拦河坝为折线型布置,坝段编号从右岸向左岸排列,共分23个坝段。1#~9#坝段坝轴线方向为N75°W,坝顶长度为213.39m;10#~23#坝段坝轴线方向为N55°E,坝顶长度为247m;两轴线夹角130°。9#坝段为楔形体坝段,坝段宽度15m,下游布置有2#电梯,10#坝段为冲沙孔及1#泄洪底孔坝段,坝段宽24米。
2.渗漏水情况及成因分析
大朝山水电站2001年11月4日下闸蓄水,水库蓄水后,9#~10#坝段横缝的开合度就呈缓慢增大的趋势,且一直存在渗漏现象,2004年12月27日监测人员巡视检查时发现该横缝处有大量渗漏水出现:(1)在9#坝段832m廊道入口处廊道壁上出现了少量渗漏水;(2)在827m廊道9#~10#坝段横缝处出现大量渗漏水;(3)827m廊道帷幕后的排水管满管带压出流。从监测成果上看:(1)大坝的渗水总量有明显的增大,12月27日大坝的渗流总量为:203.58L/min,比上次观测(12月15日)增大了82.56L/s;(2)10#坝段828m横向排水廊道测压管UP10-2~UP10-4(距横缝3.5m)的扬压水位有较大增加,分别比上次观测(12月15日)升高了3.41m、7.16m、1.84m。至2007年年底,横缝渗漏量一直较大,呈周期性变化,在每年2月份最大,9月份最小,与横缝开合度变化较吻合,横缝处渗流量年均为39L/min;测压管UP10-2~UP10-4的扬压水位年变幅较大,与库水位相关。
建设单位对此非常重视,召集设计人员察看现场,讨论研究处理方案,邀请国家电力监管委员会大坝安全监察中心、中国水科院、北京院等单位专家,就9#~10#坝段横缝渗水的处理方案进行了专家咨询。同意设计单位对9#~10#坝段横缝渗水原因的分析,分析认为造成▽832m、▽827m廊道渗水的原因有以下几种可能性:(1)9#~10#坝段横缝处于大坝折线处,变形不协调,致使横缝开合度呈趋势性增大现象,错缝值增加,导致止水结构局部破坏,引发横缝漏水增大;(2)10#坝段838m高程混凝土层面在施工过程中产生的裂缝可能引起渗漏;(3)10#坝段832m廊道顶距冲沙孔和1#泄洪底孔底板仅5m,9#坝段有电梯井及横向连通廊道,结构复杂,混凝土的局部缺陷和细微裂缝可能造成9#坝段基础廊道渗漏。
3.处理方案
根据上述渗漏原因的分析判断,专家组基本同意设计单位提出的9#~10#坝段坝顶骑缝封堵与832m、827m廊道斜穿缝面钻孔灌浆方案。本方案先实施9#~10#坝段坝顶骑缝封堵方案,封堵时间选择在坝体混凝土温度较低的月份。
骑缝化学阻渗塞方案:是在坝顶906m高程止水片下游1m处钻垂直骑缝孔,孔径270mm,孔深81.5m(该处基岩面高程为825m,钻孔深入基岩0.5m),灌注速凝水溶性聚氨酯类化学灌浆材料注入骑缝钻孔中,形成阻渗塞止水。该方案优点是只灌钻孔,施工工艺简单;减少通过缝面流失的浆量,处理造价低,止水效果好;缺点是钻孔精度(1‰)要求较高,一旦发生偏离,则难以保证阻水效果。
斜穿缝面钻孔化灌方案:该方案是分别在832m、827m廊道钻孔穿过9#~10#坝段横缝面进行化学灌浆,灌注水溶性聚氨酯类化学灌浆材料,利用化学材料在横缝内形成一个止水条带来防止渗漏,该方案的优点是采用化学灌浆工艺,操作简便;缺点是全缝面灌注,坝体横缝可能失去伸缩作用,横缝面再次发生变形错动后,化学材料止水带可能会被拉坏,导致横缝面再次出现漏水。
4.堵漏材料选择及施工工艺要求
(1)堵漏材料
9#~10#坝段横缝为永久缝,具有较大的伸缩变形性能,且缝内有水。因此要求化学阻渗塞应具备四个主要性能:一是具有膨胀性,保证阻渗塞塞紧塞牢;二是能适应伸缩缝反复开合变形,具有一定的弹性和柔韧性;三是能在水中快速凝固,不被渗流水冲蚀带走;四是固结体的抗渗性能满足设计防渗要求。根据这些要求,设计采用LW水溶性聚氨酯灌浆材料,是一种快速高效的防渗堵漏化学灌浆材料,对于水工建筑物渗漏、缺陷处理,尤其对建筑物伸缩缝的防渗堵漏效果明显,已在大量的工程中得到广泛应用。该材料主要性能指标如表1:
为了减少浆液流失,降低造价,改进固结体质量,选取合适的凝胶时间,灌浆之前,取定量LW浆液样品和定量的清水进行配合试验,掌握不同浓度浆液的凝结时间,确定施工实践中不同位置和时间所需要的材料配合比,结合孔内渗水速度,从而确定灌浆过程中的有关参数,为实际的施工提供相关依据和指导,保证了灌浆效果。
(2)施工工艺
化学阻渗塞是用普通钻孔灌浆工艺来实现的。其施工工序:开孔→埋孔口管→钻孔→测斜→冲洗孔内残留岩粉→钻孔验收→孔内电视→注水试验→灌浆→检查→封孔等。钻机采用YL-6A型工程钻机,并配套采用导中器和扶正器,每钻进1~2m测斜一次,并通过检查混凝土芯样,以横缝在混凝土芯中间作为标准,经过防斜措施和精心操作,孔垂直度达到了设计要求,9#~10#坝段横缝骑缝孔实际终孔深度为82.5m,按设计要求钻进至81.5m,因未见基岩,经建设单位同意,超钻1m至823.5m高程,终孔后,通过孔内摄像发现了渗漏位置,具体为:840.80m高程附近有少量水渗出,824.18~824.45m高程混凝土存在裂缝并伴有较大的渗水,裂缝宽度约6mm。由于孔内有大量渗水存在,且水位下降缓慢,渗水一直得到补充,在短期内无法对该孔实行灌浆,经施工单位与建设单位协商同意,在827m廊道横缝渗水位置827.5m高程采用高压风钻垂直廊道壁向骑缝孔内钻Ф40排水孔,孔深1m,经过5个小时孔内水位从864.3m高程降低到排水孔孔口827.5m。通过排水孔的排水量初步计算孔内渗流量,渗流量达125L/min。因灌浆孔是骑缝一次造孔,所以灌浆采用双泵双管一次灌浆法,即将灌浆管直通孔底,以浆赶水,遇水固化;注浆时随着浆面的上升,交替拔管,始终保持出浆口淹没在漿液面3m以下,让自由发泡区段与浆面同时上升,从而保证浆柱充填饱满密实和整体连续。由于孔内从866m高程以上至孔口的40m长的孔段为无水干燥环境,可能有潜在的渗漏部位造成浆液损耗,于是在坝顶骑缝孔上游1m,下游1.5m和2.5m横缝位置钻Ф32浅孔,以穿过坝体表面水平橡胶止水为准,安装水管,在施工时向横缝内注入清水,保持横缝湿润;同时,在灌浆管拔管至850m高程时,用水管向孔内沿孔壁注入清水,使清水沿孔壁下流至浆注表面形成一定高度的水柱,随浆柱上升到可能渗漏通道位置时,水体先行填充通道,浆液与缝内水份发生聚合反应,达到堵塞效果,从而防止浆液大量流失。
[关键词]横缝渗漏 骑缝灌浆 效果 大朝山水电站
中图分类号:Tv543+.2 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2014)07-0153-02
1.工程概况
大朝山水电站位于云南省云县和景东县交界处,是澜沧江下游衔接漫湾水电站的下一个梯级电站。电站枢纽由碾压混凝土重力坝、右岸地下厂房、长尾水隧洞等建筑物组成。坝顶高程906m,最大坝高111m,拦河坝为折线型布置,坝段编号从右岸向左岸排列,共分23个坝段。1#~9#坝段坝轴线方向为N75°W,坝顶长度为213.39m;10#~23#坝段坝轴线方向为N55°E,坝顶长度为247m;两轴线夹角130°。9#坝段为楔形体坝段,坝段宽度15m,下游布置有2#电梯,10#坝段为冲沙孔及1#泄洪底孔坝段,坝段宽24米。
2.渗漏水情况及成因分析
大朝山水电站2001年11月4日下闸蓄水,水库蓄水后,9#~10#坝段横缝的开合度就呈缓慢增大的趋势,且一直存在渗漏现象,2004年12月27日监测人员巡视检查时发现该横缝处有大量渗漏水出现:(1)在9#坝段832m廊道入口处廊道壁上出现了少量渗漏水;(2)在827m廊道9#~10#坝段横缝处出现大量渗漏水;(3)827m廊道帷幕后的排水管满管带压出流。从监测成果上看:(1)大坝的渗水总量有明显的增大,12月27日大坝的渗流总量为:203.58L/min,比上次观测(12月15日)增大了82.56L/s;(2)10#坝段828m横向排水廊道测压管UP10-2~UP10-4(距横缝3.5m)的扬压水位有较大增加,分别比上次观测(12月15日)升高了3.41m、7.16m、1.84m。至2007年年底,横缝渗漏量一直较大,呈周期性变化,在每年2月份最大,9月份最小,与横缝开合度变化较吻合,横缝处渗流量年均为39L/min;测压管UP10-2~UP10-4的扬压水位年变幅较大,与库水位相关。
建设单位对此非常重视,召集设计人员察看现场,讨论研究处理方案,邀请国家电力监管委员会大坝安全监察中心、中国水科院、北京院等单位专家,就9#~10#坝段横缝渗水的处理方案进行了专家咨询。同意设计单位对9#~10#坝段横缝渗水原因的分析,分析认为造成▽832m、▽827m廊道渗水的原因有以下几种可能性:(1)9#~10#坝段横缝处于大坝折线处,变形不协调,致使横缝开合度呈趋势性增大现象,错缝值增加,导致止水结构局部破坏,引发横缝漏水增大;(2)10#坝段838m高程混凝土层面在施工过程中产生的裂缝可能引起渗漏;(3)10#坝段832m廊道顶距冲沙孔和1#泄洪底孔底板仅5m,9#坝段有电梯井及横向连通廊道,结构复杂,混凝土的局部缺陷和细微裂缝可能造成9#坝段基础廊道渗漏。
3.处理方案
根据上述渗漏原因的分析判断,专家组基本同意设计单位提出的9#~10#坝段坝顶骑缝封堵与832m、827m廊道斜穿缝面钻孔灌浆方案。本方案先实施9#~10#坝段坝顶骑缝封堵方案,封堵时间选择在坝体混凝土温度较低的月份。
骑缝化学阻渗塞方案:是在坝顶906m高程止水片下游1m处钻垂直骑缝孔,孔径270mm,孔深81.5m(该处基岩面高程为825m,钻孔深入基岩0.5m),灌注速凝水溶性聚氨酯类化学灌浆材料注入骑缝钻孔中,形成阻渗塞止水。该方案优点是只灌钻孔,施工工艺简单;减少通过缝面流失的浆量,处理造价低,止水效果好;缺点是钻孔精度(1‰)要求较高,一旦发生偏离,则难以保证阻水效果。
斜穿缝面钻孔化灌方案:该方案是分别在832m、827m廊道钻孔穿过9#~10#坝段横缝面进行化学灌浆,灌注水溶性聚氨酯类化学灌浆材料,利用化学材料在横缝内形成一个止水条带来防止渗漏,该方案的优点是采用化学灌浆工艺,操作简便;缺点是全缝面灌注,坝体横缝可能失去伸缩作用,横缝面再次发生变形错动后,化学材料止水带可能会被拉坏,导致横缝面再次出现漏水。
4.堵漏材料选择及施工工艺要求
(1)堵漏材料
9#~10#坝段横缝为永久缝,具有较大的伸缩变形性能,且缝内有水。因此要求化学阻渗塞应具备四个主要性能:一是具有膨胀性,保证阻渗塞塞紧塞牢;二是能适应伸缩缝反复开合变形,具有一定的弹性和柔韧性;三是能在水中快速凝固,不被渗流水冲蚀带走;四是固结体的抗渗性能满足设计防渗要求。根据这些要求,设计采用LW水溶性聚氨酯灌浆材料,是一种快速高效的防渗堵漏化学灌浆材料,对于水工建筑物渗漏、缺陷处理,尤其对建筑物伸缩缝的防渗堵漏效果明显,已在大量的工程中得到广泛应用。该材料主要性能指标如表1:
为了减少浆液流失,降低造价,改进固结体质量,选取合适的凝胶时间,灌浆之前,取定量LW浆液样品和定量的清水进行配合试验,掌握不同浓度浆液的凝结时间,确定施工实践中不同位置和时间所需要的材料配合比,结合孔内渗水速度,从而确定灌浆过程中的有关参数,为实际的施工提供相关依据和指导,保证了灌浆效果。
(2)施工工艺
化学阻渗塞是用普通钻孔灌浆工艺来实现的。其施工工序:开孔→埋孔口管→钻孔→测斜→冲洗孔内残留岩粉→钻孔验收→孔内电视→注水试验→灌浆→检查→封孔等。钻机采用YL-6A型工程钻机,并配套采用导中器和扶正器,每钻进1~2m测斜一次,并通过检查混凝土芯样,以横缝在混凝土芯中间作为标准,经过防斜措施和精心操作,孔垂直度达到了设计要求,9#~10#坝段横缝骑缝孔实际终孔深度为82.5m,按设计要求钻进至81.5m,因未见基岩,经建设单位同意,超钻1m至823.5m高程,终孔后,通过孔内摄像发现了渗漏位置,具体为:840.80m高程附近有少量水渗出,824.18~824.45m高程混凝土存在裂缝并伴有较大的渗水,裂缝宽度约6mm。由于孔内有大量渗水存在,且水位下降缓慢,渗水一直得到补充,在短期内无法对该孔实行灌浆,经施工单位与建设单位协商同意,在827m廊道横缝渗水位置827.5m高程采用高压风钻垂直廊道壁向骑缝孔内钻Ф40排水孔,孔深1m,经过5个小时孔内水位从864.3m高程降低到排水孔孔口827.5m。通过排水孔的排水量初步计算孔内渗流量,渗流量达125L/min。因灌浆孔是骑缝一次造孔,所以灌浆采用双泵双管一次灌浆法,即将灌浆管直通孔底,以浆赶水,遇水固化;注浆时随着浆面的上升,交替拔管,始终保持出浆口淹没在漿液面3m以下,让自由发泡区段与浆面同时上升,从而保证浆柱充填饱满密实和整体连续。由于孔内从866m高程以上至孔口的40m长的孔段为无水干燥环境,可能有潜在的渗漏部位造成浆液损耗,于是在坝顶骑缝孔上游1m,下游1.5m和2.5m横缝位置钻Ф32浅孔,以穿过坝体表面水平橡胶止水为准,安装水管,在施工时向横缝内注入清水,保持横缝湿润;同时,在灌浆管拔管至850m高程时,用水管向孔内沿孔壁注入清水,使清水沿孔壁下流至浆注表面形成一定高度的水柱,随浆柱上升到可能渗漏通道位置时,水体先行填充通道,浆液与缝内水份发生聚合反应,达到堵塞效果,从而防止浆液大量流失。