浅谈如何提高放射性固体废物处理系统运行可靠性

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  摘   要:低中水平放射性固体废物处理方式一般为水泥固化、沥青固化、塑料固化、焚烧、湿法氧化等,福清核电1-4号机组的放射性固体废物,如浓缩液、废树脂等,其处理工艺系统采用的是水泥固化的方式,现该系统已运行3年,处理产生放射性固体废物货包100余m3。本文结合电厂放射性固体废物处理系统水泥固化线运行经验,讨论水泥固化线设计待优化项、故障原因以及解决建议,旨在提高电厂放射性固体废物处理系统运行可靠性,降低不合格货包产生量,满足辐射防护最优化原则,实现放射性废物最小化管理要求。
  关键词:运行  可靠性  水泥  固化
  中图分类号:TM623                                文献标识码:A                       文章编号:1674-098X(2019)07(b)-0100-02
  放射性固体废物处理系统与核电厂放射性废物生产、整备、贮槽直接相关,并间接影响机组工艺系统正常运行,且有较高的辐射风险。本文重点讨论放射性固体废物处理系统的运行可靠性提升措施,以有效提高系统运行可靠性,降低工作人员受照剂量,避免不合格放射性废物货包的产生。
  1  系统介绍
  以电厂放射性固体废物处理系统(简称TES系统)为例,该系统功能主要包括:
  收集和暂存机组运行产生的放射性废物并进行衰变;
  将工艺废物固化\固定在金属桶中,形成放射性废物货包;
  对技术废物进行处理,并水泥固定在金属桶中;
  对上述废物货包(必要时进行屏蔽)运至废物暂存库暂存。
  TES系统主要由核岛厂房内的水泥固化线和废物暂存罐,废物处理辅助厂房及其内部的分拣压实打包装置,废物暂存库这三部分组成。由于后两者厂房和设备相对简单、独立,本文主要对核岛厂房内水泥固化线设备运行可靠性进行分析。
  水泥固化线即对放射性废物源项进行收集、计量并进行水泥固化处理的生产线。
  2  运行现状
  福清1、2号机组水泥固化线于2015年完成改造后移交业主运营,2016年正式投运。从维修统计上看,TES系统运行故障率整体偏高,系统运行可靠性偏低。设备缺陷是影响福清1、2号机组水泥固化线运行稳定性的主要因素,此外固化线人员技能、运行管理、系统设计在前期运行中也暴露出一定不足,对系统可靠性造成不利影响。
  2.1 设备缺陷
  以2017年度福清1、2号机组为例,9TES系统年度维修工单144个,其中设备缺陷类占到了113个,平均故障间隔时间3.3d,平均故障修复时间10.2d,且个别故障存在检修周期偏长、故障重复发生情况。部分重要设备故障会直接制约固化线生产工作,累计造成水泥固化线约168d处于不可用状态。
  预防性维修是指通过对系统或设备进行系统性的检查、测试和更换,以防止功能故障发生,使其保持在规定状态所进行的全部活动。电厂维修部门针对水泥固化线制定了大量的预防性维修内容,但主动维修的内容较少,以定期维修和状态维修为主,如屏蔽门电机润滑、阀门的检查、辊道的检查等。而根据对历史缺陷情况的统计,导致固化线设备故障的各类缺陷无法通过常规的定期维修、状态维修手段解决,如水泥下料不畅、濾芯堵塞、通风温度高报警、浓缩液下料不畅等,而需采用主动维修手段来控制。
  2.2 人员技能与运行管理
  机组运行前期由于缺少水泥固化线运行经验,工作人员编制的管理程序、操作规程尚不完善,导致水泥固化线出现部分问题,比如浓缩液贮槽缺乏保养操作、固化操作时对监控过程缺乏明确规定等。这部分主要考虑提高人员技能、优化运行流程、规范操作步骤,根据现场经验反馈制订相应措施。
  2.3 设计因素
  电厂内水泥固化线技术已固定且通过了相关试验,水泥固化线技术是满足国家标准要求的,但也存在少量设计问题影响到系统运行可靠性。
  (1)水泥下料口破裂。
  运行期间出现过2次该问题,主要为原下料口为铝合金材质,较易损耗。
  (2)石灰计量不准确。
  该问题属于程序设定问题,程序在设计上会在水泥下料期间反向启动空包装置的螺旋输送机,以阻止多余的石灰添加进管道。但实践效果中发现该设定并不能起到预想的作用,反倒可能引起反效果。
  3  改进措施
  3.1 优化预防性维修内容
  电站可通过对系统缺陷分析研究,针对各个缺陷分析其具体原因,比如水泥下料不畅、滤芯堵塞、通风温度高报警缺陷产生的主要原因是水泥、粉尘堵塞,浓缩液下料不畅的主要原因是浓缩液贮存罐底部堵塞。根据每个缺陷具体的原因,以主动维修的方式制定专门的预防性维修工作。
  由于水泥固化线运行时间存在一定不确定性,而预防性维修工作的开展一般都有固定周期,我们以水泥固化线开始运行的时间为基准点,分为固化工作开展前、固化工作过程中、固化工作结束后3个时间段。
  3.2 加强人员技能和运行管理
  根据运行经验的积累,工作人员对水泥固化线管理和操作进行了大量优化,优化、升版管理程序和操作规程,定期进行人员技能培训,从理论上降低人员操作失误的可能。
  3.3 优化设计
  根据电厂运行经验,目前已知的影响水泥固化线稳定运行的设计相关问题和优化情况,见表1。
  4  结语
  通过上述措施,经过一段时间试运行,目前福清水泥固化线无故障运行时间较前期已有所延长,即提高了水泥固化线的运行可靠性,降低放射性固体废物不合格货包产生量,满足放射性废物最小化原则。系统运行可靠性提升是一个长期、持续的过程,其效果验证也需要较长的观察周期,电厂在运行期间应通过合理手段持续提升系统运行可靠性,降低系统运行风险。
  参考文献
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