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中图分类号:TM621.7 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2016)21-0141-01
简介:由于煤泥存在粘的特性,因此在皮带输送中較少使用梨式卸料器进行卸料,本文就梨式卸料器的使用过程中进行的改造进行介绍,希望对同类型短距离输送起到借鉴作用。
一、系统简介
鲍店电厂煤泥燃料供应系统为:从煤泥棚利用刮板机进入搅拌机经1#、2#皮带运输至煤泥泵房2#刮板机,再经过匀料机、搅拌机搅拌,用煤泥泵送至锅炉燃烧。
二、存在的问题
在整改煤泥燃料输送系统中,煤泥泵房2#刮板机机尾安装在皮带栈桥下部,距离西墙仅仅有200mm,距离皮带机栈桥顶部仅仅350mm,使得刮板机机尾检修空间狭小,影响检修人员进入,无法使用起吊工具,更换机尾链轮,机尾掉链、断链等故障维修困难,甚至连日常的检修维护.卫生清理都无法正常进行,且2#皮带控制与2#刮板机控制分别在煤泥棚控制室和主控室,系统运行极不方便。
三、改造方案
针对存在的问题,进行技术论证分析,提出两种改造方案:
方案一:在保留2#皮带原有设备设施的基础上,将2#刮板机缩短,机尾安装到泵送房4层位置,解决维修保养困难的问题;拆除2#皮带机头东侧墙体,拆除2#刮板机3、4、5三节槽箱,使得2#刮板机缩至泵送房屋内,机尾移装至原刮板机3节处。将2#皮带机头向前延伸约9.3m,煤泥下料口位置移至新刮板机机尾处,仍保留刮板机。
方案二:在保留2#皮带原有设备设施的基础上,将2#皮带机头向东延伸15.732米,完全取代煤泥泵房2#刮板机,利用原煤泥泵房刮板机下料口,制作304#不锈钢溜槽,1#匀料机入口采取犁式卸料器卸料,分别下料至1#、2#匀料机。
对两种方案进行技术论证,方案一可以解决维修保养困难的问题,但不能够对输煤进行系统进行精简,2#皮带控制与刮板机控制在煤泥棚控制室和主控室,不能精简系统,运行仍极不方便。方案二在2#皮带延长核载满足运行要求的基础上,仅仅在方案一基础上延长6.432米,增加梨式卸料器和两个料斗,可以完全取代刮板机,精简系统,减少了刮板机维修所用人力、物力、财力。因此,采用方案二进行输煤系统精简改造,拆除现有2#刮板机,将2#皮带延伸,在2#皮带上增加梨式卸料器进行卸料。
四、改造效果
1、节约了对原煤泥泵送刮板维修、材料每年耗费约6.5万余元。
2、通过改造后,2#皮带完全替代煤泥泵房刮板机,在煤泥输送系统得到有效优化的基础上,彻底解决了原刮板机存在检维修困难等问题。
3、提高了输煤运行效率,改造前1#、4#锅炉运行时,每次上满两个中储仓耗时2小时;改造后每次上满两个中储仓耗时1.5小时,提高效率达25%。
4、节约了对原煤泥泵送刮板维修、材料每年耗费约6.5万余元。
简介:由于煤泥存在粘的特性,因此在皮带输送中較少使用梨式卸料器进行卸料,本文就梨式卸料器的使用过程中进行的改造进行介绍,希望对同类型短距离输送起到借鉴作用。
一、系统简介
鲍店电厂煤泥燃料供应系统为:从煤泥棚利用刮板机进入搅拌机经1#、2#皮带运输至煤泥泵房2#刮板机,再经过匀料机、搅拌机搅拌,用煤泥泵送至锅炉燃烧。
二、存在的问题
在整改煤泥燃料输送系统中,煤泥泵房2#刮板机机尾安装在皮带栈桥下部,距离西墙仅仅有200mm,距离皮带机栈桥顶部仅仅350mm,使得刮板机机尾检修空间狭小,影响检修人员进入,无法使用起吊工具,更换机尾链轮,机尾掉链、断链等故障维修困难,甚至连日常的检修维护.卫生清理都无法正常进行,且2#皮带控制与2#刮板机控制分别在煤泥棚控制室和主控室,系统运行极不方便。
三、改造方案
针对存在的问题,进行技术论证分析,提出两种改造方案:
方案一:在保留2#皮带原有设备设施的基础上,将2#刮板机缩短,机尾安装到泵送房4层位置,解决维修保养困难的问题;拆除2#皮带机头东侧墙体,拆除2#刮板机3、4、5三节槽箱,使得2#刮板机缩至泵送房屋内,机尾移装至原刮板机3节处。将2#皮带机头向前延伸约9.3m,煤泥下料口位置移至新刮板机机尾处,仍保留刮板机。
方案二:在保留2#皮带原有设备设施的基础上,将2#皮带机头向东延伸15.732米,完全取代煤泥泵房2#刮板机,利用原煤泥泵房刮板机下料口,制作304#不锈钢溜槽,1#匀料机入口采取犁式卸料器卸料,分别下料至1#、2#匀料机。
对两种方案进行技术论证,方案一可以解决维修保养困难的问题,但不能够对输煤进行系统进行精简,2#皮带控制与刮板机控制在煤泥棚控制室和主控室,不能精简系统,运行仍极不方便。方案二在2#皮带延长核载满足运行要求的基础上,仅仅在方案一基础上延长6.432米,增加梨式卸料器和两个料斗,可以完全取代刮板机,精简系统,减少了刮板机维修所用人力、物力、财力。因此,采用方案二进行输煤系统精简改造,拆除现有2#刮板机,将2#皮带延伸,在2#皮带上增加梨式卸料器进行卸料。
四、改造效果
1、节约了对原煤泥泵送刮板维修、材料每年耗费约6.5万余元。
2、通过改造后,2#皮带完全替代煤泥泵房刮板机,在煤泥输送系统得到有效优化的基础上,彻底解决了原刮板机存在检维修困难等问题。
3、提高了输煤运行效率,改造前1#、4#锅炉运行时,每次上满两个中储仓耗时2小时;改造后每次上满两个中储仓耗时1.5小时,提高效率达25%。
4、节约了对原煤泥泵送刮板维修、材料每年耗费约6.5万余元。