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摘 要:效率的提高是降低生产成本最为直接有效的方式,湘钢宽厚板二线为单机架生产,采用两阶段单块控制轧制或者两阶段多块批次控制轧制。本文介绍单机架轧制的特点,并在两阶段轧制的基础上,进步一研究了减少每道次等待时间的方法,可以有效的提高单机架轧机的利用率。
关键词:宽厚板轧制;单机架;轧制节奏
一、前言
2017年开始,钢材市场渐次摆脱疲软状态,进入复苏换挡的关键阶段,2017年下半年钢铁市场步入“快速增长”阶段,进入2018年市场形势向“稳健快发展”的长期状态转换。随着宽厚板产品市场回暖,板材生产任务明显加重,提产增效的需求十分突出,发掘潜在的产能成为一项重要工作,除了对工艺、品种结构、生产组织的优化和改进,对轧机能力提升和轧制节奏的优化也产生了更高的需求。
2018年,湘钢宽厚板二线(以下简称板二线)最高月产能不到8万吨。效率问题成为的进一步提升遇到瓶颈,与此同时提高生产效率的重要性彰显出来并且尤为重要。
二、单机架轧制的特点
单机架轧机采用两阶段轧制, 中间用一段空冷待温阶段来保证第二阶段轧制的开轧温度,其工艺流程为: 第一阶段轧制→中间坯待温→第二阶段轧制。根据板材性能要求, 待温温度要控制在一定范围内, 当钢板温度降到一定的待温温度时才开始启动进行第二阶段的轧制, 该工艺提高了产品性能, 但也减少了轧机的产量,对于没有粗精轧中间缓冲区域的轧制生产线, 控制轧制只能以牺牲轧机的利用率为代价获取较好的钢板质量。
板二线目前采用单块控制轧制和多块批次控制轧制的方式進行生产,单机架轧制本身有其固有特性,因此生产效率的提高须在确保钢板质量、不改变其固有特点的条件下进行,下面以比较典型的单块控轧和两块批次控制轧制为例分别进行介绍。
2.1 单块控制轧制
单块钢板控制轧制的过程相对比较简单, 其轧制过程为首先进行第一阶段轧程的轧制, 然后中间坯待温, 最后进行第二阶段的轧制。如图1所示。
2.2两块批次控制轧制
两块批次控制轧制相对 单块控制轧制要复杂,采用一组的轧制方式如图2所示。
三、实施方案和措施
3.1加热炉控制的改进
加热炉的控制方面重点改进步进梁的动作,缩短板坯装钢间距,改进出炉端板坯在炉头定位的位置。
其一,原来出钢顺序为:炉门半开→出钢机前进→炉门全开/出钢机上升→出钢机后退→出钢机/炉门下降。出钢过程繁复浪费时间,经过数据收集、查看图纸、现场跟踪,改为在步进梁下降到比固定梁高度小时(100mm以下),即允许启动出钢。
其二,缩短装钢间距,将炉内板坯间的间距在原来的基础上缩短20mm。
其三,在板坯不撞炉门的基础上,板坯到出炉端激光即停调整为板坯达到激光位置之后再走一步,使炉膛的有效长度得到明显的增加。
3.2 轧机推床动作改善
将抛钢侧的推床开口度在原开口度的基础上减少一半,调整轧机推床的动作,使得推床一边动作一边启动钢板咬入。从一阶段切换到二阶段轧制,中间坯从轧机内空过时,侧导板开口度打到最大5200mm开始启动空过调整为打到3600mm开始启动空过。
3.3 轧机辊缝调整优化
辊缝的调整优化主要为,批次轧制时,减小中间坯从轧机内空过的辊缝;调整机械压下和启动抱闸的动作次序,加快轧机辊缝到位的时间。
3.4 剪切线效率提高
轧制效率提高之后,精整线的剪切效率成为制约板二线产能提升的制约因素,导致在轧制效能提升后的第二个月出现中间工序暴涨的现象,项目组就提高精整线的剪切效率问题持续进行攻关。
改善优化定尺剪压板、摆动辊道、剪刃的先后动作次序,对定尺剪的剪切动作进行调整,由压板落到下位之后开始降摆动辊道,改进为压板下落的同时摆动辊道开始下降;同时压板开始下降一定时间之后剪刃即开始启动,剪刃降到最低位之后,压板和剪刃一起上抬。通过这些改进,可以节省定尺剪每一刀剪切需要的时间
同时堆垛机增加单独的合吊功能,将堆垛机磁条合吊和入垛的两个功能分开,由操作人员分别进行控制。
四、取得效果
上述改进措施实施后,湘钢宽厚板二线由原来的班产轧制80-85块大板达到现在的班产90-100块,最高班产达到110块,板二线的月产能提高约12%,每年可产生效益约0.5亿元。
参考文献:
[1] 矫志杰,胡贤磊,赵忠等.首钢中厚板轧机轧制节奏的控制[J]. 钢 铁 研 究 学 报,2005,17(1):74-76.
[2] 矫志杰,胡贤磊,赵忠等.中厚板交叉轧制节奏控制预计算的数学方法[J].控制工程,2004,11(6):494-496.
[3] 梁立辉.浅析提高中厚板精整下线能力的措施[J].酒钢科技,2012,(3):254-256.
作者简介:
邓静波,出生年月:1984年2月,性别:男,民族:汉,籍贯(精确到市):湖南省湘潭市,当前职务:车间副主任,当前职称:助理工程师,学历:本科,研究方向:板材轧制工艺.
关键词:宽厚板轧制;单机架;轧制节奏
一、前言
2017年开始,钢材市场渐次摆脱疲软状态,进入复苏换挡的关键阶段,2017年下半年钢铁市场步入“快速增长”阶段,进入2018年市场形势向“稳健快发展”的长期状态转换。随着宽厚板产品市场回暖,板材生产任务明显加重,提产增效的需求十分突出,发掘潜在的产能成为一项重要工作,除了对工艺、品种结构、生产组织的优化和改进,对轧机能力提升和轧制节奏的优化也产生了更高的需求。
2018年,湘钢宽厚板二线(以下简称板二线)最高月产能不到8万吨。效率问题成为的进一步提升遇到瓶颈,与此同时提高生产效率的重要性彰显出来并且尤为重要。
二、单机架轧制的特点
单机架轧机采用两阶段轧制, 中间用一段空冷待温阶段来保证第二阶段轧制的开轧温度,其工艺流程为: 第一阶段轧制→中间坯待温→第二阶段轧制。根据板材性能要求, 待温温度要控制在一定范围内, 当钢板温度降到一定的待温温度时才开始启动进行第二阶段的轧制, 该工艺提高了产品性能, 但也减少了轧机的产量,对于没有粗精轧中间缓冲区域的轧制生产线, 控制轧制只能以牺牲轧机的利用率为代价获取较好的钢板质量。
板二线目前采用单块控制轧制和多块批次控制轧制的方式進行生产,单机架轧制本身有其固有特性,因此生产效率的提高须在确保钢板质量、不改变其固有特点的条件下进行,下面以比较典型的单块控轧和两块批次控制轧制为例分别进行介绍。
2.1 单块控制轧制
单块钢板控制轧制的过程相对比较简单, 其轧制过程为首先进行第一阶段轧程的轧制, 然后中间坯待温, 最后进行第二阶段的轧制。如图1所示。
2.2两块批次控制轧制
两块批次控制轧制相对 单块控制轧制要复杂,采用一组的轧制方式如图2所示。
三、实施方案和措施
3.1加热炉控制的改进
加热炉的控制方面重点改进步进梁的动作,缩短板坯装钢间距,改进出炉端板坯在炉头定位的位置。
其一,原来出钢顺序为:炉门半开→出钢机前进→炉门全开/出钢机上升→出钢机后退→出钢机/炉门下降。出钢过程繁复浪费时间,经过数据收集、查看图纸、现场跟踪,改为在步进梁下降到比固定梁高度小时(100mm以下),即允许启动出钢。
其二,缩短装钢间距,将炉内板坯间的间距在原来的基础上缩短20mm。
其三,在板坯不撞炉门的基础上,板坯到出炉端激光即停调整为板坯达到激光位置之后再走一步,使炉膛的有效长度得到明显的增加。
3.2 轧机推床动作改善
将抛钢侧的推床开口度在原开口度的基础上减少一半,调整轧机推床的动作,使得推床一边动作一边启动钢板咬入。从一阶段切换到二阶段轧制,中间坯从轧机内空过时,侧导板开口度打到最大5200mm开始启动空过调整为打到3600mm开始启动空过。
3.3 轧机辊缝调整优化
辊缝的调整优化主要为,批次轧制时,减小中间坯从轧机内空过的辊缝;调整机械压下和启动抱闸的动作次序,加快轧机辊缝到位的时间。
3.4 剪切线效率提高
轧制效率提高之后,精整线的剪切效率成为制约板二线产能提升的制约因素,导致在轧制效能提升后的第二个月出现中间工序暴涨的现象,项目组就提高精整线的剪切效率问题持续进行攻关。
改善优化定尺剪压板、摆动辊道、剪刃的先后动作次序,对定尺剪的剪切动作进行调整,由压板落到下位之后开始降摆动辊道,改进为压板下落的同时摆动辊道开始下降;同时压板开始下降一定时间之后剪刃即开始启动,剪刃降到最低位之后,压板和剪刃一起上抬。通过这些改进,可以节省定尺剪每一刀剪切需要的时间
同时堆垛机增加单独的合吊功能,将堆垛机磁条合吊和入垛的两个功能分开,由操作人员分别进行控制。
四、取得效果
上述改进措施实施后,湘钢宽厚板二线由原来的班产轧制80-85块大板达到现在的班产90-100块,最高班产达到110块,板二线的月产能提高约12%,每年可产生效益约0.5亿元。
参考文献:
[1] 矫志杰,胡贤磊,赵忠等.首钢中厚板轧机轧制节奏的控制[J]. 钢 铁 研 究 学 报,2005,17(1):74-76.
[2] 矫志杰,胡贤磊,赵忠等.中厚板交叉轧制节奏控制预计算的数学方法[J].控制工程,2004,11(6):494-496.
[3] 梁立辉.浅析提高中厚板精整下线能力的措施[J].酒钢科技,2012,(3):254-256.
作者简介:
邓静波,出生年月:1984年2月,性别:男,民族:汉,籍贯(精确到市):湖南省湘潭市,当前职务:车间副主任,当前职称:助理工程师,学历:本科,研究方向:板材轧制工艺.