论文部分内容阅读
[摘 要]因学校半工半读学生的需要,到工厂企业辅导半工半读学生的学业,在水泥矿山企业了解其生产情况及生产流程,发现大部分企业还是用传统的交流接触器和继电器的组合,控制生产流程,回到学校后结合本人在学校所授《电器及PLC控制技术》;以及指导本校机电专业的学生参加“梅州市职业技能大赛”机电一体化项目,用到《变频器控制技术》和《触摸屏控制技术》等知识,进行设想用“PLC、变频器以及触摸屏”改造工厂企业的传统“继电器——交流接触器”控制系统。
[关键词]变频器;PLC;触摸屏;提升系统
中图分类号:TD53 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2013)36-0331-01
针对目前梅州山区水泥行业、矿井采用斜井串车提升,这种传统斜井提升设备,主要采用继电器――交流接触器控制系统,利用绕线式异步电机转子串电阻实现调速(或其他调速系统);这种控制系统由于生产过程中切换频繁,设备运行时间较长,导致故障频率高,维修工作量大,从而影响正常生产,严重的故障会导致发生安全事故。
一、提升系统工作状况分析
某斜井提升设备的速度曲线如图1所示:
在图1中,提升运行分为起动、加速、稳定运行、减速、制动六个阶段;料车提升一次所需时间与料车的运行速度、加速度及斜井的斜度和深度有关,各阶段加速度大小应根据工艺规程来确定,运行时间应根据行程的大小来计算;图中各阶段工作分析如下。
(1)第一阶段0~t1:重车在井底车场开始上行,同时空车在井口车场位置开始下行。(本文中加速度α1取0.3m/s2,使速度达1.0m/s,可根据实际调整。)
(2)第二阶段t1~t2:重车上行并加速达到最大速度,加速度α2取0.5m/s2。
(3)第三阶段t2~t3:重车以最大速度稳定运行。
(4)第四阶段t3~t4:重车进入卸料前的第一次减速,加速度α4取-0.5m/s2。
(5)第五阶段t4~t5:重车进入井口车场阶段匀速运行,一般运行速度为1.0m/s。
(6)第六阶段t5~t6:重车第二次减速,直至停车,此时加速度α1取-0.3m/s2。
二、变频器的选择、连接
1、变频器的选择
根据图1所示运行速度图的要求,初步选择三档速度控制,图中的S1、S2、S3位置点为变速点,对应控制开关相应状态。f1、f2、f3为三个稳定运行频率,其具体数值按工艺要求和生产现场调试为准。E为料车上限位点。S为输出频率设定检测值,即运行频率值。变频器选用日本富士FR5000G11S系列产品(或选用三菱FR系列变频器)。
2、变频器的连接
变频器的接线如图2所示。图中KA1为左料车的上行信号;KA2为右料车的上行信号;KA3为中速上行信号,对应工作频率为f2(参考频率为30Hz);KA4为高速上行信号,对应工作频率为f3(参考频率为50Hz);KA5为低速上行信号,对应工作频率为f1(参考频率为5Hz);KA6为紧急停车信号;KA7为起动时频率检测信号控制继电器,控制抱闸回路。R0、T0连接在电源控制接触器前,确保变频器在故障跳闸或人为停止时能正确显示故障类型。此外,还应将主令开关零位的常闭触点接在变频器的BX—CM端子上,这样当主令开关回零时,可封锁变频器的输出。
三、PLC的选择、硬件连接及程序
1、PLC的选择
PLC的选择,可根据系统改造和工作环境的要求,根据PLC的特点:可靠性高、抗干扰能力强,编程简单、使用方便,功能完善、通用性较强,安装简单、维护方便等特点进行选择;可选择三菱FX系列的PLC,也可选择松下、西门子等系列的PLC;本例选择三菱FX2n-48MR的PLC进行系统改造。
2、PLC的连接
PLC的连接如图3所示,图中SB1、SB2为左料车起动、停止按钮,QS1为左料车的上行限位开关,SB3、SB4为右料车起动、停止按钮,QS2为右料车的上行限位开关,主令开关SQ11、SQ21、SQ12、SQ22、SQ13、SQ23分别用于料车运行时的中速、快速和慢速控制,继电器KA1用于左车上行,KA2用于右车上行,KA3、KA4、KA5分别用于料车中速、快速和慢速,KA6用于控制机械抱闸。
3、PLC的控制程序(如图4)
四、电动机的选择
1、频率范围:提升系统电动机的调速范围通常为1:10,對应变频器的工作频率范围为5~60Hz。
2、机械特性:提升系统料车为摩擦性恒转矩负载,拖动电机在低频时的有效转矩必须满足要求。
3、起动转矩:电动机必须有足够大的起动转矩,确保重载起动。当前YZ、YZR系列的异步电动机,其起动转矩接近于最大转矩,适合于重载起动。Y系列的异步电动机的起动转矩低于最大转矩,低频下的起动转矩远小于最大转矩;故不能选Y系列电动机作为提升系统使用
五、触摸屏的应用
1.触摸屏的选择
触摸屏的可根据工作环境、显示要求来选择;可选择进口品牌,如三菱、日立等,也可选择国产品牌,如深圳步进科技有限公司生产的MT系列触摸屏,本例选择三菱F940GOT的触摸屏为例。
2、触摸屏与计算机的连接
GOT与计算机通过专用电缆(FX-232CAB-1),9针的串行接口相连接,要求接触良好。
3、触摸屏与PLC的连接
GOT有两个串口,GOT的RS-232C接口与计算机连接,RS-422接口与PLC连接,在个人计算机上可以使用画面创建软件实现与GOT的数据传输,也可以使用PLC编程软件,经过GOT读写PLC程序,这对设计和调试都非常方便。
经过上述技术改造后,PLC编程方便(更改程序容易)、变频调速系统运行稳定、可靠,触摸屏显示直观,运行和故障监示一目了然。故障率大大降低,提高了水泥行业和矿山企业的生产效率和经济效益,降低维修工人的劳动强度,减少了安全隐患。
参考文献
[1] 史国生.电气控制与可编程控制器技术化学工业出版社.
[2] 李方园.变频器控制技术电子工业出版社.
[关键词]变频器;PLC;触摸屏;提升系统
中图分类号:TD53 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2013)36-0331-01
针对目前梅州山区水泥行业、矿井采用斜井串车提升,这种传统斜井提升设备,主要采用继电器――交流接触器控制系统,利用绕线式异步电机转子串电阻实现调速(或其他调速系统);这种控制系统由于生产过程中切换频繁,设备运行时间较长,导致故障频率高,维修工作量大,从而影响正常生产,严重的故障会导致发生安全事故。
一、提升系统工作状况分析
某斜井提升设备的速度曲线如图1所示:
在图1中,提升运行分为起动、加速、稳定运行、减速、制动六个阶段;料车提升一次所需时间与料车的运行速度、加速度及斜井的斜度和深度有关,各阶段加速度大小应根据工艺规程来确定,运行时间应根据行程的大小来计算;图中各阶段工作分析如下。
(1)第一阶段0~t1:重车在井底车场开始上行,同时空车在井口车场位置开始下行。(本文中加速度α1取0.3m/s2,使速度达1.0m/s,可根据实际调整。)
(2)第二阶段t1~t2:重车上行并加速达到最大速度,加速度α2取0.5m/s2。
(3)第三阶段t2~t3:重车以最大速度稳定运行。
(4)第四阶段t3~t4:重车进入卸料前的第一次减速,加速度α4取-0.5m/s2。
(5)第五阶段t4~t5:重车进入井口车场阶段匀速运行,一般运行速度为1.0m/s。
(6)第六阶段t5~t6:重车第二次减速,直至停车,此时加速度α1取-0.3m/s2。
二、变频器的选择、连接
1、变频器的选择
根据图1所示运行速度图的要求,初步选择三档速度控制,图中的S1、S2、S3位置点为变速点,对应控制开关相应状态。f1、f2、f3为三个稳定运行频率,其具体数值按工艺要求和生产现场调试为准。E为料车上限位点。S为输出频率设定检测值,即运行频率值。变频器选用日本富士FR5000G11S系列产品(或选用三菱FR系列变频器)。
2、变频器的连接
变频器的接线如图2所示。图中KA1为左料车的上行信号;KA2为右料车的上行信号;KA3为中速上行信号,对应工作频率为f2(参考频率为30Hz);KA4为高速上行信号,对应工作频率为f3(参考频率为50Hz);KA5为低速上行信号,对应工作频率为f1(参考频率为5Hz);KA6为紧急停车信号;KA7为起动时频率检测信号控制继电器,控制抱闸回路。R0、T0连接在电源控制接触器前,确保变频器在故障跳闸或人为停止时能正确显示故障类型。此外,还应将主令开关零位的常闭触点接在变频器的BX—CM端子上,这样当主令开关回零时,可封锁变频器的输出。
三、PLC的选择、硬件连接及程序
1、PLC的选择
PLC的选择,可根据系统改造和工作环境的要求,根据PLC的特点:可靠性高、抗干扰能力强,编程简单、使用方便,功能完善、通用性较强,安装简单、维护方便等特点进行选择;可选择三菱FX系列的PLC,也可选择松下、西门子等系列的PLC;本例选择三菱FX2n-48MR的PLC进行系统改造。
2、PLC的连接
PLC的连接如图3所示,图中SB1、SB2为左料车起动、停止按钮,QS1为左料车的上行限位开关,SB3、SB4为右料车起动、停止按钮,QS2为右料车的上行限位开关,主令开关SQ11、SQ21、SQ12、SQ22、SQ13、SQ23分别用于料车运行时的中速、快速和慢速控制,继电器KA1用于左车上行,KA2用于右车上行,KA3、KA4、KA5分别用于料车中速、快速和慢速,KA6用于控制机械抱闸。
3、PLC的控制程序(如图4)
四、电动机的选择
1、频率范围:提升系统电动机的调速范围通常为1:10,對应变频器的工作频率范围为5~60Hz。
2、机械特性:提升系统料车为摩擦性恒转矩负载,拖动电机在低频时的有效转矩必须满足要求。
3、起动转矩:电动机必须有足够大的起动转矩,确保重载起动。当前YZ、YZR系列的异步电动机,其起动转矩接近于最大转矩,适合于重载起动。Y系列的异步电动机的起动转矩低于最大转矩,低频下的起动转矩远小于最大转矩;故不能选Y系列电动机作为提升系统使用
五、触摸屏的应用
1.触摸屏的选择
触摸屏的可根据工作环境、显示要求来选择;可选择进口品牌,如三菱、日立等,也可选择国产品牌,如深圳步进科技有限公司生产的MT系列触摸屏,本例选择三菱F940GOT的触摸屏为例。
2、触摸屏与计算机的连接
GOT与计算机通过专用电缆(FX-232CAB-1),9针的串行接口相连接,要求接触良好。
3、触摸屏与PLC的连接
GOT有两个串口,GOT的RS-232C接口与计算机连接,RS-422接口与PLC连接,在个人计算机上可以使用画面创建软件实现与GOT的数据传输,也可以使用PLC编程软件,经过GOT读写PLC程序,这对设计和调试都非常方便。
经过上述技术改造后,PLC编程方便(更改程序容易)、变频调速系统运行稳定、可靠,触摸屏显示直观,运行和故障监示一目了然。故障率大大降低,提高了水泥行业和矿山企业的生产效率和经济效益,降低维修工人的劳动强度,减少了安全隐患。
参考文献
[1] 史国生.电气控制与可编程控制器技术化学工业出版社.
[2] 李方园.变频器控制技术电子工业出版社.