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摘要:针对热轧生产线立辊轧机宽度控制存在问题及原因,对其功能和控制进行了优化。
关键词:立辊 宽度控制 伺服控制
中图分类号:TD353.5 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2013)29-396-01
1 引言
邯钢西区2250mm热连轧生产线控制系统由日本TMEIC公司完成,具有国际先进装备水平的热轧板带生产线。在调试和生产过程中,粗轧立辊宽度控制系统存在震动和冲击的现象,且给设备调试和生产造成了一定的影响。
通过对控制程序进行了改进和优化有效解决了以上问题,保证了2250热轧生产线调试和生产的顺行。
2 粗轧立辊轧机设备与功能简介
2250mm热轧生产线立辊轧机的立辊安装在可逆式粗軋机的进口侧,立辊通过一垂直安装的电机驱动,每个电机通过一螺旋正齿轮和一垂直万向接轴传动。立辊主要有水平牌坊、安装立辊的轴承座、上部的正齿轮、全液压压下系统和立辊平衡系统构成。立辊由精确的电气系统控制,通过自动宽度控制技术(AWC)和短行程技术(SSC)提高中间坯的宽度精度和中间坯头尾的边部平行度。
粗轧立辊AWC液压控制回路复杂,控制流量大。PID控制在实际环境中的不同响应(如图1),造成设备振动,不能达到控制精度。两个伺服阀控制液压缸的动作,还有一伺服阀参与这2个液压缸的顺序控制,每个伺服阀控制回路安装有大流量液控插装阀单向阀。该厂粗轧立辊AWC液压系统的控制有位置控制,压力控制和短行程控制等,且有压下量大,动作惯量大,控制精度高,响应快的特点。
3 粗轧立辊轧机存在问题
3.1立辊快开时液压系统存在冲击
粗轧立辊轧机在立辊标定或遇到堆钢等生产事故时,需要立辊辊缝快速打开,在立辊快开过程中有两种方式,一种是液压伺服在正常状态下的快开,也就是带伺服的快开。另一种是伺服阀及伺服控制信号故障状态下的一种快开,也就是不带伺服的快开。另外在快开操作后需要进行复位的操作,以激活AWC自动控制功能;如伺服控制在关闭状态下,还要进行打开伺服控制的操作以便恢复设备的控制。
(1)在立辊作带伺服的快开时,也就是说伺服控制在投用的状态下AWC液压缸快速回缩,伺服的控制信号为由100%阶跃信号经一段时间延时后又变为20%阶越信号并在复位前一直保持。在快开后的复位操作AWC是位置控制,传动侧和操作侧的液压缸控制位置是5mm。但在快开操作时管路和阀台震动较大,液压系统的冲击也较大。在复位时液压伺服控制信号的变化使得液压系统震动和冲击非常大
(2)在立辊作不带伺服的快开时,也就是说AWC伺服控制关闭状态下,依靠立辊平衡缸的平衡力使立辊和AWC液压缸同时回缩,达到快开的一种快开方式。此种快开对系统和阀台来说震动不大,没有影响。但在复位时,AWC的伺服在投用时,液压系统震动和冲击非常大。
3.2 立辊在复位和伺服控制转换时液压系统存在冲击
AWC伺服控制在关闭状态向投用状态转换时,液控插装单向阀的控制电磁阀与伺服阀同时得电,液控插装单向阀有三个,分别装在P口、A口、B口处。由于液控插装单向阀得开启响应时间晚于伺服阀,使系统压力对单向阀阀芯有冲击。
由于以上控制功能的不完善,在调试和试生产期间曾出现AWC阀台溢流阀阀芯裂; AWC伺服阀位置反馈错误;控制插装阀单向阀的电磁阀阀芯卡死等故障,并造成AWC阀台及管路的多次漏油,严重影响了正常的调试进度和生产秩序。
4 粗轧立辊功能和控制改进
对于在快开操作过程中存在问题,首先在伺服控制中增加了伺服信号的限幅控制模块, 使伺服控制的数字量输出由100%改为50%,当设定和实际的偏差减小到一定范围后减小至20%,使其能够快速动作,并能达到控制精度。
在控制时序上,伺服控制ON以后打开单向阀,延时1秒后使能伺服控制的输出,避免了伺服输出的突变对单向阀的剧烈冲击。在程序控制方面增加斜坡输出的功能,对于立辊宽度控制的位置设定值按照可调斜率增加,避免设定值突变造成伺服输出的快速增长,并通过位置传感器检测液压缸的不同动作,在位置控制器OPEN和CLOSE两个方向采用不同的放大倍数,达到平稳输出的目的。
5 改进后效果
粗轧立辊宽度控制系统改进后有效的避免了对液压系统的冲击,使得立辊在快开、复位时保证了设备功能实现并且运行平稳,保证了立辊控制精度的实现;有效的避免了由设备震动造成油品泄露和设备故障的出现,极大的节约了生产成本;避免油品泄露对环境污染造成的的影响,保证了设备长周期稳定运行和正常生产秩序的实现。
关键词:立辊 宽度控制 伺服控制
中图分类号:TD353.5 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2013)29-396-01
1 引言
邯钢西区2250mm热连轧生产线控制系统由日本TMEIC公司完成,具有国际先进装备水平的热轧板带生产线。在调试和生产过程中,粗轧立辊宽度控制系统存在震动和冲击的现象,且给设备调试和生产造成了一定的影响。
通过对控制程序进行了改进和优化有效解决了以上问题,保证了2250热轧生产线调试和生产的顺行。
2 粗轧立辊轧机设备与功能简介
2250mm热轧生产线立辊轧机的立辊安装在可逆式粗軋机的进口侧,立辊通过一垂直安装的电机驱动,每个电机通过一螺旋正齿轮和一垂直万向接轴传动。立辊主要有水平牌坊、安装立辊的轴承座、上部的正齿轮、全液压压下系统和立辊平衡系统构成。立辊由精确的电气系统控制,通过自动宽度控制技术(AWC)和短行程技术(SSC)提高中间坯的宽度精度和中间坯头尾的边部平行度。
粗轧立辊AWC液压控制回路复杂,控制流量大。PID控制在实际环境中的不同响应(如图1),造成设备振动,不能达到控制精度。两个伺服阀控制液压缸的动作,还有一伺服阀参与这2个液压缸的顺序控制,每个伺服阀控制回路安装有大流量液控插装阀单向阀。该厂粗轧立辊AWC液压系统的控制有位置控制,压力控制和短行程控制等,且有压下量大,动作惯量大,控制精度高,响应快的特点。
3 粗轧立辊轧机存在问题
3.1立辊快开时液压系统存在冲击
粗轧立辊轧机在立辊标定或遇到堆钢等生产事故时,需要立辊辊缝快速打开,在立辊快开过程中有两种方式,一种是液压伺服在正常状态下的快开,也就是带伺服的快开。另一种是伺服阀及伺服控制信号故障状态下的一种快开,也就是不带伺服的快开。另外在快开操作后需要进行复位的操作,以激活AWC自动控制功能;如伺服控制在关闭状态下,还要进行打开伺服控制的操作以便恢复设备的控制。
(1)在立辊作带伺服的快开时,也就是说伺服控制在投用的状态下AWC液压缸快速回缩,伺服的控制信号为由100%阶跃信号经一段时间延时后又变为20%阶越信号并在复位前一直保持。在快开后的复位操作AWC是位置控制,传动侧和操作侧的液压缸控制位置是5mm。但在快开操作时管路和阀台震动较大,液压系统的冲击也较大。在复位时液压伺服控制信号的变化使得液压系统震动和冲击非常大
(2)在立辊作不带伺服的快开时,也就是说AWC伺服控制关闭状态下,依靠立辊平衡缸的平衡力使立辊和AWC液压缸同时回缩,达到快开的一种快开方式。此种快开对系统和阀台来说震动不大,没有影响。但在复位时,AWC的伺服在投用时,液压系统震动和冲击非常大。
3.2 立辊在复位和伺服控制转换时液压系统存在冲击
AWC伺服控制在关闭状态向投用状态转换时,液控插装单向阀的控制电磁阀与伺服阀同时得电,液控插装单向阀有三个,分别装在P口、A口、B口处。由于液控插装单向阀得开启响应时间晚于伺服阀,使系统压力对单向阀阀芯有冲击。
由于以上控制功能的不完善,在调试和试生产期间曾出现AWC阀台溢流阀阀芯裂; AWC伺服阀位置反馈错误;控制插装阀单向阀的电磁阀阀芯卡死等故障,并造成AWC阀台及管路的多次漏油,严重影响了正常的调试进度和生产秩序。
4 粗轧立辊功能和控制改进
对于在快开操作过程中存在问题,首先在伺服控制中增加了伺服信号的限幅控制模块, 使伺服控制的数字量输出由100%改为50%,当设定和实际的偏差减小到一定范围后减小至20%,使其能够快速动作,并能达到控制精度。
在控制时序上,伺服控制ON以后打开单向阀,延时1秒后使能伺服控制的输出,避免了伺服输出的突变对单向阀的剧烈冲击。在程序控制方面增加斜坡输出的功能,对于立辊宽度控制的位置设定值按照可调斜率增加,避免设定值突变造成伺服输出的快速增长,并通过位置传感器检测液压缸的不同动作,在位置控制器OPEN和CLOSE两个方向采用不同的放大倍数,达到平稳输出的目的。
5 改进后效果
粗轧立辊宽度控制系统改进后有效的避免了对液压系统的冲击,使得立辊在快开、复位时保证了设备功能实现并且运行平稳,保证了立辊控制精度的实现;有效的避免了由设备震动造成油品泄露和设备故障的出现,极大的节约了生产成本;避免油品泄露对环境污染造成的的影响,保证了设备长周期稳定运行和正常生产秩序的实现。