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摘要:高效率和低污染是电力发展永恒的主题。通过调整锅炉的煤粉细度,过剩空气系数(烟气含氧量),一、二次风量,燃烧器摆角等参数,优化锅炉燃烧状况来达到提高锅炉效率,实现降低供电煤耗,减少NOX排放。
关键词:氧量;分离器转速;锅炉效率;发电煤耗
随着技术进步,目前我国的电站锅炉的发展也步入了大容量、高参数化和低排放阶段。在当前经济环境下,去产能及产业结构调整,使电力产能过剩严重,电厂竞价上网的政策实施,燃煤电厂的生存压力越来越大。在现有条件下,寻找最优的调节参数以及调节手段来降低供电煤耗,提高机组效率,减少排放,提高机组的竞争力。锅炉燃烧优化就是一种可以提高锅炉安全性、稳定性、经济性的有效方案。
1 锅炉概况
佛山恒益发电有限公司#1机组装机容量为600MW,所配锅炉为上海锅炉厂有限公司制造的SG1913/25.4型单炉膛、超临界直流燃煤锅炉。燃烧器为强化燃烧直流摆动燃烧器,四角布置,切向燃烧。燃烧系统采用中速碗式磨煤机,磨煤机配备内置式旋转动态分离器,并在A磨入配置有蒸汽加热暖风器以配合等离子点火系统。炉内采用分级供氧、切圆燃烧方式,采用24只低氮同轴(LNCFS)摆动式直流燃烧器,分6 层布置于炉膛下部四角,在炉膛中呈四角顺时针切圆方式燃烧(炉顶看)。主燃烧器上部设两层紧凑燃尽风(CCOFA),在主燃烧器上部布置有5 层可水平摆动的分离燃尽风(SOFA)喷嘴。
2 锅炉燃烧优化方案
锅炉燃烧优化系统,在主蒸汽压力、主蒸汽温度和分离器温度达到设计工况的下,通过调节SOFA风量、设置不同给煤机没量、各层燃料风门开度、磨煤机入口一次风量等参数使NOx、炉膛出口烟气温度偏差、飞灰含碳量等达到合适的值,再热蒸汽温度控制在设计值。通过试验,整定出适合机组在安全稳定运行下最经济的参数,满足节能减排需求。
在此基础上,进一步优化烟气过剩空气系数(烟气含氧氧)设定值,使风量在合理的范围,既能保证锅炉的稳定燃烧,降低烟气中NOX的含量,降低厂用电率。
3 SOFA风量控制调整优化
在不同的负荷设定不同的SOFA风量,可以有效降低烟气中的NOX,通过调整SOFA风水平摆角来肖璇,以减小炉膛出口的烟温差,减小汽温偏差。SOFA风的水平摆角通过调整试验确立并固定,在运行中通过调整SOFA风量满足工艺要求。通过动态试验,在燃烧优化系统中,适当改变四个角的SOFA风的垂直摆角,以减小炉膛出口的烟温偏差。
4 分层给煤量控制优化
锅炉炉内燃烧工况的好坏,不仅受到配风方式、燃烧器的负荷分配的影响,而且还与磨煤机投停方式,各层磨煤机出力有关。改变各层磨煤机出力,减小炉膛出口烟气温度偏差,磨煤机投运方式对锅炉安全、稳定、经济运行的影响。
在上层给煤机运行时,锅炉炉膛出口烟气温度偏差加大,严重时一侧减温水全开,另一侧减温水全关,两侧主汽温度仍相差20度以上。通过适当减少上层给煤量,增加下层给煤量,可以有效减小炉膛出口烟温偏差。
5 各燃料风门开度控制优化
燃料风是供给一次风煤粉气流以适当的空气,补充燃烧初期可能出现的氧量不足。燃料风门开度设定与各层燃料量成比关系,当各层给煤量增加时,燃料风门也相应开大,满足燃烧需求。通过试验,进一步优化燃料风与各层给煤量之间的函数关系,使燃料风门开度达到比较合理的值。
6 一次风量控制优化
一次风量与煤粉着火、燃烧过程密切相关。一次风量越大,达到气粉混合物着火温度需要吸收的热量就越多,着火将会推迟。反之,一次风量过低,一次风气流的刚性较差,煤粉气流衰减较快,容易产生偏斜和掉粉,造成炉渣含碳量增加。因此,保持适当的一次风量对锅炉安全、稳定和经济地运行就极为重要。
电厂机组稳定运行时,运行磨的一次风进风量在80t/h以上,一次风量比较大,通过试验,在高负荷时,适当降低一次风量后,锅炉效率有所提高,同时可以降低供电煤耗。
7 磨煤机分离器转速控制优化
合格的煤粉细度是实现煤粉均匀分配并具有较低飞灰含碳质量浓度(6%以下)的基础。煤粉越细,着火越容易,燃烧稳定性好,飞灰含碳量下降,但会增加厂用电率,因此需寻找合适的煤粉细度,并得到磨煤机分离器转速与煤粉细度的特性曲线。
两台机组原始运行状况下,磨煤机分离器转速固定在600r/min,通过在不同符合下改变分离器转速,发现在600MW时,将分离器转速提高到700r/min时,锅炉效率有所提高,发电煤耗也有所降低,在450MW和300MW时,适当提高分离器转速到650r/min时,可以适当提高锅炉效率和降低发电煤耗。
8 燃烧器摆角控制优化
主燃烧器的上下倾角可以用来调整炉膛火焰中心高度,以方便调整再热蒸汽的温度,同时燃烧器喷嘴射流切向速度减小,会使得燃烧区域的旋流强度改变,从而对主蒸汽和再热蒸汽温度左右两侧偏差有一定影响,但是通过试验发现,在不同的配风比例、风量和负荷变动下,不同因素的影响强度会有所改变,需要在保证主再热蒸汽温度达到额定且不超温的情况下,根据不同燃烧情况找到合适的倾角,减小汽温偏差,这一种调整方式需要实时调节。
9 氧量控制优化
其他因素不变,在保证锅炉安全运行的条件下,通过调整二次风量,来改变炉膛出口过量空气系数。有文献证明,1)氧量提高,飞灰含碳量将减小;2)氧量提高,排烟温差有可能增大;3)氧量提高,排烟损失有可能也增大。考虑到摸底工况下空气过量系数较设计值偏低,即适当提高空气过量系数,测试能否降低飞灰含碳量,提高锅炉效率。
通过试验发现:在600MW时,将氧量由原来的35%提高40%时,供电煤耗由31673克标煤/度降至31414克标煤/度,降低了259克标煤/度;在450MW时,将氧量由原来的40%上调或下调,都会是供电煤耗升高,所以,在450MW时氧量保持在40%不变;在300MW时,将氧量由原来的50%上调或下调,都会是供电煤耗升高,所以,在300MW时,氧量设定在50%比较合适。
10 小结
通过此次锅炉燃烧优化试验,得出了更合理的控制参数,减少了主汽温度偏差,降低了供电煤耗,同时降低NOX含量,达到了节能减排的效果。
参考资料:
[1]张红福,张曦,罗嘉.基于预测控制方法的燃烧优化研究与应用[J].自动化博览,2015,7.
作者简介:廖明華(1982),男,湖北仙桃人,研究方向:电厂热控。
关键词:氧量;分离器转速;锅炉效率;发电煤耗
随着技术进步,目前我国的电站锅炉的发展也步入了大容量、高参数化和低排放阶段。在当前经济环境下,去产能及产业结构调整,使电力产能过剩严重,电厂竞价上网的政策实施,燃煤电厂的生存压力越来越大。在现有条件下,寻找最优的调节参数以及调节手段来降低供电煤耗,提高机组效率,减少排放,提高机组的竞争力。锅炉燃烧优化就是一种可以提高锅炉安全性、稳定性、经济性的有效方案。
1 锅炉概况
佛山恒益发电有限公司#1机组装机容量为600MW,所配锅炉为上海锅炉厂有限公司制造的SG1913/25.4型单炉膛、超临界直流燃煤锅炉。燃烧器为强化燃烧直流摆动燃烧器,四角布置,切向燃烧。燃烧系统采用中速碗式磨煤机,磨煤机配备内置式旋转动态分离器,并在A磨入配置有蒸汽加热暖风器以配合等离子点火系统。炉内采用分级供氧、切圆燃烧方式,采用24只低氮同轴(LNCFS)摆动式直流燃烧器,分6 层布置于炉膛下部四角,在炉膛中呈四角顺时针切圆方式燃烧(炉顶看)。主燃烧器上部设两层紧凑燃尽风(CCOFA),在主燃烧器上部布置有5 层可水平摆动的分离燃尽风(SOFA)喷嘴。
2 锅炉燃烧优化方案
锅炉燃烧优化系统,在主蒸汽压力、主蒸汽温度和分离器温度达到设计工况的下,通过调节SOFA风量、设置不同给煤机没量、各层燃料风门开度、磨煤机入口一次风量等参数使NOx、炉膛出口烟气温度偏差、飞灰含碳量等达到合适的值,再热蒸汽温度控制在设计值。通过试验,整定出适合机组在安全稳定运行下最经济的参数,满足节能减排需求。
在此基础上,进一步优化烟气过剩空气系数(烟气含氧氧)设定值,使风量在合理的范围,既能保证锅炉的稳定燃烧,降低烟气中NOX的含量,降低厂用电率。
3 SOFA风量控制调整优化
在不同的负荷设定不同的SOFA风量,可以有效降低烟气中的NOX,通过调整SOFA风水平摆角来肖璇,以减小炉膛出口的烟温差,减小汽温偏差。SOFA风的水平摆角通过调整试验确立并固定,在运行中通过调整SOFA风量满足工艺要求。通过动态试验,在燃烧优化系统中,适当改变四个角的SOFA风的垂直摆角,以减小炉膛出口的烟温偏差。
4 分层给煤量控制优化
锅炉炉内燃烧工况的好坏,不仅受到配风方式、燃烧器的负荷分配的影响,而且还与磨煤机投停方式,各层磨煤机出力有关。改变各层磨煤机出力,减小炉膛出口烟气温度偏差,磨煤机投运方式对锅炉安全、稳定、经济运行的影响。
在上层给煤机运行时,锅炉炉膛出口烟气温度偏差加大,严重时一侧减温水全开,另一侧减温水全关,两侧主汽温度仍相差20度以上。通过适当减少上层给煤量,增加下层给煤量,可以有效减小炉膛出口烟温偏差。
5 各燃料风门开度控制优化
燃料风是供给一次风煤粉气流以适当的空气,补充燃烧初期可能出现的氧量不足。燃料风门开度设定与各层燃料量成比关系,当各层给煤量增加时,燃料风门也相应开大,满足燃烧需求。通过试验,进一步优化燃料风与各层给煤量之间的函数关系,使燃料风门开度达到比较合理的值。
6 一次风量控制优化
一次风量与煤粉着火、燃烧过程密切相关。一次风量越大,达到气粉混合物着火温度需要吸收的热量就越多,着火将会推迟。反之,一次风量过低,一次风气流的刚性较差,煤粉气流衰减较快,容易产生偏斜和掉粉,造成炉渣含碳量增加。因此,保持适当的一次风量对锅炉安全、稳定和经济地运行就极为重要。
电厂机组稳定运行时,运行磨的一次风进风量在80t/h以上,一次风量比较大,通过试验,在高负荷时,适当降低一次风量后,锅炉效率有所提高,同时可以降低供电煤耗。
7 磨煤机分离器转速控制优化
合格的煤粉细度是实现煤粉均匀分配并具有较低飞灰含碳质量浓度(6%以下)的基础。煤粉越细,着火越容易,燃烧稳定性好,飞灰含碳量下降,但会增加厂用电率,因此需寻找合适的煤粉细度,并得到磨煤机分离器转速与煤粉细度的特性曲线。
两台机组原始运行状况下,磨煤机分离器转速固定在600r/min,通过在不同符合下改变分离器转速,发现在600MW时,将分离器转速提高到700r/min时,锅炉效率有所提高,发电煤耗也有所降低,在450MW和300MW时,适当提高分离器转速到650r/min时,可以适当提高锅炉效率和降低发电煤耗。
8 燃烧器摆角控制优化
主燃烧器的上下倾角可以用来调整炉膛火焰中心高度,以方便调整再热蒸汽的温度,同时燃烧器喷嘴射流切向速度减小,会使得燃烧区域的旋流强度改变,从而对主蒸汽和再热蒸汽温度左右两侧偏差有一定影响,但是通过试验发现,在不同的配风比例、风量和负荷变动下,不同因素的影响强度会有所改变,需要在保证主再热蒸汽温度达到额定且不超温的情况下,根据不同燃烧情况找到合适的倾角,减小汽温偏差,这一种调整方式需要实时调节。
9 氧量控制优化
其他因素不变,在保证锅炉安全运行的条件下,通过调整二次风量,来改变炉膛出口过量空气系数。有文献证明,1)氧量提高,飞灰含碳量将减小;2)氧量提高,排烟温差有可能增大;3)氧量提高,排烟损失有可能也增大。考虑到摸底工况下空气过量系数较设计值偏低,即适当提高空气过量系数,测试能否降低飞灰含碳量,提高锅炉效率。
通过试验发现:在600MW时,将氧量由原来的35%提高40%时,供电煤耗由31673克标煤/度降至31414克标煤/度,降低了259克标煤/度;在450MW时,将氧量由原来的40%上调或下调,都会是供电煤耗升高,所以,在450MW时氧量保持在40%不变;在300MW时,将氧量由原来的50%上调或下调,都会是供电煤耗升高,所以,在300MW时,氧量设定在50%比较合适。
10 小结
通过此次锅炉燃烧优化试验,得出了更合理的控制参数,减少了主汽温度偏差,降低了供电煤耗,同时降低NOX含量,达到了节能减排的效果。
参考资料:
[1]张红福,张曦,罗嘉.基于预测控制方法的燃烧优化研究与应用[J].自动化博览,2015,7.
作者简介:廖明華(1982),男,湖北仙桃人,研究方向:电厂热控。