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摘 要:针对山东能源临矿集团邱集煤矿洗煤厂缺少粗煤泥回收系统,影响精煤回收率和效益提升,提出几项改造分析,通过现场实际对比改造的可行性,确定改造方案。
关键词:粗煤泥;改造;可行性
邱集煤矿选煤厂洗选能力为120万吨/年,原工艺为:跳汰主选+煤泥水旋流器分级浓缩+弧形筛+高频筛+煤泥离心机回收+煤泥压滤。原煤经跳汰机分选出精煤、洗混煤和矸石三种产品。精煤筛下水中的0.5~0mm煤泥经分级浓缩旋流器组进行分级浓缩,大部分0.5~0.2mm粗煤泥由旋流器底流排出,经弧形筛、高频筛进一步脱水后掺入混煤;大部分0.2~0mm细煤泥由旋流器溢流排出,进入浓缩池,浓缩机底流经压滤机处理,作为最终煤泥产品。浓缩机溢流作为循环水循环使用,以实现全厂洗水闭路循环。
一、生产中存在的问题
邱集煤矿洗煤厂原设计为洗动力煤,简单排矸后即可实现洗出动力煤,所以粗煤泥回收部分只注重量而未考虑质,同时也未设置浮选系统。后期随着煤炭市场低迷,洗动力煤将造成严重亏损。经过部分改造,邱集煤矿洗煤厂改为洗精煤,运行成功后精煤回收率维持在29.5%,进一步提升困难。检查系统后发现粗煤泥灰分较低,发热量较高,这部分煤掺入精煤灰分超标,掺入中煤造成很大浪费,通过对粗煤泥的小浮沉试验(表1),粗煤泥筛分试验(表2)可知粗煤泥中含有数量可观的符合指标的精煤,而原系统不能从粗煤泥中回收精煤,所以必须要对原系统进行改造。
二、可供选择的方案
1、旋流器组→TBS→弧形筛→高频筛
2、旋流器组→电磁筛
3、弧形筛→高频筛
4、弧形筛→TBS→电磁筛
5、分选旋流器→弧形筛→TBS弧形筛→高频筛
6、分选旋流器→FBS→弧形筛→高频筛
7、分选旋流器→TBS→电磁筛
方案1、2旋流器组主要起浓缩作用,底流运行比较平稳,TBS和电磁筛对高灰细泥降灰作用效果不明显。没有十足把握成功。
方案3工程量较小,但当煤质差时产品可能不符合指标要求。
方案4、5、7工程量大,投资高,可行性不高。
方案6工程量少,投资低,有成功案例,可行性高。
三、改造后效益分析
根据表3邱集煤矿洗煤厂粗煤泥可选性曲线可知,产品灰分在11%时,理论回收率可达93%,剩余7%直接按矸石销售。邱集煤矿洗煤厂粗煤泥含量约为入洗量的5%。由此可知可多回收4.65%精煤,精煤价格按750元/吨计,扣除因回收精煤而造成的中煤部分发热量降低损失,吨煤增收4.8元,效益十分显著。
四、结束语
实际生产中要勤动脑、多思考、多接触新工艺、新技术,探求洗煤效益增长点,勇于创新才能保证效益最大化。
参考文献:
[1]王敦曾,选煤新技术的研究与应用[J].北京:煤炭工业出版社,2005.
[2]杨康,娄德安.跳汰选煤技术与设备的发展[J].选煤技术,2003(6):14-18.
[3]张丽,张跃,张婉莹.鲍店煤矿选煤厂的技术改造[J].2006,32(10):57-58.
[4]王宏耀,吴静,蒸汽列管回转干燥技术用于煤泥干燥的研究[M].2015(11)86-92.
[5]李宁,雷宏彬,田中文等.煤泥资源化利用关键技术研究分析[J].煤炭工程,2011(12).
[6]肖宁伟,张明青.选煤厂难沉降煤泥水性质及特点研究[J].中国煤炭,2012(6).
关键词:粗煤泥;改造;可行性
邱集煤矿选煤厂洗选能力为120万吨/年,原工艺为:跳汰主选+煤泥水旋流器分级浓缩+弧形筛+高频筛+煤泥离心机回收+煤泥压滤。原煤经跳汰机分选出精煤、洗混煤和矸石三种产品。精煤筛下水中的0.5~0mm煤泥经分级浓缩旋流器组进行分级浓缩,大部分0.5~0.2mm粗煤泥由旋流器底流排出,经弧形筛、高频筛进一步脱水后掺入混煤;大部分0.2~0mm细煤泥由旋流器溢流排出,进入浓缩池,浓缩机底流经压滤机处理,作为最终煤泥产品。浓缩机溢流作为循环水循环使用,以实现全厂洗水闭路循环。
一、生产中存在的问题
邱集煤矿洗煤厂原设计为洗动力煤,简单排矸后即可实现洗出动力煤,所以粗煤泥回收部分只注重量而未考虑质,同时也未设置浮选系统。后期随着煤炭市场低迷,洗动力煤将造成严重亏损。经过部分改造,邱集煤矿洗煤厂改为洗精煤,运行成功后精煤回收率维持在29.5%,进一步提升困难。检查系统后发现粗煤泥灰分较低,发热量较高,这部分煤掺入精煤灰分超标,掺入中煤造成很大浪费,通过对粗煤泥的小浮沉试验(表1),粗煤泥筛分试验(表2)可知粗煤泥中含有数量可观的符合指标的精煤,而原系统不能从粗煤泥中回收精煤,所以必须要对原系统进行改造。
二、可供选择的方案
1、旋流器组→TBS→弧形筛→高频筛
2、旋流器组→电磁筛
3、弧形筛→高频筛
4、弧形筛→TBS→电磁筛
5、分选旋流器→弧形筛→TBS弧形筛→高频筛
6、分选旋流器→FBS→弧形筛→高频筛
7、分选旋流器→TBS→电磁筛
方案1、2旋流器组主要起浓缩作用,底流运行比较平稳,TBS和电磁筛对高灰细泥降灰作用效果不明显。没有十足把握成功。
方案3工程量较小,但当煤质差时产品可能不符合指标要求。
方案4、5、7工程量大,投资高,可行性不高。
方案6工程量少,投资低,有成功案例,可行性高。
三、改造后效益分析
根据表3邱集煤矿洗煤厂粗煤泥可选性曲线可知,产品灰分在11%时,理论回收率可达93%,剩余7%直接按矸石销售。邱集煤矿洗煤厂粗煤泥含量约为入洗量的5%。由此可知可多回收4.65%精煤,精煤价格按750元/吨计,扣除因回收精煤而造成的中煤部分发热量降低损失,吨煤增收4.8元,效益十分显著。
四、结束语
实际生产中要勤动脑、多思考、多接触新工艺、新技术,探求洗煤效益增长点,勇于创新才能保证效益最大化。
参考文献:
[1]王敦曾,选煤新技术的研究与应用[J].北京:煤炭工业出版社,2005.
[2]杨康,娄德安.跳汰选煤技术与设备的发展[J].选煤技术,2003(6):14-18.
[3]张丽,张跃,张婉莹.鲍店煤矿选煤厂的技术改造[J].2006,32(10):57-58.
[4]王宏耀,吴静,蒸汽列管回转干燥技术用于煤泥干燥的研究[M].2015(11)86-92.
[5]李宁,雷宏彬,田中文等.煤泥资源化利用关键技术研究分析[J].煤炭工程,2011(12).
[6]肖宁伟,张明青.选煤厂难沉降煤泥水性质及特点研究[J].中国煤炭,2012(6).