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[摘 要]本文浅析MG-375型采煤机摇臂行星减速器存在的问题,对其出现的故障原因进行了分析,提出了密封结构改进的措施,最后小结了改进后的效果。
[关键词]MG-375型采煤机:漏油故障;密封结构改进
中图分类号:TD421 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2017)14-0365-01
1 引言
由西安煤机厂生产的MG-375型采煤机,它是在上世纪90年代中期陆续投入到煤矿井下开采中使用的。该类采煤机在采煤中发挥了重要的作用,其生产效率非常高,是其主要的优点,为大中型矿井煤炭开采提供的重要的保障。但是,经实践应用发现,该型采煤机也存在很多缺点,最为主要的就是摇臂行星减速器漏油。因为漏油,既影响了生产,又造成了浪费和环境污染,最终增加了煤炭生产的成本。为此不得不进行改造,以解决这些问题。
2 存在的主要问题
某矿MG-375型采煤机投入运行不久,采煤机的摇臂行星减速器的浮动油封部位就出现漏油故障。随着使用年限的延长,这个部位漏油故障更加频繁。后经仔细查找分析,这是摇臂减速器其他故障发生的隐患,成为了MG-375采煤机常见的典型故障。
3 摇臂行星减速器出现故障原因分析
1)摇臂行星减速器的结构分析。摇臂行星减速器是MG-375型采煤机截割传动的最后一级减速。它为四个行星轮的减速器,太阳轮浮动,与其他的截割行星减速器相比,却多了一个行星轮。显然其制造、安装要求都要比三个行星轮的要求高。不然,均载性不好,也会起反作用。行星架与行星轮也可以独立安装成套。行星架的两端,分别通过轴承NU1044、3003156轴承支承在轴承座和轴承杯上。在安装时,通过端盖与轴承间调整,保证轴承端面调整间隙为0.1~0.3mm。行星减速器的输出端,通过法兰端盖的内花键与滚筒联接,在法兰端盖与3003156轴承之间设计有密封端盖,所以此处也属于动密封封油形式。设计选用浮动油封防止减速器在此部位漏油,并在它的外侧设置有单沟迷宫槽防煤尘(详见图1)。
2)减速器漏油的原因分析。采煤机运行时,摇臂行星减速器行星架两端轴承受力。其3003156轴承将分别承载轴向力和径向力;NU1044轴承只能承受径向的力,而不能承受轴向力。长期的运行,3003156轴承容易游隙增大,相应的法兰端盖与轴承间隙也发生变化,而行星减速器法兰则会沿轴向力方向压迫浮动油封,浮动油封因无承载能力就会加剧损坏。在轻微力作用下时,“O”形圈先受损,直接表现为行星减速器漏油。可见提高浮动油封“O”形圈的质量是关键。但是,其也不能长期承受这种作用力的破坏。所以,严重时浮动油封的浮动钢圈也会发生断裂性损坏,从而导加剧漏油。
3)减速器漏油后引发的故障分析。当行星减速器漏油后,必须及时更换浮动油封才能避免之,但要调整轴承端面的间隙。因为3003156轴承与NU1044轴承装配在行星轮架两端,因此当3003156轴承游隙增大时,就会使行星轮架整体沿所受轴向力方向窜动,也就是向NU1044轴承方向窜动。NU1044轴承只能承受径向力,无能力承载轴向力,所以一旦受压必然会导致严重损坏。这将使整个行星轮架偏离正确工作尺寸范围,引发一系列的故障出现。如3003156轴承损坏,那么行星轮会打牙,齿圈齿咬断,太阳轮轮齿挤出豁口,甚至行星轮架也会损坏等。出现此类严重故障,也会使检修一次的成本增加到2万元以上。
4 对摇臂行星减速器结构改进的措施
因MG-375型采煤机摇臂行星减速器的浮动油封是由浮动钢圈和氟胶“O”形圈所组成。造价成本高,一旦更换要花的代价大。对浮动钢圈,要求耐用且精度也高。“O”形圈还要耐油性好。所以保证浮动油封得质量,也可相应的减少漏油,但不能彻底解决问题问题。改进设计,对MG-375型采煤机摇臂行星减速器在密封结构上合理改造,才能解决关键问题。由于浮动油封无承载能力,受压就容易损坏。必须解决这个缺陷问题。通过调查分析,设计选用了双骨架油封替代浮动油封,对减速器结构进行了改进,从而有效控制了行星减速器漏油的发生。
1)改进方法。①油封区位改造:将与行星减速器输出端联接的法兰端盖原有的浮动密封区位,改造设计成双骨架油封区位,单沟迷宫槽改进成双沟迷宫槽,加大了防尘效果,保持法兰端盖其他结构尺寸不变(详见图2)。②改进法兰端盖与轴承间密封端盖设计:将在法兰端盖与3003156轴承之间的密封端盖重新设计,但前后改进的法兰端盖要相匹配。③配置耐磨环:在双骨架油封密封区配置耐磨环,以弥补骨架油封不耐磨的不足,保证其封油效果。选取材料20CrMoni,规格为320×330×35mm。④购置专用骨架油封:按结构设计,购置该行星减速器专用骨架油封,规格为330×370×18mm。
2)改进后防漏措施。根据采煤实践,3003156型轴承重点强调了游隙的规定范围,即正常在0.17-0.26mm内。其轴承压盖与轴承间隙应调整在0.05~0.25mm之间。检修时还要保证摇臂的质量,特别是防范漏油。
5 改进后的应用效果分析
在MG一375型采煤机摇臂行星减速器的密封结构改进后,投入使用当月就收到了较好的防漏效果。按检修记录,平均每月的检修成本降低了3万多元,并保障了采煤机的连续运行(降成本情况见表1)。
6 结束语
根据MG-375型采煤机摇臂行星减速器漏油故障现象分析,找出了是轴向受力所引起的密封件受损问题。对其密封结构进行几方面的改进,从而有效防止了减速器漏油现象的发生。不但降低了引发减速器其它故障发生的几率率,而且还大大降低了检修得成本,最终取得了明显的安全经济效果。
參考文献
[1] 杨洪.1MG-2OO型采煤机调高油缸的液压锁技改应用[J].煤矿机械,2002,7:52-53.
[2] 张小会.MG-375采煤机摇臂行星减速器技术改造[J].华北科技学院学报,2004,2:16-18.
[3] 王立冰.浅谈老采煤机的技术改造[J].水力采蝶与管道运输,2006,2:59-60.
[4] 韩军峰.改进型MG2×125/560-WD采煤机的应用[J].2010,1:37-38.
[关键词]MG-375型采煤机:漏油故障;密封结构改进
中图分类号:TD421 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2017)14-0365-01
1 引言
由西安煤机厂生产的MG-375型采煤机,它是在上世纪90年代中期陆续投入到煤矿井下开采中使用的。该类采煤机在采煤中发挥了重要的作用,其生产效率非常高,是其主要的优点,为大中型矿井煤炭开采提供的重要的保障。但是,经实践应用发现,该型采煤机也存在很多缺点,最为主要的就是摇臂行星减速器漏油。因为漏油,既影响了生产,又造成了浪费和环境污染,最终增加了煤炭生产的成本。为此不得不进行改造,以解决这些问题。
2 存在的主要问题
某矿MG-375型采煤机投入运行不久,采煤机的摇臂行星减速器的浮动油封部位就出现漏油故障。随着使用年限的延长,这个部位漏油故障更加频繁。后经仔细查找分析,这是摇臂减速器其他故障发生的隐患,成为了MG-375采煤机常见的典型故障。
3 摇臂行星减速器出现故障原因分析
1)摇臂行星减速器的结构分析。摇臂行星减速器是MG-375型采煤机截割传动的最后一级减速。它为四个行星轮的减速器,太阳轮浮动,与其他的截割行星减速器相比,却多了一个行星轮。显然其制造、安装要求都要比三个行星轮的要求高。不然,均载性不好,也会起反作用。行星架与行星轮也可以独立安装成套。行星架的两端,分别通过轴承NU1044、3003156轴承支承在轴承座和轴承杯上。在安装时,通过端盖与轴承间调整,保证轴承端面调整间隙为0.1~0.3mm。行星减速器的输出端,通过法兰端盖的内花键与滚筒联接,在法兰端盖与3003156轴承之间设计有密封端盖,所以此处也属于动密封封油形式。设计选用浮动油封防止减速器在此部位漏油,并在它的外侧设置有单沟迷宫槽防煤尘(详见图1)。
2)减速器漏油的原因分析。采煤机运行时,摇臂行星减速器行星架两端轴承受力。其3003156轴承将分别承载轴向力和径向力;NU1044轴承只能承受径向的力,而不能承受轴向力。长期的运行,3003156轴承容易游隙增大,相应的法兰端盖与轴承间隙也发生变化,而行星减速器法兰则会沿轴向力方向压迫浮动油封,浮动油封因无承载能力就会加剧损坏。在轻微力作用下时,“O”形圈先受损,直接表现为行星减速器漏油。可见提高浮动油封“O”形圈的质量是关键。但是,其也不能长期承受这种作用力的破坏。所以,严重时浮动油封的浮动钢圈也会发生断裂性损坏,从而导加剧漏油。
3)减速器漏油后引发的故障分析。当行星减速器漏油后,必须及时更换浮动油封才能避免之,但要调整轴承端面的间隙。因为3003156轴承与NU1044轴承装配在行星轮架两端,因此当3003156轴承游隙增大时,就会使行星轮架整体沿所受轴向力方向窜动,也就是向NU1044轴承方向窜动。NU1044轴承只能承受径向力,无能力承载轴向力,所以一旦受压必然会导致严重损坏。这将使整个行星轮架偏离正确工作尺寸范围,引发一系列的故障出现。如3003156轴承损坏,那么行星轮会打牙,齿圈齿咬断,太阳轮轮齿挤出豁口,甚至行星轮架也会损坏等。出现此类严重故障,也会使检修一次的成本增加到2万元以上。
4 对摇臂行星减速器结构改进的措施
因MG-375型采煤机摇臂行星减速器的浮动油封是由浮动钢圈和氟胶“O”形圈所组成。造价成本高,一旦更换要花的代价大。对浮动钢圈,要求耐用且精度也高。“O”形圈还要耐油性好。所以保证浮动油封得质量,也可相应的减少漏油,但不能彻底解决问题问题。改进设计,对MG-375型采煤机摇臂行星减速器在密封结构上合理改造,才能解决关键问题。由于浮动油封无承载能力,受压就容易损坏。必须解决这个缺陷问题。通过调查分析,设计选用了双骨架油封替代浮动油封,对减速器结构进行了改进,从而有效控制了行星减速器漏油的发生。
1)改进方法。①油封区位改造:将与行星减速器输出端联接的法兰端盖原有的浮动密封区位,改造设计成双骨架油封区位,单沟迷宫槽改进成双沟迷宫槽,加大了防尘效果,保持法兰端盖其他结构尺寸不变(详见图2)。②改进法兰端盖与轴承间密封端盖设计:将在法兰端盖与3003156轴承之间的密封端盖重新设计,但前后改进的法兰端盖要相匹配。③配置耐磨环:在双骨架油封密封区配置耐磨环,以弥补骨架油封不耐磨的不足,保证其封油效果。选取材料20CrMoni,规格为320×330×35mm。④购置专用骨架油封:按结构设计,购置该行星减速器专用骨架油封,规格为330×370×18mm。
2)改进后防漏措施。根据采煤实践,3003156型轴承重点强调了游隙的规定范围,即正常在0.17-0.26mm内。其轴承压盖与轴承间隙应调整在0.05~0.25mm之间。检修时还要保证摇臂的质量,特别是防范漏油。
5 改进后的应用效果分析
在MG一375型采煤机摇臂行星减速器的密封结构改进后,投入使用当月就收到了较好的防漏效果。按检修记录,平均每月的检修成本降低了3万多元,并保障了采煤机的连续运行(降成本情况见表1)。
6 结束语
根据MG-375型采煤机摇臂行星减速器漏油故障现象分析,找出了是轴向受力所引起的密封件受损问题。对其密封结构进行几方面的改进,从而有效防止了减速器漏油现象的发生。不但降低了引发减速器其它故障发生的几率率,而且还大大降低了检修得成本,最终取得了明显的安全经济效果。
參考文献
[1] 杨洪.1MG-2OO型采煤机调高油缸的液压锁技改应用[J].煤矿机械,2002,7:52-53.
[2] 张小会.MG-375采煤机摇臂行星减速器技术改造[J].华北科技学院学报,2004,2:16-18.
[3] 王立冰.浅谈老采煤机的技术改造[J].水力采蝶与管道运输,2006,2:59-60.
[4] 韩军峰.改进型MG2×125/560-WD采煤机的应用[J].2010,1:37-38.