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摘 要: 变电站设备微机化保护装置实现“四个基本要求”的同时,也对继电保护专业人员提出更高要求,设备投运前保护整定计算、验收调试工作要严格执行相关规定;针对一起主变跳闸事故的分析,找出保护计算整定、验收调试的薄弱环节。
关键词: 增量差动保护;保护定值;数值筛查
1 事故概况
2009年3月,某110kV变电站发生一起因10kV出线线路近区短路故障引起1号变压器差动保护动作、主变三侧断路器跳闸事故。由于变电站1号、2号主变并列运行,未造成负荷损失和对外停电事故。
事故前变电站运行方式为:110kV变电站主变装载容量为1×31.5MVA+1×50MVA,110kV、35kV、10kV母线均采用单母线分段运行方式。电源甲线111开关运行于I母带1号、2号主变供全站负荷,电源乙线112开关热备于110kV II母作为变电站备用电源,100、300、500母联开关在合,110kV线路备自投装置在投。1号、2号主变三侧并列运行,主变中性点在分。
2 原因分析
1)保护动作主变跳闸后,运行人员到达现场对1号主变差动保护范围内一次设备(CT、悬瓶、引流线、母线桥、主变本体、主变套管等)进行检查,未发现设备有异常现象;核对保护动作信号为“增量差动保护A相动作出口,跳开1号主变三侧101、301、501开关”。将变压器隔离后,检修人员对主变本体取油样进行色谱分析、测量变压器高、中、低三侧绝缘及10kV母线桥绝缘均合格。从值班调度了解到,主变跳闸的同一时间10kV I段某一出线线路故障跳闸,初步判断为保护误动。
2)根据差动保护装置故障录波报告进行分析,增量差动A相差动电流为0.47A,制动电流为0.02A,满足Iop>0.2Ie、Iop>0.8Ires动作方程。对1号主变三侧CT进行极性、变比、通流检查,结果正确。
对比率差动保护、差流速断保护进行校验,逻辑正确;对增量差动保护动作方程进行校验,门槛值精度正确。
3)进一步进行检查分析:主变为Y0/Y/△—12—11接线,但定值“变压器接线钟点数”设置为“1”,与主变实际接线形式不对应,应该设为“2”。利用电子版的录波文件分别针对“变压器接线钟点数”设置为“1”和“2”两种情况进行分析:
③ 可以看出:“变压器接线钟点数”定值为“1”时,差流较大,差流值和动作报告中的情况吻合,并且A相增量差动满足动作条件,B、C两相不满足;“变压器接线钟点数”定值为“2”时,差流始终很小,各相增量差动保护都不满足动作条件。
④ 分析结果:此次A相增量差动保护动作是因为“变压器接线钟点数”定值设置为“1”引起,并且从差流情况判断故障点应该在主变保护区外。而与此前了解的同一时间变电站10kV I段某一出线线路发生近区短路故障(电流I段保护动作,开关跳闸,重合不成)是相吻合的。
结论:此次1号主变跳闸,是由于保护定值单中“变压器接线钟点数”整定错误,外部故障引起增量差动不平衡电流达到“增量差动保护”动作值而引起的误动。
3 防范措施
1)加强整定计算人员业务培训,提高业务素质,进一步提高工作责任心;严格定值校核制度,杜绝误整定事件发生。
2)加强定值管理,加强定值审核把关,同时今后对不同生产厂家继电保护装置新原理保护的定值计算、是否投入运行应认真进行分析、研究,并征求上级继电保护主管部门的意见。
3)提高继电保护专业人员业务技能,严把工程质量验收关,尤其要提高发现问题的能力,切实杜绝保护“三误”事故发生。
参考文献:
[1]崔家佩、孟庆炎,电力系统继电保护与安全自动装置整定计算[M].北京:中国电力出版社,1993.
作者简介:
赵胜(1970—),男,工程师,宁夏电力公司宁东供电局电力调度控制中心计划专责,主要从事电力电网规划、电网调度研究;李先明(1967—),男,宁夏电力公司银川供电局西夏区客服中心主任,主要从事电网设备的运维稽查研究。
关键词: 增量差动保护;保护定值;数值筛查
1 事故概况
2009年3月,某110kV变电站发生一起因10kV出线线路近区短路故障引起1号变压器差动保护动作、主变三侧断路器跳闸事故。由于变电站1号、2号主变并列运行,未造成负荷损失和对外停电事故。
事故前变电站运行方式为:110kV变电站主变装载容量为1×31.5MVA+1×50MVA,110kV、35kV、10kV母线均采用单母线分段运行方式。电源甲线111开关运行于I母带1号、2号主变供全站负荷,电源乙线112开关热备于110kV II母作为变电站备用电源,100、300、500母联开关在合,110kV线路备自投装置在投。1号、2号主变三侧并列运行,主变中性点在分。
2 原因分析
1)保护动作主变跳闸后,运行人员到达现场对1号主变差动保护范围内一次设备(CT、悬瓶、引流线、母线桥、主变本体、主变套管等)进行检查,未发现设备有异常现象;核对保护动作信号为“增量差动保护A相动作出口,跳开1号主变三侧101、301、501开关”。将变压器隔离后,检修人员对主变本体取油样进行色谱分析、测量变压器高、中、低三侧绝缘及10kV母线桥绝缘均合格。从值班调度了解到,主变跳闸的同一时间10kV I段某一出线线路故障跳闸,初步判断为保护误动。
2)根据差动保护装置故障录波报告进行分析,增量差动A相差动电流为0.47A,制动电流为0.02A,满足Iop>0.2Ie、Iop>0.8Ires动作方程。对1号主变三侧CT进行极性、变比、通流检查,结果正确。
对比率差动保护、差流速断保护进行校验,逻辑正确;对增量差动保护动作方程进行校验,门槛值精度正确。
3)进一步进行检查分析:主变为Y0/Y/△—12—11接线,但定值“变压器接线钟点数”设置为“1”,与主变实际接线形式不对应,应该设为“2”。利用电子版的录波文件分别针对“变压器接线钟点数”设置为“1”和“2”两种情况进行分析:
③ 可以看出:“变压器接线钟点数”定值为“1”时,差流较大,差流值和动作报告中的情况吻合,并且A相增量差动满足动作条件,B、C两相不满足;“变压器接线钟点数”定值为“2”时,差流始终很小,各相增量差动保护都不满足动作条件。
④ 分析结果:此次A相增量差动保护动作是因为“变压器接线钟点数”定值设置为“1”引起,并且从差流情况判断故障点应该在主变保护区外。而与此前了解的同一时间变电站10kV I段某一出线线路发生近区短路故障(电流I段保护动作,开关跳闸,重合不成)是相吻合的。
结论:此次1号主变跳闸,是由于保护定值单中“变压器接线钟点数”整定错误,外部故障引起增量差动不平衡电流达到“增量差动保护”动作值而引起的误动。
3 防范措施
1)加强整定计算人员业务培训,提高业务素质,进一步提高工作责任心;严格定值校核制度,杜绝误整定事件发生。
2)加强定值管理,加强定值审核把关,同时今后对不同生产厂家继电保护装置新原理保护的定值计算、是否投入运行应认真进行分析、研究,并征求上级继电保护主管部门的意见。
3)提高继电保护专业人员业务技能,严把工程质量验收关,尤其要提高发现问题的能力,切实杜绝保护“三误”事故发生。
参考文献:
[1]崔家佩、孟庆炎,电力系统继电保护与安全自动装置整定计算[M].北京:中国电力出版社,1993.
作者简介:
赵胜(1970—),男,工程师,宁夏电力公司宁东供电局电力调度控制中心计划专责,主要从事电力电网规划、电网调度研究;李先明(1967—),男,宁夏电力公司银川供电局西夏区客服中心主任,主要从事电网设备的运维稽查研究。