论文部分内容阅读
摘要:抚顺电厂200MW机组投产后,新机组与老机组的水、汽、电系统均存在联系,随着老机组关停,部分老厂电气系统所带设备的非生产用能需从系统受电。从系统购电昂贵,增加生产成本,而且,用电不可靠,无备用电源,影响新厂机组安全运行。为保证新机组安全、经济、可靠运行,降低厂用电率,合理优化电气系统运行方式。
关键词:厂用电;运行方式;用电系统
抚顺电厂是个有着百年历史的老厂,六十年代总装机容量达28.85万千瓦,汽轮发电机7台,锅炉12台,成为当时全国最大的火力发电厂。
九十年代2台200MW机组相继投产,新机组与老机组的水、汽、电系统均存在联系。随着老厂6号机(TQC5674/2 型),7号机(QF-30-2型)机组关停,部分厂用电系统带的新厂公用负荷和办公大楼等非生产用能共计6341.5KW需从系统受电。如不进行厂用电源改造,电网将收取容积电价,受电价达20元/度。另外从系统购电昂贵,增加生产成本,而且,用电不可靠,无备用电源,如电源故障,将影响新厂机组安全运行。
现老厂66KV变压器2台,10.5KV高压变10台,3KV低压变20台,变压器容量高达119860KVA。机组关停后,供热期日平均用电40000KWH,资源严重浪费。另外老厂系统接线复杂,随机组关停,设备停运,66KV母线除带新厂高备变外, 1、2号联络变带的负荷不到10000KVA,10.5KV母线上11台厂高变的负荷和,达不到一台厂高变的额定容量。3KV母线仅带有3KV/380V低压变压器,母线近于空载状态,损耗惊人。
一、优化前厂用电系统运行方式
(一)二变66KV母线单母线运行方式
二变66KV母线单母线经1号主变中压卷661开关向66KV东(或西)母线正常供电,66KV东(或西)母线经1号(或2号)联络变向10.5KVⅡ(或Ⅰ)母线供电,同时给新厂高备变充电备用。抚电1、2号线给1号主变中压卷做联动备用电源。抚电1、2号线 615、613开关开路备用。66KV东、西母线电压互感器均投入,母联南600东、西刀闸在合位,母联南600开关开路备用。2号(或1号)联络变做冷备用。
(二)10.5KV母线运行方式
10.5KVⅠ母线单母线运行,10.5KV西(或东)母线运行带58B、59B、化备变、保安变、16联络线、2号联络变;南大街1、2号线作开路备用,母联200开关开路备用,10.5KV东(或西)母线备用;
10.5KVⅡ母线双母线运行,10.5KV南母线运行带16联络线、化工变、50、51号厂高变;10.5KV北母线运行带1号联络变、57、61号厂高变,母联300东合位。
(三)3KV母线运行方式
3KV供热站南1段、北Ⅱ段由58号厂高变带,59号高备变做联动备用。3KV1、2、3、13、14段由51号高备变带,61号厂高变做3KV1、2、3、13、14段手动备用,57号厂高变做3KV1、2、3、13、14段手动备用。3KV0、5、7段由50号厂高变带。
二、优化厂用电方案综合比较
(一)方案一
现老厂3KV母线有0、1、2、3、7、13、14段,改为保留13、14段,其余3KV母线取消。380V母线现有1、2、4、5、6、7段,改为保留6、7段母线,其余380V母线取消。这样3KV栈桥、保温材料厂、43号变压器电源需改为3KV13或14段母线上,利用原16、17号炉吸风机和排粉机开关。380V负荷只有2号充电机、检修公司焊接培训电源、照明电源改至380V6、7段。除灰动力盘电源由原46号厂低变带改为380V新食堂动力盘接引,取消46号厂低变。
(二)方案二
3KV及380V母线保留相同,区别在于方案一3KV13、14段正常运行由61号厂高变带,57号厂高变备用。方案二将57、61号厂高变取消,3KV13、14段由3KV供热南一段、北二段供电,及正常运行时由58号厂高变带,59号厂高变备用。
(三)操作比较
方案一取消3KV1、2、3、0、5、7段母线,380V1、2、4、5段母线,保留3KV13、14段母线,380V6、7段母线,系统简化,设备维护量少,因此电气操作量少。
方案二比方案一多取消57、61号厂高变,电气操作量相比方案一少。
(四)安全性比较
方案一10.5KV变压器3台运行,3台备用,3KV变压器7台运行,3台备用,老机关停后厂用电系统最重要负荷是化工变、化备变、保安变、58、59号厂高变以及油区1、2号变压器,上述负荷系统都保持不变,因此可以满足现场安全稳定运行要求。
方案二10.5 KV变压器2台运行,2台备用,3KV变压器7台运行,3台备用,也满足现场安全稳定运行要求。
(五)经济性比较
方案一:取消变压器为50B(8000KVA)、51 B(8000KVA)、30 B(320KVA)、31 B(320KVA)、32 B(320KVA)、71 B(320KVA)、72 B(320KVA)、39 B(640KVA)、46 B(640KVA)、81 B(30KVA)、82 B(30KVA)号,共计11台,变压器容量共计:18920KVA。按变压器空载损耗算,每小时节约43KW.H,月节约厂用电31000KW.H,约12090元。
方案二:取消老厂变压器总容量30120KVA(57、61号厂高变容量5600KVA),方案二比方案一多取消11200KVA。57或61号厂高变空载损耗18.2KW/h,月可以节约13104KWH,约5110元。4年可收回成本。(按方案二比方案一施工费用多增加20万)
(六)物资回收价值
方案一取消变压器11台、3KV母线取消6段,方案二取消变压器13台、3KV母線取消6段,从公司物资回收方面方案二比方案一回收价值高。方案一比方案二多取消变压器容量11200KVA。
三、优化后老厂电气运行方式:
(一)66KV母线系统
66KV系统运行方式与原系统运行方式相同(见附图1)。
(二)10.5KV母线系统
10.5 IKV母线运行方式与原运行方式不变。(见附图1)10.5KV II母线运行方式由双母线运行改为单母线运行,带57、61、化工变、1号联络变,母联300东开路备用。
(三)3KV母线系统
3KV母线只保留13段、14段、南I段、北II段。正常由57或61号变带3KV13、14段,61或57号变手动冷备用。由58号变带3KV南I段、北II段,59号变手动冷备用。
(四)380V母线系统
380V母线只保留6段、7段。正常由43或44号变运行带380V6段、7段,44或43号变手动冷备用。
(五)老厂燃料运行方式
取消39号变压器和39动力盘。 改为49号变或栈桥变带49 I段、II段、栈桥动力盘,栈桥或49号变手动冷备用。
(六)供热、除灰、新食堂系统运行方式
取消46号变压器,非供热期运行方式为47号变运行带380V供热段、除灰、新食堂,48号厂低变、新食堂变手动冷备用,千金供热变停电备用。供热期运行方式为47号变带380V供热段、除灰,48号厂低变做手动冷备用;新食堂及千金供热变运行自带本段。
图 1
四、结论
随着电力行业的发展、的进步,新旧更替充斥着整个电力行业,大型发电机组、新型能源的利用等,都会影响局部系统的运行,从节约社会,低碳生活考虑,势必进行系统优化,我厂厂用电系统改造,以节能降耗为目的,并保证了具体方案实施经济性和系统安全稳定运行。
注:文章内所有公式及图表请以PDF形式查看。
关键词:厂用电;运行方式;用电系统
抚顺电厂是个有着百年历史的老厂,六十年代总装机容量达28.85万千瓦,汽轮发电机7台,锅炉12台,成为当时全国最大的火力发电厂。
九十年代2台200MW机组相继投产,新机组与老机组的水、汽、电系统均存在联系。随着老厂6号机(TQC5674/2 型),7号机(QF-30-2型)机组关停,部分厂用电系统带的新厂公用负荷和办公大楼等非生产用能共计6341.5KW需从系统受电。如不进行厂用电源改造,电网将收取容积电价,受电价达20元/度。另外从系统购电昂贵,增加生产成本,而且,用电不可靠,无备用电源,如电源故障,将影响新厂机组安全运行。
现老厂66KV变压器2台,10.5KV高压变10台,3KV低压变20台,变压器容量高达119860KVA。机组关停后,供热期日平均用电40000KWH,资源严重浪费。另外老厂系统接线复杂,随机组关停,设备停运,66KV母线除带新厂高备变外, 1、2号联络变带的负荷不到10000KVA,10.5KV母线上11台厂高变的负荷和,达不到一台厂高变的额定容量。3KV母线仅带有3KV/380V低压变压器,母线近于空载状态,损耗惊人。
一、优化前厂用电系统运行方式
(一)二变66KV母线单母线运行方式
二变66KV母线单母线经1号主变中压卷661开关向66KV东(或西)母线正常供电,66KV东(或西)母线经1号(或2号)联络变向10.5KVⅡ(或Ⅰ)母线供电,同时给新厂高备变充电备用。抚电1、2号线给1号主变中压卷做联动备用电源。抚电1、2号线 615、613开关开路备用。66KV东、西母线电压互感器均投入,母联南600东、西刀闸在合位,母联南600开关开路备用。2号(或1号)联络变做冷备用。
(二)10.5KV母线运行方式
10.5KVⅠ母线单母线运行,10.5KV西(或东)母线运行带58B、59B、化备变、保安变、16联络线、2号联络变;南大街1、2号线作开路备用,母联200开关开路备用,10.5KV东(或西)母线备用;
10.5KVⅡ母线双母线运行,10.5KV南母线运行带16联络线、化工变、50、51号厂高变;10.5KV北母线运行带1号联络变、57、61号厂高变,母联300东合位。
(三)3KV母线运行方式
3KV供热站南1段、北Ⅱ段由58号厂高变带,59号高备变做联动备用。3KV1、2、3、13、14段由51号高备变带,61号厂高变做3KV1、2、3、13、14段手动备用,57号厂高变做3KV1、2、3、13、14段手动备用。3KV0、5、7段由50号厂高变带。
二、优化厂用电方案综合比较
(一)方案一
现老厂3KV母线有0、1、2、3、7、13、14段,改为保留13、14段,其余3KV母线取消。380V母线现有1、2、4、5、6、7段,改为保留6、7段母线,其余380V母线取消。这样3KV栈桥、保温材料厂、43号变压器电源需改为3KV13或14段母线上,利用原16、17号炉吸风机和排粉机开关。380V负荷只有2号充电机、检修公司焊接培训电源、照明电源改至380V6、7段。除灰动力盘电源由原46号厂低变带改为380V新食堂动力盘接引,取消46号厂低变。
(二)方案二
3KV及380V母线保留相同,区别在于方案一3KV13、14段正常运行由61号厂高变带,57号厂高变备用。方案二将57、61号厂高变取消,3KV13、14段由3KV供热南一段、北二段供电,及正常运行时由58号厂高变带,59号厂高变备用。
(三)操作比较
方案一取消3KV1、2、3、0、5、7段母线,380V1、2、4、5段母线,保留3KV13、14段母线,380V6、7段母线,系统简化,设备维护量少,因此电气操作量少。
方案二比方案一多取消57、61号厂高变,电气操作量相比方案一少。
(四)安全性比较
方案一10.5KV变压器3台运行,3台备用,3KV变压器7台运行,3台备用,老机关停后厂用电系统最重要负荷是化工变、化备变、保安变、58、59号厂高变以及油区1、2号变压器,上述负荷系统都保持不变,因此可以满足现场安全稳定运行要求。
方案二10.5 KV变压器2台运行,2台备用,3KV变压器7台运行,3台备用,也满足现场安全稳定运行要求。
(五)经济性比较
方案一:取消变压器为50B(8000KVA)、51 B(8000KVA)、30 B(320KVA)、31 B(320KVA)、32 B(320KVA)、71 B(320KVA)、72 B(320KVA)、39 B(640KVA)、46 B(640KVA)、81 B(30KVA)、82 B(30KVA)号,共计11台,变压器容量共计:18920KVA。按变压器空载损耗算,每小时节约43KW.H,月节约厂用电31000KW.H,约12090元。
方案二:取消老厂变压器总容量30120KVA(57、61号厂高变容量5600KVA),方案二比方案一多取消11200KVA。57或61号厂高变空载损耗18.2KW/h,月可以节约13104KWH,约5110元。4年可收回成本。(按方案二比方案一施工费用多增加20万)
(六)物资回收价值
方案一取消变压器11台、3KV母线取消6段,方案二取消变压器13台、3KV母線取消6段,从公司物资回收方面方案二比方案一回收价值高。方案一比方案二多取消变压器容量11200KVA。
三、优化后老厂电气运行方式:
(一)66KV母线系统
66KV系统运行方式与原系统运行方式相同(见附图1)。
(二)10.5KV母线系统
10.5 IKV母线运行方式与原运行方式不变。(见附图1)10.5KV II母线运行方式由双母线运行改为单母线运行,带57、61、化工变、1号联络变,母联300东开路备用。
(三)3KV母线系统
3KV母线只保留13段、14段、南I段、北II段。正常由57或61号变带3KV13、14段,61或57号变手动冷备用。由58号变带3KV南I段、北II段,59号变手动冷备用。
(四)380V母线系统
380V母线只保留6段、7段。正常由43或44号变运行带380V6段、7段,44或43号变手动冷备用。
(五)老厂燃料运行方式
取消39号变压器和39动力盘。 改为49号变或栈桥变带49 I段、II段、栈桥动力盘,栈桥或49号变手动冷备用。
(六)供热、除灰、新食堂系统运行方式
取消46号变压器,非供热期运行方式为47号变运行带380V供热段、除灰、新食堂,48号厂低变、新食堂变手动冷备用,千金供热变停电备用。供热期运行方式为47号变带380V供热段、除灰,48号厂低变做手动冷备用;新食堂及千金供热变运行自带本段。
图 1
四、结论
随着电力行业的发展、的进步,新旧更替充斥着整个电力行业,大型发电机组、新型能源的利用等,都会影响局部系统的运行,从节约社会,低碳生活考虑,势必进行系统优化,我厂厂用电系统改造,以节能降耗为目的,并保证了具体方案实施经济性和系统安全稳定运行。
注:文章内所有公式及图表请以PDF形式查看。