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【摘要】魏荆线输油管道由于常年在超低输量下运行,节流损失较大,泵效较低,造成大量的能量消耗。通过对魏荆线输油泵机组更新改造并引进高压变频调速系统,实现不同工况的流量调节,最大限度的降低能量消耗,节约了电能。
【关键词】魏荆线 输油泵 变频技术 节能
1 引言
魏岗-荆门输油管道(魏荆线)原设计输量为350×104t/a,管径为Φ426×7,管道最高运行温度为70℃,承担着从南阳油田向荆门石化输送原油的任务,但魏荆线实际年输油量仅100万吨左右。由于目前魏荆线常年在超低输量下运行,节流损失较大,导致泵机组效率低下。
根据中石化系统原油流向调整的需要,魏荆线以后输量为93~126×104t/a,输送过程中仍会存在较大的节流损失。为了解决上述问题,通过更新魏荆线输油泵机组(在魏岗首站、襄樊泵站各设置Q=170m3/h H=370m N=355KW 高效输油泵机组2台,1用1备),同时采用在魏岗、襄樊站各设置1套北京利德福公司生产的HARSVERT—A06/040型高压变频调速系统,最大限度的减少节流损失。
2 输油泵机组变频调速系统
根据离心泵的特性,其工况调节主要是调节流量,而离心泵调节流量最常用的两种方法:一是通過调节泵出口阀的开度进行调节,另一种则是通过改变离心泵的转速进行调节,前者虽然调节方便,但能源浪费严重;通过对输油泵电机的变频改变电机的转速,来实现输油泵的工况调节,是满足工艺运行条件下的一条经济可行的技术途径。
由离心泵的特性可知,在管路特性曲线不变的情况,改变离心泵转速后,其性能参数的改变由下式确定。
Q/Q1= n/n1,H/H1=( n/ n1)2,N/ N1=( n/ n1)3
其中:Q、H、N—离心泵转速为n时的流量、扬程、功率;
Q1、H1、N1—离心泵转速改变为n1时的流量、扬程、功率。
由以上离心泵转速改变前后的关系式方知,如果离心泵转速有很小的降低,则离心泵所需的输入功率会大幅度地降低,从而产生明显的节能效果,离心泵转速降低在额定转速20%以内时,离心泵的特性曲线的形状与原来相似,如图1所当离心泵转速由n降为n1时,其特性曲线为与原曲线平行的一条曲线,设原管路特性曲线为R,R与H-Q(n)相交于A点,A即为原工况点。在变频状态下,离心泵转速为n1时,其特性曲线为H1-Q1(n1),由于此时泵出口阀全开,管路特性曲线变为较为平坦的R1(n1),此时R1(n1)与H1-Q1(n1)交于A1点,即为新的工况点,Q1=Q,即保持离心泵排量不变,但泵的扬程由H减少为H1,因此在保证满足输油量的情况下,通过削减离心泵杨程节约的能量为HAA1H1的面积。这就是离心输油泵变频节能的原理。变频调速系统基本工作原理均是通过“交-直-交”的逆变过程,改变电机定子的电压频率从而改变电机的转速,即转速(r/min)=频率(Hz)×120/极数。
3 高压变频调速系统的选择
目前,6KV高压变频调速系统处于技术发展阶段,其基本原理均为通过“交一直一交”的逆变过程,通过改变电机定子的电压频率从而改变电机的转速。高压电机调速的方式从技术实现途径上又可分为“高一低一高”、“高一高”、“IGBT直接串联”等几种方式。通过变频调速系统的技术经济性能论证,最终选用北京利德华福公司生产的HARSVERT-A06/040型高压变频调速系统应用于魏荆线更新输油泵机组上。该变频调速系统的主要技术参数为:
技术方案:多级模块串联,交直交、高高方式
额定输入电压/允许变化范围:
6kV±10%
系统输入电压,6kV
系统输出电流,40A
逆变侧最高输出电压,6kV
额定容量,380kVA
额定输入频率/允许变化范围,50Hz±10%
对电网电压波动的敏感性,-35%~+15%
输入侧功率因数,>0.95(>20%负载)变频器效率,>96%
控制方式 , 多级正弦 PWM控制
控制电源,220VAC 或 380VAC(三相四线制),3KVA
UPS 型式,后备式 1KVA掉电可维持 30分钟
电机侧逆变器型式及元件,IGBT 逆变桥 串连
电隔离部分是否采用光纤电缆,采用光纤连接
冷却方式,强迫风冷防护等级,IP30
4 技术方案
高压变频调速系统应用输油泵机组固然可产生较好的节能效益,但由于输油系统属于长输管线一个重要枢纽环节,长时间连续运转,除对设备本身要求有较高的可靠性之外,在技术方案上必须与现场的工艺特点相结合,充分考虑现场操作,启动、停机,以及调节等诸方面的安全性,适用性和方便性。本系统在应用中采用了以下技术措施:
(1)系统具备工频、变频自动切换功能。一旦变频系统出现种故障,可以自动切换到工频档,将变频系统甩开,在变频系统维修期间可正常保障输油泵的运行,满足输油生产的需要。
(2)系统的运转频率的调节采用闭环PID调节方式。考虑到输油系统要求安全平稳运行的特点,本系统不宜采用开环调节控制,这样引起整个输油系统的扰动,给输油生产的调度指挥带来不利的影响。本系统采用闭环PID调节方式,可以增大电机调速的范围为1:10,可以使流量与转速之间更为精确计算配比,并且可减少人为的工作量。
(3)现场设置、启动、停止以及紧急停机按钮,变频器的状态参数通过变频控制器的远传接口传到控制室内上位机,并对运行参数进行实行显示,极大地方便了现场操作人员的操作和对设备运行状态的监视。
(4)实现了原站控系统的信息共享,在站控室显示高压变频装置的所有参数、运行情况和所有报警信息。
(5)变频装置具有旁路功能,这种功能是一种快速地、自动地切除故障单元而保证系统正常运行的方法。当变频设备出现故障时,故障报警信号经由通讯电路传输给主控系统,主控系统接到故障信号后,经过故障种类判断,用最短的时间将变频设备进行旁路切除,切换到旁路部分,这样使输油泵电机可正常运转。
5 应用效果分析
魏荆线改造前,日平均输量为2771t,魏岗首站年平均有0.69MPa节流损失,泵平均效率为37%,襄樊泵站平均有0.75MPa节流损失,泵平均效率为42%;魏荆线改造后,日平均输量未2844t,魏岗首站平均有约0.01MPa节流损失,泵平均效率为72%,襄樊站泵出口阀前后平均有约0.01MPa节流损失,泵平均效率为70%。相关的其他参数如表1所示:
由上述实际运行参数表2可以得出:改造前魏荆线年输量97×104t/a(折合2771 t/d)时,单位能耗为3.51kW·h/t,改造后魏荆线年输量99.5×104t/a(折合2844t/d)时,单位能耗为1.51kW·h/t,计算节电率为57%,按0.7元/kW·h计算年节电费用为0.7×57%×340=135万元人民币。
6 结论
输油泵是长输管道输油生产运行中主要能耗设备,本文针对魏荆线输油泵机组在实际生产运行中存在节流损失大、泵效低、能量消耗大等问题,结合水力学、离心泵基础知识、变频节能原理,在此次改造中通过设置高效离心泵对魏荆线输油泵机组进行更新,并对新增输油泵采用变频调速技术来满足运行工况要求,最大限度的减少节流损失,改善了工艺,保证了安全生产。根据魏荆线输油泵机组改造前和改造后现场实测数据,进行节流损失、效率分析,节电率为57%,其节能效果是相当显著的,具有明显的经济效益。
参考文献
[1] 钱锡俊,陈弘.泵和压缩机.中国石油大学出版社,2007
作者简介
王雯雯, 助理工程师, 1986年生, 2008年毕业于中国石油大学(华东)油气储运专业, 获学士学位, 主要从事长距离油气管道输送技术的设计工作。
【关键词】魏荆线 输油泵 变频技术 节能
1 引言
魏岗-荆门输油管道(魏荆线)原设计输量为350×104t/a,管径为Φ426×7,管道最高运行温度为70℃,承担着从南阳油田向荆门石化输送原油的任务,但魏荆线实际年输油量仅100万吨左右。由于目前魏荆线常年在超低输量下运行,节流损失较大,导致泵机组效率低下。
根据中石化系统原油流向调整的需要,魏荆线以后输量为93~126×104t/a,输送过程中仍会存在较大的节流损失。为了解决上述问题,通过更新魏荆线输油泵机组(在魏岗首站、襄樊泵站各设置Q=170m3/h H=370m N=355KW 高效输油泵机组2台,1用1备),同时采用在魏岗、襄樊站各设置1套北京利德福公司生产的HARSVERT—A06/040型高压变频调速系统,最大限度的减少节流损失。
2 输油泵机组变频调速系统
根据离心泵的特性,其工况调节主要是调节流量,而离心泵调节流量最常用的两种方法:一是通過调节泵出口阀的开度进行调节,另一种则是通过改变离心泵的转速进行调节,前者虽然调节方便,但能源浪费严重;通过对输油泵电机的变频改变电机的转速,来实现输油泵的工况调节,是满足工艺运行条件下的一条经济可行的技术途径。
由离心泵的特性可知,在管路特性曲线不变的情况,改变离心泵转速后,其性能参数的改变由下式确定。
Q/Q1= n/n1,H/H1=( n/ n1)2,N/ N1=( n/ n1)3
其中:Q、H、N—离心泵转速为n时的流量、扬程、功率;
Q1、H1、N1—离心泵转速改变为n1时的流量、扬程、功率。
由以上离心泵转速改变前后的关系式方知,如果离心泵转速有很小的降低,则离心泵所需的输入功率会大幅度地降低,从而产生明显的节能效果,离心泵转速降低在额定转速20%以内时,离心泵的特性曲线的形状与原来相似,如图1所当离心泵转速由n降为n1时,其特性曲线为与原曲线平行的一条曲线,设原管路特性曲线为R,R与H-Q(n)相交于A点,A即为原工况点。在变频状态下,离心泵转速为n1时,其特性曲线为H1-Q1(n1),由于此时泵出口阀全开,管路特性曲线变为较为平坦的R1(n1),此时R1(n1)与H1-Q1(n1)交于A1点,即为新的工况点,Q1=Q,即保持离心泵排量不变,但泵的扬程由H减少为H1,因此在保证满足输油量的情况下,通过削减离心泵杨程节约的能量为HAA1H1的面积。这就是离心输油泵变频节能的原理。变频调速系统基本工作原理均是通过“交-直-交”的逆变过程,改变电机定子的电压频率从而改变电机的转速,即转速(r/min)=频率(Hz)×120/极数。
3 高压变频调速系统的选择
目前,6KV高压变频调速系统处于技术发展阶段,其基本原理均为通过“交一直一交”的逆变过程,通过改变电机定子的电压频率从而改变电机的转速。高压电机调速的方式从技术实现途径上又可分为“高一低一高”、“高一高”、“IGBT直接串联”等几种方式。通过变频调速系统的技术经济性能论证,最终选用北京利德华福公司生产的HARSVERT-A06/040型高压变频调速系统应用于魏荆线更新输油泵机组上。该变频调速系统的主要技术参数为:
技术方案:多级模块串联,交直交、高高方式
额定输入电压/允许变化范围:
6kV±10%
系统输入电压,6kV
系统输出电流,40A
逆变侧最高输出电压,6kV
额定容量,380kVA
额定输入频率/允许变化范围,50Hz±10%
对电网电压波动的敏感性,-35%~+15%
输入侧功率因数,>0.95(>20%负载)变频器效率,>96%
控制方式 , 多级正弦 PWM控制
控制电源,220VAC 或 380VAC(三相四线制),3KVA
UPS 型式,后备式 1KVA掉电可维持 30分钟
电机侧逆变器型式及元件,IGBT 逆变桥 串连
电隔离部分是否采用光纤电缆,采用光纤连接
冷却方式,强迫风冷防护等级,IP30
4 技术方案
高压变频调速系统应用输油泵机组固然可产生较好的节能效益,但由于输油系统属于长输管线一个重要枢纽环节,长时间连续运转,除对设备本身要求有较高的可靠性之外,在技术方案上必须与现场的工艺特点相结合,充分考虑现场操作,启动、停机,以及调节等诸方面的安全性,适用性和方便性。本系统在应用中采用了以下技术措施:
(1)系统具备工频、变频自动切换功能。一旦变频系统出现种故障,可以自动切换到工频档,将变频系统甩开,在变频系统维修期间可正常保障输油泵的运行,满足输油生产的需要。
(2)系统的运转频率的调节采用闭环PID调节方式。考虑到输油系统要求安全平稳运行的特点,本系统不宜采用开环调节控制,这样引起整个输油系统的扰动,给输油生产的调度指挥带来不利的影响。本系统采用闭环PID调节方式,可以增大电机调速的范围为1:10,可以使流量与转速之间更为精确计算配比,并且可减少人为的工作量。
(3)现场设置、启动、停止以及紧急停机按钮,变频器的状态参数通过变频控制器的远传接口传到控制室内上位机,并对运行参数进行实行显示,极大地方便了现场操作人员的操作和对设备运行状态的监视。
(4)实现了原站控系统的信息共享,在站控室显示高压变频装置的所有参数、运行情况和所有报警信息。
(5)变频装置具有旁路功能,这种功能是一种快速地、自动地切除故障单元而保证系统正常运行的方法。当变频设备出现故障时,故障报警信号经由通讯电路传输给主控系统,主控系统接到故障信号后,经过故障种类判断,用最短的时间将变频设备进行旁路切除,切换到旁路部分,这样使输油泵电机可正常运转。
5 应用效果分析
魏荆线改造前,日平均输量为2771t,魏岗首站年平均有0.69MPa节流损失,泵平均效率为37%,襄樊泵站平均有0.75MPa节流损失,泵平均效率为42%;魏荆线改造后,日平均输量未2844t,魏岗首站平均有约0.01MPa节流损失,泵平均效率为72%,襄樊站泵出口阀前后平均有约0.01MPa节流损失,泵平均效率为70%。相关的其他参数如表1所示:
由上述实际运行参数表2可以得出:改造前魏荆线年输量97×104t/a(折合2771 t/d)时,单位能耗为3.51kW·h/t,改造后魏荆线年输量99.5×104t/a(折合2844t/d)时,单位能耗为1.51kW·h/t,计算节电率为57%,按0.7元/kW·h计算年节电费用为0.7×57%×340=135万元人民币。
6 结论
输油泵是长输管道输油生产运行中主要能耗设备,本文针对魏荆线输油泵机组在实际生产运行中存在节流损失大、泵效低、能量消耗大等问题,结合水力学、离心泵基础知识、变频节能原理,在此次改造中通过设置高效离心泵对魏荆线输油泵机组进行更新,并对新增输油泵采用变频调速技术来满足运行工况要求,最大限度的减少节流损失,改善了工艺,保证了安全生产。根据魏荆线输油泵机组改造前和改造后现场实测数据,进行节流损失、效率分析,节电率为57%,其节能效果是相当显著的,具有明显的经济效益。
参考文献
[1] 钱锡俊,陈弘.泵和压缩机.中国石油大学出版社,2007
作者简介
王雯雯, 助理工程师, 1986年生, 2008年毕业于中国石油大学(华东)油气储运专业, 获学士学位, 主要从事长距离油气管道输送技术的设计工作。