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摘 要:高压缸上本体、支撑杆、焊缝组织均未发现异常,坑底裂纹发生在熔合线附近的粗晶区中,由焊趾部位开始,裂纹尖端延伸至细晶区。裂纹开裂位置位于高压缸缸体内支撑杆与焊缝接触面位置。高压缸支撑杆结构,缸体外部2#裂纹及现场深挖位置。现场对泄漏部位进行金相检验,发现已泄漏的2#支撑杆存在裂纹,并有针对性地对其余11根支撑杆外部堆焊层进行低倍检验。在检验的过程中发现1#支撑杆焊缝位置存在不同程度的裂纹。该文拟对这些裂纹的分布及其特征进行分析,着重研究1#和2#支撑杆焊缝的金相组织;并提出焊接工艺改进的建议。
关键词:高压缸 缸体 支撑杆 裂纹
中图分类号:TG441 文献标识码:A 文章编号:1674-098X(2015)12(a)-0084-02
某运行核电厂4#机组高压缸发生泄漏,泄漏部位位于高压缸缸体支撑杆区域,该缺陷部位内部运行蒸汽压力为1.03 MPa,运行温度为181.4 ℃。缸体设计材质为ZG15Cr2Mol,其合金元素含量高,且S、P等杂质含量较高,可焊性较差,焊接过程中易产生裂纹及点状缺陷[1-3]。
高压缸支撑杆结构,缸体外部2#裂纹及现场深挖位置。现场对泄漏部位进行金相检验,发现已泄漏的2#支撑杆存在裂纹,并有针对性地对其余11根支撑杆外部堆焊层进行低倍检验。在检验的过程中发现#1支撑杆焊缝位置存在不同程度的裂纹。该文拟对这些裂纹的分布及其特征进行分析,着重研究#1和#2支撑杆焊缝的金相组织;并提出焊接工艺改进的建议。
依据GB/T13299-1991《钢的显微组织评定方法》进行金相检验,检验位置包括电端6根和调端6根支撑杆与缸体焊接位置。根据GB/T17394-1998《金属里氏硬度试验》,使用Equotip bambino2金属里氏硬度计在金相位置上进行硬度测试。现场切割高压缸裂纹试样,借助TESCAN VEGA TS5136XM扫描电子显微镜对裂纹断面进行微观形貌分析。
1 试验结果与讨论
1.1 金相观察
支撑杆位置见图1。
为调端的焊缝表面形貌。1#支撑杆焊缝的熔合线附近有少量的夹渣缺陷,焊缝中有裂纹,长度约40 mm,未发现未焊透、未熔合、气孔等焊接缺陷。2#支撑杆焊缝熔合线附近及焊缝中有裂纹,沿支撑杆外圆方向分布。3#、4#、5#和6#支撑杆焊缝的熔合线附近有少量的夹渣缺陷,未发现未焊透、未熔合、气孔、裂纹等焊接缺陷。
图2(a)显示2#支撑杆第一处高压缸上缸体的金相组织为铁素体+贝氏体,晶粒度3~4级;焊缝熔合良好,未发现焊接缺陷(图2(b));焊缝金相组织为回火贝氏体,未发现焊接缺陷(图2(c))。
1.2 SEM观察
1#支撑杆试样的扫描电镜形貌如图3所示。由图可见,裂纹断面宏观上较为平整,没有明显的塑性变形,断面存在一定程度的氧化;断面内侧有两处明显的缺陷,缺陷尺寸相当,约10.5 mm×2.4 mm;断面微观形貌为枝状晶形貌,呈沿晶断裂特征。其主要原因为焊后再次加热到500 ℃~700 ℃时,在热影响区的过热区内,由于碳化物析出引起的晶内二次强化,而一些弱化晶界的微量元素的析出,以及使焊接应力松弛时的附加变形集中于晶界,而导致沿晶开裂。因此,这种裂纹具有晶间开裂的特征,并且多发生在存在应力集中的热影响区粗晶区内。
在金相位置上进行硬度测试,结果见图4。缸体12处本体及焊缝的硬度结果均满足标准要求(DL/T 438-2009)。
2 结论与建议
(1)检验高压缸上本体、支撑杆、焊缝组织均未发现异常,坑底裂纹发生在熔合线附近的粗晶区中,从焊趾部位开始,裂纹尖端延伸至细晶区,表现为焊接再热裂纹特征。
(2)裂纹开裂位置位于高压缸缸体内支撑杆与焊缝接触面位置,由于支撑杆与缸体间存在一定的间隙,导致该位置存在较大的应力集中,设备在运行的过程中,设备的振动促进了裂纹的扩展,并最终导致部件失效。
(3)建议在制定焊后热处理工艺时,应尽量减少焊件在敏感温度范围内的停留时间。
(4)在条件允许的前提下,建议合理控制升温速度,减小再热裂纹敏感区停留时间,防止产生再热裂纹;冷却速度也应合理控制。
(5)减少焊接应力,合理地安排焊接顺序、减少余高、避免咬边及根部未焊透等缺陷以减少焊接应力。
(6)在设计上,考虑支撑杆与缸体内表面接触面处也进行焊接,增加该位置的强度,并减轻应力集中。
参考文献
[1] 葛炼伟,唐世延,李太江,等.某核电机组高压缸裂纹的焊接修复[J].热力发电,2014,43(1):137-139.
[2] 姜求志,王金瑞.火力发电厂金属材料手册[M].北京:中国电力出版社,2000.
[3] 姚兵印,李太江,康豫军,等.除氧头接管座焊缝开裂分析及修复.热力发电,2010,39(7):98-100.
关键词:高压缸 缸体 支撑杆 裂纹
中图分类号:TG441 文献标识码:A 文章编号:1674-098X(2015)12(a)-0084-02
某运行核电厂4#机组高压缸发生泄漏,泄漏部位位于高压缸缸体支撑杆区域,该缺陷部位内部运行蒸汽压力为1.03 MPa,运行温度为181.4 ℃。缸体设计材质为ZG15Cr2Mol,其合金元素含量高,且S、P等杂质含量较高,可焊性较差,焊接过程中易产生裂纹及点状缺陷[1-3]。
高压缸支撑杆结构,缸体外部2#裂纹及现场深挖位置。现场对泄漏部位进行金相检验,发现已泄漏的2#支撑杆存在裂纹,并有针对性地对其余11根支撑杆外部堆焊层进行低倍检验。在检验的过程中发现#1支撑杆焊缝位置存在不同程度的裂纹。该文拟对这些裂纹的分布及其特征进行分析,着重研究#1和#2支撑杆焊缝的金相组织;并提出焊接工艺改进的建议。
依据GB/T13299-1991《钢的显微组织评定方法》进行金相检验,检验位置包括电端6根和调端6根支撑杆与缸体焊接位置。根据GB/T17394-1998《金属里氏硬度试验》,使用Equotip bambino2金属里氏硬度计在金相位置上进行硬度测试。现场切割高压缸裂纹试样,借助TESCAN VEGA TS5136XM扫描电子显微镜对裂纹断面进行微观形貌分析。
1 试验结果与讨论
1.1 金相观察
支撑杆位置见图1。
为调端的焊缝表面形貌。1#支撑杆焊缝的熔合线附近有少量的夹渣缺陷,焊缝中有裂纹,长度约40 mm,未发现未焊透、未熔合、气孔等焊接缺陷。2#支撑杆焊缝熔合线附近及焊缝中有裂纹,沿支撑杆外圆方向分布。3#、4#、5#和6#支撑杆焊缝的熔合线附近有少量的夹渣缺陷,未发现未焊透、未熔合、气孔、裂纹等焊接缺陷。
图2(a)显示2#支撑杆第一处高压缸上缸体的金相组织为铁素体+贝氏体,晶粒度3~4级;焊缝熔合良好,未发现焊接缺陷(图2(b));焊缝金相组织为回火贝氏体,未发现焊接缺陷(图2(c))。
1.2 SEM观察
1#支撑杆试样的扫描电镜形貌如图3所示。由图可见,裂纹断面宏观上较为平整,没有明显的塑性变形,断面存在一定程度的氧化;断面内侧有两处明显的缺陷,缺陷尺寸相当,约10.5 mm×2.4 mm;断面微观形貌为枝状晶形貌,呈沿晶断裂特征。其主要原因为焊后再次加热到500 ℃~700 ℃时,在热影响区的过热区内,由于碳化物析出引起的晶内二次强化,而一些弱化晶界的微量元素的析出,以及使焊接应力松弛时的附加变形集中于晶界,而导致沿晶开裂。因此,这种裂纹具有晶间开裂的特征,并且多发生在存在应力集中的热影响区粗晶区内。
在金相位置上进行硬度测试,结果见图4。缸体12处本体及焊缝的硬度结果均满足标准要求(DL/T 438-2009)。
2 结论与建议
(1)检验高压缸上本体、支撑杆、焊缝组织均未发现异常,坑底裂纹发生在熔合线附近的粗晶区中,从焊趾部位开始,裂纹尖端延伸至细晶区,表现为焊接再热裂纹特征。
(2)裂纹开裂位置位于高压缸缸体内支撑杆与焊缝接触面位置,由于支撑杆与缸体间存在一定的间隙,导致该位置存在较大的应力集中,设备在运行的过程中,设备的振动促进了裂纹的扩展,并最终导致部件失效。
(3)建议在制定焊后热处理工艺时,应尽量减少焊件在敏感温度范围内的停留时间。
(4)在条件允许的前提下,建议合理控制升温速度,减小再热裂纹敏感区停留时间,防止产生再热裂纹;冷却速度也应合理控制。
(5)减少焊接应力,合理地安排焊接顺序、减少余高、避免咬边及根部未焊透等缺陷以减少焊接应力。
(6)在设计上,考虑支撑杆与缸体内表面接触面处也进行焊接,增加该位置的强度,并减轻应力集中。
参考文献
[1] 葛炼伟,唐世延,李太江,等.某核电机组高压缸裂纹的焊接修复[J].热力发电,2014,43(1):137-139.
[2] 姜求志,王金瑞.火力发电厂金属材料手册[M].北京:中国电力出版社,2000.
[3] 姚兵印,李太江,康豫军,等.除氧头接管座焊缝开裂分析及修复.热力发电,2010,39(7):98-100.