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摘 要:在2017年3月27日进行设备日常检修,建淳运维中心对110kV沿口变2号主变进行C级检修及有载分接开关吊芯检查。在完成有载开关吊芯工作后,在做绝缘检测试验时发现夹件绝缘为0,而2012年6月15日检测为4600MΩ。由此发现,其其设备接地故障出现问题,需要及时排除故障,以保证电力运行安全。
关键词:110kV;接地故障;检修;分析
前 言
电力变压器正常运行时,夹件只允许有一点接地,因为夹件的多点接地可能会在磁场中引起不同接地点的不同电位,形成循环电流,从而引起局部放电,造成绝缘油老化、油色谱分解异常。根据有关资料,大容量变压器铁心接地电流占额定电流的2%-4%,多为多点接地引起。根据分析,变压器夹件接地事故相对较少,因为经过夹件多点接地后,经过闭合接地回路的磁通量往往是漏磁通,感应电压相对较低。此外,在电路中产生大电流后,过热点通常被限制在异常接地点和夹件引出线。焊接接头处固体绝缘受损的概率相对较低。夹件接地故障虽然不如铁心接地故障严重,但如果接地电流过大,将影响变压器的安全运行。如果不及时处理或采取限制性措施,可能发生设备事故。
1、接地故障原因分析
现场安排油桶、滤油机、吊机进行排油、起吊有载开关、筒体进行检查,检修人员与厂方技术人员将有载开关筒体整体稍微起吊、放下,夹件绝缘电阻有波动。分析确定2号主变夹件接地点在本体内的有载分接开关支架處,有载开关筒体铆钉与安装支架接触,导致夹件绝缘为0。
检修人员与厂方技术人员通过现场检查,将有载开关筒体整体稍微起吊、放下,夹件绝缘电阻有波动。分析确定2号主变夹件接地点在本体内的有载分接开关支架处,如上1图所示,有载开关筒体铆钉与安装支架接触,导致夹件绝缘为0接地故障分析如图1所示。。
因缺陷部位在主变本体内部,彻底解决需本体吊罩或返厂大修,考虑到主变停电的影响较大,专业分析主变夹件本身要求接地运行,此缺陷暂不影响主变正常运行,3月29日恢复运行。
2、措 施
4月12日加装了夹件接地限流电阻监测仪,监视、限制运行中的变压器夹件接地电流如图2所示,同时利用在线、离线手段加强对主变油色谱的跟踪分析,目前运行正常。
3、事件原因及暴露问题:
事件原因:主变有载开关筒体铆钉与安装支架接触,导致夹件绝缘为0。
暴露问题:厂方设计不合理,未充分考虑有载开关筒体铆钉与安装支架间的有效距离,主变长时间运行后有载开关筒体铆钉与安装支架接触,夹件绝缘为0,造成本次事件。
4、防范措施
通过以上的阐述,发现我们在今后变压器检修工作中还要不断加强,除认真落实日常检修外,还要防止其他设备可能出现的接地情况,其加强措施主要有:①用绝缘螺栓或其他绝缘设备隔离、更换固定绝缘支架的金属螺栓;②在设备安装前期,加大对设备的质量合格验证,以保障不会出现因厂方设计不合理而导致的设备相关问题。设备安装后,要专人负责测量夹件对地绝缘电阻,做好原始数据的传递和保存记录;③变压器投入运行后,要注意监测夹件的接地情况,发现问题要及时解决;④夹件接地线长度适中,绝缘良好,防止引线过长变形,打结造成绝缘损坏;⑤加强日常的设备维护和检修工作,制定检修计划;⑥进行检修工作后,要注意清除变压器油箱底部沉积的油泥、铁锈等杂质,并清理干净;⑦运输、安装过程中避免对变压器产生剧烈振动或冲击,使设备移位或变形,造成绝缘损坏和接地。
5、结语
综上分析,对于铁心和夹件的异常接地故障,我们可以监测运行过程中油色图和接地电流的变化。如果永久接地,我们可以采取临时措施(串联限流电阻),并不断监测试油情况。在判断铁心或铁钳是否存在多点接地故障时,在无条件及时消除或无条件功率的情况下,通过永久性接地电路中的串联限流电阻,可以将接地电流限制在标准范围(100mA)内,这样能降低了接地电流对主变压器的危害,防止夹件接地问题而引起其它故障,保证设备的正常运行。
参考文献:
[1]DL/T722—2000 变压器油中溶解气体分析和判断导则[S] .
[2]陈化钢.电力设备预防性试验方法及诊断技术[M].北京:水利电力出版社, 1994.
[3]吴华,500kV 变压器夹件接地电流异常检查及处理[J],云南水力发电,2018(29).
关键词:110kV;接地故障;检修;分析
前 言
电力变压器正常运行时,夹件只允许有一点接地,因为夹件的多点接地可能会在磁场中引起不同接地点的不同电位,形成循环电流,从而引起局部放电,造成绝缘油老化、油色谱分解异常。根据有关资料,大容量变压器铁心接地电流占额定电流的2%-4%,多为多点接地引起。根据分析,变压器夹件接地事故相对较少,因为经过夹件多点接地后,经过闭合接地回路的磁通量往往是漏磁通,感应电压相对较低。此外,在电路中产生大电流后,过热点通常被限制在异常接地点和夹件引出线。焊接接头处固体绝缘受损的概率相对较低。夹件接地故障虽然不如铁心接地故障严重,但如果接地电流过大,将影响变压器的安全运行。如果不及时处理或采取限制性措施,可能发生设备事故。
1、接地故障原因分析
现场安排油桶、滤油机、吊机进行排油、起吊有载开关、筒体进行检查,检修人员与厂方技术人员将有载开关筒体整体稍微起吊、放下,夹件绝缘电阻有波动。分析确定2号主变夹件接地点在本体内的有载分接开关支架處,有载开关筒体铆钉与安装支架接触,导致夹件绝缘为0。
检修人员与厂方技术人员通过现场检查,将有载开关筒体整体稍微起吊、放下,夹件绝缘电阻有波动。分析确定2号主变夹件接地点在本体内的有载分接开关支架处,如上1图所示,有载开关筒体铆钉与安装支架接触,导致夹件绝缘为0接地故障分析如图1所示。。
因缺陷部位在主变本体内部,彻底解决需本体吊罩或返厂大修,考虑到主变停电的影响较大,专业分析主变夹件本身要求接地运行,此缺陷暂不影响主变正常运行,3月29日恢复运行。
2、措 施
4月12日加装了夹件接地限流电阻监测仪,监视、限制运行中的变压器夹件接地电流如图2所示,同时利用在线、离线手段加强对主变油色谱的跟踪分析,目前运行正常。
3、事件原因及暴露问题:
事件原因:主变有载开关筒体铆钉与安装支架接触,导致夹件绝缘为0。
暴露问题:厂方设计不合理,未充分考虑有载开关筒体铆钉与安装支架间的有效距离,主变长时间运行后有载开关筒体铆钉与安装支架接触,夹件绝缘为0,造成本次事件。
4、防范措施
通过以上的阐述,发现我们在今后变压器检修工作中还要不断加强,除认真落实日常检修外,还要防止其他设备可能出现的接地情况,其加强措施主要有:①用绝缘螺栓或其他绝缘设备隔离、更换固定绝缘支架的金属螺栓;②在设备安装前期,加大对设备的质量合格验证,以保障不会出现因厂方设计不合理而导致的设备相关问题。设备安装后,要专人负责测量夹件对地绝缘电阻,做好原始数据的传递和保存记录;③变压器投入运行后,要注意监测夹件的接地情况,发现问题要及时解决;④夹件接地线长度适中,绝缘良好,防止引线过长变形,打结造成绝缘损坏;⑤加强日常的设备维护和检修工作,制定检修计划;⑥进行检修工作后,要注意清除变压器油箱底部沉积的油泥、铁锈等杂质,并清理干净;⑦运输、安装过程中避免对变压器产生剧烈振动或冲击,使设备移位或变形,造成绝缘损坏和接地。
5、结语
综上分析,对于铁心和夹件的异常接地故障,我们可以监测运行过程中油色图和接地电流的变化。如果永久接地,我们可以采取临时措施(串联限流电阻),并不断监测试油情况。在判断铁心或铁钳是否存在多点接地故障时,在无条件及时消除或无条件功率的情况下,通过永久性接地电路中的串联限流电阻,可以将接地电流限制在标准范围(100mA)内,这样能降低了接地电流对主变压器的危害,防止夹件接地问题而引起其它故障,保证设备的正常运行。
参考文献:
[1]DL/T722—2000 变压器油中溶解气体分析和判断导则[S] .
[2]陈化钢.电力设备预防性试验方法及诊断技术[M].北京:水利电力出版社, 1994.
[3]吴华,500kV 变压器夹件接地电流异常检查及处理[J],云南水力发电,2018(29).