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摘要:随着环保标准日益提高,为确保锅炉烟气NOx 排放浓度满足环保要求,因此增设锅炉SNCR 烟气脱硝系统工程,当投运SNCR 脱硝装置后,可实现锅炉烟气NOx 排放浓度控制在200mg/Nm3以下。
关键词:脱硝;氨水;氨水输送泵;脱硝系统调试;抢水现象
一、SNCR 烟气脱硝系统简介
本系统采用20%浓度的氨水作为还原剂,系统流程设计主要分为氨水储存区、氨水输送系统、稀释水输送系统,喷射系统及其他辅助系统等。氨水通过卸氨泵注入氨水储存罐,由氨水输送泵送至混合器与稀释水充分混合后,再通过喷枪从A、B 侧旋风分离器进口位置喷入。其中氨区和稀释区为公用系统,供两台锅炉使用。为降低氨水对管道设备的腐蚀,所有管道的材质均使用304 不锈钢材。主要设备为氨水储存罐、稀释箱各一个;卸氨泵一台;氨水输送泵和稀释输送泵各两台;喷枪14 支/臺炉。
二、脱硝系统调试的目的
通过调试使得系统设备按照设计的要求正常运行,确保设备和操作人员的安全,并使SNCR脱硝系统安全可靠的投入运行,满足系统设计方案中要求的氮氧化物排放量及其它规定值。
三、调试前必须具备的条件
(1)所有系统设备安装结束,满足投用条件。
(2)各通电设备接线完毕,并做过上电测试。
(3)仪表、管道、电缆安装铺设完毕。
(4)设备电气部分、仪表接线完好并检查正常。
(5)仪用雾化空气、软水、自来水等资源接入完毕并能投用。
(6)所有管道的焊接检查检修完毕。
(7)各水泵、调节门试转、试开关正常。
(8)氨罐、氨水管道及压缩空气管道冲洗干净、水压试验完成,并且无漏点。
(9)洗眼器安装完毕并可投入使用。
四、脱硝系统调试阶段的内容
1.系统检查
(1)检查卸氨泵、氨水输送泵、稀释水泵系统管路、阀门安装良好,无明显泄漏点。
(2)检查卸氨泵、氨水输送泵、稀释水泵及电机地脚螺栓紧固,无松动现象。
(3)检查卸氨泵、氨水输送泵、稀释水泵电机及电缆接线良好,接地线完整、牢固。
(4)检查卸氨泵、氨水输送泵、稀释水泵系统压力表、温度表投入,表计正常完好。
(5)检查喷枪软管、管安装良好、无松动现象,系统表计完好,显示正确。
(6)氨水输送泵、稀释水泵电机绝缘良好。
2.氨罐、上水箱检查
(1)氨罐氨水充足。
(2)氨罐仪表测试:液位计等仪表指示正确
(3)上水箱除盐水充足。
(4)上水箱水位等仪表指示正确。
3.通信情况检查
(1)检查DCS的组态正常。
(2)核对通信点表及地址正常;试开关各调节门是否与现场名称、开度一致。
(3)检查控制功能和监视功能正常;各流量表、压力表DCS盘与就地一致。
(4)检查通信数据正确;网络无脱网、无断线。
4.喷枪检查
(1)检查喷枪与锅炉的连接是否有松动;喷枪是否处于合适位置。
(2)确认各喷枪冷却风已投入。
(3)打开喷枪的压缩空气管路,检查喷枪是否有堵塞情况。
(4)将各喷枪的雾化压缩空气压力调整到0.45MPa左右。
5.氨水、除盐水系统检查
(1)检查是否有松动的设备及管件,重新固定。
(2)检查氨水泵、稀释水泵接线方法是否正确;就地检查设备无检修人员工作,设备部件外观完整,符合启动前检查要求。
(3)分别启动氨水泵和稀释水泵运行,泵开始运转后,检查运转是否平衡,有无强烈抖动,泵出口压力、流量、振动、压力是否正常;若有不正常现象,应立即停机检查。
(4)维持启动氨水及除盐水系统运行5分钟,观察主管路压力、流量仪表显示正常
(5)检查各支路上的压力、流量正常,调节针形阀使得各支路流量、压力均匀。
6.整体试运行
(1)对系统管道进行压缩空气吹扫和清水冲洗测试,进一步除去安装后留下的杂质。
(2)确认氨罐液位指示正确,得到正确的反馈数据。
(3)逐台启动稀释水泵进行稀释水输送,同时完成管道上仪表的检查和校正,并使得管道压力,流量等参数满足设计要求。
(4)逐台启动氨水泵进行氨水输送,同时完成管道上仪表的检查和校正,并使得管道压力,流量等参数满足设计要求。
(5)通过调节氨水和稀释水的配比,控制NOx排放在150mg/m3以内,对喷头雾化效果
进行监测,检查反应情况,分二种工况进行调试。
(6)脱硝热态系统调试,先后启动A稀释水泵、A氨水输送泵运行,然后至就地调节各喷枪流量均衡,申请机组加满135MW负荷时取混合器处压力0.52MPa进行试验,试验完毕重新用稀释水冲洗后退出运行。
试验情况如下:
效果评估:能够满足135MW负荷时将NOx控制在150 mg/m3,左右,效果良好。
五、调试过程中存在问题
(1)氨水泵选型过大,出力3 t/h,实际需要0.2 t/h左右,设计是0.45吨/台炉,过压阀连续动作,压力波动大。氨水输送泵出力 1.5m3/h,实际只需要0.1t/h台炉 左右。
(2)因实际需要氨水、稀释水流量太小,调节门调节灵敏性和线性度差,最后只能通过9米平台氨水、稀释水手动门控制。
(3)因调节门调节不灵活,形成氨水和稀释水容易发生抢水现象,不方便调整,同时造成NOx波动大。
(4)氨水压力大于稀释水压力时,氨水会反串至稀释水泵,容易引起上水箱除盐水污染。
(5)氨水罐上氨水时氨水罐起压至4.8KPa, 氨水罐变形严重。
(6)稀释水退出运行后,混合器压力降至0.5MPa,氨水流量比无稀释水时大约增加0.03 T/H,说明喷枪雾化效果减弱。
(7)投入脱硝系统用氨水后,石灰石使用量相对增大,给料机转速大约增大20-50r/min,即石灰石量增加2~4吨。
(8)实际需要氨水、稀释水流量比设计小50%,余量较大。
(9)调试期间脱硝系统运行约4.5小时,当天引风机电耗上升0.13%。
(10)氨区场地未清理,氨水罐未标识。
关键词:脱硝;氨水;氨水输送泵;脱硝系统调试;抢水现象
一、SNCR 烟气脱硝系统简介
本系统采用20%浓度的氨水作为还原剂,系统流程设计主要分为氨水储存区、氨水输送系统、稀释水输送系统,喷射系统及其他辅助系统等。氨水通过卸氨泵注入氨水储存罐,由氨水输送泵送至混合器与稀释水充分混合后,再通过喷枪从A、B 侧旋风分离器进口位置喷入。其中氨区和稀释区为公用系统,供两台锅炉使用。为降低氨水对管道设备的腐蚀,所有管道的材质均使用304 不锈钢材。主要设备为氨水储存罐、稀释箱各一个;卸氨泵一台;氨水输送泵和稀释输送泵各两台;喷枪14 支/臺炉。
二、脱硝系统调试的目的
通过调试使得系统设备按照设计的要求正常运行,确保设备和操作人员的安全,并使SNCR脱硝系统安全可靠的投入运行,满足系统设计方案中要求的氮氧化物排放量及其它规定值。
三、调试前必须具备的条件
(1)所有系统设备安装结束,满足投用条件。
(2)各通电设备接线完毕,并做过上电测试。
(3)仪表、管道、电缆安装铺设完毕。
(4)设备电气部分、仪表接线完好并检查正常。
(5)仪用雾化空气、软水、自来水等资源接入完毕并能投用。
(6)所有管道的焊接检查检修完毕。
(7)各水泵、调节门试转、试开关正常。
(8)氨罐、氨水管道及压缩空气管道冲洗干净、水压试验完成,并且无漏点。
(9)洗眼器安装完毕并可投入使用。
四、脱硝系统调试阶段的内容
1.系统检查
(1)检查卸氨泵、氨水输送泵、稀释水泵系统管路、阀门安装良好,无明显泄漏点。
(2)检查卸氨泵、氨水输送泵、稀释水泵及电机地脚螺栓紧固,无松动现象。
(3)检查卸氨泵、氨水输送泵、稀释水泵电机及电缆接线良好,接地线完整、牢固。
(4)检查卸氨泵、氨水输送泵、稀释水泵系统压力表、温度表投入,表计正常完好。
(5)检查喷枪软管、管安装良好、无松动现象,系统表计完好,显示正确。
(6)氨水输送泵、稀释水泵电机绝缘良好。
2.氨罐、上水箱检查
(1)氨罐氨水充足。
(2)氨罐仪表测试:液位计等仪表指示正确
(3)上水箱除盐水充足。
(4)上水箱水位等仪表指示正确。
3.通信情况检查
(1)检查DCS的组态正常。
(2)核对通信点表及地址正常;试开关各调节门是否与现场名称、开度一致。
(3)检查控制功能和监视功能正常;各流量表、压力表DCS盘与就地一致。
(4)检查通信数据正确;网络无脱网、无断线。
4.喷枪检查
(1)检查喷枪与锅炉的连接是否有松动;喷枪是否处于合适位置。
(2)确认各喷枪冷却风已投入。
(3)打开喷枪的压缩空气管路,检查喷枪是否有堵塞情况。
(4)将各喷枪的雾化压缩空气压力调整到0.45MPa左右。
5.氨水、除盐水系统检查
(1)检查是否有松动的设备及管件,重新固定。
(2)检查氨水泵、稀释水泵接线方法是否正确;就地检查设备无检修人员工作,设备部件外观完整,符合启动前检查要求。
(3)分别启动氨水泵和稀释水泵运行,泵开始运转后,检查运转是否平衡,有无强烈抖动,泵出口压力、流量、振动、压力是否正常;若有不正常现象,应立即停机检查。
(4)维持启动氨水及除盐水系统运行5分钟,观察主管路压力、流量仪表显示正常
(5)检查各支路上的压力、流量正常,调节针形阀使得各支路流量、压力均匀。
6.整体试运行
(1)对系统管道进行压缩空气吹扫和清水冲洗测试,进一步除去安装后留下的杂质。
(2)确认氨罐液位指示正确,得到正确的反馈数据。
(3)逐台启动稀释水泵进行稀释水输送,同时完成管道上仪表的检查和校正,并使得管道压力,流量等参数满足设计要求。
(4)逐台启动氨水泵进行氨水输送,同时完成管道上仪表的检查和校正,并使得管道压力,流量等参数满足设计要求。
(5)通过调节氨水和稀释水的配比,控制NOx排放在150mg/m3以内,对喷头雾化效果
进行监测,检查反应情况,分二种工况进行调试。
(6)脱硝热态系统调试,先后启动A稀释水泵、A氨水输送泵运行,然后至就地调节各喷枪流量均衡,申请机组加满135MW负荷时取混合器处压力0.52MPa进行试验,试验完毕重新用稀释水冲洗后退出运行。
试验情况如下:
效果评估:能够满足135MW负荷时将NOx控制在150 mg/m3,左右,效果良好。
五、调试过程中存在问题
(1)氨水泵选型过大,出力3 t/h,实际需要0.2 t/h左右,设计是0.45吨/台炉,过压阀连续动作,压力波动大。氨水输送泵出力 1.5m3/h,实际只需要0.1t/h台炉 左右。
(2)因实际需要氨水、稀释水流量太小,调节门调节灵敏性和线性度差,最后只能通过9米平台氨水、稀释水手动门控制。
(3)因调节门调节不灵活,形成氨水和稀释水容易发生抢水现象,不方便调整,同时造成NOx波动大。
(4)氨水压力大于稀释水压力时,氨水会反串至稀释水泵,容易引起上水箱除盐水污染。
(5)氨水罐上氨水时氨水罐起压至4.8KPa, 氨水罐变形严重。
(6)稀释水退出运行后,混合器压力降至0.5MPa,氨水流量比无稀释水时大约增加0.03 T/H,说明喷枪雾化效果减弱。
(7)投入脱硝系统用氨水后,石灰石使用量相对增大,给料机转速大约增大20-50r/min,即石灰石量增加2~4吨。
(8)实际需要氨水、稀释水流量比设计小50%,余量较大。
(9)调试期间脱硝系统运行约4.5小时,当天引风机电耗上升0.13%。
(10)氨区场地未清理,氨水罐未标识。