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摘 要:节能减排是当前卷烟企业生产管理的重要目标,对企业生产经营效益和可持续发展能力具有重要影响。本文以某卷烟厂空调机组加湿器节能减排项目实施为例,简要概述节能减排改造必要性,并结合实际说明技术改造方案,以此为相关企业生产提供参考,为企业经济效益和生态效益的实现奠定良好基础。
关键词:卷烟厂;空调系统;滴下浸透气化式加湿器;节能减排
1 卷烟厂空调机组加湿器节能减排改造必要性
1.1 某卷烟厂空调机组运行现状
以某卷烟厂KJ-25组合式空调机组为例。技术参数为:风量:90000m?/小时,制热量:200kw,制冷量:290kw,干蒸汽加湿量:430kg/h,高压微雾加湿量:450kg/h。
系统原设计思路为冬季使用干蒸汽加湿进行等温加湿,过渡季节使用高压微雾加湿进行等焓加湿。经过实际运行使用,原系统所配置的高压微雾加湿器使用效果较差,已经无法满足车间生产湿度要求,并且系统运行中存在喷头堵塞现象,高压水泵维护量大,使用寿命周期短,更换成本高等问题。对加湿器系统进行改造,提升节能减排效果,已经成为生产管理的紧迫需求。
1.2 空调机组高压微雾加湿系统运行中存在问题
通过对当前空调机组高压微雾加湿系统运行状况进行分析,在实际运行中主要存在如下方面问题:一是在长期使用过程中,喷嘴出现明显的堵塞现象,并且喷雾加湿方式需要足够的吸收距离,但空调机组内空间受限,使得雾化水滴颗粒之间存在干涉现象,无法达到充分蒸发要求,加湿饱和效率和水资源利用水平都有待提升。二是为满足生产车间湿度控制稳定性的要求,需要喷雾水泵压力恒定在7Mpa的高压状态,但水泵故障率和运行成本都比较高,对于检修运维投入有较高要求,增加系统运行人力、物力投入,与节能减排要求相悖[1]。三是系统运行中所配置的汽水分离挡水布在长期运行中,运行阻力大,额外增加风机电力能耗量,无法满足节能减排目标要求。
1.3 节能减排改造必要性
卷烟厂生产工艺对卷接包、制丝等车间均有恒温恒湿的要求。稳定的温湿度对于整个生产工艺具有很重要的保障作用,例如低湿环境导致烟丝的含水率低于16%时,就会造成烟支的烟丝脱落,包装纸开裂等生产问题。动力车间统计表明,空调系统能耗占工厂综合能耗的35~50%左右,加湿部分(蒸汽、冷水)所占比例通常占空调系统能耗的30%左右。如何有效降低加湿能耗就显得尤为重要。近年来同行业内都在尝试各种加湿方式改进提升,部分技术改造对空调系统降低能耗起到了一定的作用,但由于空调系统或加湿设备性能的各种局限性,很难满足全年各种工况的要求,未能解决完全替代蒸汽加湿大幅降低能耗的目标。为此,结合我厂使用高性能的滴下浸透气化式水湿膜加湿器,以期满足全年工艺加湿使用的需求,大幅降低系统的加湿能耗。
在传统生产管理理念中,通常认为生产技术改造需要较大成本投入,与企业经济效益实现相矛盾,因而限制了技术改造方面的投入。但是从长期发展角度而言,新型技术设备和技术的应用,不仅能够降低系统运行能耗,减少由系统长期运行带来的设备老化和维护工作投入,还能够借助自动化控制、智能化等新型技术应用,優化人力资源配置等[2]。同时,节能减排改造也是我国社会发展“碳中和”目标实现的基本支撑[3]。因此对卷烟企业来说,加强空调机组加湿器节能减排改造,是实现企业经济效益、社会效益和生态效益全面优化的基本要求。在生产管理体系中,必须结合生产现状和技术发展形势,完成对应的节能减排技术改造工作。
2 空调机组加湿器节能减排技术改造方案
2.1 改造方案
以本改造项目为例,针对当前空调机组运行实际情况,选用某企业所生产的滴下浸透气化式加湿器,在KJ-25空调机组中,替代现有蒸汽、高压微雾加湿器。综合考虑本厂所处地理环境特征,在满足热量情况下,滴下浸透气化式加湿器能够实现自动控制运行,以确保车间全年生产工艺的湿度要求,并达到节能减排目标。具体改造内容如下:(1)将原有高压微雾加湿器挡水布拆除,安装气化式加湿器,暂保留喷嘴系统。(2)配备新型控制器,并入原控制系统,实现自动及高精度控制。(3)停用干蒸汽、高压微雾加湿器。
2.2 节能减排措施
通过对加湿器系统进行改造,并对生产管理和运维管理工作进行优化,所采取的节能减排措施主要包括如下内容:(1)在原有高压微雾加湿系统停止使用后,对运维方案进行优化,减少维护工作开展所需要的人工和材料成本,降低设备运行成本。(2)依托滴下浸透气化式加湿器,结合空调系统新、回风系统运行,充分利用回风空气和加热盘管热量,达到加湿和降温双重效果,在满足现场工况条件基础上,降低系统运行水资源消耗量。(3)过渡季节利用滴下浸透气化式加湿器的等焓降温加湿原理,在加湿过程中同步降低空气温度,大幅节约空调系统制冷量,降低空调系统运行电力能耗。(4)滴下浸透气化式加湿器以亲水性高分子纤维为核心加湿材料,能够反复清洗利用,使用寿命能够达到8~10年,降低后续运维和改造技术成本。同时经过行业市场的调查,采用的加湿材料具有抗菌功能,彻底改变了传统湿膜在空调系统使用的细菌滋生问题,能够对系统内有害物质起到良好的抑制作用,从而在达到节能减排效果的同时,降低对空调系统运行对车间的环境污染。
2.3 节能减排效果对比
2.3.1 性能指标对比
通过对加湿器系统进行改造,采用滴下浸透气化式加湿器,各项性能指标均有大幅提升,性能指标对比如表1所示。
2.3.2 经济效益对比
通过对加湿器系统进行技术改造,对空调系统采用冬季运行方案和过渡季节运行方案两种管理模式,对比同参数工况的KJ-26系统。
采用冬季气化加湿方案替代现有蒸汽加湿方案,在电费、自来水、蒸汽费用、制热费用保持同等价格,运行时间保持一致情形下,技术改造后系统运行蒸汽消耗量大幅降低,耗电量基本维持不变,空调制热量有一定量的增长。通过对全年运行成本进行核算,能够节约241598元。
采用过渡季节气化加湿代替高压微雾加湿方案,在电费、自来水费用保持同等价格,运行时间保持一致情形下,技术改造后耗电量和耗水量大幅降低。通过对全年运行成本进行核算,能够节约17354元。
因此在总体改造完成并进行对应的技术管理体系完善后,全年能够节约运行成本258952元。
3 结束语
在当前加湿设备技术革新水平不断提升,综合性能不断提高背景下,卷烟厂通过相应的技术改造,选择合适的产品和技术方案,不仅能够有效确保车间生产温湿度工业参数的稳定性,降低烟丝处理和加工作业中的次品率,有效提升生产效率,还能够适应国家和行业在节能环保方面的政策监管要求,确保企业生产经济效益、社会效益和生态效益的同步提升。
参考文献:
[1]朱建中,郭海波,肖娥.卷烟厂空调系统控制与节能研究[J].中国设备工程,2021(05):135-136.
[2]舒欣,何寅,王虎,褚文勇.卷烟厂生产空调系统节能机会浅析及应用[J].中国设备工程,2019(17):169-171.
[3]陈雷.浅谈卷烟厂中央空调系统安装工艺与调试[J].国际公关,2019(08):218.
关键词:卷烟厂;空调系统;滴下浸透气化式加湿器;节能减排
1 卷烟厂空调机组加湿器节能减排改造必要性
1.1 某卷烟厂空调机组运行现状
以某卷烟厂KJ-25组合式空调机组为例。技术参数为:风量:90000m?/小时,制热量:200kw,制冷量:290kw,干蒸汽加湿量:430kg/h,高压微雾加湿量:450kg/h。
系统原设计思路为冬季使用干蒸汽加湿进行等温加湿,过渡季节使用高压微雾加湿进行等焓加湿。经过实际运行使用,原系统所配置的高压微雾加湿器使用效果较差,已经无法满足车间生产湿度要求,并且系统运行中存在喷头堵塞现象,高压水泵维护量大,使用寿命周期短,更换成本高等问题。对加湿器系统进行改造,提升节能减排效果,已经成为生产管理的紧迫需求。
1.2 空调机组高压微雾加湿系统运行中存在问题
通过对当前空调机组高压微雾加湿系统运行状况进行分析,在实际运行中主要存在如下方面问题:一是在长期使用过程中,喷嘴出现明显的堵塞现象,并且喷雾加湿方式需要足够的吸收距离,但空调机组内空间受限,使得雾化水滴颗粒之间存在干涉现象,无法达到充分蒸发要求,加湿饱和效率和水资源利用水平都有待提升。二是为满足生产车间湿度控制稳定性的要求,需要喷雾水泵压力恒定在7Mpa的高压状态,但水泵故障率和运行成本都比较高,对于检修运维投入有较高要求,增加系统运行人力、物力投入,与节能减排要求相悖[1]。三是系统运行中所配置的汽水分离挡水布在长期运行中,运行阻力大,额外增加风机电力能耗量,无法满足节能减排目标要求。
1.3 节能减排改造必要性
卷烟厂生产工艺对卷接包、制丝等车间均有恒温恒湿的要求。稳定的温湿度对于整个生产工艺具有很重要的保障作用,例如低湿环境导致烟丝的含水率低于16%时,就会造成烟支的烟丝脱落,包装纸开裂等生产问题。动力车间统计表明,空调系统能耗占工厂综合能耗的35~50%左右,加湿部分(蒸汽、冷水)所占比例通常占空调系统能耗的30%左右。如何有效降低加湿能耗就显得尤为重要。近年来同行业内都在尝试各种加湿方式改进提升,部分技术改造对空调系统降低能耗起到了一定的作用,但由于空调系统或加湿设备性能的各种局限性,很难满足全年各种工况的要求,未能解决完全替代蒸汽加湿大幅降低能耗的目标。为此,结合我厂使用高性能的滴下浸透气化式水湿膜加湿器,以期满足全年工艺加湿使用的需求,大幅降低系统的加湿能耗。
在传统生产管理理念中,通常认为生产技术改造需要较大成本投入,与企业经济效益实现相矛盾,因而限制了技术改造方面的投入。但是从长期发展角度而言,新型技术设备和技术的应用,不仅能够降低系统运行能耗,减少由系统长期运行带来的设备老化和维护工作投入,还能够借助自动化控制、智能化等新型技术应用,優化人力资源配置等[2]。同时,节能减排改造也是我国社会发展“碳中和”目标实现的基本支撑[3]。因此对卷烟企业来说,加强空调机组加湿器节能减排改造,是实现企业经济效益、社会效益和生态效益全面优化的基本要求。在生产管理体系中,必须结合生产现状和技术发展形势,完成对应的节能减排技术改造工作。
2 空调机组加湿器节能减排技术改造方案
2.1 改造方案
以本改造项目为例,针对当前空调机组运行实际情况,选用某企业所生产的滴下浸透气化式加湿器,在KJ-25空调机组中,替代现有蒸汽、高压微雾加湿器。综合考虑本厂所处地理环境特征,在满足热量情况下,滴下浸透气化式加湿器能够实现自动控制运行,以确保车间全年生产工艺的湿度要求,并达到节能减排目标。具体改造内容如下:(1)将原有高压微雾加湿器挡水布拆除,安装气化式加湿器,暂保留喷嘴系统。(2)配备新型控制器,并入原控制系统,实现自动及高精度控制。(3)停用干蒸汽、高压微雾加湿器。
2.2 节能减排措施
通过对加湿器系统进行改造,并对生产管理和运维管理工作进行优化,所采取的节能减排措施主要包括如下内容:(1)在原有高压微雾加湿系统停止使用后,对运维方案进行优化,减少维护工作开展所需要的人工和材料成本,降低设备运行成本。(2)依托滴下浸透气化式加湿器,结合空调系统新、回风系统运行,充分利用回风空气和加热盘管热量,达到加湿和降温双重效果,在满足现场工况条件基础上,降低系统运行水资源消耗量。(3)过渡季节利用滴下浸透气化式加湿器的等焓降温加湿原理,在加湿过程中同步降低空气温度,大幅节约空调系统制冷量,降低空调系统运行电力能耗。(4)滴下浸透气化式加湿器以亲水性高分子纤维为核心加湿材料,能够反复清洗利用,使用寿命能够达到8~10年,降低后续运维和改造技术成本。同时经过行业市场的调查,采用的加湿材料具有抗菌功能,彻底改变了传统湿膜在空调系统使用的细菌滋生问题,能够对系统内有害物质起到良好的抑制作用,从而在达到节能减排效果的同时,降低对空调系统运行对车间的环境污染。
2.3 节能减排效果对比
2.3.1 性能指标对比
通过对加湿器系统进行改造,采用滴下浸透气化式加湿器,各项性能指标均有大幅提升,性能指标对比如表1所示。
2.3.2 经济效益对比
通过对加湿器系统进行技术改造,对空调系统采用冬季运行方案和过渡季节运行方案两种管理模式,对比同参数工况的KJ-26系统。
采用冬季气化加湿方案替代现有蒸汽加湿方案,在电费、自来水、蒸汽费用、制热费用保持同等价格,运行时间保持一致情形下,技术改造后系统运行蒸汽消耗量大幅降低,耗电量基本维持不变,空调制热量有一定量的增长。通过对全年运行成本进行核算,能够节约241598元。
采用过渡季节气化加湿代替高压微雾加湿方案,在电费、自来水费用保持同等价格,运行时间保持一致情形下,技术改造后耗电量和耗水量大幅降低。通过对全年运行成本进行核算,能够节约17354元。
因此在总体改造完成并进行对应的技术管理体系完善后,全年能够节约运行成本258952元。
3 结束语
在当前加湿设备技术革新水平不断提升,综合性能不断提高背景下,卷烟厂通过相应的技术改造,选择合适的产品和技术方案,不仅能够有效确保车间生产温湿度工业参数的稳定性,降低烟丝处理和加工作业中的次品率,有效提升生产效率,还能够适应国家和行业在节能环保方面的政策监管要求,确保企业生产经济效益、社会效益和生态效益的同步提升。
参考文献:
[1]朱建中,郭海波,肖娥.卷烟厂空调系统控制与节能研究[J].中国设备工程,2021(05):135-136.
[2]舒欣,何寅,王虎,褚文勇.卷烟厂生产空调系统节能机会浅析及应用[J].中国设备工程,2019(17):169-171.
[3]陈雷.浅谈卷烟厂中央空调系统安装工艺与调试[J].国际公关,2019(08):218.