论文部分内容阅读
[摘 要]针对近年来注聚站碳钢管线的腐蚀情况日益严重的现象,通过测量各注聚站的碳钢管线壁厚,解剖更换的腐蚀管线,分析管线材质,总结爆管事故经验等,分析造成腐蚀的原因,并提出整改和防范措施。
[关键词]注聚站 碳钢管线 腐蚀
中图分类号:TE988 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2016)27-0115-01
近年来,孤东油田聚合物驱普遍采用二元复合驱技术,在大幅度提高驱油效果的同时,因增加的二元药剂的腐蚀性和注聚时间的延长,使得注聚管线(碳钢管)的腐蚀情况日益严重,多次发生管线穿孔、甚至爆管等安全、环保事件,碳钢管线的腐蚀成为注聚大队的一大安全、环保隐患。
一、基本情况
截止2013年底,注聚大队有正注注聚站11座,其中配注站5座,注聚站6座,运行注聚管汇279套,具体情况如表1:
二、区块碳钢管线现状
为确实摸清管线的技术情况,消除安全生产隐患,避免爆管事故的发生,注聚大队建立了管线壁厚测量制度,严密监测现场碳钢管线技术状况。下面分别介绍各区块碳钢管线情况:
1、三四区
三四区2006年11月投注,建设有111套高压管汇。因长时间运行,管汇及出站的碳钢管线腐蚀较重,组织更换了65口井的单井出站管线,新更换管线采用碳钢管线。
观察纵向剖开的管线,碳钢管线腐蚀状况非常严重,大部分管线在局部形成点蚀,在局部形成“深坑”,管壁变薄,部分管线壁厚在2毫米以下,在内部压力14-15MPa的情况下,易出现爆管,对正常的生产造成较大的威胁,同时也给站内工作员工的人身安全造成很大威胁。
2、七区注聚项目
七区注聚项目包括七区54-61二元驱、七区63+4先导实验2个项目,现有注聚井112口,由11#、11#-1两个站负责注入,于2010年投注,建设有111套高压管汇,运行3年,部分碳钢高压污水管线腐蚀严重,2013年1月5日出现了爆管现象。
三、腐蚀原因分析
1、管线焊口处内防无法进行
管线在焊接前,按设计要求需进行内防腐处理,但焊接过程中产生的高温会烧坏焊口附近的防腐层,焊接完成后,内部防腐层无法恢复。因此,焊口处会较其它部分腐蚀严重。同时,焊口处的缺陷(如未焊透、气孔、塌陷等)容易形成缝隙腐蚀,穿孔沿焊材—母材交界处发展;在气孔处诱发点蚀源,形成闭塞电池,由于闭塞电池的自催化酸化作用,焊口可很快穿孔。
2、离子腐蚀
注聚用污水矿化度较高,其中Cl-离子浓度在5000mg/L以上,此类型的水质会使碳钢管线产生点蚀,局部造成“深坑”,管壁变薄,易造成爆管。
3、垢下腐蚀
管线内部结垢,形成垢下腐蚀。垢下所含水因不流动,易使垢下的水性与总体水性形成差别,在局部形成腐蚀电池,加重管线的腐蚀,使管线本体穿孔、爆管。
四、注聚站近几年典型爆管事故情况
1、11#站爆管事故
2013年1月5日,七区11#站3#泵房注聚井26N286出现爆管事故,爆管位置在地面以下20厘米处,爆管直径6mm,事故导致高压污水灌进电缆沟,水汽进入配电柜,在配电柜中结为露水,导致自动化仪表柜PLC内部短路,不能运行。
2、三四区爆管事故
2011年11月20日,三四区10#-1站2#泵房9-121井出现了爆管事故,爆管处裂口33mm,造成6台变频柜进水,有2台变频柜无法维修报废、6口注聚井受到影响;爆管位置在地面以下15厘米,现场被水流冲刷出的黄泥最厚处达5厘米,水泥地面下大面积亏空,深度40cm左右。
统计近2年数据,注聚站共发生管线爆管、管壁穿孔23次,发生焊口腐蚀穿孔767次,所幸都未造成人员方面的影响,但由于无法预测穿孔位置,现场无法进行有效的防护,给保障员工安全带来极大的安全隐患。尤其七区西11#、11#-1站投产注入刚2年多的时间,开始频繁出现管体本身腐蚀爆管现象,对将来的正常注聚生产、安全管理带来很大影响。
五、整改和防范措施
1、三四区高压污水管线
注聚大队建立高压污水管线定期测厚制度,象三四区等投运时间长的管线定为每季度测厚一次,经过测厚发现管壁厚度低于3毫米的,立即组织换管,另外在生产运行过程中出现的腐蚀穿孔现象,维修时发现管壁变薄的,也随时进行换管处理。
2、六区3-5和七区西54-61及63+4注聚高压污水管线
经注聚大队向采油厂有部门和领导反映,已确定将上述区块注聚高压污水管线由碳钢管更换为不锈钢管线,可有效解决管线腐蚀,减少穿孔对注聚质量的影响,提高注聚时率。一旦资金到位后实施,彻底杜绝管线腐蚀现象。
3、制定管线爆管应急预案,定期组织职工进行培训和演练。
制定切实可行的岗位应急处置卡,将岗位应急处置卡做为提升基层应急处置能力的主要抓手,定期组织培训和演练,要做到全员熟知岗位安全风险、牢记应急处置措施、熟练操作设备流程、熟练穿戴个体防护器具,确保突发事件前端控制、先期处置,把事态坚决控制在基层,把灾害影响和次生灾害控制在最低范围。
[关键词]注聚站 碳钢管线 腐蚀
中图分类号:TE988 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2016)27-0115-01
近年来,孤东油田聚合物驱普遍采用二元复合驱技术,在大幅度提高驱油效果的同时,因增加的二元药剂的腐蚀性和注聚时间的延长,使得注聚管线(碳钢管)的腐蚀情况日益严重,多次发生管线穿孔、甚至爆管等安全、环保事件,碳钢管线的腐蚀成为注聚大队的一大安全、环保隐患。
一、基本情况
截止2013年底,注聚大队有正注注聚站11座,其中配注站5座,注聚站6座,运行注聚管汇279套,具体情况如表1:
二、区块碳钢管线现状
为确实摸清管线的技术情况,消除安全生产隐患,避免爆管事故的发生,注聚大队建立了管线壁厚测量制度,严密监测现场碳钢管线技术状况。下面分别介绍各区块碳钢管线情况:
1、三四区
三四区2006年11月投注,建设有111套高压管汇。因长时间运行,管汇及出站的碳钢管线腐蚀较重,组织更换了65口井的单井出站管线,新更换管线采用碳钢管线。
观察纵向剖开的管线,碳钢管线腐蚀状况非常严重,大部分管线在局部形成点蚀,在局部形成“深坑”,管壁变薄,部分管线壁厚在2毫米以下,在内部压力14-15MPa的情况下,易出现爆管,对正常的生产造成较大的威胁,同时也给站内工作员工的人身安全造成很大威胁。
2、七区注聚项目
七区注聚项目包括七区54-61二元驱、七区63+4先导实验2个项目,现有注聚井112口,由11#、11#-1两个站负责注入,于2010年投注,建设有111套高压管汇,运行3年,部分碳钢高压污水管线腐蚀严重,2013年1月5日出现了爆管现象。
三、腐蚀原因分析
1、管线焊口处内防无法进行
管线在焊接前,按设计要求需进行内防腐处理,但焊接过程中产生的高温会烧坏焊口附近的防腐层,焊接完成后,内部防腐层无法恢复。因此,焊口处会较其它部分腐蚀严重。同时,焊口处的缺陷(如未焊透、气孔、塌陷等)容易形成缝隙腐蚀,穿孔沿焊材—母材交界处发展;在气孔处诱发点蚀源,形成闭塞电池,由于闭塞电池的自催化酸化作用,焊口可很快穿孔。
2、离子腐蚀
注聚用污水矿化度较高,其中Cl-离子浓度在5000mg/L以上,此类型的水质会使碳钢管线产生点蚀,局部造成“深坑”,管壁变薄,易造成爆管。
3、垢下腐蚀
管线内部结垢,形成垢下腐蚀。垢下所含水因不流动,易使垢下的水性与总体水性形成差别,在局部形成腐蚀电池,加重管线的腐蚀,使管线本体穿孔、爆管。
四、注聚站近几年典型爆管事故情况
1、11#站爆管事故
2013年1月5日,七区11#站3#泵房注聚井26N286出现爆管事故,爆管位置在地面以下20厘米处,爆管直径6mm,事故导致高压污水灌进电缆沟,水汽进入配电柜,在配电柜中结为露水,导致自动化仪表柜PLC内部短路,不能运行。
2、三四区爆管事故
2011年11月20日,三四区10#-1站2#泵房9-121井出现了爆管事故,爆管处裂口33mm,造成6台变频柜进水,有2台变频柜无法维修报废、6口注聚井受到影响;爆管位置在地面以下15厘米,现场被水流冲刷出的黄泥最厚处达5厘米,水泥地面下大面积亏空,深度40cm左右。
统计近2年数据,注聚站共发生管线爆管、管壁穿孔23次,发生焊口腐蚀穿孔767次,所幸都未造成人员方面的影响,但由于无法预测穿孔位置,现场无法进行有效的防护,给保障员工安全带来极大的安全隐患。尤其七区西11#、11#-1站投产注入刚2年多的时间,开始频繁出现管体本身腐蚀爆管现象,对将来的正常注聚生产、安全管理带来很大影响。
五、整改和防范措施
1、三四区高压污水管线
注聚大队建立高压污水管线定期测厚制度,象三四区等投运时间长的管线定为每季度测厚一次,经过测厚发现管壁厚度低于3毫米的,立即组织换管,另外在生产运行过程中出现的腐蚀穿孔现象,维修时发现管壁变薄的,也随时进行换管处理。
2、六区3-5和七区西54-61及63+4注聚高压污水管线
经注聚大队向采油厂有部门和领导反映,已确定将上述区块注聚高压污水管线由碳钢管更换为不锈钢管线,可有效解决管线腐蚀,减少穿孔对注聚质量的影响,提高注聚时率。一旦资金到位后实施,彻底杜绝管线腐蚀现象。
3、制定管线爆管应急预案,定期组织职工进行培训和演练。
制定切实可行的岗位应急处置卡,将岗位应急处置卡做为提升基层应急处置能力的主要抓手,定期组织培训和演练,要做到全员熟知岗位安全风险、牢记应急处置措施、熟练操作设备流程、熟练穿戴个体防护器具,确保突发事件前端控制、先期处置,把事态坚决控制在基层,把灾害影响和次生灾害控制在最低范围。