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【摘要】国内外重载铁路罐车运输经验证明,开展重载运输,制动系统是关键,其中尤以车辆制动机中的控制阀的现代化显得特别重要。为了适应长大货物列车发展的需要,我国已经淘汰了早期的GK型阀,代之为120型控制阀。120阀自1994年推广以来,兰州石化公司于1997年将323辆铁路自备罐车陆续全部改装完毕。在长时间的运行中显示出优良的性能,但在运用中也暴露了一些突出问题。
【关键词】铁路自备罐车;120型控制阀
【中图分类号】U296 【文献标识码】A 【文章编号】1672—5158(2012)08-0039-02
作为多年的铁路自备车管理者,有责任学习和掌握车辆每一个零配件,只有更好的精通所管的铁路自备车特性和检修过程,才能更好利用好每一辆车。经过我们在长期的铁路自备罐车管理和与铁路检修单位的现场学习,我们对120阀在运用中出现的一些常见故障进行了总结与思考,在此提出与大家商讨。
一、缓解阀故障
1、阀手拉缓解失效
原因分析:在120阀的实践中,缓解阀失效占实用故障的大多数,也是120阀的惯性故障,这种故障的产生与配件的材质及使用中调车人员的操作有关。首先由于缓解阀中止回阀采用尼龙或塑料制品,在运用中由于长期受压或解冻库高温解冻等原因,使顶杆弯曲、磨耗、卡死甚至溶化变形,失去正常功能。有80%的缓解阀故障是由此引起的。其次由于现场操作人员对120阀缓解阀性能不够了解,习惯与其他阀一样在手柄部夹石头使顶杆及顶杆座长期受压,老化变形,造成手拉缓解失效。
改进办法:早期生产的120阀中止回阀顶杆多为铜质,建议仍采用铜质顶杆,顶杆座均为尼龙制品,建议也改为金属制品。另外加强操作人员的培训,使调车及操作人员熟悉了解120阀的结构与性能,从而提高作业能力。
2、手拉缓解手柄制动缸排风不净
原因分析:控制阀在实施制动后,拉动缓解手柄3s,制动缸压力空气应迅速排向大气,直至排完。而出现排风不净的情况,是发现缓解膜板上有穿孔,使膜板两侧压力差消失,关闭制动缸下游通路,形成制动缸压力空气排不净,即使再拉缓解手柄,还会出现上述情况。
处理办法:出现这种情况需换阀处理,但车列中出现此情况,在运行中无需关门,因制动仍然有效,待列车到达终点站后再行处理。
二、紧急阀的故障
1、120阀机后起“非常”
原因分析:運用中反映120阀列车机后起“非常”的故障较多,也是制动的关键故障之一,需引起足够的重视。总结故障原因有以下几方面因素:
(1)紧急阀本身的故障:经过长期运用的安定弹簧老化,弹力减弱,使其紧急活塞杆与先导阀杆之间难以保持正常间隙,在施行常用制动时,打开先导阀而发生紧急放风作用。
(2)紧急活塞杆轴向中心孔堵塞:在实用中由于制动管压力空气中的尘垢、水、油雾的混入会使阀中各小孔径空气通路渐渐变小(新阀制造工艺中残留的腊脂也会堵塞孔路),中心孔(2.3mm)变小后,当制动管做常用减压时,紧急活塞两侧就会形成比正常情况下较大的压力差,紧急活塞就会下移,一旦克服了安定弹簧的弹力,又消除了常用制动时紧急活塞杆与先导阀杆之间隙,打开放风阀形成紧急放风作用。
2、紧急制动后再充气,排气口大漏
原因分析:当施行紧急制动后,制动管风压迅速排向大气,当紧急室风压排净后,紧急活塞受安定弹簧的弹力而恢复原位上移离开放风阀,放风阀也应受弹簧弹力而关闭,但由于放风阀杆及密封圈干燥或混杂尘垢等原因阻力过大,靠弹簧力难以将放风阀关闭,因此形成开放位置,造成制动管再充气时,压力空气排向大气。另外,夹杂物或放风阀开胶、先导阀橡胶体(小夹心阀)不良,如开胶破损,也会使制动管充气时抖乍气口大漏。
处理方法:分解检查放风阀与座是否有杂质,检查放风阀杆及密封圈是否缺油,组装时油脂涂抹需适当,组装后试验其活动阻力需合适。
3、紧急阀无“非常”
原因分析:120阀同103阀紧急制动动作都是由紧急阀来完成的,其中不起紧急制动作用比较常见。
(1)紧急膜板穿孔,由于膜板穿孔会造成活塞压力差被破坏,使紧急室压力直接流入制动管,不能压下紧急活塞,更不能打开放风阀,造成膜板穿孔的原因一般为油腐蚀老化。
(2)上下活塞松动串风也会破坏和影响活塞两侧压力差的形成,但由于120紧急阀上下活塞的紧固螺母加了一个防松垫圈,比较有效地防止螺母松动和脱落(103阀较多见螺母脱落),此类故障实用中也较少见。
(3)活塞杆轴向中心孔径大造成无“非常”较为多见,运用中经常遇到一些轴向中心孔被人为拓大的情况(孔径为2.3mm),这是一些检修人员在处理紧急阀不安定时常采用的一种不科学办法,虽然这样处理对起“非常”表面看还有效,但是它直接破坏了其紧急制动的灵敏度。
(4)安定弹簧过硬,120紧急阀安定弹簧较103阀细软,自由高46mm(103阀为48~50mm),弹簧过硬使紧急活塞不易下移打开放风阀,但实用中较少见。只要按标准检测弹簧合格后可以解决。
处理方法:以上原因都是造成紧急阀无“非常”的原因,处理故障时要认真检查,综合分析。分解检查活塞膜板及紧固螺母、上下活塞是否有砂眼,活动放风阀杆活动是否自如,紧急活塞杆活动是否自如,建议制作专用工具清除限孔的杂质、油垢,以防限孔受损。
三、阀体故障
(1)120阀的阀体大部分为铸铁件,在检修中发现阀体(包括主阀体及紧急阀体)有砂眼而引起的故障所占比例较大,在检修中大约占1.5%左右。
(2)主阀上盖脱扣现象严重:这是一个较普遍的问题,在检修中大约占到4%。主阀上盖与阀体间的紧固螺丝,阀体上的栽丝滑扣,造成故障。有的装120阀的货车在运行中发生上阀盖及主活塞均被崩走的事故,就是由此原因造成的。建议将上阀盖与阀体的连接改为螺栓、螺母连接,以减少此类故障。
总之,120阀作为一个整体性能优良阀,在大量油品营运中,使我们铁路自备车的利用率有了明显的提高,在厂自备车零修率减低为1%。各项车辆技术指标达到了公司规定的要求。作为我们厂矿企业自备车管理者,勤于向铁路车辆检修部门学习,熟练掌握车辆各个零配件,尤其是对铁路自备罐车的心脏120阀,必须有深入的了解和掌握,才能在使用中处理故障,保证我们公司的成品油高效运输,真正起到为厂创效。
参考文献
[1]张信国[J].铁道运输与经济,1998,5,30-32
[2]华茂昆,周翊民,吴昌元主编,铁道科技新知识,中国铁道出版社,2005,456—468
【关键词】铁路自备罐车;120型控制阀
【中图分类号】U296 【文献标识码】A 【文章编号】1672—5158(2012)08-0039-02
作为多年的铁路自备车管理者,有责任学习和掌握车辆每一个零配件,只有更好的精通所管的铁路自备车特性和检修过程,才能更好利用好每一辆车。经过我们在长期的铁路自备罐车管理和与铁路检修单位的现场学习,我们对120阀在运用中出现的一些常见故障进行了总结与思考,在此提出与大家商讨。
一、缓解阀故障
1、阀手拉缓解失效
原因分析:在120阀的实践中,缓解阀失效占实用故障的大多数,也是120阀的惯性故障,这种故障的产生与配件的材质及使用中调车人员的操作有关。首先由于缓解阀中止回阀采用尼龙或塑料制品,在运用中由于长期受压或解冻库高温解冻等原因,使顶杆弯曲、磨耗、卡死甚至溶化变形,失去正常功能。有80%的缓解阀故障是由此引起的。其次由于现场操作人员对120阀缓解阀性能不够了解,习惯与其他阀一样在手柄部夹石头使顶杆及顶杆座长期受压,老化变形,造成手拉缓解失效。
改进办法:早期生产的120阀中止回阀顶杆多为铜质,建议仍采用铜质顶杆,顶杆座均为尼龙制品,建议也改为金属制品。另外加强操作人员的培训,使调车及操作人员熟悉了解120阀的结构与性能,从而提高作业能力。
2、手拉缓解手柄制动缸排风不净
原因分析:控制阀在实施制动后,拉动缓解手柄3s,制动缸压力空气应迅速排向大气,直至排完。而出现排风不净的情况,是发现缓解膜板上有穿孔,使膜板两侧压力差消失,关闭制动缸下游通路,形成制动缸压力空气排不净,即使再拉缓解手柄,还会出现上述情况。
处理办法:出现这种情况需换阀处理,但车列中出现此情况,在运行中无需关门,因制动仍然有效,待列车到达终点站后再行处理。
二、紧急阀的故障
1、120阀机后起“非常”
原因分析:運用中反映120阀列车机后起“非常”的故障较多,也是制动的关键故障之一,需引起足够的重视。总结故障原因有以下几方面因素:
(1)紧急阀本身的故障:经过长期运用的安定弹簧老化,弹力减弱,使其紧急活塞杆与先导阀杆之间难以保持正常间隙,在施行常用制动时,打开先导阀而发生紧急放风作用。
(2)紧急活塞杆轴向中心孔堵塞:在实用中由于制动管压力空气中的尘垢、水、油雾的混入会使阀中各小孔径空气通路渐渐变小(新阀制造工艺中残留的腊脂也会堵塞孔路),中心孔(2.3mm)变小后,当制动管做常用减压时,紧急活塞两侧就会形成比正常情况下较大的压力差,紧急活塞就会下移,一旦克服了安定弹簧的弹力,又消除了常用制动时紧急活塞杆与先导阀杆之间隙,打开放风阀形成紧急放风作用。
2、紧急制动后再充气,排气口大漏
原因分析:当施行紧急制动后,制动管风压迅速排向大气,当紧急室风压排净后,紧急活塞受安定弹簧的弹力而恢复原位上移离开放风阀,放风阀也应受弹簧弹力而关闭,但由于放风阀杆及密封圈干燥或混杂尘垢等原因阻力过大,靠弹簧力难以将放风阀关闭,因此形成开放位置,造成制动管再充气时,压力空气排向大气。另外,夹杂物或放风阀开胶、先导阀橡胶体(小夹心阀)不良,如开胶破损,也会使制动管充气时抖乍气口大漏。
处理方法:分解检查放风阀与座是否有杂质,检查放风阀杆及密封圈是否缺油,组装时油脂涂抹需适当,组装后试验其活动阻力需合适。
3、紧急阀无“非常”
原因分析:120阀同103阀紧急制动动作都是由紧急阀来完成的,其中不起紧急制动作用比较常见。
(1)紧急膜板穿孔,由于膜板穿孔会造成活塞压力差被破坏,使紧急室压力直接流入制动管,不能压下紧急活塞,更不能打开放风阀,造成膜板穿孔的原因一般为油腐蚀老化。
(2)上下活塞松动串风也会破坏和影响活塞两侧压力差的形成,但由于120紧急阀上下活塞的紧固螺母加了一个防松垫圈,比较有效地防止螺母松动和脱落(103阀较多见螺母脱落),此类故障实用中也较少见。
(3)活塞杆轴向中心孔径大造成无“非常”较为多见,运用中经常遇到一些轴向中心孔被人为拓大的情况(孔径为2.3mm),这是一些检修人员在处理紧急阀不安定时常采用的一种不科学办法,虽然这样处理对起“非常”表面看还有效,但是它直接破坏了其紧急制动的灵敏度。
(4)安定弹簧过硬,120紧急阀安定弹簧较103阀细软,自由高46mm(103阀为48~50mm),弹簧过硬使紧急活塞不易下移打开放风阀,但实用中较少见。只要按标准检测弹簧合格后可以解决。
处理方法:以上原因都是造成紧急阀无“非常”的原因,处理故障时要认真检查,综合分析。分解检查活塞膜板及紧固螺母、上下活塞是否有砂眼,活动放风阀杆活动是否自如,紧急活塞杆活动是否自如,建议制作专用工具清除限孔的杂质、油垢,以防限孔受损。
三、阀体故障
(1)120阀的阀体大部分为铸铁件,在检修中发现阀体(包括主阀体及紧急阀体)有砂眼而引起的故障所占比例较大,在检修中大约占1.5%左右。
(2)主阀上盖脱扣现象严重:这是一个较普遍的问题,在检修中大约占到4%。主阀上盖与阀体间的紧固螺丝,阀体上的栽丝滑扣,造成故障。有的装120阀的货车在运行中发生上阀盖及主活塞均被崩走的事故,就是由此原因造成的。建议将上阀盖与阀体的连接改为螺栓、螺母连接,以减少此类故障。
总之,120阀作为一个整体性能优良阀,在大量油品营运中,使我们铁路自备车的利用率有了明显的提高,在厂自备车零修率减低为1%。各项车辆技术指标达到了公司规定的要求。作为我们厂矿企业自备车管理者,勤于向铁路车辆检修部门学习,熟练掌握车辆各个零配件,尤其是对铁路自备罐车的心脏120阀,必须有深入的了解和掌握,才能在使用中处理故障,保证我们公司的成品油高效运输,真正起到为厂创效。
参考文献
[1]张信国[J].铁道运输与经济,1998,5,30-32
[2]华茂昆,周翊民,吴昌元主编,铁道科技新知识,中国铁道出版社,2005,456—468