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摘要:军城煤矿12下煤层为薄煤层,平均煤厚1.3m,煤尘爆炸指数为44.37%,煤尘具有爆炸性。21205采用对拉面布置,面长300m,上轨顺采用沿空留巷作为21207面的进风顺槽,对拉工作面采用二进一回的“W”型通风方式,上、下工作面保持在3~5m,下工作面为上行通风,上工作面为下行通风,回采过程中煤尘大。
关键词:对拉面 煤层注水
中圖分类号: U261 文献标识码: A
1、课题的提出
军城煤矿综采面12下煤孔隙率为2.04%,仅用短臂注水,未进行长臂注水,21205布置对拉面后,共用一条回风巷,因工作面集中生产,煤炭硬,割煤时煤尘较大,上轨顺沿空留巷压力大,变形严重,经研究进行煤层长臂、短臂联合注水工作,降低煤尘及沿空留巷压力。
2、煤层注水的方法
2.1对拉工作面实施煤层长臂注水方法。
采用静压注水,水压不小于2Mpa,为保证保证防尘用水的清洁,在供水管路进入顺槽的地点给每条支管安设一个过滤器。注水要超前工作面两顺槽40米,向煤壁打深孔注水。钻孔直径Ф32mm,钻孔长度70米,钻孔沿煤层布置,垂直顺槽方向,终孔约在煤层中间,孔间距为5m。待煤壁湿润向外渗水后,此孔注水完毕。注水钻孔如下图:
2.2 煤层短臂注水方法:
①我矿使用的封孔器型号为MZF-38-0.5,采用动压注水,距顶板1/3处沿煤层倾斜方向施工钻孔,作为注水孔,注水孔采用“一线”布置方式,在回采面每5米向煤壁打一个眼孔深1.8米的钻孔,然后将注水用的封孔器送入注水孔中,当注入大于1Mpa压力水时,封孔器开始膨胀与媒体接触,将孔壁与膨胀体之间的间隙封闭,当封孔器压强大于3Mpa时,膨胀体前端的顺序阀打开,开始向煤层注水,当煤壁出现渗水时,停止注水。
3、煤层注水在煤矿回采中的作用机理及效果
3.1降低煤尘的含量:
煤层注水是回采工作面有效的防尘措施之一。现场试验表明:未煤层注水前,割煤时煤尘含量为80~120g/m3,注水后煤尘含量为16~24g/m3,煤尘的生成在原有的基础上将减少80%。
3.2降低沿空留巷压力,预防工作面端头压力集中
3.3.1我矿注水前后各参数的值见下表。
注水前后煤体物理力学参数值
3.3.2 效果分析:通过上述测试数据表明,煤的弹性模量降低45.9%,C(单轴抗压强度)、列内摩擦角)值分别降低11.8%和70.3%。煤层注水后降低了煤体的应力集中,扩大了煤壁前方应力降低区的宽度,从而增加了抵抗破坏的侧向阻力。煤层注水软化了煤体,降低煤体的物理力学性质,增大其塑性,预防了工作面端头压力集中,端头支护下沉量明显减小,降低了沿空留巷的压力及两帮变形量。
3.4 防火
我矿利用此法防火取得了良好效果。冷水注入煤体后,由于水有较大的比热容和汽化潜热,对工作面的防火也是有利的。
4、应用实效及推广价值
对拉综采面相对于传统开采方式,回采效率得到了提升。两个综采面共用一条回风巷,比传统的“U”型布置,减少了一条巷道投入,前景非常广阔。由于工作面布置相对集中,风流中煤尘的浓度比传统综采工作面大,煤层注水抑制割煤机割煤时的产尘量。未长臂煤层注水前,割煤时煤尘含量为80~120g/m3,注水后当煤层含水量达到4%时,煤尘的生成在原有的基础上减少了80%以上,回采工作面压力现象不再明显,可有效预防端头支护的下沉,因此我们研究对拉综采工作面煤层注水的研究。此项技术在煤矿大跨度回采面生产中得到推广应用。
作者简介:赵家阳(1969-)男,本科学历,采矿助理工程师,现任军城煤矿通防工区副区长。
关键词:对拉面 煤层注水
中圖分类号: U261 文献标识码: A
1、课题的提出
军城煤矿综采面12下煤孔隙率为2.04%,仅用短臂注水,未进行长臂注水,21205布置对拉面后,共用一条回风巷,因工作面集中生产,煤炭硬,割煤时煤尘较大,上轨顺沿空留巷压力大,变形严重,经研究进行煤层长臂、短臂联合注水工作,降低煤尘及沿空留巷压力。
2、煤层注水的方法
2.1对拉工作面实施煤层长臂注水方法。
采用静压注水,水压不小于2Mpa,为保证保证防尘用水的清洁,在供水管路进入顺槽的地点给每条支管安设一个过滤器。注水要超前工作面两顺槽40米,向煤壁打深孔注水。钻孔直径Ф32mm,钻孔长度70米,钻孔沿煤层布置,垂直顺槽方向,终孔约在煤层中间,孔间距为5m。待煤壁湿润向外渗水后,此孔注水完毕。注水钻孔如下图:
2.2 煤层短臂注水方法:
①我矿使用的封孔器型号为MZF-38-0.5,采用动压注水,距顶板1/3处沿煤层倾斜方向施工钻孔,作为注水孔,注水孔采用“一线”布置方式,在回采面每5米向煤壁打一个眼孔深1.8米的钻孔,然后将注水用的封孔器送入注水孔中,当注入大于1Mpa压力水时,封孔器开始膨胀与媒体接触,将孔壁与膨胀体之间的间隙封闭,当封孔器压强大于3Mpa时,膨胀体前端的顺序阀打开,开始向煤层注水,当煤壁出现渗水时,停止注水。
3、煤层注水在煤矿回采中的作用机理及效果
3.1降低煤尘的含量:
煤层注水是回采工作面有效的防尘措施之一。现场试验表明:未煤层注水前,割煤时煤尘含量为80~120g/m3,注水后煤尘含量为16~24g/m3,煤尘的生成在原有的基础上将减少80%。
3.2降低沿空留巷压力,预防工作面端头压力集中
3.3.1我矿注水前后各参数的值见下表。
注水前后煤体物理力学参数值
3.3.2 效果分析:通过上述测试数据表明,煤的弹性模量降低45.9%,C(单轴抗压强度)、列内摩擦角)值分别降低11.8%和70.3%。煤层注水后降低了煤体的应力集中,扩大了煤壁前方应力降低区的宽度,从而增加了抵抗破坏的侧向阻力。煤层注水软化了煤体,降低煤体的物理力学性质,增大其塑性,预防了工作面端头压力集中,端头支护下沉量明显减小,降低了沿空留巷的压力及两帮变形量。
3.4 防火
我矿利用此法防火取得了良好效果。冷水注入煤体后,由于水有较大的比热容和汽化潜热,对工作面的防火也是有利的。
4、应用实效及推广价值
对拉综采面相对于传统开采方式,回采效率得到了提升。两个综采面共用一条回风巷,比传统的“U”型布置,减少了一条巷道投入,前景非常广阔。由于工作面布置相对集中,风流中煤尘的浓度比传统综采工作面大,煤层注水抑制割煤机割煤时的产尘量。未长臂煤层注水前,割煤时煤尘含量为80~120g/m3,注水后当煤层含水量达到4%时,煤尘的生成在原有的基础上减少了80%以上,回采工作面压力现象不再明显,可有效预防端头支护的下沉,因此我们研究对拉综采工作面煤层注水的研究。此项技术在煤矿大跨度回采面生产中得到推广应用。
作者简介:赵家阳(1969-)男,本科学历,采矿助理工程师,现任军城煤矿通防工区副区长。