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[摘 要]圆锥破碎机是选矿工艺流程中矿石进行中碎和细碎关键设备,它的工作原理是圆锥破碎机破碎锥即活动圆锥作偏心圆周摆动,当活动圆锥接近固定圆锥时,处于两者之间的矿石就被破碎,活动圆锥离开固定圆锥时,破碎产品因自重经排矿口排出。因圆锥破碎机破碎锥具有较高的摆动次数和较大的摆动行程,在破碎腔内设有一定的长度的平行碎矿区,活动圆锥和固定圆锥上保护衬板磨损较快。过去保护破碎锥体与衬板间隙填充物,是用金属锌进行的热浇筑而成。热浇筑是个即复杂又危险的更换工作。新产品填充胶无需加热,现场搅拌后进行冷浇筑,它使用即安全、快捷又提高衬板使用寿命。
[关键词]活动圆锥 固定圆锥 热浇筑 冷浇筑 填充胶 紧密结合
中图分类号:TQ172.6+11.4 文献标识码:V 文章编号:1009―914X(2013)22―0596―01
一、圆锥破碎机未使用襯板胶运行状况
铜陵有色股份天马山黄金矿业公司一台PYB-φ 2100、二台PYD-φ2100圆锥破碎机主要用于磁黄铁矿、黄铁矿中碎和细碎,矿石平均硬度:5.3。破碎前矿石平均粒度80~150mm,破碎后矿石平均粒度5~13mm,每小时处理矿石250吨,日开车运行5小时左右,日处理矿石1250~1300吨。
PYB(PYD)-φ2100圆锥破碎机磨损最严重的部位是破碎部的活动衬板和固定衬板,衬板材料为ZGMn13。圆锥破碎机的衬板在破碎矿石时,由于经常受到强烈冲击,容易产生严重的磨损。这会导致产品粒度不均匀、生产效率下降以及能耗增大、设备运行安全系数下降等问题,所以破碎机衬板在厚度减小和填充物出现局部脱落时,衬板出现松动。根据统计原PYB(PYD)-φ 2100圆锥破碎机活动和固定衬板平均使用寿命为6~8个月,到期必须更换。过去更换新衬板通常采用的高温锌合金浇注,更换一套圆锥破碎机衬板从准备到浇注所需时间大约为3~4天,需要维修人员7人。由于更换准备工作时间,更换周期较长,高温锌合金浇注时又不能在下雨和湿度大的天气进行,否则,高温锌合金流体遇湿度大空气,会产生局部爆炸,严重影响现场操作人员生命安全。
二、锌合金浇注圆锥破碎衬板工艺
首先,浇注前将与锌合金接触的圆锥破碎机动、定锥躯体表面清理干净,并预先进行干燥(因为残留在表面的水分可能会引起灌注锌时的爆炸现象),然后将锌合金放入专用化锌锅,通过焦炭炉、鼓风机吹风,高温加热5~6h后,当温度达到锌合金的熔点(1200~1300℃),锌合金完全熔化时才能浇注,工人把熔化锌合金缓慢浇注填充在圆锥破碎机动、定锥躯体与衬板之间的缝隙中,浇注时锌合金必须同时在圆周方向上数点进行,并应一次完成,避免先灌入的锌合金冷却后与后灌入的锌合金固结不牢或出现孔洞。浇注工艺复杂。
1、操作程序繁琐、危险系数大
高浇注时,员工需穿戴好特殊的劳动保护用品,戴好防灼烧面具,防止被1200~1300℃的高温锌合金烧伤,并且还需使用专用工具将锌慢慢倒入浇注孔,让锌合金慢慢流入动锥躯体与破碎壁之间的缝隙,工人在浇注过程中提心吊胆。
2、成本较高
采用高温浇注填充方法,锌合金消耗量大。浇注PYD2100型圆锥破碎机固定衬板和活动衬板时消耗铅锌1500-1800kg、焦炭400-450kg。
3、浪费现象严重、成本高
高温锌合金浇注必须经过加热—熔化—浇注—保温—冷却等浇筑工艺,过程复杂,冷却检查发现锌合金充填率达不到要求的,又要重新浇注,经多年统计废品率高达8-10%,浇筑一个PYBφ 2100圆锥破碎机固定衬板成本:25000元左右。
4、劳动强度大、准备工作时间长
采用高温锌合金浇注,需要7名操作工,浇注PYD2100型圆锥破碎机固定衬板和活动衬板,从准备材料到浇筑结束需3天时间。锌合金浇筑需加热、浇注过程中多次移位,特别是南方夏季工作场地环境温度达到35-38℃浇注高温锌合金,工人穿防护服极易中暑。
5、环境污染严重
采用高温锌合金浇注,需对锌合金的加热,温度需达到1200℃~1300℃方可浇注,加热时产生的有害气体对操作人员和车间周围环境污染造成影响。
三、背衬胶填充浇注圆锥破碎衬板工艺
针对上锌合金浇注衬板存在问题,2009年4月我公司引进烟台德邦科技有限公司研制生产的——背衬胶填料(代号3495),在一台PYD-φ2100圆锥破碎机进行试填充浇铸,并投入生产运行,取得较好的效果,主要体现在以下几个方面:
1、操作简易、无需加热 采用背衬胶(代号3495)浇注技术只需将被浇注的粘接体接触面的锈蚀、油污、灰尘处理干净,背衬胶A、B两组按一定比例进行添加搅拌,搅拌均匀后无需加热,便可直接倒入浇注孔,凝固24h后即可投入使用。
2、零危险系数,无污染 背衬胶浇注技术采用的化学原料在搅拌过程中无刺激性气体溢出,杜绝了高温加热锌合金后排放到大气中的有毒气体,安全环保,操作工人无伤害。
3、成本降低 背衬胶(代号3495)每公斤62元/kg,同时在浇筑填充工艺上不再需要加热等操作工序,可节省焦炭和电能资源,浇筑一个PYBφ 2100圆锥破碎机固定衬板成本:9300元左右,与锌合金浇筑相比,极大地降低了成本。
4、拆卸简便 在进行更换旧衬板作业时,只需要将换掉的衬板用气焊割开,废旧的背衬胶会由于受热自然成块脱落,不再会出现因粘结、表面粗糙导致拆卸困难的问题。劳动强度降低,拆卸效率提高,采用背衬胶浇注进行作业,只需3名员工,省时省力,简便快捷。从搅拌到浇注完成只需要3h,劳动强度降低。
5、浇注质量高、衬板使用寿命长 背衬胶采用带来最明显的效果就是备件组装质量的提高,轮廓清晰,填充密实,生产中未出现脱胶现象。由于是在常温下进行浇铸、凝固,气孔缺陷减少,浇注质量大大提高,经使用背衬胶填料浇筑PYBφ 2100圆锥破碎机固定、活动衬板寿命可达12~14月。
6、设备运转率高 矿山破碎系统通常采用流水作业生产线,当其中一台设备因损坏而被迫停产时,整个破碎系统都要停止正常运转。过去圆锥破碎机采用锌合金浇筑衬板,使用一段时间后,会发生锌块脱落现象,圆锥破碎机衬板采用背衬胶进行浇筑后,衬板使用到期都未出现脱胶现象的发生。圆锥破碎机作为破碎系统的主要设备,更换活动锥或调整环的时间都比较长,圆锥破碎机衬板采用背衬胶将会减少维修工作量,降低工人劳动强度,衬板使用寿命延长50%,设备更换衬板时间延长,停车次数减少,设备运转率同比提高25~30%。给企业带来非常可观的经济效益,一台φ2100圆锥破碎机在衬板更换和停车抢修每年节约成本在10万元,同时在企业节能减排和提高安全性能方面具有重要意义。
四、新老浇筑工艺经济效益对照表
四、锌合金与背衬胶填充浇筑衬板使用效果对比表
公司相关人员经过细致的分析与研究,大胆地进行改革与创新,针对简便、安全,环保,充填强度和硬度适中、浇注时易于流动、便于拆卸等特点,探索出一条取代高温锌合金作为圆锥破碎机衬板填充物的新途径——常温背衬胶填料(背衬胶)。新型填充技术自采用以来,取得良好效果。
[关键词]活动圆锥 固定圆锥 热浇筑 冷浇筑 填充胶 紧密结合
中图分类号:TQ172.6+11.4 文献标识码:V 文章编号:1009―914X(2013)22―0596―01
一、圆锥破碎机未使用襯板胶运行状况
铜陵有色股份天马山黄金矿业公司一台PYB-φ 2100、二台PYD-φ2100圆锥破碎机主要用于磁黄铁矿、黄铁矿中碎和细碎,矿石平均硬度:5.3。破碎前矿石平均粒度80~150mm,破碎后矿石平均粒度5~13mm,每小时处理矿石250吨,日开车运行5小时左右,日处理矿石1250~1300吨。
PYB(PYD)-φ2100圆锥破碎机磨损最严重的部位是破碎部的活动衬板和固定衬板,衬板材料为ZGMn13。圆锥破碎机的衬板在破碎矿石时,由于经常受到强烈冲击,容易产生严重的磨损。这会导致产品粒度不均匀、生产效率下降以及能耗增大、设备运行安全系数下降等问题,所以破碎机衬板在厚度减小和填充物出现局部脱落时,衬板出现松动。根据统计原PYB(PYD)-φ 2100圆锥破碎机活动和固定衬板平均使用寿命为6~8个月,到期必须更换。过去更换新衬板通常采用的高温锌合金浇注,更换一套圆锥破碎机衬板从准备到浇注所需时间大约为3~4天,需要维修人员7人。由于更换准备工作时间,更换周期较长,高温锌合金浇注时又不能在下雨和湿度大的天气进行,否则,高温锌合金流体遇湿度大空气,会产生局部爆炸,严重影响现场操作人员生命安全。
二、锌合金浇注圆锥破碎衬板工艺
首先,浇注前将与锌合金接触的圆锥破碎机动、定锥躯体表面清理干净,并预先进行干燥(因为残留在表面的水分可能会引起灌注锌时的爆炸现象),然后将锌合金放入专用化锌锅,通过焦炭炉、鼓风机吹风,高温加热5~6h后,当温度达到锌合金的熔点(1200~1300℃),锌合金完全熔化时才能浇注,工人把熔化锌合金缓慢浇注填充在圆锥破碎机动、定锥躯体与衬板之间的缝隙中,浇注时锌合金必须同时在圆周方向上数点进行,并应一次完成,避免先灌入的锌合金冷却后与后灌入的锌合金固结不牢或出现孔洞。浇注工艺复杂。
1、操作程序繁琐、危险系数大
高浇注时,员工需穿戴好特殊的劳动保护用品,戴好防灼烧面具,防止被1200~1300℃的高温锌合金烧伤,并且还需使用专用工具将锌慢慢倒入浇注孔,让锌合金慢慢流入动锥躯体与破碎壁之间的缝隙,工人在浇注过程中提心吊胆。
2、成本较高
采用高温浇注填充方法,锌合金消耗量大。浇注PYD2100型圆锥破碎机固定衬板和活动衬板时消耗铅锌1500-1800kg、焦炭400-450kg。
3、浪费现象严重、成本高
高温锌合金浇注必须经过加热—熔化—浇注—保温—冷却等浇筑工艺,过程复杂,冷却检查发现锌合金充填率达不到要求的,又要重新浇注,经多年统计废品率高达8-10%,浇筑一个PYBφ 2100圆锥破碎机固定衬板成本:25000元左右。
4、劳动强度大、准备工作时间长
采用高温锌合金浇注,需要7名操作工,浇注PYD2100型圆锥破碎机固定衬板和活动衬板,从准备材料到浇筑结束需3天时间。锌合金浇筑需加热、浇注过程中多次移位,特别是南方夏季工作场地环境温度达到35-38℃浇注高温锌合金,工人穿防护服极易中暑。
5、环境污染严重
采用高温锌合金浇注,需对锌合金的加热,温度需达到1200℃~1300℃方可浇注,加热时产生的有害气体对操作人员和车间周围环境污染造成影响。
三、背衬胶填充浇注圆锥破碎衬板工艺
针对上锌合金浇注衬板存在问题,2009年4月我公司引进烟台德邦科技有限公司研制生产的——背衬胶填料(代号3495),在一台PYD-φ2100圆锥破碎机进行试填充浇铸,并投入生产运行,取得较好的效果,主要体现在以下几个方面:
1、操作简易、无需加热 采用背衬胶(代号3495)浇注技术只需将被浇注的粘接体接触面的锈蚀、油污、灰尘处理干净,背衬胶A、B两组按一定比例进行添加搅拌,搅拌均匀后无需加热,便可直接倒入浇注孔,凝固24h后即可投入使用。
2、零危险系数,无污染 背衬胶浇注技术采用的化学原料在搅拌过程中无刺激性气体溢出,杜绝了高温加热锌合金后排放到大气中的有毒气体,安全环保,操作工人无伤害。
3、成本降低 背衬胶(代号3495)每公斤62元/kg,同时在浇筑填充工艺上不再需要加热等操作工序,可节省焦炭和电能资源,浇筑一个PYBφ 2100圆锥破碎机固定衬板成本:9300元左右,与锌合金浇筑相比,极大地降低了成本。
4、拆卸简便 在进行更换旧衬板作业时,只需要将换掉的衬板用气焊割开,废旧的背衬胶会由于受热自然成块脱落,不再会出现因粘结、表面粗糙导致拆卸困难的问题。劳动强度降低,拆卸效率提高,采用背衬胶浇注进行作业,只需3名员工,省时省力,简便快捷。从搅拌到浇注完成只需要3h,劳动强度降低。
5、浇注质量高、衬板使用寿命长 背衬胶采用带来最明显的效果就是备件组装质量的提高,轮廓清晰,填充密实,生产中未出现脱胶现象。由于是在常温下进行浇铸、凝固,气孔缺陷减少,浇注质量大大提高,经使用背衬胶填料浇筑PYBφ 2100圆锥破碎机固定、活动衬板寿命可达12~14月。
6、设备运转率高 矿山破碎系统通常采用流水作业生产线,当其中一台设备因损坏而被迫停产时,整个破碎系统都要停止正常运转。过去圆锥破碎机采用锌合金浇筑衬板,使用一段时间后,会发生锌块脱落现象,圆锥破碎机衬板采用背衬胶进行浇筑后,衬板使用到期都未出现脱胶现象的发生。圆锥破碎机作为破碎系统的主要设备,更换活动锥或调整环的时间都比较长,圆锥破碎机衬板采用背衬胶将会减少维修工作量,降低工人劳动强度,衬板使用寿命延长50%,设备更换衬板时间延长,停车次数减少,设备运转率同比提高25~30%。给企业带来非常可观的经济效益,一台φ2100圆锥破碎机在衬板更换和停车抢修每年节约成本在10万元,同时在企业节能减排和提高安全性能方面具有重要意义。
四、新老浇筑工艺经济效益对照表
四、锌合金与背衬胶填充浇筑衬板使用效果对比表
公司相关人员经过细致的分析与研究,大胆地进行改革与创新,针对简便、安全,环保,充填强度和硬度适中、浇注时易于流动、便于拆卸等特点,探索出一条取代高温锌合金作为圆锥破碎机衬板填充物的新途径——常温背衬胶填料(背衬胶)。新型填充技术自采用以来,取得良好效果。