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摘 要:目前高突矿井煤巷及半煤巷开掘主要以炮掘施工,人力攉渣配合刮板运输机及胶带运输机施工为主,因为炮掘机械化程度较低,人员投入较多,单进水平较低,严重制约高突矿井采掘接替情况。为了解决以上问题,提高单进水平,降低投入成本,提高生产效益,从2015 年3月份开始在平煤九矿己16-17-22042机巷采用挖掘式装载机进行施工,对新型新型设备运用于高突矿井煤巷进行试验应用。
关键词:ZWY-120/55L挖掘式装载机;提高煤矿生产效率、单进水平;降低成本
挖掘式装载机在地面已得到广泛应用,反应效果良好,极大的推动了生产效率,但在煤矿生产中尚没有运用此设备,接合煤矿实际及挖掘式装载机实际各种技术参数,反馈生产厂家,完善技术参数后引入煤矿井下生产,平煤股份九矿决定在己16-17-22042机巷采用ZWY-120/55L挖掘式装载机进行施工。在施工过程中,进行科学细致的分析,并根据试生产效果及设备参数不断优化设备及配套设施参数,反复实践,总结高突矿井煤巷挖掘式装载机施工方法,具有巨大的经济和社会效益。
1 试验区工作面生产技术概况
己16-17-22042机巷概况:该巷道设计工程量为916.5m。相对位置处于弹花锤山东南侧,地面相对均为农田,无建筑物及水体,因此施工过程中对地面不会造成任何影响。
该巷道布置在己16-17煤层中,本巷道井下标高为-595.335m~-484.056m,开口标高为-589.279m,开口位置在己二西翼回风下山A6点前1.85m(平距)。该设计采面东接己二轨道下山,西邻50’-11钻孔,上部为己16-17-22022已回采工作面,下至己16-17-22041机巷附近。
预计巷道掘进期间矿压较为稳定,局部原生煤体巷道过断层、构造带时压力集中。巷道掘进期间压力主要来自于巷道围岩的静压力。
地质构造情况:根据我矿开采己15-22020、己16-17-22021、己16-17-22022、己16-17-22041的情况圈定面内隐伏小构造较多,煤层赋存不稳定,煤层倾角变化大(5-32°),总体表现西部倾角大东部较缓。
2 ZWY-120/55L挖掘式装载机技术特征
ZWY-120/55L型履带挖掘式装载机主要技术参数:
3 与传统炮掘试验对比
3.1 在效益方面
1)巷道炮掘施工时,由于小循环作业,每米需投入火药18kg,雷管60发,平煤股份九矿使用挖掘式装载机施工600米高突煤巷后,紧火药、雷管减少投入:
(每米火药雷管投入 ×工程量)
=(18×20+60×3)×600
=32.4万元
2)原巷道投入人员成本。采用挖掘式装载机施工后每生产班由投入13人次,辅助运料加材料供应及管理人员等每天投入至少70人次,减少为每生产班投入11人次,辅助运料加材料供应及管理人员等每天投入至少65人次,单进水平由每月单进80m提高到每月单进180m,实际有计划工期7.5个月减少到3.8个月,按每人每月平均工资成本5000元。实际降低人员投入成本139万元。
3.2 在巷道进尺方面
高突掘进巷道实际单进水平比引入前提高明显,每班进度有引入设备前1.2m~1.4m最高提高到2.4m~2.8m,每月单进有使用设备前80m提高到180m,原计划7.5个月工期缩短到3.8个月,极大提高了高突煤巷掘进单进水平。
4 机器优缺点
自投入该机器后,3个月内总进尺500米,其中月单进最高200米。经过这3个月的试用、磨合,我队现已能熟练掌握其操作要领,并发现其中的优缺点如下:
优点一:投入使用后,机械化程度得到了提高,与炮掘人工攉渣相比减轻了工人的劳动强度,逐步为半煤巷快速掘进探索出了一套切实可行的施工方法,为今后履带挖掘机的成功应用奠定了基础,也是本次试验的成功之处。
优点二:《煤矿安全规程》和《防治煤與瓦斯突出规定》等文件明确规定,煤巷严禁使用耙斗机,突出煤层严禁施工综掘机。而我集团公司矿井中,己组煤在大部分矿井中为高突工作面,普遍使用炮掘,工作面铺设刮板输送机,而投入该机器后,可极大的减轻工人劳动强度。在我矿应用中采用该机器在40分钟内可以将一个班(4排)的煤矸石全部清走。
优点三:该机器爬坡能力强,在我矿己16-17-22042机巷工作面,该机器可以在上山17度的工作面进行工作。而且可以根据工作需要及时拆卸皮带转载机,可以随时处理巷道内的一些复杂问题。
缺点一:售后服务保障不足,该机易损件在省内或邻近省市无直线供货点,如果出现紧急情况,耗时长,生产影响严重。
缺点二:在采用U型钢支护时,该机前面缺少上拱梁卡紧装置,需要人工搬运,如果能采用机器上梁,即安全及快速。
5 结论
引入挖掘式装载机进行生产后,极大的提高了高突矿井煤巷的机械化水平,降低了职工劳动强度,且性价比最高,起到良好的效果,值得推广使用。
参考文献:
[1] 煤矿安全规程,2010版.
[2] 防治煤与瓦斯突出规定,2009版.
关键词:ZWY-120/55L挖掘式装载机;提高煤矿生产效率、单进水平;降低成本
挖掘式装载机在地面已得到广泛应用,反应效果良好,极大的推动了生产效率,但在煤矿生产中尚没有运用此设备,接合煤矿实际及挖掘式装载机实际各种技术参数,反馈生产厂家,完善技术参数后引入煤矿井下生产,平煤股份九矿决定在己16-17-22042机巷采用ZWY-120/55L挖掘式装载机进行施工。在施工过程中,进行科学细致的分析,并根据试生产效果及设备参数不断优化设备及配套设施参数,反复实践,总结高突矿井煤巷挖掘式装载机施工方法,具有巨大的经济和社会效益。
1 试验区工作面生产技术概况
己16-17-22042机巷概况:该巷道设计工程量为916.5m。相对位置处于弹花锤山东南侧,地面相对均为农田,无建筑物及水体,因此施工过程中对地面不会造成任何影响。
该巷道布置在己16-17煤层中,本巷道井下标高为-595.335m~-484.056m,开口标高为-589.279m,开口位置在己二西翼回风下山A6点前1.85m(平距)。该设计采面东接己二轨道下山,西邻50’-11钻孔,上部为己16-17-22022已回采工作面,下至己16-17-22041机巷附近。
预计巷道掘进期间矿压较为稳定,局部原生煤体巷道过断层、构造带时压力集中。巷道掘进期间压力主要来自于巷道围岩的静压力。
地质构造情况:根据我矿开采己15-22020、己16-17-22021、己16-17-22022、己16-17-22041的情况圈定面内隐伏小构造较多,煤层赋存不稳定,煤层倾角变化大(5-32°),总体表现西部倾角大东部较缓。
2 ZWY-120/55L挖掘式装载机技术特征
ZWY-120/55L型履带挖掘式装载机主要技术参数:
3 与传统炮掘试验对比
3.1 在效益方面
1)巷道炮掘施工时,由于小循环作业,每米需投入火药18kg,雷管60发,平煤股份九矿使用挖掘式装载机施工600米高突煤巷后,紧火药、雷管减少投入:
(每米火药雷管投入 ×工程量)
=(18×20+60×3)×600
=32.4万元
2)原巷道投入人员成本。采用挖掘式装载机施工后每生产班由投入13人次,辅助运料加材料供应及管理人员等每天投入至少70人次,减少为每生产班投入11人次,辅助运料加材料供应及管理人员等每天投入至少65人次,单进水平由每月单进80m提高到每月单进180m,实际有计划工期7.5个月减少到3.8个月,按每人每月平均工资成本5000元。实际降低人员投入成本139万元。
3.2 在巷道进尺方面
高突掘进巷道实际单进水平比引入前提高明显,每班进度有引入设备前1.2m~1.4m最高提高到2.4m~2.8m,每月单进有使用设备前80m提高到180m,原计划7.5个月工期缩短到3.8个月,极大提高了高突煤巷掘进单进水平。
4 机器优缺点
自投入该机器后,3个月内总进尺500米,其中月单进最高200米。经过这3个月的试用、磨合,我队现已能熟练掌握其操作要领,并发现其中的优缺点如下:
优点一:投入使用后,机械化程度得到了提高,与炮掘人工攉渣相比减轻了工人的劳动强度,逐步为半煤巷快速掘进探索出了一套切实可行的施工方法,为今后履带挖掘机的成功应用奠定了基础,也是本次试验的成功之处。
优点二:《煤矿安全规程》和《防治煤與瓦斯突出规定》等文件明确规定,煤巷严禁使用耙斗机,突出煤层严禁施工综掘机。而我集团公司矿井中,己组煤在大部分矿井中为高突工作面,普遍使用炮掘,工作面铺设刮板输送机,而投入该机器后,可极大的减轻工人劳动强度。在我矿应用中采用该机器在40分钟内可以将一个班(4排)的煤矸石全部清走。
优点三:该机器爬坡能力强,在我矿己16-17-22042机巷工作面,该机器可以在上山17度的工作面进行工作。而且可以根据工作需要及时拆卸皮带转载机,可以随时处理巷道内的一些复杂问题。
缺点一:售后服务保障不足,该机易损件在省内或邻近省市无直线供货点,如果出现紧急情况,耗时长,生产影响严重。
缺点二:在采用U型钢支护时,该机前面缺少上拱梁卡紧装置,需要人工搬运,如果能采用机器上梁,即安全及快速。
5 结论
引入挖掘式装载机进行生产后,极大的提高了高突矿井煤巷的机械化水平,降低了职工劳动强度,且性价比最高,起到良好的效果,值得推广使用。
参考文献:
[1] 煤矿安全规程,2010版.
[2] 防治煤与瓦斯突出规定,2009版.