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摘 要:随着油田开发时间的延续,油田生产的低产低效井越来越多,已成为制约油田开发整体效益提高的重要因素。本文针对油田开发过程中低产低效井比例较高的实际,以辽河油田奈曼区块为例,通过从地质、开发因素对其成因进行分析,提出了“以注水调整为主、调转堵压关捞为辅”等措施,实施后取得了显著效果, 保持了油田长期的高产稳产,实现油田开发的产能指标。
关键词:低产低效、成因、治理
前言
辽河油田外围奈曼油田位于内蒙古自治区通辽市奈曼旗境内,构造上位于开鲁盆地奈曼凹陷北部。探明含油面积7.28km2,石油地质储量2034.3×104t。油层储层具有“三低”(低孔、低渗、低品位)、“一差”(敏感性差)、“一多”(层多)、“一长”(井段长)的特点,制约着油田高效开发。油田开发进入后期,油井的产能逐渐下降,增产挖潜的难度系数逐渐增大,低产低效井的数量逐渐增多,影响到油田生产的经济效益。截止2019年7月低产低效井(日产油≤1t )比例达到29.3 % ,是个典型的低效开采区块, 低产低效井已成为制约我厂油田开发整体效益提高的重要因素。因此,开展低产低效井综合治理技术研究有十分重要的意义。
1低产低效井成因
为了能够对不同类型的低产低效井提出根本性的治理对策,我们对低产低效井的成因做了深入系统的分析,分析认为,奈曼区块低产低效井有以下四方面成因:
1.1 砂体平面非均质性引起的低产低效井
从奈曼区块砂体沉积类型可以看出,不稳定型席状砂体所占比例最高达到62% ,通过分析我们发现砂体形态越复杂, 水驱阻力越大,平面非均质性越严重,油水井间的渗流特性差异越大,油井受效越差,越容易形成低产低效井。奈曼油田属于低渗透油田,储层物性差、岩性变化大、孔隙结构复杂、非均质严重,
1.2 区块注水效果影响
1.2.1 注水开发的油田,注入水没有波及到更大的区域,而引起油井的产量过低。油水井连通情况不佳,注水井的注水效率低下,注不进去水或者由于其他原因导致注水井停注,而影响到该井驱替的油井的产量,引起油井低产低效。
1.2.2 低渗透油层注水井吸水能力低,启动压力高,注水井附近地层压力上升很快,甚至井口压力和泵压达到平衡而停止吸水,不少注水井因注不进水而被迫关井停注,或转为间歇注水,油井见注水效果程度差。由于注水井控制不好,导致油井见水或者被水淹,引起油井的低效。套损井的泄漏,引起井筒的压力散失,导致油井低产。老井的开发过程中,产量递减,油层的堵塞状况严重,使油层的渗透率下降,使老井的开采效率降低,需要采取必要的挖潜增产技术措施,才能提高老井的产能。
1.2.3注采井距不合适造成的低产低效井
实验证明,注采井距会影响储层动用,当注采井距是350m 时,外前缘第一类表外储层才能动用;当注采井距为300m 时,外前缘第二类表外储层才能动用;当注采井距达到193m 时,外前缘第三类表外储层才能动用;当注采井距达到109m 时,外前缘第四类表外储层才能动用。油井不受效和受效差跟油层动用的注采压差大、注采井距大、压力传导缓慢、水驱动阻力大有很大关联,
2 低产低效井治理对策
2.1 油井转注
对于平面矛盾突出,剩余油饱和较高时进行注采系统调整,将低产低效井转注,以打破这种压力平衡局面,从而推动周围死油区的流动,提高水驱采收率。。油井因受到油层压力的严重影响,如果不注水操作,只是一味地开采,势必导致供液的严重不足。加强油井的注水,可以有效地控制石油产量的短缺井低生产和低效率。改善吸水剖面,对某些部分的缺乏吸水井、注射,填补洞和其他措施提高其吸水率,提高液体的形成能力,还能有效地改善低产低效井的生产。对于只有 1 口井出水,而周围油井出油的井,结合区块注采系统调整,在适当时机考虑转注。2018-2019年奈曼区块共实施转注井4口,转注后影响油井15口,单井日增油0.8吨。
2.2 油井堵水水井调剖
堵水是使注入的水沿着低渗透部位推进,在油井上用化学堵剂堵掉高渗透部位,以加强物性差部位储量的动用。调剖是注入调剖剂以封堵高渗透部位。二者充分运用物性差部位的储量,使波及体积变广。但这种方式主要针对储油层非均质形成的低产低效井。2018-2019年奈曼区块共实施堵水调剖8井次,单井日增油1吨。
2.3 间歇开采
对于那些最小化生产参数的低产低效井,泵效率不超过10%,如果连续抽水会引起设备和电的巨大浪费,减少此类井的效率。一个有效的方法就是间歇开采,它能获得最优开发效果。当井液面降低泵的吸入口附近时,动液面静态恢复,等到表面返回到一定高度,然后打开泄油。这不仅提高了泵的效率,还有效地节省成本。2018-2019年奈曼共实施间开油井15井次,平均单井单日节电180度。
2.4 强化注水井管理
水井的管理,应用现代化的管理措施,实现精确注水,达到分层的注水量要求,形成更好的水驱油的开发状态。实时监测注水的参数,控制合理的注水压力和注水量,满足油田配注的要求,从而达到注水开发的效率。
3 结论及认识
通过对提高油田低产低效井成因的分析及治理对策的探讨,解决低产低效井的生产技术问题,使其产量有所提高,达到预期的生产效率,满足油田开发的技术要求。油田开发矛盾在不断转化,储量动用状况在不断转变,在治理低产低效井上要因势利导,把治理低产低效井与提高油田采收率和改善开发效果有机地结合起来。采取“以注水调整为主、转调压堵捞关并用,最大限度发挥油层潜力和提高经济效益”的技术对策,对部分低产低效井进行治理,可以取得较好的效果。
参考文献
[1] 李淑清,鄭 京.油田开发过程中低产低效井成因及对策研究[J].内蒙古石油化工,2008(10)
[2] 李阳洁.提高油田低产低效井产能的技术措施探讨[J].化学工程与装备,2018(03)
[3] 杨磊 宁凯.低产低效井综合治理研究[J].中国石油化工,2017(05)
关键词:低产低效、成因、治理
前言
辽河油田外围奈曼油田位于内蒙古自治区通辽市奈曼旗境内,构造上位于开鲁盆地奈曼凹陷北部。探明含油面积7.28km2,石油地质储量2034.3×104t。油层储层具有“三低”(低孔、低渗、低品位)、“一差”(敏感性差)、“一多”(层多)、“一长”(井段长)的特点,制约着油田高效开发。油田开发进入后期,油井的产能逐渐下降,增产挖潜的难度系数逐渐增大,低产低效井的数量逐渐增多,影响到油田生产的经济效益。截止2019年7月低产低效井(日产油≤1t )比例达到29.3 % ,是个典型的低效开采区块, 低产低效井已成为制约我厂油田开发整体效益提高的重要因素。因此,开展低产低效井综合治理技术研究有十分重要的意义。
1低产低效井成因
为了能够对不同类型的低产低效井提出根本性的治理对策,我们对低产低效井的成因做了深入系统的分析,分析认为,奈曼区块低产低效井有以下四方面成因:
1.1 砂体平面非均质性引起的低产低效井
从奈曼区块砂体沉积类型可以看出,不稳定型席状砂体所占比例最高达到62% ,通过分析我们发现砂体形态越复杂, 水驱阻力越大,平面非均质性越严重,油水井间的渗流特性差异越大,油井受效越差,越容易形成低产低效井。奈曼油田属于低渗透油田,储层物性差、岩性变化大、孔隙结构复杂、非均质严重,
1.2 区块注水效果影响
1.2.1 注水开发的油田,注入水没有波及到更大的区域,而引起油井的产量过低。油水井连通情况不佳,注水井的注水效率低下,注不进去水或者由于其他原因导致注水井停注,而影响到该井驱替的油井的产量,引起油井低产低效。
1.2.2 低渗透油层注水井吸水能力低,启动压力高,注水井附近地层压力上升很快,甚至井口压力和泵压达到平衡而停止吸水,不少注水井因注不进水而被迫关井停注,或转为间歇注水,油井见注水效果程度差。由于注水井控制不好,导致油井见水或者被水淹,引起油井的低效。套损井的泄漏,引起井筒的压力散失,导致油井低产。老井的开发过程中,产量递减,油层的堵塞状况严重,使油层的渗透率下降,使老井的开采效率降低,需要采取必要的挖潜增产技术措施,才能提高老井的产能。
1.2.3注采井距不合适造成的低产低效井
实验证明,注采井距会影响储层动用,当注采井距是350m 时,外前缘第一类表外储层才能动用;当注采井距为300m 时,外前缘第二类表外储层才能动用;当注采井距达到193m 时,外前缘第三类表外储层才能动用;当注采井距达到109m 时,外前缘第四类表外储层才能动用。油井不受效和受效差跟油层动用的注采压差大、注采井距大、压力传导缓慢、水驱动阻力大有很大关联,
2 低产低效井治理对策
2.1 油井转注
对于平面矛盾突出,剩余油饱和较高时进行注采系统调整,将低产低效井转注,以打破这种压力平衡局面,从而推动周围死油区的流动,提高水驱采收率。。油井因受到油层压力的严重影响,如果不注水操作,只是一味地开采,势必导致供液的严重不足。加强油井的注水,可以有效地控制石油产量的短缺井低生产和低效率。改善吸水剖面,对某些部分的缺乏吸水井、注射,填补洞和其他措施提高其吸水率,提高液体的形成能力,还能有效地改善低产低效井的生产。对于只有 1 口井出水,而周围油井出油的井,结合区块注采系统调整,在适当时机考虑转注。2018-2019年奈曼区块共实施转注井4口,转注后影响油井15口,单井日增油0.8吨。
2.2 油井堵水水井调剖
堵水是使注入的水沿着低渗透部位推进,在油井上用化学堵剂堵掉高渗透部位,以加强物性差部位储量的动用。调剖是注入调剖剂以封堵高渗透部位。二者充分运用物性差部位的储量,使波及体积变广。但这种方式主要针对储油层非均质形成的低产低效井。2018-2019年奈曼区块共实施堵水调剖8井次,单井日增油1吨。
2.3 间歇开采
对于那些最小化生产参数的低产低效井,泵效率不超过10%,如果连续抽水会引起设备和电的巨大浪费,减少此类井的效率。一个有效的方法就是间歇开采,它能获得最优开发效果。当井液面降低泵的吸入口附近时,动液面静态恢复,等到表面返回到一定高度,然后打开泄油。这不仅提高了泵的效率,还有效地节省成本。2018-2019年奈曼共实施间开油井15井次,平均单井单日节电180度。
2.4 强化注水井管理
水井的管理,应用现代化的管理措施,实现精确注水,达到分层的注水量要求,形成更好的水驱油的开发状态。实时监测注水的参数,控制合理的注水压力和注水量,满足油田配注的要求,从而达到注水开发的效率。
3 结论及认识
通过对提高油田低产低效井成因的分析及治理对策的探讨,解决低产低效井的生产技术问题,使其产量有所提高,达到预期的生产效率,满足油田开发的技术要求。油田开发矛盾在不断转化,储量动用状况在不断转变,在治理低产低效井上要因势利导,把治理低产低效井与提高油田采收率和改善开发效果有机地结合起来。采取“以注水调整为主、转调压堵捞关并用,最大限度发挥油层潜力和提高经济效益”的技术对策,对部分低产低效井进行治理,可以取得较好的效果。
参考文献
[1] 李淑清,鄭 京.油田开发过程中低产低效井成因及对策研究[J].内蒙古石油化工,2008(10)
[2] 李阳洁.提高油田低产低效井产能的技术措施探讨[J].化学工程与装备,2018(03)
[3] 杨磊 宁凯.低产低效井综合治理研究[J].中国石油化工,2017(05)