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【摘 要】 以广西大型临海工业(钦州)园原水输水工程金鼓江过江管施工为例,介绍了过江管道沉管施工技术的施工工序及质量控制措施,该技术具有造价低、工期短等优点。
【关键词】 基槽开挖;管道沉放;水压试验
1 工程概况
广西大型临海工业(钦州)园原水输水工程是为工业园提供原水供应的引水工程,该工程实施后将向钦州港工业园近期输水规模为19万m3/d,远期输水规模为30万m3/d,可满足10~20年内工业园区的经济和城市发展对配套基础设施的要求。该工程采用泵站加压方法将金窝江水通过管道输送到工业园企业。其中过金鼓江管道为双排DN1400 mm和DN1200mm ,壁厚12mm 的钢制螺旋钢管,管道单根长815m(其中直线段509m,东岸斜坡段173m,西岸斜坡段133m) ,每根管道各设4个法兰和波纹管伸缩节。其施工流程管道出运→水上连接→定位下沉→试压验收。
2 主要施工工序
2.1 水下基槽开挖
水下基槽土方开挖施工机械采用1艘长臂挖泥船,配备1 艘294 kW 拖轮, 2艘280 m3 开底泥驳。挖泥船作业前,抛长锚将船体固定。沟槽开挖定位采用GPS系统和挖泥导标,同时设置起止断面导标,以确定沟槽开挖的方向,并设水位尺,用以观测施工过程中水位变化情况。沟槽施工时挖泥船由外侧向内侧平行于挖槽中轴线推进施工,并采用横挖分层24 h不间断施工作业。待第1层挖到设计标高以上1 m ,再进行第2层开挖至设计标高,施工过程中严格控制挖深,不超深、不漏挖。
2.2 管底粗砂垫层摊铺
水下沟槽砂垫层厚度为30 cm ,采用含泥量小于5%的粗砂。水下抛砂施工采用开底泥驳和人工串筒方式进行施填,砂垫层用砂用开底泥驳运至抛投地点,经串筒溜放至水下,由潜水员在水下按预先设定的高程将控制桩摊铺平整,且边检边抛砂,尽量减少回淤,重要点位经多次检查达到要求后方能确认为合格。
2.3 土工布铺设
由于工程所在地土质较软,地基承载力为20k Pa以下,为改善管道整体受力状态,减少不均匀沉降,采用水下土工布加强措施。施工时由潜水员( 4人一组)水下完成摊铺,操作时注意保证摊铺连续,搭接牢固,不出现扭曲、褶皱,裹压片石时应注意压紧。
2.4 成品钢管制作及防腐
( 1)钢管制作。工程采用由专业厂家制作生产的钢制螺旋钢管,所有钢管按照6 m 一节在厂家下料、卷管、组装、焊接而成,所有管节必须通过外观检测,且焊接表面不得有气孔、裂纹、焊瘤等缺陷,咬边深度小于0. 5 mm ,累计长度小于100 mm ,所有管节焊缝采用100% X 射线无损探伤检验,探伤等级为Ⅱ级。
( 2)钢管内外防腐。管段防腐工作全部在钢管制作厂家完成,利用专门的除锈车间对卷制好的管段进行喷砂除锈,除锈标准达到国家通用标准Sa2. 5级。喷砂除锈完成后,用吊车将钢管吊至调速滚轮架上,进行防腐施工。内外防腐完成后,吊至防腐保养场地,待防腐固化后进行内外防腐的表观、厚度、电火花、粘着力等检测,检测合格后,运至工程现场进行管段组焊施工。
( 3)管段组对连接。将成品管吊装到焊接平台上,用龙门吊配合12 t汽车吊组对钢管,按直管段、两岸斜管段设计长度将管道组对成6段,有法兰的用法兰盖封堵,无法兰的焊接钢板封堵,浮在发送道基槽中待拖牵。
2.5 过江管道安装
( 1)管道出运就位。
单根钢管排列在施工场上,钢管底部均匀敷设枕木作钢管滚动时的轨道,在钢管牵引部位用橡胶板包裹,将钢丝绳绕在橡胶板上,受力时不破坏钢管防腐层。牵引力采用2台5吨的卷扬机,通过动滑轮组和导向滑动组产生20吨的作用力拉动钢管转动。在钢管滚动过程中,同样采用2台5吨卷扬机作后拉力,控制钢管在斜坡段时滚动速度,避免冲击力造成钢管失控。单根钢管出运到滩地后,安装气囊,根据单根管重量及管内水位比重,单根管共配置12m×1.2m,6层厚的气囊9组(18个,每个气囊浮力17.42吨),气囊安装完毕后,对气囊冲气,将压力控制在0.85~0.9kg,待潮水涨至气囊可以将钢管浮起时,用定位船搅锚机牵引到管槽上,在钢管两端各设两个锚,抛锚定位。以此同样的方法将其它钢管逐一运至管槽上排列。
(2)、水上连接
将排列好的单根钢管通过定位船调整锚绳,按顺序定位调整方向,当法兰连接口出现高低误差时,调整气整压力使法兰连接口水平,由专业潜水员进行连接。连接顺序由东向西分段连接,顺序编号为1~5。当整管连接好后进行气密性试验,试验压力为0.3MPa,检查合格后定位沉管。
(3)、管道沉放
1)准备
沉管时间选择在潮汐大潮过后几天平潮时间较长的时间段进行,沉管控制由4艘工作船定位,辅助船2艘(机动使用),岸上由经纬仪控制定位,钢管直线两端及中间各段1个距离控制绳,控制沉管过程中读数一致,保持管道下沉速度和调整使用4艘工作船按气囊组的位置均等定位,每艘船上操作手6人(指挥1人,气囊排气手1人,充气手1人(必要时气囊排气人起作用),机械操作手2人,控制标尽读数1人,潜水员2人)。由辅助工作船来回检查气囊与管道定位准确性。
2)沉放
直线段先沉。排气手排气,第一次排气气压控制在0.7kg后停止,对管道进行全面检查,检查完毕后,根据管道下沉量下达第二次排气将气压排至0.65kg的气压,按此顺序逐步减少气压至0.5kg时停止排气,根据各标尽读数调整管道水平,潜水员下水检查气囊在水中的浮力及气囊变形状况,检查情况完好后,排气手根据指令排气气压每减少0.005kg后(气压读数为0.495kg)停止,各排气手操作完毕后,检查下沉速度和沉管水下位置,准确计算出钢管至槽底的高度。当确认管道下沉平稳正常后,检查气囊是否处于正常位置,测量检查轴线位置是否准确,有偏差时,由定位船缓慢调整。 当调整定位全部完成后,严格控制各排气手排气的气压,按顺序从管中“1”开始排气减压至0.005kg停止,观察管道下沉情况。当管道稳定后由管中“2”开始排气减压0.005kg停止后,再次对管道下沉情况进行进行检查,按此顺序逐一排气控制,各个工作船潜水人员必须在管道平稳时,下水检查气囊受压状况并回报给指挥员。当管道下沉至管槽基础时,停止排气,对整个管道进行全面检查,检查落地平稳后,固定两端上仰管口段。进行水压试验合格后,拆除气囊。
(4)东西两段的斜管安装。
待最低潮位时,在东岸、西岸的法兰连接处修筑围堰,在围堰之内用50T的吊车辅助安装,两端采用法兰盘连接。
( 5)管腔中粗砂回填。
管道安装结束后,将预先装好中粗砂的开底泥驳拖至基槽上,按前述砂垫层施工方法回填管腔中粗砂稳管。
2.6 水压试验
( 1 )试压程序及要求。试验前,检查清除管道内杂物,保证管件、支墩强度符合设计要求,打压用水与排水设施通畅、牢固,排气装置安装无误,管道满水浸泡已达24 h,试验压力表校核无误。
试压程序:
1)在管道低标高端灌水,浸润24 h,灌水前打开试验段两端排气阀。
2)低压泵灌水,观察排气阀溢水情况,当溢水水流连续且不带气泡时可关闭排气阀阀门。
3)低压泵打到一定压力,关闭低压泵及进水阀门,开启高压泵及进水阀门,增压至工作压力,暂停增压,观察稳压情况。若无异常,继续加压至试验压力1. 0M Pa,关闭高压泵及进水阀门,记录下降压力0. 05M Pa所需时间t1 ,若t1 <10 m in,则试压合格。
2.7 管顶砂袋及抛石回填
人工灌砂袋后装进驳船中,驳船在管道轴线上就位,人工将砂袋溜放入基槽中,由潜水员下水将砂袋按设计要求形状摆放好。在此基础上抛填符合设计要求的石料入基槽中,起到防冲保护的作用。
3 结束语
沉管施工技术具有造价低、工期短、防腐质量有保证、管道有较确定的设计预期寿命并且安全性高的特点,经过十几年的发展,该技术日趋成熟,在水利、市政供排水及污水治理工程中运用越来越广泛。广西大型临海工业(钦州)园原水输水工程金鼓江过江沉管的成功实施,为今后同类工程建设提供了较好的参考实例。
【关键词】 基槽开挖;管道沉放;水压试验
1 工程概况
广西大型临海工业(钦州)园原水输水工程是为工业园提供原水供应的引水工程,该工程实施后将向钦州港工业园近期输水规模为19万m3/d,远期输水规模为30万m3/d,可满足10~20年内工业园区的经济和城市发展对配套基础设施的要求。该工程采用泵站加压方法将金窝江水通过管道输送到工业园企业。其中过金鼓江管道为双排DN1400 mm和DN1200mm ,壁厚12mm 的钢制螺旋钢管,管道单根长815m(其中直线段509m,东岸斜坡段173m,西岸斜坡段133m) ,每根管道各设4个法兰和波纹管伸缩节。其施工流程管道出运→水上连接→定位下沉→试压验收。
2 主要施工工序
2.1 水下基槽开挖
水下基槽土方开挖施工机械采用1艘长臂挖泥船,配备1 艘294 kW 拖轮, 2艘280 m3 开底泥驳。挖泥船作业前,抛长锚将船体固定。沟槽开挖定位采用GPS系统和挖泥导标,同时设置起止断面导标,以确定沟槽开挖的方向,并设水位尺,用以观测施工过程中水位变化情况。沟槽施工时挖泥船由外侧向内侧平行于挖槽中轴线推进施工,并采用横挖分层24 h不间断施工作业。待第1层挖到设计标高以上1 m ,再进行第2层开挖至设计标高,施工过程中严格控制挖深,不超深、不漏挖。
2.2 管底粗砂垫层摊铺
水下沟槽砂垫层厚度为30 cm ,采用含泥量小于5%的粗砂。水下抛砂施工采用开底泥驳和人工串筒方式进行施填,砂垫层用砂用开底泥驳运至抛投地点,经串筒溜放至水下,由潜水员在水下按预先设定的高程将控制桩摊铺平整,且边检边抛砂,尽量减少回淤,重要点位经多次检查达到要求后方能确认为合格。
2.3 土工布铺设
由于工程所在地土质较软,地基承载力为20k Pa以下,为改善管道整体受力状态,减少不均匀沉降,采用水下土工布加强措施。施工时由潜水员( 4人一组)水下完成摊铺,操作时注意保证摊铺连续,搭接牢固,不出现扭曲、褶皱,裹压片石时应注意压紧。
2.4 成品钢管制作及防腐
( 1)钢管制作。工程采用由专业厂家制作生产的钢制螺旋钢管,所有钢管按照6 m 一节在厂家下料、卷管、组装、焊接而成,所有管节必须通过外观检测,且焊接表面不得有气孔、裂纹、焊瘤等缺陷,咬边深度小于0. 5 mm ,累计长度小于100 mm ,所有管节焊缝采用100% X 射线无损探伤检验,探伤等级为Ⅱ级。
( 2)钢管内外防腐。管段防腐工作全部在钢管制作厂家完成,利用专门的除锈车间对卷制好的管段进行喷砂除锈,除锈标准达到国家通用标准Sa2. 5级。喷砂除锈完成后,用吊车将钢管吊至调速滚轮架上,进行防腐施工。内外防腐完成后,吊至防腐保养场地,待防腐固化后进行内外防腐的表观、厚度、电火花、粘着力等检测,检测合格后,运至工程现场进行管段组焊施工。
( 3)管段组对连接。将成品管吊装到焊接平台上,用龙门吊配合12 t汽车吊组对钢管,按直管段、两岸斜管段设计长度将管道组对成6段,有法兰的用法兰盖封堵,无法兰的焊接钢板封堵,浮在发送道基槽中待拖牵。
2.5 过江管道安装
( 1)管道出运就位。
单根钢管排列在施工场上,钢管底部均匀敷设枕木作钢管滚动时的轨道,在钢管牵引部位用橡胶板包裹,将钢丝绳绕在橡胶板上,受力时不破坏钢管防腐层。牵引力采用2台5吨的卷扬机,通过动滑轮组和导向滑动组产生20吨的作用力拉动钢管转动。在钢管滚动过程中,同样采用2台5吨卷扬机作后拉力,控制钢管在斜坡段时滚动速度,避免冲击力造成钢管失控。单根钢管出运到滩地后,安装气囊,根据单根管重量及管内水位比重,单根管共配置12m×1.2m,6层厚的气囊9组(18个,每个气囊浮力17.42吨),气囊安装完毕后,对气囊冲气,将压力控制在0.85~0.9kg,待潮水涨至气囊可以将钢管浮起时,用定位船搅锚机牵引到管槽上,在钢管两端各设两个锚,抛锚定位。以此同样的方法将其它钢管逐一运至管槽上排列。
(2)、水上连接
将排列好的单根钢管通过定位船调整锚绳,按顺序定位调整方向,当法兰连接口出现高低误差时,调整气整压力使法兰连接口水平,由专业潜水员进行连接。连接顺序由东向西分段连接,顺序编号为1~5。当整管连接好后进行气密性试验,试验压力为0.3MPa,检查合格后定位沉管。
(3)、管道沉放
1)准备
沉管时间选择在潮汐大潮过后几天平潮时间较长的时间段进行,沉管控制由4艘工作船定位,辅助船2艘(机动使用),岸上由经纬仪控制定位,钢管直线两端及中间各段1个距离控制绳,控制沉管过程中读数一致,保持管道下沉速度和调整使用4艘工作船按气囊组的位置均等定位,每艘船上操作手6人(指挥1人,气囊排气手1人,充气手1人(必要时气囊排气人起作用),机械操作手2人,控制标尽读数1人,潜水员2人)。由辅助工作船来回检查气囊与管道定位准确性。
2)沉放
直线段先沉。排气手排气,第一次排气气压控制在0.7kg后停止,对管道进行全面检查,检查完毕后,根据管道下沉量下达第二次排气将气压排至0.65kg的气压,按此顺序逐步减少气压至0.5kg时停止排气,根据各标尽读数调整管道水平,潜水员下水检查气囊在水中的浮力及气囊变形状况,检查情况完好后,排气手根据指令排气气压每减少0.005kg后(气压读数为0.495kg)停止,各排气手操作完毕后,检查下沉速度和沉管水下位置,准确计算出钢管至槽底的高度。当确认管道下沉平稳正常后,检查气囊是否处于正常位置,测量检查轴线位置是否准确,有偏差时,由定位船缓慢调整。 当调整定位全部完成后,严格控制各排气手排气的气压,按顺序从管中“1”开始排气减压至0.005kg停止,观察管道下沉情况。当管道稳定后由管中“2”开始排气减压0.005kg停止后,再次对管道下沉情况进行进行检查,按此顺序逐一排气控制,各个工作船潜水人员必须在管道平稳时,下水检查气囊受压状况并回报给指挥员。当管道下沉至管槽基础时,停止排气,对整个管道进行全面检查,检查落地平稳后,固定两端上仰管口段。进行水压试验合格后,拆除气囊。
(4)东西两段的斜管安装。
待最低潮位时,在东岸、西岸的法兰连接处修筑围堰,在围堰之内用50T的吊车辅助安装,两端采用法兰盘连接。
( 5)管腔中粗砂回填。
管道安装结束后,将预先装好中粗砂的开底泥驳拖至基槽上,按前述砂垫层施工方法回填管腔中粗砂稳管。
2.6 水压试验
( 1 )试压程序及要求。试验前,检查清除管道内杂物,保证管件、支墩强度符合设计要求,打压用水与排水设施通畅、牢固,排气装置安装无误,管道满水浸泡已达24 h,试验压力表校核无误。
试压程序:
1)在管道低标高端灌水,浸润24 h,灌水前打开试验段两端排气阀。
2)低压泵灌水,观察排气阀溢水情况,当溢水水流连续且不带气泡时可关闭排气阀阀门。
3)低压泵打到一定压力,关闭低压泵及进水阀门,开启高压泵及进水阀门,增压至工作压力,暂停增压,观察稳压情况。若无异常,继续加压至试验压力1. 0M Pa,关闭高压泵及进水阀门,记录下降压力0. 05M Pa所需时间t1 ,若t1 <10 m in,则试压合格。
2.7 管顶砂袋及抛石回填
人工灌砂袋后装进驳船中,驳船在管道轴线上就位,人工将砂袋溜放入基槽中,由潜水员下水将砂袋按设计要求形状摆放好。在此基础上抛填符合设计要求的石料入基槽中,起到防冲保护的作用。
3 结束语
沉管施工技术具有造价低、工期短、防腐质量有保证、管道有较确定的设计预期寿命并且安全性高的特点,经过十几年的发展,该技术日趋成熟,在水利、市政供排水及污水治理工程中运用越来越广泛。广西大型临海工业(钦州)园原水输水工程金鼓江过江沉管的成功实施,为今后同类工程建设提供了较好的参考实例。