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[摘 要]自然递减率油田开发中一项重要指标,反映的是油田在未采取增产措施情况下的产量递减速度,自然递减率越大,说明产量下降越快,稳产难度越大。本文就影响自然递减率的因素进行了分析,根据影响因素制定了针对性的措施.并取得了较好的效果。
[关键词]自然递减率;油水井;因素;控制措施
中图分类号:TE347 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2018)19-0030-01
1 油田开发自然递减率的基本概念
要有效地控制自然递减,就得努力减缓老井产量的递减,使老井产量波动控制在一定的目标范围内,自然递减率是检查油田是否能够稳产及安排措施工作量的重要依据,它是衡量油田开发管理水平高低的一个重要指标,它涉及到油水井管理的方方面面。东胜公司牛庄采油管理区所管油藏具有油藏埋藏浅、储层物性差别大、压实程度低、出砂严重、液体性质复杂、开发方式多、管理难度大等特点,特别是注水开发单元注采对应较差、井网不完善,非注水开发单元含水上升较快等不利因素,致使我队自然递减控制难度较大。
2 影响自然递减率的因素分析
2.1 地面管理
地面设备管理不善出现故障,造成油井躺井、停产和水井停注,这些都将会影响到老井的产量。
2.1.1 油井方面
①抽油机故障;②抽油机“五率一线”不合格;③电机故障;④自控箱故障;⑤电缆故障;⑥流程方面问题;⑦计量站分离器故障。
2.1.2 水井方面
①注水流程问题;②干压低造成欠注;③水表计量故障;④执行配注不合格。
2.1.3 其它方面
①管线维修处理不及时;②电网故障或压电;③保钻、保作业关油水井,开井不及时;④管理制度执行不严,保养不及时;⑤有问题不能及时组织处理;⑥对于躺井、停注,不能及时组织扶井;⑦日常管理工作计划性不强,无系统性和前瞻性。
2.2 井筒管理
2.2.1 油井方面
①出方案时没有考虑杆、管、泵最佳组合;②工作参数未能很好的进行优化,造成泵效低;③作业时监督不利,不能严把作业质量关,造成下井工具不合格,出现泵漏、杆断、杆脱、油管漏等造成躺井,缩短了油井寿命;④不能根据油井生产情况提出挖潜措施,同时挖潜工作量力度不够;⑤不能根据有关资料及时了解抽油泵的工作状况,不能及时采取措施使抽油泵正常工作;⑥部分油井米能根据生产特点制定科学合理的单井管理措施,且部分有措施的井也没有严格执行。
2.2.2 水井方面
①注水管柱不合理,出方案时未能考虑;②洗井制度执行不严格,洗井不及时;③水嘴堵塞;④水嘴刺大;⑤封隔器失效;⑥配注不合理或完不成配注。
2.3 注采管理
①技术人员对地下注采现状和剩余油分布情况掌握的不清楚;②注采失调矛盾突出,调配不及时③调配措施考虑不周,针对性较差;④调配后监控不利,不能及时修正不当的调配,致使注采矛盾更加突出;⑤水井欠注、停注和油井停产,不能及时采取措施扶井,造成注采井网不完善和注采对应率下降。
2.4 资料管理
油井正常管理工作中,录取的第一性资料有:量油、取样化验(含水、含砂)、套压、回压、液面、功图、电流、憋压等。但采油队在资料管理中存在着许多问题,给作业上产、群扶挖潜、注采调配等措施的制定带来了困难,影响措施增油效果。主要问题有:①资料录取不及时、不全不准;②不能认真及时地对资料进行整理;③不能及时对录取的资料进行分析和提出一定的增产措施。
3 降低自然递减率的措施及做法
控制自然递减率是一项系统工程,是一个循序渐进的过程,必须发动每一名干部职工的积极性、全方位的加强油水井的精细管理,才能得到有效控制。
针对以上影响自然递减率的因素,我们根据实际情况制定了“426”自然递减控制法:即“抓好四项管理、进行两个加强、考核六项指标”。四项管理就是抓好地面管理、井筒管理、注采管理、资料管理。两个加强是:加强墓层干部职工的业务素质、加强基层干部职工的责任心。考核六项指标是:设各完好率、油井躺井率、采油时率、抽油井泵效、含水上升率、资料全准率。达到控制自然递减率的目的。具体措施:
3.1 地面管理考核:设备完好率、采油时率
2016年以来,我们围绕设各完好率和采油时率做了大量工作:①完善了设备管理制度,将设备完好率作为一项指标分解到班组,强化抽油机五率一线的管理,使五率一线合格率由92.5%上升到94.5%。②严禁随意停井,除每月6--13日的设备例保需停井外,其它时间原则上不允许停井。一方面提高了采油时率,另一方面减少了油井躺井。③及时组织处理地面出現的一些影响油井和水井生产的问题。2016年以来我们本着超前运筹,提前动手的原则,共配合更换干线流程1条,更换单井管线48条409米,同时完善了事故处理应急预案,使突发性事故的影响降到最低。通过上述工作,设备完好率由92.5%上升95.4%,采油时率由95.9%上升到96.7%。
3.2 井筒管理
①优化工作参数,确定合理的的生产压差,使油井处于最佳工作状态。2014年共优化参数28口井,使平均检泵周期由245天上升到324天,有效的延长了油井的生产时间。②针对油井生产特点,制定科学合理的单井管理措施,超前控制预防躺井。根据油井生产情况,制定了大头井管理方案,由专人承包负责。使大头井数由年初的15口上升到目前的18口,大头井的免修期由378天上升至402天。③油井躺井时,及时分析油井躺井原因,编制最佳作业方案,尽快使油井恢复产量。每个方案都由基层队队长、工程、地质技术员共同把关,使方案符合率达到了94.5%以上。④油井作业时要求对每口井都要进行杆、管、泵的优化,使其达到最佳组合。⑤管理区严格作业全过程的监督,真正把好作业质量关,确保道道作业工序合格;根据实际情况及时修改作业方案,提高了油井作业成功率。2014年共开作业井178口,开井一次成功率达100%。⑥油井作业完开井后,按照要求取全取准各项资料,加强管理,确保作业开井一次成功:在油井正常资料录取的情况下,我们利用含砂粒径分析仪对35口油井含砂进行跟踪分析,为防砂方式的选择提供了科学的依据。⑦定期有计划地制定群扶挖潜、注采调配措施,及时组织实施,跟踪好效果并且做好分析和总结。2016年共实施群扶挖潜125口、累增油2133吨,注采调配127口,累增油3560吨。通过以上工作,抽油井泵效由71.2%上升74.3%,躺井率控制在管理区下达的指标以内。
3.3 加强注采管理考核,降低含水上升率
①认真分折注采现状,找准矛盾,制定针对性强的调配措施。②对水井制定合理的配注方案并严格执行,达到注足水、注好水的目的。③随时监控每个井组的动态变化情况,做到超前调配,同时对不见效的调配措施及时进行调整。④努力采取扶停产、停注井措施,增加井网的完善程度,改善井组的注采对应关系。⑤要严格执行有关的注采管理制度,坚持“日跟踪、旬分析、月总结”,做到勤分沂、勤调配,使井组调配工作程序化、标准化,最终使注采管理工作走向科学化、系统化。
3.4 资料管理—考核:资料全准率
①严格执行有关的资料录取制度。②对检查中出现的假、错资料进行严肃处理和考核。③对不正常生产油井的有关资料(动液面、功图、电流、憋压)要及时录取和分析,并采取针对性的群扶挖潜或调配措施,使油井尽快恢复正常生产。④重点抓好油、水井的计量和化验工作,每月进行一次计量调查,及时掌握产量变化井的情况。⑤资料的分析形成科学的模式,按照PDCA循环。通过以上工作,使油水井资料全准率由98%上升到99.6%。
4 结束语
控制自然递减率是一项复杂的系统工程,我们日常工作中的每一个具体工作都与其息息相关,它需要大家共同参与,只有各负其责、人尽其才、大家都意识到这一点,在日常工作中不断学习、不断总结、不断积累,才能做好控制自然递减率这项工作,确保管理区全年生产任务的顺利完成。
参考文献
[1] 王鸿勋.张琪.采油工艺原理,石油工业出版社.1992.
[关键词]自然递减率;油水井;因素;控制措施
中图分类号:TE347 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2018)19-0030-01
1 油田开发自然递减率的基本概念
要有效地控制自然递减,就得努力减缓老井产量的递减,使老井产量波动控制在一定的目标范围内,自然递减率是检查油田是否能够稳产及安排措施工作量的重要依据,它是衡量油田开发管理水平高低的一个重要指标,它涉及到油水井管理的方方面面。东胜公司牛庄采油管理区所管油藏具有油藏埋藏浅、储层物性差别大、压实程度低、出砂严重、液体性质复杂、开发方式多、管理难度大等特点,特别是注水开发单元注采对应较差、井网不完善,非注水开发单元含水上升较快等不利因素,致使我队自然递减控制难度较大。
2 影响自然递减率的因素分析
2.1 地面管理
地面设备管理不善出现故障,造成油井躺井、停产和水井停注,这些都将会影响到老井的产量。
2.1.1 油井方面
①抽油机故障;②抽油机“五率一线”不合格;③电机故障;④自控箱故障;⑤电缆故障;⑥流程方面问题;⑦计量站分离器故障。
2.1.2 水井方面
①注水流程问题;②干压低造成欠注;③水表计量故障;④执行配注不合格。
2.1.3 其它方面
①管线维修处理不及时;②电网故障或压电;③保钻、保作业关油水井,开井不及时;④管理制度执行不严,保养不及时;⑤有问题不能及时组织处理;⑥对于躺井、停注,不能及时组织扶井;⑦日常管理工作计划性不强,无系统性和前瞻性。
2.2 井筒管理
2.2.1 油井方面
①出方案时没有考虑杆、管、泵最佳组合;②工作参数未能很好的进行优化,造成泵效低;③作业时监督不利,不能严把作业质量关,造成下井工具不合格,出现泵漏、杆断、杆脱、油管漏等造成躺井,缩短了油井寿命;④不能根据油井生产情况提出挖潜措施,同时挖潜工作量力度不够;⑤不能根据有关资料及时了解抽油泵的工作状况,不能及时采取措施使抽油泵正常工作;⑥部分油井米能根据生产特点制定科学合理的单井管理措施,且部分有措施的井也没有严格执行。
2.2.2 水井方面
①注水管柱不合理,出方案时未能考虑;②洗井制度执行不严格,洗井不及时;③水嘴堵塞;④水嘴刺大;⑤封隔器失效;⑥配注不合理或完不成配注。
2.3 注采管理
①技术人员对地下注采现状和剩余油分布情况掌握的不清楚;②注采失调矛盾突出,调配不及时③调配措施考虑不周,针对性较差;④调配后监控不利,不能及时修正不当的调配,致使注采矛盾更加突出;⑤水井欠注、停注和油井停产,不能及时采取措施扶井,造成注采井网不完善和注采对应率下降。
2.4 资料管理
油井正常管理工作中,录取的第一性资料有:量油、取样化验(含水、含砂)、套压、回压、液面、功图、电流、憋压等。但采油队在资料管理中存在着许多问题,给作业上产、群扶挖潜、注采调配等措施的制定带来了困难,影响措施增油效果。主要问题有:①资料录取不及时、不全不准;②不能认真及时地对资料进行整理;③不能及时对录取的资料进行分析和提出一定的增产措施。
3 降低自然递减率的措施及做法
控制自然递减率是一项系统工程,是一个循序渐进的过程,必须发动每一名干部职工的积极性、全方位的加强油水井的精细管理,才能得到有效控制。
针对以上影响自然递减率的因素,我们根据实际情况制定了“426”自然递减控制法:即“抓好四项管理、进行两个加强、考核六项指标”。四项管理就是抓好地面管理、井筒管理、注采管理、资料管理。两个加强是:加强墓层干部职工的业务素质、加强基层干部职工的责任心。考核六项指标是:设各完好率、油井躺井率、采油时率、抽油井泵效、含水上升率、资料全准率。达到控制自然递减率的目的。具体措施:
3.1 地面管理考核:设备完好率、采油时率
2016年以来,我们围绕设各完好率和采油时率做了大量工作:①完善了设备管理制度,将设备完好率作为一项指标分解到班组,强化抽油机五率一线的管理,使五率一线合格率由92.5%上升到94.5%。②严禁随意停井,除每月6--13日的设备例保需停井外,其它时间原则上不允许停井。一方面提高了采油时率,另一方面减少了油井躺井。③及时组织处理地面出現的一些影响油井和水井生产的问题。2016年以来我们本着超前运筹,提前动手的原则,共配合更换干线流程1条,更换单井管线48条409米,同时完善了事故处理应急预案,使突发性事故的影响降到最低。通过上述工作,设备完好率由92.5%上升95.4%,采油时率由95.9%上升到96.7%。
3.2 井筒管理
①优化工作参数,确定合理的的生产压差,使油井处于最佳工作状态。2014年共优化参数28口井,使平均检泵周期由245天上升到324天,有效的延长了油井的生产时间。②针对油井生产特点,制定科学合理的单井管理措施,超前控制预防躺井。根据油井生产情况,制定了大头井管理方案,由专人承包负责。使大头井数由年初的15口上升到目前的18口,大头井的免修期由378天上升至402天。③油井躺井时,及时分析油井躺井原因,编制最佳作业方案,尽快使油井恢复产量。每个方案都由基层队队长、工程、地质技术员共同把关,使方案符合率达到了94.5%以上。④油井作业时要求对每口井都要进行杆、管、泵的优化,使其达到最佳组合。⑤管理区严格作业全过程的监督,真正把好作业质量关,确保道道作业工序合格;根据实际情况及时修改作业方案,提高了油井作业成功率。2014年共开作业井178口,开井一次成功率达100%。⑥油井作业完开井后,按照要求取全取准各项资料,加强管理,确保作业开井一次成功:在油井正常资料录取的情况下,我们利用含砂粒径分析仪对35口油井含砂进行跟踪分析,为防砂方式的选择提供了科学的依据。⑦定期有计划地制定群扶挖潜、注采调配措施,及时组织实施,跟踪好效果并且做好分析和总结。2016年共实施群扶挖潜125口、累增油2133吨,注采调配127口,累增油3560吨。通过以上工作,抽油井泵效由71.2%上升74.3%,躺井率控制在管理区下达的指标以内。
3.3 加强注采管理考核,降低含水上升率
①认真分折注采现状,找准矛盾,制定针对性强的调配措施。②对水井制定合理的配注方案并严格执行,达到注足水、注好水的目的。③随时监控每个井组的动态变化情况,做到超前调配,同时对不见效的调配措施及时进行调整。④努力采取扶停产、停注井措施,增加井网的完善程度,改善井组的注采对应关系。⑤要严格执行有关的注采管理制度,坚持“日跟踪、旬分析、月总结”,做到勤分沂、勤调配,使井组调配工作程序化、标准化,最终使注采管理工作走向科学化、系统化。
3.4 资料管理—考核:资料全准率
①严格执行有关的资料录取制度。②对检查中出现的假、错资料进行严肃处理和考核。③对不正常生产油井的有关资料(动液面、功图、电流、憋压)要及时录取和分析,并采取针对性的群扶挖潜或调配措施,使油井尽快恢复正常生产。④重点抓好油、水井的计量和化验工作,每月进行一次计量调查,及时掌握产量变化井的情况。⑤资料的分析形成科学的模式,按照PDCA循环。通过以上工作,使油水井资料全准率由98%上升到99.6%。
4 结束语
控制自然递减率是一项复杂的系统工程,我们日常工作中的每一个具体工作都与其息息相关,它需要大家共同参与,只有各负其责、人尽其才、大家都意识到这一点,在日常工作中不断学习、不断总结、不断积累,才能做好控制自然递减率这项工作,确保管理区全年生产任务的顺利完成。
参考文献
[1] 王鸿勋.张琪.采油工艺原理,石油工业出版社.1992.