论文部分内容阅读
[摘 要]介绍了压推床的工作原理及结构特点,对以前的推床调整对中方法存在的问题与缺点进行了分析,并提出了相应的调整方法及实施措施,通过对轧机推床调整对中方法进行的研究及应用,对提升产品形象,抢占钢材市场,提高产品竞争力,取得了非常好的效果。
[关键词]推床 调整方法 对中 结构 改进措施
中图分类号:TG333.2 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2016)06-0380-01
一 前言
目前安钢品种结构发生了巨大变化,生产经营理念已经从产量增效向品种质量增效发生转变,2800mm机组品种板比例不断提高,同时通过矫直机机后增设分段剪,使轧制钢板毛长由原来的21m增加到27m,钢板毛长的增加,使得钢板在轧制过程中不稳定性增加了,造成现有推床机械故障较多,保证推床对中的拉杆、主动齿等部位经常断裂,影响轧钢生产。因此对推床的对中精度有了更进一步的要求,需要我们找出一整套快速、简洁、有效的推床对中调整方法。
二 推床的工作原理及问题分析
2800机组在中厚板轧制生产中,推床是主轧机必不可少的组成部分,主要实现两大功能:(一)对中功能:即将需要进热轧机轧制的板坯以轧制中心线为基准进行对中, 以便轧制;(二)拢轧功能:即将板材拢住进行轧制, 以免轧制过程中板材跑偏;轧机推床在调整对中过程中,调整精度很难保证,既费时,又费力,很容易对拉杆、联轴器及齿条滑块造成损坏。且因它集机械、液压、电气于一体,故障现象高度耦合,调整对中难度较大大,因此推床对中的快速调整对提高轧机作业率,提高钢板轧制质量,显得尤为重要。
三 方法的改进及措施
1)、我们制作了两件调整辅助工具,调整工具是由长度为1700mm的厚皮钢管和尺寸为200mm*200mm*50mm的定位夹块组成,每根厚皮钢管两端分别焊接定位夹块。
2)、首先,我们在轧机推床出现对中偏差时进行粗调整,将我们制作的一件调整辅助工具放到第7根锥形辊和第8根锥形辊之间,推板架夹紧调整辅助工具为止,分别测出a1、a2、b1、b2。进行记录(如图1)所示。
3)、根据测量结果进行比较:
有下面四种情况
a1=a2 ,b1=b2。 (情况一)
a1≠a2 ,b1=b2。 (情况二)
a1=a2 ,b1≠b2。 (情况三)
a1≠a2 ,b1≠b2。 (情况四)
情况一是我们最希望得到的结果,因为出现这样的数据,接下来就可以进行精对中调整了。
4)、情况二会出现两种,第一种是a1>a2 ,第二种是a1 L1=360/z*π* d1/360/2≈28mm (L1 为推杆回缩长度)
每调整齿式联轴器回程转动一个齿,推杆就会回缩,a的尺寸就会减小28mm。
如果是第一種,首先,调整同步轴输出侧齿式联轴器回转齿数,使推杆1回缩,a1与a2差值得绝对值小于10mm。
如果是第二种,应调整回程传动箱体齿式联轴器回转齿数,使推杆2回缩, a1与a2差值得绝对值小于10mm。 情况二粗调整完成,下一步进行精调整。
5)、情况三同样也会出现两种,第一种是b1>b2 ,第二种是b1 如果是第一种,应当调整同步轴输出侧齿式联轴器回转齿数,使推杆3回缩, b1与b2差值得绝对值小于10mm。
如果是第二种,应调整主传动箱体齿式联轴器回转齿数,使推杆4回缩,使b1与b2差值得绝对值小于10mm。 情况三粗调整完成,下一步进行精调整。
6)、情况四一般很少遇到,如果出现了这种结果,就按照情况二和情况三的方法各调整一遍,情况四粗调整就完成了。
7)、我们将对轧机推床进行精对中调整,首先,将推板架回到初始位置,将我们制作的两件调整辅助工具分别放到第1根锥形辊和第2根锥形辊之间、第13根锥形辊和第14根锥形辊之间。再使推板架夹紧两根调整辅助工具为止,分别测出a3、a4、b3、b4。进行记录(如图2)所示。
8)、根据测量结果进行比较:
因为粗调整已完成,所以会有下面三种情况
a3=a4 ,b3=b4,a3=b3 (情况一)
a3=a4 ,b3=b4,a3>b3 (情况二)
a3=a4 ,b3=b4,a3 如果我们测量的结果是情况一,那我们精对中调整已经完成,一般会遇到情况二和情况三。
9)、如果测量的结果是情况二,如果a3-b3>28mm,。应调整回程传动箱体齿式联轴器回转齿数,使推杆1、推杆2同步回缩,使a3与b3差值得绝对值小于10mm。如果a3-b3<28mm,将对M72大拉杆进行调整,推床箱体齿轮的分度圆直径d1=1000mm,回程传动齿轮的分度圆直径d2=420mm,根据计算公式:
L2=(a3-b3)* d2/ d1 (L2 为M72大拉杆回缩长度)
我们应把回程传动端的M72拉杆的锁紧螺母松动L2的长度,
10)、如果测量的结果是情况三,如果a3-b3<28mm,。应调整主传动箱体齿式联轴器回转齿数,使推杆3、推杆4同步回缩,使a3与b3差值得绝对值小于10mm。同理如果a3-b3<28mm,将对M72大拉杆进行调整,推床箱体齿轮的分度圆直径d1=1000mm,回程传动齿轮的分度圆直径d3=480mm,根据计算公式:
L3=(a3-b3)* d3/ d1 (L3 为M72大拉杆回缩长度)
我们应把回程传动端的M72拉杆的锁紧螺母松动L3的长度,
四 实施效果
轧机推床“高精度快速调整对中发”应用以来,其效果明显,设备作业率有了很大的提高,提高了推床的整体对中能力,同时也避免了以往由于推床对中能力而产生的钢板瓢曲质量异议。对于提升产品形象,抢占钢材市场,提高产品竞争力,做出了不小的贡献。
参考文献
【1】 邹家祥. 轧钢机械 .北京. 冶金工业出版社. 2007
【2】 濮良贵.纪明刚.北京.机械设计.北京.高等教育出版社.2001
【3】 钱可强 .北京.机械制图 .高等教育出版社.2009
[关键词]推床 调整方法 对中 结构 改进措施
中图分类号:TG333.2 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2016)06-0380-01
一 前言
目前安钢品种结构发生了巨大变化,生产经营理念已经从产量增效向品种质量增效发生转变,2800mm机组品种板比例不断提高,同时通过矫直机机后增设分段剪,使轧制钢板毛长由原来的21m增加到27m,钢板毛长的增加,使得钢板在轧制过程中不稳定性增加了,造成现有推床机械故障较多,保证推床对中的拉杆、主动齿等部位经常断裂,影响轧钢生产。因此对推床的对中精度有了更进一步的要求,需要我们找出一整套快速、简洁、有效的推床对中调整方法。
二 推床的工作原理及问题分析
2800机组在中厚板轧制生产中,推床是主轧机必不可少的组成部分,主要实现两大功能:(一)对中功能:即将需要进热轧机轧制的板坯以轧制中心线为基准进行对中, 以便轧制;(二)拢轧功能:即将板材拢住进行轧制, 以免轧制过程中板材跑偏;轧机推床在调整对中过程中,调整精度很难保证,既费时,又费力,很容易对拉杆、联轴器及齿条滑块造成损坏。且因它集机械、液压、电气于一体,故障现象高度耦合,调整对中难度较大大,因此推床对中的快速调整对提高轧机作业率,提高钢板轧制质量,显得尤为重要。
三 方法的改进及措施
1)、我们制作了两件调整辅助工具,调整工具是由长度为1700mm的厚皮钢管和尺寸为200mm*200mm*50mm的定位夹块组成,每根厚皮钢管两端分别焊接定位夹块。
2)、首先,我们在轧机推床出现对中偏差时进行粗调整,将我们制作的一件调整辅助工具放到第7根锥形辊和第8根锥形辊之间,推板架夹紧调整辅助工具为止,分别测出a1、a2、b1、b2。进行记录(如图1)所示。
3)、根据测量结果进行比较:
有下面四种情况
a1=a2 ,b1=b2。 (情况一)
a1≠a2 ,b1=b2。 (情况二)
a1=a2 ,b1≠b2。 (情况三)
a1≠a2 ,b1≠b2。 (情况四)
情况一是我们最希望得到的结果,因为出现这样的数据,接下来就可以进行精对中调整了。
4)、情况二会出现两种,第一种是a1>a2 ,第二种是a1
每调整齿式联轴器回程转动一个齿,推杆就会回缩,a的尺寸就会减小28mm。
如果是第一種,首先,调整同步轴输出侧齿式联轴器回转齿数,使推杆1回缩,a1与a2差值得绝对值小于10mm。
如果是第二种,应调整回程传动箱体齿式联轴器回转齿数,使推杆2回缩, a1与a2差值得绝对值小于10mm。 情况二粗调整完成,下一步进行精调整。
5)、情况三同样也会出现两种,第一种是b1>b2 ,第二种是b1
如果是第二种,应调整主传动箱体齿式联轴器回转齿数,使推杆4回缩,使b1与b2差值得绝对值小于10mm。 情况三粗调整完成,下一步进行精调整。
6)、情况四一般很少遇到,如果出现了这种结果,就按照情况二和情况三的方法各调整一遍,情况四粗调整就完成了。
7)、我们将对轧机推床进行精对中调整,首先,将推板架回到初始位置,将我们制作的两件调整辅助工具分别放到第1根锥形辊和第2根锥形辊之间、第13根锥形辊和第14根锥形辊之间。再使推板架夹紧两根调整辅助工具为止,分别测出a3、a4、b3、b4。进行记录(如图2)所示。
8)、根据测量结果进行比较:
因为粗调整已完成,所以会有下面三种情况
a3=a4 ,b3=b4,a3=b3 (情况一)
a3=a4 ,b3=b4,a3>b3 (情况二)
a3=a4 ,b3=b4,a3
9)、如果测量的结果是情况二,如果a3-b3>28mm,。应调整回程传动箱体齿式联轴器回转齿数,使推杆1、推杆2同步回缩,使a3与b3差值得绝对值小于10mm。如果a3-b3<28mm,将对M72大拉杆进行调整,推床箱体齿轮的分度圆直径d1=1000mm,回程传动齿轮的分度圆直径d2=420mm,根据计算公式:
L2=(a3-b3)* d2/ d1 (L2 为M72大拉杆回缩长度)
我们应把回程传动端的M72拉杆的锁紧螺母松动L2的长度,
10)、如果测量的结果是情况三,如果a3-b3<28mm,。应调整主传动箱体齿式联轴器回转齿数,使推杆3、推杆4同步回缩,使a3与b3差值得绝对值小于10mm。同理如果a3-b3<28mm,将对M72大拉杆进行调整,推床箱体齿轮的分度圆直径d1=1000mm,回程传动齿轮的分度圆直径d3=480mm,根据计算公式:
L3=(a3-b3)* d3/ d1 (L3 为M72大拉杆回缩长度)
我们应把回程传动端的M72拉杆的锁紧螺母松动L3的长度,
四 实施效果
轧机推床“高精度快速调整对中发”应用以来,其效果明显,设备作业率有了很大的提高,提高了推床的整体对中能力,同时也避免了以往由于推床对中能力而产生的钢板瓢曲质量异议。对于提升产品形象,抢占钢材市场,提高产品竞争力,做出了不小的贡献。
参考文献
【1】 邹家祥. 轧钢机械 .北京. 冶金工业出版社. 2007
【2】 濮良贵.纪明刚.北京.机械设计.北京.高等教育出版社.2001
【3】 钱可强 .北京.机械制图 .高等教育出版社.2009