减少6005A地铁铝合金挤压型材缩尾缺陷的模具结构优化

来源 :铝加工 | 被引量 : 0次 | 上传用户:my2002hhl
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
为了减少地铁铝合金型材缩尾废品,试图找出最适合该地铁型材的模具设计和挤压工艺,提高地铁铝合金型材的成品率.从模具结构和挤压工艺角度出发对6005A地铁铝合金型材挤压缩尾进行了对比分析.结果表明在保证模具强度前提下,上模越薄越能防止缩尾的发生;焊合室深度对缩尾有重要的影响,在保证型材力学性能的前提下,焊合室深度越浅越好;挤压速度变慢可以有效减少缩尾的发生.对于该地铁型材,上模200 mm、下模170 mm、焊合室深度40 mm的模具结构设计,再配合上模添加焊合室、下模焊合室斜面及入料口阶梯式沉桥设计是最佳的结构优化.制品速度以2 m/min为最佳工艺.
其他文献
采用EBSD观察不同工艺条件对阴极光箔的织构影响,研究不同织构对阴极光箔腐蚀后的比容的影响.结果表明:成品退火前加工硬化率越大,Cube织构越少,Copper织构和S织构越多;电化学腐蚀用阴极光箔最佳工艺为6.0 mm→冷轧到成品厚度→成品退火280℃×3 h.
概述了再生铝合金的生产工艺过程及质量控制的关键因素,并采用金相显微镜及扫描电镜分析了管式过滤方式对再生铝铸锭及氧化后成品组织的影响.试验结果表明:采用RD等级过滤管后,夹杂物比例≤2%,氧化后黑线比例≤2%,符合高端电子型材的黑线比例要求;采用单板过滤+RD等级管式过滤的组合方式可阻挡≥5μm杂质颗粒物,没有发现任何金属及非金属夹杂物,过滤效果优异.
针对在φ1200 mm×2300 mm大辊径宽幅铸轧机上生产宽度≥2000 mm 8011铸轧产品时工艺裂边不容易控制在8 mm以内的情况,对裂边产生的原因进行了分析,并提出了解决方案.在不改变温度、速度、轧制力、冷却强度、张力及化学成分等工艺参数的情况下,通过铸嘴内部分流改善、耳子倒角的预处理、生产过程中的在线调整及耳子材质的选择等手段,可以把板坯裂边控制在3~5 mm以内,进而降低下游工序的切边量,消除断带风险,提高成材率.