油田杆柱断脱躺井分析及治理措施探讨

来源 :油气·石油与天然气科学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:haruhana
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  摘要:由于油田地层能量、综合含水等生产动态持续变化,抽油杆在井下运行过程中,断脱、井下油管漏失等问题多发,造成了检泵作业周期短、费用高等问题。本文从影响井下杆柱性能的因素开展研究,切实找到杆柱频繁断脱的原因,并针对性的开展治理措施。从而最大程度上降低断脱躺井次数和因此造成的占产和费用的增加。
  关键词:杆柱断脱;偏磨严重;腐蚀;检泵费用
  1机采井井下杆柱情况
  抽油杆杆柱在偏磨腐蚀等因素的影响下,断脱频次居高不下。油田2018-2019年因杆柱断脱导致的修井费用达到到了550万以上。
  2断脱原因分析
  1.接箍抗偏磨强度不够
  通过对近两年接箍断脱情况的统计分析,接箍断脱占全年断脱井次的1/3左右。接箍断脱情况已成为杆柱断脱的主要影响因素。
  2.防偏磨措施不足
  近几年,随着酒东油田地层能量下降,泵挂深度逐渐加深,杆管偏磨情况日益严重。重点表现为杆柱偏磨断脱和油管偏磨条缝漏失,极大地影响了油井免修期延长。通过调查分析,酒东油田防偏磨措施严重不足。
  3.高含水、高含盐、杆柱腐蚀严重
  通过对断脱井含水、含盐的统计分析,容易发生断脱的井普遍存在高含水、高矿化度、高CO2的情况。 高含水、高矿化度、高CO2的油井容易使杆柱发生电化学腐蚀和CO2腐蚀,从而降低杆柱强度,造成断脱。
  3治理措施分析
  3.1更换高强度接箍
  引进接触界面光滑度高、摩擦系数小、材质硬度强的防偏磨接箍,以减少磨损。
  3.2实施防偏磨措施
  3.2.1优化完善抽油杆结构
  开展杆柱受力分析,完善了抽油杆结构设计模型,增加杆柱下部配重,从而下移中和点,减少偏磨井段,防止偏磨断脱。
  3.2.2实施强制扶正措施
  应用滚轮扶正器、尼龙扶正器以达到强制扶正的目的,同时应用注塑扶正刮蜡杆,在扶正的同时起到清防蜡的作用。
  3.3实施防腐蚀措施
  3.3.1应用全井玻杆结构
  2020年3月,采用“2500m玻璃钢抽油杆+300mΦ38mm加重杆”组合结构,至2020年12月已连续正常生产9个月。起出玻璃钢抽油杆完好,无腐蚀情况。
  3.3.2应用防腐抽油杆
  选取平均检泵周期仅为45天的2口频繁腐蚀断脱油井,针对性应用防腐抽油杆,后期起出油井后证实防腐作用突出,抽油杆无腐蚀情况,平均延長修井周期超过200天。
  4治理措施效果
  对2020年酒东油田因断脱问题造成的躺井数进行了统计。
  1、基本上杜绝了节箍偏磨造成的躺井,2020年接箍断脱躺井为1井次。
  2、通过杆柱结构调整及一系列强制扶正措施,2020年断脱井中,因偏磨造成的断脱井次下降至2井次,相比2019年的6井次,下降幅度70%。
  3、通过一系列防腐蚀措施,腐蚀断脱井次得到有效控制,2020年,腐蚀断脱井次下降至1井次。
  2020年,通过一系列防腐防偏磨措施的实施,断脱井次得到有效控制,断脱检泵费用控制在了100万以内,断脱躺井率控制在了15%,。
  活动期间(2019年12月~2020年12月),由于有效降低了油井断脱躺井频次,产生了可观的经济效益,经估算直接经济效益达693元。
  玉门油田酒东采油厂酒泉 35000
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