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摘 要:在“十三五”国家环保政策越来越严格的情况下,进行超净改造是大势所趋。丰城电厂积极的进行脱硝超净改造,并进行了可行性研究,现将改造思路分享如下。
关键词:超净改造;脱硝;电厂
一、背景介绍
随着国家对节能减排工作的不断深入,环保标准已不断提高,排放监督已愈发严格。根据GB13223-2011《火电厂大气污染物排放标准》,本项目机组NOx排放浓度应执行200 mg/Nm3(标态,干基,6%氧)的排放标准。丰城某电厂地处中部地区,计划于 2017年前基本完成超低排放改造,即烟尘、SO2、NOX排放浓度分别要求小于10、35、50mg/Nm3,丰城电厂NOx排放浓度须执行50 mg/Nm3(标态,干基,6%氧)的排放标准。
目前丰城电厂#1、#2机组硝装置运行平均NOX出口浓度分别为145 mg/Nm3和143 mg/Nm3。出口浓度基本在50~200mg/Nm3间,其中超过200mg/Nm3不到3%,现有的脱硝装置不能满足新的排放标准的要求,所以须对现有脱硝系统进行超低排放改造。
二、脱硝装置改造方案
目前电厂采用的是低氮燃烧+SCR脱硝工艺,根据2014年1月至2015年6月的脱硝运行数据统计,脱硝入口NOX浓度基本在200~400mg/Nm3范围之间,平均#1、#2机组平均NOX浓度约300mg/Nm3,进一步低氮燃烧改造空间不大,本次改造技术路线仅SCR脱硝改造考虑,其余系统尽可能利用现有系统,不作大的调整。SCR脱硝原设计效率为50%,执行氮氧化物的排放限值为200mg/Nm3,根据最新要求2020年达到排放限值为50 mg/Nm3,本次脱硝改造设计效率为87.5%。
(一)SCR反应器区改造
原SCR脱硝装置每台炉設置2台反应器,催化剂层采用“2+1”布置,反应器设置在省煤器与空预器之间的高含尘段,反应器入口设气流均布装置。脱硝入口烟道设氨喷射装置,每台SCR反应器设置5台涡流混合器。由氨气-空气混合器来的混合气体喷入位于烟道内的涡流混合器处,并设手动调节阀,在系统投运时可根据烟道进出口检测出的NOx浓度来调节氨的分配量。每台炉设有一台尿素水解反应器,布置于脱硝反应器钢架上。
本次改造总体沿用现有布置方式,不作大的调整。
1)催化剂。#1、#2炉脱硝装置分别于2013年12月、2014年6月投运,初装两层催化剂高度585mm(体积189.54m3),目前出口NOX浓度大部分时间可以控制在200mg/m3左右,难以达到超低排放要求,必须进行改造。通过加装一层975mm的催化剂(单台炉体积168m3),第二次更换催化剂需在原催化剂达到化学寿命后即进行,更换高度也为975mm,以后每3年更换催化剂高度均为975mm。
2)吹灰系统。本工程SCR反應器采用“蒸汽吹灰+声波吹灰”联合吹灰模式,每台反应器安装一套耙式蒸汽吹灰和一套声波吹灰系统。
每层设置4只蒸汽吹灰器,布置于反应器侧墙上。每台炉共24只。
每层催化剂层设3个声波吹灰器,共2层,每台反应器共设9只声波吹灰器(含备用层),每台炉共18只声波吹灰器,布置于反应器后墙上。
目前2号机组脱硝装置阻力达到了1200Pa,存在轻微堵塞现象。电厂因担心蒸汽吹灰器损坏催化剂,投运后从未运行。
为确保超低排放改造后吹灰系统长久安全可靠运行,本次改造每层新增1台声波吹灰器,取消蒸汽吹灰器。因本次改造催化剂高度发生了变化,为保证吹灰效果,需相应调整声波吹灰高度位置。
3)尿素水解系统。#1、2机组尿素水解反应器出力为93 kg/h,改造设计条件下,单台水解反应器出口的氨产量需要达到165 kg/h,出力不能满足锅炉BMCR负荷下出口NOx浓度小于50mg/Nm3设计,需进行增容改造。根据电厂实际情况,保留现有2 台水解反应器,用于其中一台炉的制氨,新增1台大容量水解反应器(制氨出力为180kg/h),单独用于一台炉的制氨。
4)氨稀释喷射系统。原设计计量模块能力为单台正常流量为46.5 kg/h,调节范围:10%~110%,本次改造后需要流量为132.5kg/h,本次改造每台炉更换2台计量模块,设计出力为132.5 kg/h,调节范围:10%~120%。
按照超低排放的标准计算,改造后氨耗量为165kg/h,按照将气氨稀释后体积浓度不超过5%进行计算,所需稀释风流量为4355m3/h,本次改造设计稀释风量为4355Nm3/h,原设计已不能满足要求,本次改造整体更换原稀释风管道和阀门,更换氨空气混合器。考虑原稀释风采用热一次风,易造成稀释风管堵塞,本次改造改用冷一次风,在反应器下部设冷风加热管道,一次风经热烟气加热后,作为稀释风。
5)流场及涡流混合器。涡流混合器应根据流场优化和喷氨优化调整进行相应更换、改造。
(二)还原剂存储及制备
#1、#2机组脱硝装置还原剂采用尿素,原尿素溶液制备和存储均能满足改造后的要求,无需改造。
(三)实现全负荷脱硝
#1、#2机组脱硝设计最低连续运行烟温305℃,最高连续运行烟温400℃,当反应温度低于305℃时,在催化剂表面会发生副反应,NH3与SO3和H2O反应生成(NH4)2SO4或NH4HSO4减少与NOx的反应,生成物附着在催化剂表面,堵塞催化剂的通道和微孔,降低催化剂的活性。
因此,当脱硝入口烟温低于305℃时,SCR停运,根据现有的统计结果,低于最低喷氨温度的时间占比约4%,即脱硝投运率约96%,不能满足98%要求,要解决上述问题,目前较为成熟的技术是提高低负荷时省煤器出口烟温。主要技术方案有:
1)省煤器入口加装旁路烟道;
2)省煤器水侧旁路系统;
3)省煤器入口热水再循环;
4)拆分省煤器。
根据测试结果来看,在最低稳燃负荷下,SCR最低入口烟温不小于300℃,正常不小于305℃,机组可以满足全负荷脱硝,因此建议暂不改造,加强运行管理和调整。
三、结语
在“十三五”国家环保政策越来越严格的情况下,进行超净改造是大势所趋。在京津冀,火电厂已经基本完成了超净改造。在大面积雾霾经常发生的情况下,全国范围内火电厂实现超净改造将有效的改善环境空气质量,造福子孙后代。
参考文献:
[1] 翟德双.燃煤电厂锅炉超净排放技术改造探讨[J].华东电力,2014(10).
[2] 赵永椿,等.燃煤电厂污染物超净排放的发展及现状[J].煤炭学报,2015(11).
关键词:超净改造;脱硝;电厂
一、背景介绍
随着国家对节能减排工作的不断深入,环保标准已不断提高,排放监督已愈发严格。根据GB13223-2011《火电厂大气污染物排放标准》,本项目机组NOx排放浓度应执行200 mg/Nm3(标态,干基,6%氧)的排放标准。丰城某电厂地处中部地区,计划于 2017年前基本完成超低排放改造,即烟尘、SO2、NOX排放浓度分别要求小于10、35、50mg/Nm3,丰城电厂NOx排放浓度须执行50 mg/Nm3(标态,干基,6%氧)的排放标准。
目前丰城电厂#1、#2机组硝装置运行平均NOX出口浓度分别为145 mg/Nm3和143 mg/Nm3。出口浓度基本在50~200mg/Nm3间,其中超过200mg/Nm3不到3%,现有的脱硝装置不能满足新的排放标准的要求,所以须对现有脱硝系统进行超低排放改造。
二、脱硝装置改造方案
目前电厂采用的是低氮燃烧+SCR脱硝工艺,根据2014年1月至2015年6月的脱硝运行数据统计,脱硝入口NOX浓度基本在200~400mg/Nm3范围之间,平均#1、#2机组平均NOX浓度约300mg/Nm3,进一步低氮燃烧改造空间不大,本次改造技术路线仅SCR脱硝改造考虑,其余系统尽可能利用现有系统,不作大的调整。SCR脱硝原设计效率为50%,执行氮氧化物的排放限值为200mg/Nm3,根据最新要求2020年达到排放限值为50 mg/Nm3,本次脱硝改造设计效率为87.5%。
(一)SCR反应器区改造
原SCR脱硝装置每台炉設置2台反应器,催化剂层采用“2+1”布置,反应器设置在省煤器与空预器之间的高含尘段,反应器入口设气流均布装置。脱硝入口烟道设氨喷射装置,每台SCR反应器设置5台涡流混合器。由氨气-空气混合器来的混合气体喷入位于烟道内的涡流混合器处,并设手动调节阀,在系统投运时可根据烟道进出口检测出的NOx浓度来调节氨的分配量。每台炉设有一台尿素水解反应器,布置于脱硝反应器钢架上。
本次改造总体沿用现有布置方式,不作大的调整。
1)催化剂。#1、#2炉脱硝装置分别于2013年12月、2014年6月投运,初装两层催化剂高度585mm(体积189.54m3),目前出口NOX浓度大部分时间可以控制在200mg/m3左右,难以达到超低排放要求,必须进行改造。通过加装一层975mm的催化剂(单台炉体积168m3),第二次更换催化剂需在原催化剂达到化学寿命后即进行,更换高度也为975mm,以后每3年更换催化剂高度均为975mm。
2)吹灰系统。本工程SCR反應器采用“蒸汽吹灰+声波吹灰”联合吹灰模式,每台反应器安装一套耙式蒸汽吹灰和一套声波吹灰系统。
每层设置4只蒸汽吹灰器,布置于反应器侧墙上。每台炉共24只。
每层催化剂层设3个声波吹灰器,共2层,每台反应器共设9只声波吹灰器(含备用层),每台炉共18只声波吹灰器,布置于反应器后墙上。
目前2号机组脱硝装置阻力达到了1200Pa,存在轻微堵塞现象。电厂因担心蒸汽吹灰器损坏催化剂,投运后从未运行。
为确保超低排放改造后吹灰系统长久安全可靠运行,本次改造每层新增1台声波吹灰器,取消蒸汽吹灰器。因本次改造催化剂高度发生了变化,为保证吹灰效果,需相应调整声波吹灰高度位置。
3)尿素水解系统。#1、2机组尿素水解反应器出力为93 kg/h,改造设计条件下,单台水解反应器出口的氨产量需要达到165 kg/h,出力不能满足锅炉BMCR负荷下出口NOx浓度小于50mg/Nm3设计,需进行增容改造。根据电厂实际情况,保留现有2 台水解反应器,用于其中一台炉的制氨,新增1台大容量水解反应器(制氨出力为180kg/h),单独用于一台炉的制氨。
4)氨稀释喷射系统。原设计计量模块能力为单台正常流量为46.5 kg/h,调节范围:10%~110%,本次改造后需要流量为132.5kg/h,本次改造每台炉更换2台计量模块,设计出力为132.5 kg/h,调节范围:10%~120%。
按照超低排放的标准计算,改造后氨耗量为165kg/h,按照将气氨稀释后体积浓度不超过5%进行计算,所需稀释风流量为4355m3/h,本次改造设计稀释风量为4355Nm3/h,原设计已不能满足要求,本次改造整体更换原稀释风管道和阀门,更换氨空气混合器。考虑原稀释风采用热一次风,易造成稀释风管堵塞,本次改造改用冷一次风,在反应器下部设冷风加热管道,一次风经热烟气加热后,作为稀释风。
5)流场及涡流混合器。涡流混合器应根据流场优化和喷氨优化调整进行相应更换、改造。
(二)还原剂存储及制备
#1、#2机组脱硝装置还原剂采用尿素,原尿素溶液制备和存储均能满足改造后的要求,无需改造。
(三)实现全负荷脱硝
#1、#2机组脱硝设计最低连续运行烟温305℃,最高连续运行烟温400℃,当反应温度低于305℃时,在催化剂表面会发生副反应,NH3与SO3和H2O反应生成(NH4)2SO4或NH4HSO4减少与NOx的反应,生成物附着在催化剂表面,堵塞催化剂的通道和微孔,降低催化剂的活性。
因此,当脱硝入口烟温低于305℃时,SCR停运,根据现有的统计结果,低于最低喷氨温度的时间占比约4%,即脱硝投运率约96%,不能满足98%要求,要解决上述问题,目前较为成熟的技术是提高低负荷时省煤器出口烟温。主要技术方案有:
1)省煤器入口加装旁路烟道;
2)省煤器水侧旁路系统;
3)省煤器入口热水再循环;
4)拆分省煤器。
根据测试结果来看,在最低稳燃负荷下,SCR最低入口烟温不小于300℃,正常不小于305℃,机组可以满足全负荷脱硝,因此建议暂不改造,加强运行管理和调整。
三、结语
在“十三五”国家环保政策越来越严格的情况下,进行超净改造是大势所趋。在京津冀,火电厂已经基本完成了超净改造。在大面积雾霾经常发生的情况下,全国范围内火电厂实现超净改造将有效的改善环境空气质量,造福子孙后代。
参考文献:
[1] 翟德双.燃煤电厂锅炉超净排放技术改造探讨[J].华东电力,2014(10).
[2] 赵永椿,等.燃煤电厂污染物超净排放的发展及现状[J].煤炭学报,2015(11).