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中图分类号:G623.2 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2018)48-0287-01
目前锦州油区进入中后期开采,随着开采时间的不断增加,地层压力亏空严重,地层出水严重,大部分的区块沦陷为水淹区,导致油井日常液量增加,但采油率逐年下降。为了恢复油井产能,提高油井产油率,我们必须进行堵水作业,把地层水对油层的影响降到最低。今年初,集团公司在锦州油区的锦16块进行三次采油试验即化学驱试验。该试验是通过向地层中注入大量聚合物,通过聚合物的化学作用来提高油井采收率。该试验涉及到作业井达到34口,而且要求用注灰的方式封堵油层。锦16块为油区的老区块,地层亏空,漏失严重,注灰难度大。但一口注灰的化学驱井的作业费用是30万元,相当于普通井的10至15倍,成本一样,劳动强度明显降低,对于我队完成今年的经营指标有着无可替代的作用。
锦16块属于普通稠油的区块,原因粘度处于中间状态,普遍漏失。注灰施工中的最大的难点是油层漏失,受长期水驱影响,层间干扰大,地层压力不稳,上述因素增加注灰难度、次数,灰面很难控制,如果处理不好很容易发生工程事故。根据大队12年稠油井注灰的统计数据来看,12年各队共计实施稠油井注灰井次46井次,共计施工109次,平均每井次需要2.4次,成功率为41.6%,单井成本高,工期长,劳动强度大。造成这样的原因就是地层漏失严重,打进井内的灰浆全部漏失到地层中,没有达到堵水的目的,反而污染了与之渗透较好的油层。另外也与我们注灰的方式有一定关系,受到各种制度的限制和担心造成工程事故受处罚等因素的作用,极大的制约了技术人员。同时队伍整体技术水平低下,主要表现在我队12年以后来的员工占到职工人数的80%,朝阳轮换工占到职工人数的20%。化学驱封井施工难度高还表现在该封井过程与以往注灰有一定区别,主要表现在灰塞厚度大,最小为50m,最大达到200m,其中70多米的灰塞占到60%,所需灰浆0.8m3—3m3,这都是我们从来未遇到的情况。任务重,工期短,我们必须认真组织,科学施工,提高注灰成功率。
为提高漏失井注灰成功率,出色完成化学驱封井施工,为三次采油奠定好基础,保证三次采油试验如期进行,我们将施工井分为2类。第一类漏失不严重的井一次注灰成功。第二类漏失严重的井控制在2次,杜绝3次施工。制定这样的目标充分考虑化学驱漏失井施工的特点,如此大的灰塞和灰浆对我队来说是从来未遇到过的,尽管漏失不严重的井以往注灰基本上一次能成功,但灰塞的要求是不一样的。本次封井注灰强调灰塞要灌注整个层位,从层位下界5m至层位上界5m,中途灰塞要连续,抗压强度达到10Mpa以上。漏失严重的井要注更加困难,我们的目标就是漏失严重的井第一次注灰要有灰塞,杜绝以往没有灰塞的现象发生。然后第二次再累注,达到封井要求。同时杜绝灰塞高或灰浆固管等工程事故的发生,各项指标达到工程管理规定,符合采油的质量要求。目前由于液压注灰搅拌池的使用,从根本上保证了灰浆质量,也是我们完成目标的重要保障。
制定对策争取将这些因素对注灰的影响降到最低。为此我们制定以下对策,由专人负责、定期考核,保证对策得到落实。地层漏失对于地层漏失井我们在施工中要加入粘性暂堵剂,根据漏失量的不同调整暂堵剂的数量。在洗井时大量加入,直至返液为止。对于严重漏失的井我们在打入灰浆的前加入暂堵剂作为前置液,让暂堵剂与灰浆同时达到地层,并在暂堵剂中加入适量的速凝剂,加快灰浆的凝固。为什么要在暂堵剂中加速凝剂,而不再搅拌灰浆时加入,目的就为了避免了因其他不可预见的因素导致灰浆提前凝固,出现工程事故。灰浆搅拌液压搅拌池至目前我厂仅有2个,基本上能满足施工需求。这就要求项目部要合格安排施工,现场及时调度,提供准确信息,保证液压搅拌池的连续使用。加大池子的维护保养,保证其处于最佳工作状态。施工车辆施工车辆加强维护。修井机在注灰前必须维护,要求注灰时大班司机长必须到现场,发现问题立即维修。到特车公司走访和特车司机、泵工进行交流,建立车辆状况台帐,对施工车辆有个充分了解,施工时根据要求向项目部建议和与特车公司协商,调派好的车组好的司机进行施工。人为因素基层队要进一步完善各种管理制度,队长要严格考核,保证制度落到实处。加大员工的技术培训,采油理论和实际相结合的方式,内容要实用,必要时可以请一些经验丰富的老工人当兼职教师,加强技术交流。例如别的队伍注灰时,要组织技术员和技术骨干去现场学习,提高现场的应急能力。同时要注灰前,要做好一切工作,队长要亲自抓,组织到位。对于出现问题的班组、个人要严惩,表现好的要奖励,杜绝形式主义。
3月5日在锦2-丙7-237井化学驱封井施工中,洗井时技术员油井漏失严重,初期洗井60方,仅返出10方液体,立即与现场采油监督沟通,要求加入暂堵剂,经过上级沟通,华联公司暂堵剂送到现场,共计加入暂堵剂600Kg,二次洗井用液40方,返出29方,漏失得到初步控制。同时队长及时与作业大队生产人员沟通,将另一个液压搅拌池从其他井场及时倒运过来,保证了现场2个液压搅拌池,可以达到搅拌1.6m3灰浆的要求。注灰前通过与特车现场调度联系,将今天车况最好的1001车组调整过来,大班司机长在开工前对修井机进行检查,未发现问题。为使人员达到要求,参加注灰的人员有3个班长组成,小队干部全部到场参加本次130米灰塞施工中,各种工具到位,该井注灰一次成功。同时今年我们还进行其他5口化学驱注灰封井施工,其中有3口漏失严重,1口有轻微漏失,1口为水井注灰,不漏失,共计注灰7次,总体效果不错,过程与丙7-237基本一样,各个主要原因都得到有效控制。另外职工培训工作中,我们专门制定注灰培训计划,从原理到过程实施都进行详细的培训,历次注灰均组织在队人员全部到井现场实际操作,让员工亲身体现注灰的每个环节。基层队在日常管理中,严格要求,强化现场的信息沟通,强化了设备的维护,强化了班组的应急管理,使队伍整体素质得到提高。
为保证取得成绩,进一步提高基层队生活经营水平,提高小队的整体素质,我们完善了小队的各项管理制度。首先在职工培训上,我们细化了培训内容,将一些重要的措施,如注灰、打捞、管柱匹配作为单项进行培训,将班组长作为一个特殊群体进行培训。同时加大了现场培训的力度和现场崗位练兵的次数,通过实际操练来提高岗位员工的技术水平。每季度组织一次经验交流会,组织全队人员将各自的施工中发现的好方法好建议集体拿出来,供大家学习交流,促使大家相互学习相互促进。其次在队伍日常管理上,强化干部承包班组和党员承包班组,以点带面,促进班组建设。最后强化岗位责任制管理,分工合理,做好自己的本职工作,杜绝拖、懒等恶习,严格奖惩,提高工人的责任心,提高干部的管理技能。
目前锦州油区进入中后期开采,随着开采时间的不断增加,地层压力亏空严重,地层出水严重,大部分的区块沦陷为水淹区,导致油井日常液量增加,但采油率逐年下降。为了恢复油井产能,提高油井产油率,我们必须进行堵水作业,把地层水对油层的影响降到最低。今年初,集团公司在锦州油区的锦16块进行三次采油试验即化学驱试验。该试验是通过向地层中注入大量聚合物,通过聚合物的化学作用来提高油井采收率。该试验涉及到作业井达到34口,而且要求用注灰的方式封堵油层。锦16块为油区的老区块,地层亏空,漏失严重,注灰难度大。但一口注灰的化学驱井的作业费用是30万元,相当于普通井的10至15倍,成本一样,劳动强度明显降低,对于我队完成今年的经营指标有着无可替代的作用。
锦16块属于普通稠油的区块,原因粘度处于中间状态,普遍漏失。注灰施工中的最大的难点是油层漏失,受长期水驱影响,层间干扰大,地层压力不稳,上述因素增加注灰难度、次数,灰面很难控制,如果处理不好很容易发生工程事故。根据大队12年稠油井注灰的统计数据来看,12年各队共计实施稠油井注灰井次46井次,共计施工109次,平均每井次需要2.4次,成功率为41.6%,单井成本高,工期长,劳动强度大。造成这样的原因就是地层漏失严重,打进井内的灰浆全部漏失到地层中,没有达到堵水的目的,反而污染了与之渗透较好的油层。另外也与我们注灰的方式有一定关系,受到各种制度的限制和担心造成工程事故受处罚等因素的作用,极大的制约了技术人员。同时队伍整体技术水平低下,主要表现在我队12年以后来的员工占到职工人数的80%,朝阳轮换工占到职工人数的20%。化学驱封井施工难度高还表现在该封井过程与以往注灰有一定区别,主要表现在灰塞厚度大,最小为50m,最大达到200m,其中70多米的灰塞占到60%,所需灰浆0.8m3—3m3,这都是我们从来未遇到的情况。任务重,工期短,我们必须认真组织,科学施工,提高注灰成功率。
为提高漏失井注灰成功率,出色完成化学驱封井施工,为三次采油奠定好基础,保证三次采油试验如期进行,我们将施工井分为2类。第一类漏失不严重的井一次注灰成功。第二类漏失严重的井控制在2次,杜绝3次施工。制定这样的目标充分考虑化学驱漏失井施工的特点,如此大的灰塞和灰浆对我队来说是从来未遇到过的,尽管漏失不严重的井以往注灰基本上一次能成功,但灰塞的要求是不一样的。本次封井注灰强调灰塞要灌注整个层位,从层位下界5m至层位上界5m,中途灰塞要连续,抗压强度达到10Mpa以上。漏失严重的井要注更加困难,我们的目标就是漏失严重的井第一次注灰要有灰塞,杜绝以往没有灰塞的现象发生。然后第二次再累注,达到封井要求。同时杜绝灰塞高或灰浆固管等工程事故的发生,各项指标达到工程管理规定,符合采油的质量要求。目前由于液压注灰搅拌池的使用,从根本上保证了灰浆质量,也是我们完成目标的重要保障。
制定对策争取将这些因素对注灰的影响降到最低。为此我们制定以下对策,由专人负责、定期考核,保证对策得到落实。地层漏失对于地层漏失井我们在施工中要加入粘性暂堵剂,根据漏失量的不同调整暂堵剂的数量。在洗井时大量加入,直至返液为止。对于严重漏失的井我们在打入灰浆的前加入暂堵剂作为前置液,让暂堵剂与灰浆同时达到地层,并在暂堵剂中加入适量的速凝剂,加快灰浆的凝固。为什么要在暂堵剂中加速凝剂,而不再搅拌灰浆时加入,目的就为了避免了因其他不可预见的因素导致灰浆提前凝固,出现工程事故。灰浆搅拌液压搅拌池至目前我厂仅有2个,基本上能满足施工需求。这就要求项目部要合格安排施工,现场及时调度,提供准确信息,保证液压搅拌池的连续使用。加大池子的维护保养,保证其处于最佳工作状态。施工车辆施工车辆加强维护。修井机在注灰前必须维护,要求注灰时大班司机长必须到现场,发现问题立即维修。到特车公司走访和特车司机、泵工进行交流,建立车辆状况台帐,对施工车辆有个充分了解,施工时根据要求向项目部建议和与特车公司协商,调派好的车组好的司机进行施工。人为因素基层队要进一步完善各种管理制度,队长要严格考核,保证制度落到实处。加大员工的技术培训,采油理论和实际相结合的方式,内容要实用,必要时可以请一些经验丰富的老工人当兼职教师,加强技术交流。例如别的队伍注灰时,要组织技术员和技术骨干去现场学习,提高现场的应急能力。同时要注灰前,要做好一切工作,队长要亲自抓,组织到位。对于出现问题的班组、个人要严惩,表现好的要奖励,杜绝形式主义。
3月5日在锦2-丙7-237井化学驱封井施工中,洗井时技术员油井漏失严重,初期洗井60方,仅返出10方液体,立即与现场采油监督沟通,要求加入暂堵剂,经过上级沟通,华联公司暂堵剂送到现场,共计加入暂堵剂600Kg,二次洗井用液40方,返出29方,漏失得到初步控制。同时队长及时与作业大队生产人员沟通,将另一个液压搅拌池从其他井场及时倒运过来,保证了现场2个液压搅拌池,可以达到搅拌1.6m3灰浆的要求。注灰前通过与特车现场调度联系,将今天车况最好的1001车组调整过来,大班司机长在开工前对修井机进行检查,未发现问题。为使人员达到要求,参加注灰的人员有3个班长组成,小队干部全部到场参加本次130米灰塞施工中,各种工具到位,该井注灰一次成功。同时今年我们还进行其他5口化学驱注灰封井施工,其中有3口漏失严重,1口有轻微漏失,1口为水井注灰,不漏失,共计注灰7次,总体效果不错,过程与丙7-237基本一样,各个主要原因都得到有效控制。另外职工培训工作中,我们专门制定注灰培训计划,从原理到过程实施都进行详细的培训,历次注灰均组织在队人员全部到井现场实际操作,让员工亲身体现注灰的每个环节。基层队在日常管理中,严格要求,强化现场的信息沟通,强化了设备的维护,强化了班组的应急管理,使队伍整体素质得到提高。
为保证取得成绩,进一步提高基层队生活经营水平,提高小队的整体素质,我们完善了小队的各项管理制度。首先在职工培训上,我们细化了培训内容,将一些重要的措施,如注灰、打捞、管柱匹配作为单项进行培训,将班组长作为一个特殊群体进行培训。同时加大了现场培训的力度和现场崗位练兵的次数,通过实际操练来提高岗位员工的技术水平。每季度组织一次经验交流会,组织全队人员将各自的施工中发现的好方法好建议集体拿出来,供大家学习交流,促使大家相互学习相互促进。其次在队伍日常管理上,强化干部承包班组和党员承包班组,以点带面,促进班组建设。最后强化岗位责任制管理,分工合理,做好自己的本职工作,杜绝拖、懒等恶习,严格奖惩,提高工人的责任心,提高干部的管理技能。