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【摘要】长庆靖安油田塞392区块开井574口,单井日产液量2.38m3,投产初期泵径偏大,其中Φ38mm泵应用约占41%,Φ32mm泵约占58%,Φ28mm泵约占1%,从而导致抽油泵效和单井能耗较大,为此特研制出一种小型的Φ25mm实心柱塞泵,本文旨在针对实心柱塞泵在现场应用存在的故障问题,研究对策,进行技术改进,更好的满足油田发展需求。
【关键词】Φ25mm实心柱塞泵 应用 技术 改进
1 Φ25mm实心柱塞泵概况
国内目前解决低产油井机采系统效率的方法主要是油井间开,但却给油井的日常管理增加了很大难度,各油田目前使用最小排量抽油泵为Φ28mm泵,但由于Φ28mm泵受到柱塞的限制游动阀尔过流面积小、阻力大、凡尔罩容易断裂、井筒条件限制等问题很难大规模进行推广。
Φ25mm实心柱塞泵改变了原有泵的油流通道,原油不在柱塞内流动,对阀球直径、进油流道进行了增大,从而减小了进油阻力,延长了油井免修期,解决了低产油井在抽油过程中泵效低的问题,对提高机采系统的效率、降低能耗具有重要意义。
2 Φ25mm实心柱塞泵应用情况
目前长庆靖安油田塞392区块低产油井大多在1.5—2.5 m3/d之间,一般抽油泵排量都较大,造成油井供采不平衡,抽油泵效率低,从而导致机采系统效率低、能耗大。
截至2013年3月,在塞392区块试验的25口井中,平均泵效提高了9.8个百分点,系统效率提高了3.6个百分点,最大载荷下降7.7KN,日耗电量降低7.3度,实现了降本增效的目的。
3 Φ25mm实心柱塞泵工作原理
上冲程时:抽油杆带动实心柱塞上行,实心柱塞下部的空腔体积增大,压力降低,进油阀组打开,井内原油经进油阀组以及双通流道进入实心柱塞下部的空腔内。
下冲程时:实心柱塞下部的空腔体积减小,压力升高,进油阀关闭,空腔内的原油经双通流道向下,再从出油阀组经双通接头排至油管(图1)。
目前在塞392区块试验的25台Φ25mm实心柱塞泵中,其中在塞367-9、塞368-04、塞397-27、塞399-29共计有四口井出现故障,现在将故障井出现的原因及调查情况进行分析:
4.1 塞367-9井
塞367-9平均产液量是2.23m3/d、含水39.2%。该井于2012年10月21日施工下入Φ25mm实心柱塞泵,10月22日完井,该井自完井后一直未见出液, 10月25日起出该泵进行分析,在起原井管柱时发现泄油器已经打开,经分析由于井斜角度大或防冲距过大导致柱塞出泵筒撞击滑套,导致泄油器打开。
4.2 塞368-04井
该井平均1.93m3/d、含水35.2%,于2012年11月10日下入Φ25实心柱塞泵,自完井后出液六天后不出液。测井显示沉没度在762米的位置,遂进行检泵, 起出该泵进行解剖分析,发现泵内积垢严重,凡尔不能开启,造成油井不出液。4.3 塞397-27井
现场解剖泵后发现游动阀接头有刺漏,游动阀接头是在游动阀组上是起固定作用,不作为密封件。即使游动阀接头形成贯穿的刺槽,液体也不会从此处漏出。 分析认为游动阀接头上的缺陷,是由井筒内有腐蚀性物质所造成的。
4.4 塞399-29井
该井平均产液量是1.73m3/d、含水29.2%,于2013年3月7日下入Φ25实心柱塞泵,3月8日完井,完井后出液7天后不出液。通过测井沉没度在1138米的位置,3月16日进行检泵作业,经观察分析在下连管内壁、双通接头和游动阀罩内壁都有很多的垢片,垢片阻碍了阀座与球的接触面使其不能完全闭合,造成了泵漏失。
该图片可以很清楚的看到很多垢片,垢片在游动阀罩内由于越积越多,到最后在游动阀罩内形成堵塞,垢片阻碍了阀座与球的接触面使其不能完全闭合,造成了泵漏失,导致地层液体无法举升到地面。
5 Φ25mm实心柱塞泵改进优化方案5.1 游动阀和固定阀改进优化方案
现状:Φ25mm实心柱塞泵由于受结构限制,加之油井产液量低、液体流速低、流体变向等影响,井液中杂质沉降到游动阀组或进油阀组,阀组坐封不严,导致漏失。
改进方案:对进油阀组、游动阀组进一步优化设计,将传统的阀罩改成梅花型的增大油流通道;同时支承座内表面进行光滑处理。
5.2 滑套泄油器的改进优化方案
现状:原泄油器是采用投杆撞击密封滑套,剪断铜剪钉,密封滑套下移,露出泄油孔泄油,达到泄油目的。由于井斜角度大或防冲距提的高柱塞出泵筒撞击滑套,导致滑套下移露出了泄油孔实现了泄油。
优化方案:综合这种情况我们进行了泄油器滑套的优化和改进,把滑套的锥度改大,由原来的倒角面5mm改为1mm(图2),便于施工井斜大的井和在冲程时减少柱塞与滑套的碰撞机率。
双通接头的改进优化方案
现状:双通接头进液孔原来为六个小孔,经施工总结分析容易被垢堵塞。
????图2
优化方案:将原来的圆孔设计改为月牙形的设计,能更有效的防止大直径杂质堵塞通道(图3)。
5.4 气锚的改进优化方案
现状:气锚外管采用的是激光割缝,由于进液通道较细,容易被垢、砂或其它杂质堵塞(图4)。图5?改进后
改进方案:由原来的激光割缝,改为小眼孔(图5)。
6 认识及建议
(1)Φ25mm实心柱塞抽油泵适合低产、低渗井,深抽井的应用,充分发挥和协调了油层的供液潜力及抽油设备的排液能力,提高了抽油泵效,增加了机采效率,对低渗透油田有良好的应用前景。
Φ25mm实心柱塞泵因其自身结构,油流通道较小.克服复杂环境的油井能力较差,完全适应仍需不断完善。
对于斜井,应避免泵挂位置处于斜井段继续开展Φ25mm实心柱塞抽油泵井筒配套工艺的优选和相关工具的研发。
探索适用于Φ25mm实心柱塞抽油泵采油井的配套工艺,减少结垢和复杂地质等井筒因素对Φ25mm实心柱塞抽油泵正常生产的影响。
作者简介
卢晓辉,1985年10月出生,2008年毕业于长江大学油气储运工程专业,油田开发助理工程师,现为采油三厂吴起作业区技术室副主任。
【关键词】Φ25mm实心柱塞泵 应用 技术 改进
1 Φ25mm实心柱塞泵概况
国内目前解决低产油井机采系统效率的方法主要是油井间开,但却给油井的日常管理增加了很大难度,各油田目前使用最小排量抽油泵为Φ28mm泵,但由于Φ28mm泵受到柱塞的限制游动阀尔过流面积小、阻力大、凡尔罩容易断裂、井筒条件限制等问题很难大规模进行推广。
Φ25mm实心柱塞泵改变了原有泵的油流通道,原油不在柱塞内流动,对阀球直径、进油流道进行了增大,从而减小了进油阻力,延长了油井免修期,解决了低产油井在抽油过程中泵效低的问题,对提高机采系统的效率、降低能耗具有重要意义。
2 Φ25mm实心柱塞泵应用情况
目前长庆靖安油田塞392区块低产油井大多在1.5—2.5 m3/d之间,一般抽油泵排量都较大,造成油井供采不平衡,抽油泵效率低,从而导致机采系统效率低、能耗大。
截至2013年3月,在塞392区块试验的25口井中,平均泵效提高了9.8个百分点,系统效率提高了3.6个百分点,最大载荷下降7.7KN,日耗电量降低7.3度,实现了降本增效的目的。
3 Φ25mm实心柱塞泵工作原理
上冲程时:抽油杆带动实心柱塞上行,实心柱塞下部的空腔体积增大,压力降低,进油阀组打开,井内原油经进油阀组以及双通流道进入实心柱塞下部的空腔内。
下冲程时:实心柱塞下部的空腔体积减小,压力升高,进油阀关闭,空腔内的原油经双通流道向下,再从出油阀组经双通接头排至油管(图1)。
目前在塞392区块试验的25台Φ25mm实心柱塞泵中,其中在塞367-9、塞368-04、塞397-27、塞399-29共计有四口井出现故障,现在将故障井出现的原因及调查情况进行分析:
4.1 塞367-9井
塞367-9平均产液量是2.23m3/d、含水39.2%。该井于2012年10月21日施工下入Φ25mm实心柱塞泵,10月22日完井,该井自完井后一直未见出液, 10月25日起出该泵进行分析,在起原井管柱时发现泄油器已经打开,经分析由于井斜角度大或防冲距过大导致柱塞出泵筒撞击滑套,导致泄油器打开。
4.2 塞368-04井
该井平均1.93m3/d、含水35.2%,于2012年11月10日下入Φ25实心柱塞泵,自完井后出液六天后不出液。测井显示沉没度在762米的位置,遂进行检泵, 起出该泵进行解剖分析,发现泵内积垢严重,凡尔不能开启,造成油井不出液。4.3 塞397-27井
现场解剖泵后发现游动阀接头有刺漏,游动阀接头是在游动阀组上是起固定作用,不作为密封件。即使游动阀接头形成贯穿的刺槽,液体也不会从此处漏出。 分析认为游动阀接头上的缺陷,是由井筒内有腐蚀性物质所造成的。
4.4 塞399-29井
该井平均产液量是1.73m3/d、含水29.2%,于2013年3月7日下入Φ25实心柱塞泵,3月8日完井,完井后出液7天后不出液。通过测井沉没度在1138米的位置,3月16日进行检泵作业,经观察分析在下连管内壁、双通接头和游动阀罩内壁都有很多的垢片,垢片阻碍了阀座与球的接触面使其不能完全闭合,造成了泵漏失。
该图片可以很清楚的看到很多垢片,垢片在游动阀罩内由于越积越多,到最后在游动阀罩内形成堵塞,垢片阻碍了阀座与球的接触面使其不能完全闭合,造成了泵漏失,导致地层液体无法举升到地面。
5 Φ25mm实心柱塞泵改进优化方案5.1 游动阀和固定阀改进优化方案
现状:Φ25mm实心柱塞泵由于受结构限制,加之油井产液量低、液体流速低、流体变向等影响,井液中杂质沉降到游动阀组或进油阀组,阀组坐封不严,导致漏失。
改进方案:对进油阀组、游动阀组进一步优化设计,将传统的阀罩改成梅花型的增大油流通道;同时支承座内表面进行光滑处理。
5.2 滑套泄油器的改进优化方案
现状:原泄油器是采用投杆撞击密封滑套,剪断铜剪钉,密封滑套下移,露出泄油孔泄油,达到泄油目的。由于井斜角度大或防冲距提的高柱塞出泵筒撞击滑套,导致滑套下移露出了泄油孔实现了泄油。
优化方案:综合这种情况我们进行了泄油器滑套的优化和改进,把滑套的锥度改大,由原来的倒角面5mm改为1mm(图2),便于施工井斜大的井和在冲程时减少柱塞与滑套的碰撞机率。
双通接头的改进优化方案
现状:双通接头进液孔原来为六个小孔,经施工总结分析容易被垢堵塞。
????图2
优化方案:将原来的圆孔设计改为月牙形的设计,能更有效的防止大直径杂质堵塞通道(图3)。
5.4 气锚的改进优化方案
现状:气锚外管采用的是激光割缝,由于进液通道较细,容易被垢、砂或其它杂质堵塞(图4)。图5?改进后
改进方案:由原来的激光割缝,改为小眼孔(图5)。
6 认识及建议
(1)Φ25mm实心柱塞抽油泵适合低产、低渗井,深抽井的应用,充分发挥和协调了油层的供液潜力及抽油设备的排液能力,提高了抽油泵效,增加了机采效率,对低渗透油田有良好的应用前景。
Φ25mm实心柱塞泵因其自身结构,油流通道较小.克服复杂环境的油井能力较差,完全适应仍需不断完善。
对于斜井,应避免泵挂位置处于斜井段继续开展Φ25mm实心柱塞抽油泵井筒配套工艺的优选和相关工具的研发。
探索适用于Φ25mm实心柱塞抽油泵采油井的配套工艺,减少结垢和复杂地质等井筒因素对Φ25mm实心柱塞抽油泵正常生产的影响。
作者简介
卢晓辉,1985年10月出生,2008年毕业于长江大学油气储运工程专业,油田开发助理工程师,现为采油三厂吴起作业区技术室副主任。