论文部分内容阅读
摘 要:本文介绍了洪发煤矿12706采煤面老空区煤层自燃及处理的概况,运输巷、回风巷砌筑密闭,回风巷低负压抽放管路注氮气,运输巷风管注水,聘请专家会诊,公司救护队员实测气体,排除了12706采空区煤层自然的隐患。公司安全监察局、生产技术装备、通防地测处到洪发煤矿进行安全检查,分析了采煤面老空区产生火花的主要原因,制定了防止煤层自燃的对策。
关键词:洪发煤矿 采面老空区 煤层自燃 原因 应对对策
中图分类号:TD752 文献标识码:A 文章编号:1672-3791(2018)04(b)-0075-02
1 洪发煤矿12706采煤面老空区煤层自燃及处理概况
2017年10月23日经12706回风巷低负压抽放管路注氮气,经运输巷风管注水。10月25日停止运输巷注水,共计注水2400m3。10月26日运输巷砌筑完密闭墙,10月27日回风巷砌筑完密闭墙。除12706工作面外矿井恢复正常生产。11月9日停止注氮,共计注入氮气434450m3。
11月12日早班叶传叔汇报开始启封回风巷密闭。14:50陈孙疆汇报巷道内瓦斯0.2%,CO为0,开始排水排瓦斯。11月14日夜班至中班共计排水3326m3。11月16日经现场实测,12706工作面回风巷上隅角瓦斯0.3%,CO为175ppm,氧气为0,温度26℃。经乙方聘请专家决定采取以下措施:一是12706工作面回风巷沿途巷道机电设备必须实现瓦斯电闭锁、风电闭锁。二是在沿空留巷尾部上帮实体煤处设置板闭一道,用黄泥抹严,杜绝漏风。三是在板闭前设置瓦斯、一氧化碳、温度传感器,进行实时监测。四是以上工作全部处理完毕,经总指挥陈孙疆确认后,关闭除12706工作面回风巷低负压抽放管路分支,然后开启低负压抽放管路,抽放板闭以里有害气体,调度室通知监测人员从地面进行监测气体参数,每隔10min监测一次,做好记录汇报调度室。低负压抽放管路开启60min后停止抽放。五是低负压抽放管路停抽2h后,由公司救护队人员带齐装备,进入板闭以里至12706工作面上隅角,监测有害气体参数,与初次监测气体参数进行对比,然后采取相应措施。11月16日中班牛荣辉汇报12706回风巷板闭打好并用黄泥密封,20:55张斌汇报12706回风巷低负压抽放管路阀门打开,正常抽放板闭以里瓦斯。21:40张道昌汇报瓦斯抽放站低负压管路瓦斯浓度5.7%,CO含量为零。11月17日经乙方聘请专家及公司救护队员实测,12706回风巷上隅角瓦斯95%,CO为0,氧气为0,上隅角至第二道板闭瓦斯90%,CO为0,氧气为0。现场取样,决定采取以下措施处置。一是18日早班安排人员将密闭材料运至12706回风巷第二道板闭处备用;两道板闭之间安设1个一氧化碳传感器,第二道板闭以里5m安设1个一氧化碳传感器并上传调度室。瓦检员在12706回风巷每班检测3次CO,汇报调度室并做好记录。二是18日早班安排人员将气样送检,若无CO,中班开始启封12706运输巷密闭排放瓦斯,若有CO,12706回风巷及时采取措施密闭。三是启封12706运输巷密闭排放瓦斯,严格按照措施执行,待排至水面,先准备板闭材料运至积水位置备用,然后再排水排瓦斯。四是12706运输巷密闭排放瓦斯至水面通开前,将低负压瓦斯泵开启,抽放12706回风巷瓦斯。待12706回风巷瓦斯降至1%以下时,安排人员开启乳化液泵进入上隅角进行洒水。11月19日陈孙疆汇报开始启封运输巷密闭,至11月22日共计排放巷道瓦斯360m,排水4850m3。11月22日中班风筒接到第二个断层水仓处,从密闭往里共接风筒50节,11月23日夜班两台水泵共计排水8220m3。12706采煤面瓦斯、CO、积水排除完毕,消除自燃隐患,恢复正常。
2 12706采煤面老空区煤层自燃原因分析
2017年12月20日贵州矿业公司副总经理付振峰带领安全监察局、生产技术装备、通防地测处到洪发煤矿进行安全检查。并到洪发煤矿12706采煤面地表山体实地查看采空区上方地表变化情况,对4处小窑顶板冒落情况、山体地表裂缝情况进行巡查和拍照。检查结束后在洪发煤矿一楼会议室组织公司安监局、生产技术装备处、通防地测处、洪發煤矿矿级领导班子就10月19日12706采煤面老空区煤层自燃情况进行了认真的分析,认为12706采煤面老空区产生火花主要有以下原因。
(1)112706采煤面上下两巷顶板上的锚杆盘在采面回采过程中未及时拆卸干净,导致顶板在冒落过程中压力过大,岩石在冒落下滑过程中与锚杆盘摩擦产生火花。(2)12706采煤面上隅角隔离墙回柱时,柱爪与顶板摩擦产生火花。(3)工人在放炮时未未使用水泡泥且普通炮泥使用量较少,在放炮过程中产生火花。(4)锚杆盘摩擦产生火花,引燃上隅角锯末袋隔离墙。(5)27号煤硫的含量不稳定,具备自燃条件。(6)洪发煤矿附近有重晶矿,由此推断27号煤伴生有磷矿带,为煤层自燃提供了着火点。(7)12706采煤面距离地表比较浅,小窑内具备充足的氧气,采空区具备可燃物浮煤,为煤层自燃创造了条件。(8)一氧化碳超限。(9)12706采煤面上下两巷风量过大,采空区存在浮煤,为煤层自燃创造了条件。(10)采煤面工人素质较低,放完炮后私自销毁炸药,将炸药扔在老空区里,顶板冒落的岩石击中炸药产生火源。
3 应对12706采煤面老空区煤层自燃的策略
针对以上原因,公司各专业技术人员的及矿技术管理人员认真分析总结,制定了以下应对策略。
(1)12706采煤面上下两巷顶板上的锚杆盘在采面回采过程中要随采随卸,此项工作由负责上下两巷超前支护的两名支护工负责,并制定锚杆盘拆卸奖惩措施,对回撤的锚杆盘按个回收,实行10%的奖励;对回采过程中不拆卸锚杆盘的职工每个按10元进行罚款。(2)加强采煤工正规操作培训,在12706采煤面上隅角隔离墙回柱时,要正规操作,不能乱砸乱敲,对难以回撤的“死柱”要采用回柱器进行回撤。(3)加强放炮人员的班前班后会教育和按时培训,使其按章操作,正规作业,炮眼打够深度,用好普通炮泥和水泡泥。(4)上隅角的锯末袋隔离墙打好后要使用黄泥抹面,厚度要达到5cm;或者更换隔离墙的锯末袋为空气囊。(5)针对27号煤硫的含量较高的问题,加强采煤面上下两巷的冲尘,降低火源的燃点和粉尘浓度。同时对27号煤做自燃煤层倾向性鉴定。(6)27号煤伴生有磷矿带,存在着火点。要加强采煤面冲尘,清理干净面后浮煤,去除可燃物。(7)加大安全生产资金投入,购买料石、沙灰按规定要求封堵、掩埋12706采煤面上部的小窑洞口,隔绝地面空气的进入;同时清理干净老空区浮煤,去除可燃物,控制可燃的两个必备条件。(8)加强瓦斯检查员的管理,每班三次按时检测瓦斯、一氧化碳、氧气浓度等,发现超限现象立即向矿通防科和调度室汇报;同时调度室每班安排一名瓦斯监测监控人员进行实时监控,发挥监测监控应有的作用,让监测监控服务于生产安全。(9)考虑12706采煤面上下两巷风量过大的问题,及时调节矿井供风量或者调整风机的叶片,达到风量匹配合适,满足供风要求。(10)加强采煤队伍职工的安全培训,开好班前班后会,教育职工按章操作,正规作业。
参考文献
[1] 樊运策.综放开采技术20年的回顾和展望:地下开采现代技术理论与实践[M].北京:煤炭工业出版社,2012:14-18.
[2] 张永贵,武成权,杨晓晨.浅谈综采放顶煤采煤法高效安全应用的问题[J].山东煤炭科技,2011(2):196-198.
[3] 李文彦,杨立海,尹彬.厚煤层综采放顶煤采煤技术研究[J].山西焦煤科技,2012(12):8-10.
关键词:洪发煤矿 采面老空区 煤层自燃 原因 应对对策
中图分类号:TD752 文献标识码:A 文章编号:1672-3791(2018)04(b)-0075-02
1 洪发煤矿12706采煤面老空区煤层自燃及处理概况
2017年10月23日经12706回风巷低负压抽放管路注氮气,经运输巷风管注水。10月25日停止运输巷注水,共计注水2400m3。10月26日运输巷砌筑完密闭墙,10月27日回风巷砌筑完密闭墙。除12706工作面外矿井恢复正常生产。11月9日停止注氮,共计注入氮气434450m3。
11月12日早班叶传叔汇报开始启封回风巷密闭。14:50陈孙疆汇报巷道内瓦斯0.2%,CO为0,开始排水排瓦斯。11月14日夜班至中班共计排水3326m3。11月16日经现场实测,12706工作面回风巷上隅角瓦斯0.3%,CO为175ppm,氧气为0,温度26℃。经乙方聘请专家决定采取以下措施:一是12706工作面回风巷沿途巷道机电设备必须实现瓦斯电闭锁、风电闭锁。二是在沿空留巷尾部上帮实体煤处设置板闭一道,用黄泥抹严,杜绝漏风。三是在板闭前设置瓦斯、一氧化碳、温度传感器,进行实时监测。四是以上工作全部处理完毕,经总指挥陈孙疆确认后,关闭除12706工作面回风巷低负压抽放管路分支,然后开启低负压抽放管路,抽放板闭以里有害气体,调度室通知监测人员从地面进行监测气体参数,每隔10min监测一次,做好记录汇报调度室。低负压抽放管路开启60min后停止抽放。五是低负压抽放管路停抽2h后,由公司救护队人员带齐装备,进入板闭以里至12706工作面上隅角,监测有害气体参数,与初次监测气体参数进行对比,然后采取相应措施。11月16日中班牛荣辉汇报12706回风巷板闭打好并用黄泥密封,20:55张斌汇报12706回风巷低负压抽放管路阀门打开,正常抽放板闭以里瓦斯。21:40张道昌汇报瓦斯抽放站低负压管路瓦斯浓度5.7%,CO含量为零。11月17日经乙方聘请专家及公司救护队员实测,12706回风巷上隅角瓦斯95%,CO为0,氧气为0,上隅角至第二道板闭瓦斯90%,CO为0,氧气为0。现场取样,决定采取以下措施处置。一是18日早班安排人员将密闭材料运至12706回风巷第二道板闭处备用;两道板闭之间安设1个一氧化碳传感器,第二道板闭以里5m安设1个一氧化碳传感器并上传调度室。瓦检员在12706回风巷每班检测3次CO,汇报调度室并做好记录。二是18日早班安排人员将气样送检,若无CO,中班开始启封12706运输巷密闭排放瓦斯,若有CO,12706回风巷及时采取措施密闭。三是启封12706运输巷密闭排放瓦斯,严格按照措施执行,待排至水面,先准备板闭材料运至积水位置备用,然后再排水排瓦斯。四是12706运输巷密闭排放瓦斯至水面通开前,将低负压瓦斯泵开启,抽放12706回风巷瓦斯。待12706回风巷瓦斯降至1%以下时,安排人员开启乳化液泵进入上隅角进行洒水。11月19日陈孙疆汇报开始启封运输巷密闭,至11月22日共计排放巷道瓦斯360m,排水4850m3。11月22日中班风筒接到第二个断层水仓处,从密闭往里共接风筒50节,11月23日夜班两台水泵共计排水8220m3。12706采煤面瓦斯、CO、积水排除完毕,消除自燃隐患,恢复正常。
2 12706采煤面老空区煤层自燃原因分析
2017年12月20日贵州矿业公司副总经理付振峰带领安全监察局、生产技术装备、通防地测处到洪发煤矿进行安全检查。并到洪发煤矿12706采煤面地表山体实地查看采空区上方地表变化情况,对4处小窑顶板冒落情况、山体地表裂缝情况进行巡查和拍照。检查结束后在洪发煤矿一楼会议室组织公司安监局、生产技术装备处、通防地测处、洪發煤矿矿级领导班子就10月19日12706采煤面老空区煤层自燃情况进行了认真的分析,认为12706采煤面老空区产生火花主要有以下原因。
(1)112706采煤面上下两巷顶板上的锚杆盘在采面回采过程中未及时拆卸干净,导致顶板在冒落过程中压力过大,岩石在冒落下滑过程中与锚杆盘摩擦产生火花。(2)12706采煤面上隅角隔离墙回柱时,柱爪与顶板摩擦产生火花。(3)工人在放炮时未未使用水泡泥且普通炮泥使用量较少,在放炮过程中产生火花。(4)锚杆盘摩擦产生火花,引燃上隅角锯末袋隔离墙。(5)27号煤硫的含量不稳定,具备自燃条件。(6)洪发煤矿附近有重晶矿,由此推断27号煤伴生有磷矿带,为煤层自燃提供了着火点。(7)12706采煤面距离地表比较浅,小窑内具备充足的氧气,采空区具备可燃物浮煤,为煤层自燃创造了条件。(8)一氧化碳超限。(9)12706采煤面上下两巷风量过大,采空区存在浮煤,为煤层自燃创造了条件。(10)采煤面工人素质较低,放完炮后私自销毁炸药,将炸药扔在老空区里,顶板冒落的岩石击中炸药产生火源。
3 应对12706采煤面老空区煤层自燃的策略
针对以上原因,公司各专业技术人员的及矿技术管理人员认真分析总结,制定了以下应对策略。
(1)12706采煤面上下两巷顶板上的锚杆盘在采面回采过程中要随采随卸,此项工作由负责上下两巷超前支护的两名支护工负责,并制定锚杆盘拆卸奖惩措施,对回撤的锚杆盘按个回收,实行10%的奖励;对回采过程中不拆卸锚杆盘的职工每个按10元进行罚款。(2)加强采煤工正规操作培训,在12706采煤面上隅角隔离墙回柱时,要正规操作,不能乱砸乱敲,对难以回撤的“死柱”要采用回柱器进行回撤。(3)加强放炮人员的班前班后会教育和按时培训,使其按章操作,正规作业,炮眼打够深度,用好普通炮泥和水泡泥。(4)上隅角的锯末袋隔离墙打好后要使用黄泥抹面,厚度要达到5cm;或者更换隔离墙的锯末袋为空气囊。(5)针对27号煤硫的含量较高的问题,加强采煤面上下两巷的冲尘,降低火源的燃点和粉尘浓度。同时对27号煤做自燃煤层倾向性鉴定。(6)27号煤伴生有磷矿带,存在着火点。要加强采煤面冲尘,清理干净面后浮煤,去除可燃物。(7)加大安全生产资金投入,购买料石、沙灰按规定要求封堵、掩埋12706采煤面上部的小窑洞口,隔绝地面空气的进入;同时清理干净老空区浮煤,去除可燃物,控制可燃的两个必备条件。(8)加强瓦斯检查员的管理,每班三次按时检测瓦斯、一氧化碳、氧气浓度等,发现超限现象立即向矿通防科和调度室汇报;同时调度室每班安排一名瓦斯监测监控人员进行实时监控,发挥监测监控应有的作用,让监测监控服务于生产安全。(9)考虑12706采煤面上下两巷风量过大的问题,及时调节矿井供风量或者调整风机的叶片,达到风量匹配合适,满足供风要求。(10)加强采煤队伍职工的安全培训,开好班前班后会,教育职工按章操作,正规作业。
参考文献
[1] 樊运策.综放开采技术20年的回顾和展望:地下开采现代技术理论与实践[M].北京:煤炭工业出版社,2012:14-18.
[2] 张永贵,武成权,杨晓晨.浅谈综采放顶煤采煤法高效安全应用的问题[J].山东煤炭科技,2011(2):196-198.
[3] 李文彦,杨立海,尹彬.厚煤层综采放顶煤采煤技术研究[J].山西焦煤科技,2012(12):8-10.