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[摘 要]本文系对我厂高压电机保护装置的调试、维护过程中,发现一些问题进行技术改造的心得体会。全面的介绍我厂高压电机的使用及保护装置工作原理,并说明高压电机与DCS及有关PLC之间的联锁关系,可供维护人员工作中的参考。
[关键词]PLC 电机 联锁
中图分类号:TM307 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2013)10-0030-01
我公司是一个年产80万吨氧化铝的中型冶金企业。全厂采用石灰拜尔法生产工艺流程,设备控制方式自动化程度处于国内领先水平。氧化铝厂及热电厂工艺流程全部采用DCS控制,其关键设备特别是高压电机的控制均采用PLC控制。
原料磨系统选用10KV绕线型高压电机,其容量为1800KW及630KW;空压机、热电厂风机系统、输煤破碎系统等都选用10KV鼠笼型高压电机,大容量高压电机具有高效能、经济运行的优点,在工业上得到广泛应用,随着我国设备制造水平的提高,高压电机的辅助设备及测量元件也复杂起来,控制系统也多采用PLC、工业总线或单板机控制,要求维护人员具有较高的技术水平。
一、高压电机控制回路现状及存在问题
高压电机电源是由各10KV分出线开关供电,其控制电源由各分配直流电源供给,而高压电机所带的附属设备的电源是由各低压配电系统供给,即高压电机主电源与控制电源不是引自一处。故高压电机控制系统存在下列问题:
1)由于高低、压控制系统不是同一电源,所以不论是高、低压系统任一方故障它们之间互不联锁,高压电机故障停机后,附属设备还在运行,反之同理,但附属设备是为高压电机安全服务,如空压机及电厂风机系统,当风机的油润滑系统故障,高压电机不及时停车时,所带动的设备会很快面临损坏。
2)一般高压电机所带的设备是工艺流程的重要设备,是由工艺专业岗位人员在主控室进行远程启、仃操作,而这些设备本身又有自己的PLC控制系统,它们之间又相互关联.设计院发变更将启动、保护各联锁条件引至高压柜并电磁继电器加以联锁。而现场的环境恶劣,灰尘及震动都至使继电器接触不良造成故障停车,严重的影响正常生产等。
二、解决以上问题的方案及措施
1.通常磨机主、辅机控制系统由一个PLC控制系统完成的,因为磨机订货时,磨机控制系统与油站控制系统是分开进行的,故各厂家的设备各自成体系独立控制,在试车时将各个PLC的I/O联锁节点都汇集到高压柜,采取中间继电器转接方式,将接点串入高压柜的分、合闸回路加以联锁。因增加开启式电磁继电器环节、安装接线不规范、原料系统环境不好,所以增加设备的故障率。没有竣工图,接线混乱给维护工作带来了困难,根据生产要求对其进行更新改造,采取如下改选方案:
*将各PLC的I/O联锁点,由原引入高压柜改为引至磨机主控柜并加入主站PLC软件,统一由主站PLC对高压电机发出分、合指令,简化了控制系统。
*并取消电磁式中间继电器的有关电气联锁节点,重新规划了接线并作好端子标记,绘制更改竣工图,方便了维护工作。
*因高压开关辅助接点不够用,引至DCS控制系统是用中间继电器转接的,现改为由主站PLC转接,因PLC可靠性高大大减少设备的故障率。
*根据生产要求取消了在主控室启动高压电机的环节,主控室人员能监视及紧急仃车。
改造后的指令流程图如下:
2.在空压机的运行当中出现了如下问题:当低压的电源停电或冷却系统故障后,高压电机不能停车继续运行,因失去了冷却系统有可能烧毁空压机。在此情况下,我们决定在原空压机柜内增加一只欠压继电器,将其常闭节点并接于PLC停车输出节点。当低压失电或冷却系统故障会使PLC向高压柜发出分闸指令,高压柜跳闸回路自动切断高压电机电源。并绘制原理接线图便于维护。
3.由于热电厂回水泵与配套稀油站也是分别来自高、低压配电室。因二者无电气联锁,稀油站故障跳停后回水泵继续运行造成水泵缺油烧坏了轴瓦事故;油站设备电压与图纸不符,图纸采用的36V交流继电器,而实际上装的是220V继电器,使得稀油站处于无油压、油温及油位保护状态下运行;油站电源开关容量小,且装有交流接触器,接触器的过电流设置小,引起油站错误跳停。为解决以上问题保证回水泵安全运转采取以下改进方案:
*每个稀油站增加了与高压电机联锁环节,为解决油站两台油泵电机切换时误动作,用时间继电器延时一秒跳高压电机,就保证当油站故障准确跳回水泵的高压开关。
*更换原36V的继电器为220V继电器,确保回水泵安全工作。
*改造低压柜出线回路:因每个水泵都有自己的交流接触器,故取消总的接触器及电机保护器,以减少无用环节,增加设备的安全性。
程序流程图(虚线框为后加部分)
4、热电厂风烟控制系统中,高压柜综合保护装置中,速断、过流、低周、低压、超温、等保护其全。而DCS程序中将所有启动条件信号串在一起又重复设置分闸、合闸回馈信号,且高压柜到DCS主控室的电缆有短路现象;导致电机经常跳停。为解决以上问题采取以下改进方案:
取消DCS中的保护,以避免重复的假信号致使电机错误跳停。
并将所有启动条件信号延时2秒,以躲过因外界因素的影响导致的系统波动。
将高压柜到DCS主控室的电缆重新更换。
三、技术改造效果
1、经过一系列的改造,以及一年以来在实际运行当中对系统逐步的完善;各设备安全运行,控制系统稳定性大大增强;基本上不再出现误跳停、系统设备各自运行互不连锁的情况。提高了设备的完好性,保证了全厂的正常生产。经生产车间以及现场操作人员的反应,基本满足了生产及工艺的要求,极大的提高了工作效率。
2、因为在系统流程中,在保证设备正常运转的情况下环节越少、程序越简单,系统安全性越高;所以取消了一些不必要的环节。软件程序增加了抗干扰环节,减少了安全隐患。
3、并在此改造过程中,重新更改及绘制了大量的原理图、接线图,给日常的维护工作带来了极大的方便。充分证明了本技改工程的必要性和重要性。
参考文献
[1] “变电所设计技术规程”SDF1-79
[2] “高压配电装置设计技术规定”SDJ5-85
[3] 教材“发电厂变电所电气部分”,“电力系统继电保护”,“高压技术”
[关键词]PLC 电机 联锁
中图分类号:TM307 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2013)10-0030-01
我公司是一个年产80万吨氧化铝的中型冶金企业。全厂采用石灰拜尔法生产工艺流程,设备控制方式自动化程度处于国内领先水平。氧化铝厂及热电厂工艺流程全部采用DCS控制,其关键设备特别是高压电机的控制均采用PLC控制。
原料磨系统选用10KV绕线型高压电机,其容量为1800KW及630KW;空压机、热电厂风机系统、输煤破碎系统等都选用10KV鼠笼型高压电机,大容量高压电机具有高效能、经济运行的优点,在工业上得到广泛应用,随着我国设备制造水平的提高,高压电机的辅助设备及测量元件也复杂起来,控制系统也多采用PLC、工业总线或单板机控制,要求维护人员具有较高的技术水平。
一、高压电机控制回路现状及存在问题
高压电机电源是由各10KV分出线开关供电,其控制电源由各分配直流电源供给,而高压电机所带的附属设备的电源是由各低压配电系统供给,即高压电机主电源与控制电源不是引自一处。故高压电机控制系统存在下列问题:
1)由于高低、压控制系统不是同一电源,所以不论是高、低压系统任一方故障它们之间互不联锁,高压电机故障停机后,附属设备还在运行,反之同理,但附属设备是为高压电机安全服务,如空压机及电厂风机系统,当风机的油润滑系统故障,高压电机不及时停车时,所带动的设备会很快面临损坏。
2)一般高压电机所带的设备是工艺流程的重要设备,是由工艺专业岗位人员在主控室进行远程启、仃操作,而这些设备本身又有自己的PLC控制系统,它们之间又相互关联.设计院发变更将启动、保护各联锁条件引至高压柜并电磁继电器加以联锁。而现场的环境恶劣,灰尘及震动都至使继电器接触不良造成故障停车,严重的影响正常生产等。
二、解决以上问题的方案及措施
1.通常磨机主、辅机控制系统由一个PLC控制系统完成的,因为磨机订货时,磨机控制系统与油站控制系统是分开进行的,故各厂家的设备各自成体系独立控制,在试车时将各个PLC的I/O联锁节点都汇集到高压柜,采取中间继电器转接方式,将接点串入高压柜的分、合闸回路加以联锁。因增加开启式电磁继电器环节、安装接线不规范、原料系统环境不好,所以增加设备的故障率。没有竣工图,接线混乱给维护工作带来了困难,根据生产要求对其进行更新改造,采取如下改选方案:
*将各PLC的I/O联锁点,由原引入高压柜改为引至磨机主控柜并加入主站PLC软件,统一由主站PLC对高压电机发出分、合指令,简化了控制系统。
*并取消电磁式中间继电器的有关电气联锁节点,重新规划了接线并作好端子标记,绘制更改竣工图,方便了维护工作。
*因高压开关辅助接点不够用,引至DCS控制系统是用中间继电器转接的,现改为由主站PLC转接,因PLC可靠性高大大减少设备的故障率。
*根据生产要求取消了在主控室启动高压电机的环节,主控室人员能监视及紧急仃车。
改造后的指令流程图如下:
2.在空压机的运行当中出现了如下问题:当低压的电源停电或冷却系统故障后,高压电机不能停车继续运行,因失去了冷却系统有可能烧毁空压机。在此情况下,我们决定在原空压机柜内增加一只欠压继电器,将其常闭节点并接于PLC停车输出节点。当低压失电或冷却系统故障会使PLC向高压柜发出分闸指令,高压柜跳闸回路自动切断高压电机电源。并绘制原理接线图便于维护。
3.由于热电厂回水泵与配套稀油站也是分别来自高、低压配电室。因二者无电气联锁,稀油站故障跳停后回水泵继续运行造成水泵缺油烧坏了轴瓦事故;油站设备电压与图纸不符,图纸采用的36V交流继电器,而实际上装的是220V继电器,使得稀油站处于无油压、油温及油位保护状态下运行;油站电源开关容量小,且装有交流接触器,接触器的过电流设置小,引起油站错误跳停。为解决以上问题保证回水泵安全运转采取以下改进方案:
*每个稀油站增加了与高压电机联锁环节,为解决油站两台油泵电机切换时误动作,用时间继电器延时一秒跳高压电机,就保证当油站故障准确跳回水泵的高压开关。
*更换原36V的继电器为220V继电器,确保回水泵安全工作。
*改造低压柜出线回路:因每个水泵都有自己的交流接触器,故取消总的接触器及电机保护器,以减少无用环节,增加设备的安全性。
程序流程图(虚线框为后加部分)
4、热电厂风烟控制系统中,高压柜综合保护装置中,速断、过流、低周、低压、超温、等保护其全。而DCS程序中将所有启动条件信号串在一起又重复设置分闸、合闸回馈信号,且高压柜到DCS主控室的电缆有短路现象;导致电机经常跳停。为解决以上问题采取以下改进方案:
取消DCS中的保护,以避免重复的假信号致使电机错误跳停。
并将所有启动条件信号延时2秒,以躲过因外界因素的影响导致的系统波动。
将高压柜到DCS主控室的电缆重新更换。
三、技术改造效果
1、经过一系列的改造,以及一年以来在实际运行当中对系统逐步的完善;各设备安全运行,控制系统稳定性大大增强;基本上不再出现误跳停、系统设备各自运行互不连锁的情况。提高了设备的完好性,保证了全厂的正常生产。经生产车间以及现场操作人员的反应,基本满足了生产及工艺的要求,极大的提高了工作效率。
2、因为在系统流程中,在保证设备正常运转的情况下环节越少、程序越简单,系统安全性越高;所以取消了一些不必要的环节。软件程序增加了抗干扰环节,减少了安全隐患。
3、并在此改造过程中,重新更改及绘制了大量的原理图、接线图,给日常的维护工作带来了极大的方便。充分证明了本技改工程的必要性和重要性。
参考文献
[1] “变电所设计技术规程”SDF1-79
[2] “高压配电装置设计技术规定”SDJ5-85
[3] 教材“发电厂变电所电气部分”,“电力系统继电保护”,“高压技术”