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摘要:汽轮机热耗验收THA工况的经济技术指标,包括高压缸效率、中压缸效率、不明泄漏率等,为机组达标提供依据。汽轮机热耗率高会引起机组煤耗超标,降低发电厂的热经济性,造成汽轮机热耗高的原因很多,本文将介绍广州中电荔新电厂330MW 2号汽轮机热耗高的原因分析及优化措施。
关键词:汽轮机、热耗、THA、汽封间隙
中图分类号:Tk269文献标识码: A
前言:
广州中电荔新电力实业有限公司,工程为”上大压小” 2×330MW 热电联产机组。汽轮机由东方汽轮机有限公司生产的引进型凝汽式汽轮机(CC330-16.7/3.5/1.0/538/538),单轴、亚临界、一次中间再热、高中压合缸、双缸、双排汽、双抽凝汽式汽轮机,其中高压缸9级,中压缸5级,低压缸14级。发电机由东方电机厂生产的QFSN-330-2-20 型定子绕组水内冷,转子绕组氢内冷,铁芯为氢冷发电机。
电厂2号机组投产运行后煤耗率一直偏高,9个多月后,于2013年7月,委托广东粤能电力科技开发有限公司,对机组进行了首次全面热力性能考核试验,试验结果发现汽轮机热耗率偏高,热耗率是影响机组煤耗的主要原因。
1、汽轮机设计参数及热耗试验结果
1.1 汽轮机主要设计技术参数
铭牌功率:330MW
额定主蒸汽压力(THA 工况):16.67MPa
额定主蒸汽温度(THA 工况):538℃
额定主蒸汽流量(THA 工况):1001.64t/h
汽机排汽压力 6.6kPa
排汽流量(THA 工况):610.816t/h
低温/高温再热蒸汽压力(THA 工况):3.75/3.383MPa
低温/高温再热蒸汽温度(THA 工况): 325.7/538℃
额定再热蒸汽流量(THA 工况):842.31t/h
给水回热级数:8 级(3 高加+1 除氧+4 低加)
给水温度:273.5℃(额定)
热耗率: 7943kJ/kW·h(THA 工况保证值)
注: THA工况指汽轮机在额定进汽参数下,额定背压,回热系统正常投运,补水率为“0”。
1.2 试验过程简介
试验工况以阀点为基准,即试验在三阀全开工况下进行两次,试验时运行方式为顺阀控制,主汽门前临时滤网已取出,中压联合汽门前临时滤网没有取出。计算330MW 工况(THA 工况)试验工况修正后的热耗值,作为试验结果。
1.3 热耗性能试验主要结果汇总表
1.4 试验结果分析
机组的试验结果与设计值相差较远,2号汽轮机组THA工况(330MW)平均试验热耗率为8494.3 kJ/kWh,经系统、参数、其它修正后在额定工況下的热耗率为 8203.9 kJ/kWh,合同保证值7943kJ/kWh,试验值比保证值高260.9kJ/kWh,机组还有较大节能潜力。
2、汽轮机热耗偏高原因分析
2.1 汽缸效率低。
高、中压缸两效率设计值分别为85.03%、91.66%,两缸效率试验结果比设计值分别低2.94%、2.45%。分析原因如下:
2.1.1 缸内蒸汽有较严重泄露。2号汽轮机热耗试验结果发现,一段抽汽温度高出设计值17.9℃;高排温度高出设计值15.2℃;三段抽汽温度高出设计值18.6℃;五段抽汽温度高出设计值36.5℃;六段抽汽温度高出设计值28.9℃。各段抽汽温度均较设计值高,可排除抽气参数测量错误,分析汽缸结构后,认为主要是通流部分的泄露造成蒸汽在缸内做功不足,蒸汽的有效焓降减少,上一级高温蒸汽,没有经过汽封依次连接的狭窄通道反复节流降压和膨胀,造成高品质蒸汽泄露,降低了汽缸效率。
2.1.2 隔板汽封间隙偏大。汽封的作用是防止隔板前较高压力的蒸汽漏到隔板后较低压力处,减少各级的漏气损失,提高汽缸效率。2号汽轮机高、中压隔板汽封径向间隙设计值上下为0.65mm~1.03mm,左右为0.4mm~0.68mm,高、中压隔板叶顶汽封间隙设计值为1.0mm~1.38mm,通过查阅安装数据,机组安装方为了防止启停过程中,隔板汽封与转子发生摩擦,使隔板汽封间隙安装数据实际取值偏设计值上限。
2.1.3 高中压缸间过桥汽封漏气量较大。对汽轮机进行了变汽温试验,发现高压缸前轴封至中压缸漏汽流量与再热蒸汽流量的比例在10.35%,超出设计值0.096%较多。高、中压缸之间的过桥汽封间隙变大,使得高压缸漏到中压缸的蒸汽量增大,这些泄漏蒸汽经过高调门后未在高压调节作功即进入中压缸,造成漏气损失,高压缸效率降低。
分析原因两缸效率低主要表现为汽封间隙偏大,级内漏气损失,缸内泄露明显,使得汽轮机内部工质损失增加,降低了机组热经济性。
2.2 汽轮机热力系统阀门泄露较多。
热耗试验时,经现场检查和流量平衡试验的计算,THA 两工况下系统不明泄漏率约为1.53%、1.8%,超出试验规程0.3%较多。
泄漏点因不能隔离无法彻底消除,主要有主蒸汽管道疏水、主汽门前疏水、高压内缸疏水等高温高压蒸汽疏水阀门内漏。这些阀门的内漏,使得高温蒸汽不做功直接排入凝汽器,增加了凝汽器热负荷,也严重影响了机组的热耗率。
2.3 机组未在额定参数下运行。
由试验结果汇总表可知,主蒸汽压力未能达到设计值THA工况16.67Mpa,主、再热蒸汽温度接近设计值,排汽压力分别为10.17kPa和10.46kPa,均高于设计值6.6kPa。所以影响机组热耗率指标的因素除了机组本身性能外,还跟它的运行方式、运行参数及测量数据的精度有关。因此建议在正常运行时应调整好锅炉燃烧,使机组在额定参数下运行以保证机组较低的热耗。
3、机组热耗偏高优化措施
2013年12月4日,2号机组开始进行投产后的首次大修,根据汽轮机热耗率偏高原因,结合东方汽轮机厂指导意见,大修期间对2号汽轮机进行了优化改造措施。
3.1 高、中、低压隔板汽封径向间隙优化
大修时,对高、中、低压隔板和叶顶径向汽封间隙做全面检测、记录,并与主机证明书设计数据对照、评判。发现间隙普遍偏大,有些甚至超过原设计值较多。检查汽缸、隔板、隔板套中分面未见漏气痕迹。
结合东汽厂指导意见,大修对汽缸全部汽封间隙进行了精细化调整,在原设计值的基础上进行优化。隔板汽封块通过修刮背弧,缩小间隙,更换隔板叶顶汽封阻汽片,并缩小间隙。高中压缸汽封间隙优化调整方案如下表。
高中压汽封 隔板汽封 设计值(mm) 优化值(mm)
上下 左右 上下 左右
0.65~1.03 0.4~0.68 0.65~0.8 0.4~0.55
叶顶汽封 1~1.38 0.85~0.95(13、14级为1.15~1.25)
3.2 高中压过桥汽封更换
大修检查验证发现,高中压过桥汽封间隙也偏大,有些汽封块间隙已超过设计值。电厂决定将过桥汽封由原来的传统迷宫式汽封更换为东汽DAS汽封。
3.2.1 传统迷宫式汽封的汽封齿材料硬度较大,不能灵活动作,机组在运行过程中,由于转子的挠度和部件在高温下的热膨胀,密封齿很容易磨损转子表面,使转子弯曲,造成事故,所以传统密封的径向间隙一般取得较大为0.4~0.65mm。这使得它具有密封效果不佳,能量损耗严重的缺点。
3.2.2 东汽DAS汽封齿为铁素体汽封结构,汽封齿硬度较小,在高温下难以淬硬。汽封块中两个长齿采用宽齿结构,宽齿间隙较小耐磨,正常运行时能保证其它齿的间隙达到设计值,从而保证了设计的密封效果,径向间隙设计值为0.4~0.55mm。原迷宫式汽封齿与东汽DAS汽封齿对比图如下:
3.3 转子叶片、隔板静叶结垢清理
大修开缸检查,转子动叶、隔板静叶表面都有结垢部分凹坑现象,电厂对动、静叶片采用高压水冲洗,并对叶片表面进行外观和着色无损检验,凹坑毛刺用角磨机和锉刀进行修复平滑过渡,保证通流部分光滑,降低运行蒸汽损耗。转子叶片结垢和隔板静叶结垢情况见下图:
3.4 内漏阀门及其它检查处理
热力系统内漏阀门较多,大修期间对这些内漏阀门进行了研磨,密封仍不合格的进行更换,以降低热力系统工质泄露,提高机组的运行效率。再热临时滤网也在大修时拆除,以降低蒸汽压损。
4、优化效果分析
2号汽轮机大修优化后,电厂运行人员调整好锅炉燃烧,保证机组在额定参数下运行,于2014年3月17日和18日进行了THA工况2次热耗性能试验,经修正后的平均热耗为8011KJ/KWh,较大修前8203.9KJ/KWh,降低了192.9KJ/KWh,大修优化改造效果明显。其中高压缸效率较大修前提高2.22%;高压缸前轴封至中压缸漏汽流量与再热蒸汽流量的比例为5.95%,较大修前10.35%大为改善;系统不明泄漏率即系统对外泄漏率为0.45%~0.44%左右,较大修前也有明显改善。
供电煤耗320.3 g/kWh,虽与设计值319.19 g/kWh仍差1.1 g/kWh,但比大修前降低了3.7 g/kWh,按年发电15亿度计算,年节约标煤5550吨,标煤价600元/吨计算,可节约煤价330万元,为公司节省了大笔燃料成本。
5、结论
热力性能试验的目的是检验机组的设计、制造、安装质量,试验数据的计算是更科学地指导机组的运行和检修管理。广州中电荔新电厂通过机组热耗试验,分析原因,及时优化改造,使得机组热耗率指标大大降低,取得了显著经济效益。
参考文献:
[1] 东方汽轮机有限公司D330J-B00001AZM主机证明书
[2] 电力工业部1998年颁发的《火电机组启动验收性能试验导则》
[3] 中国电力出版社300MW火力发电机组丛书《汽轮机设备及系统》第二版
[4] 广州中电荔新电力实业有限公司2号机组汽机性能验收试验报告
关键词:汽轮机、热耗、THA、汽封间隙
中图分类号:Tk269文献标识码: A
前言:
广州中电荔新电力实业有限公司,工程为”上大压小” 2×330MW 热电联产机组。汽轮机由东方汽轮机有限公司生产的引进型凝汽式汽轮机(CC330-16.7/3.5/1.0/538/538),单轴、亚临界、一次中间再热、高中压合缸、双缸、双排汽、双抽凝汽式汽轮机,其中高压缸9级,中压缸5级,低压缸14级。发电机由东方电机厂生产的QFSN-330-2-20 型定子绕组水内冷,转子绕组氢内冷,铁芯为氢冷发电机。
电厂2号机组投产运行后煤耗率一直偏高,9个多月后,于2013年7月,委托广东粤能电力科技开发有限公司,对机组进行了首次全面热力性能考核试验,试验结果发现汽轮机热耗率偏高,热耗率是影响机组煤耗的主要原因。
1、汽轮机设计参数及热耗试验结果
1.1 汽轮机主要设计技术参数
铭牌功率:330MW
额定主蒸汽压力(THA 工况):16.67MPa
额定主蒸汽温度(THA 工况):538℃
额定主蒸汽流量(THA 工况):1001.64t/h
汽机排汽压力 6.6kPa
排汽流量(THA 工况):610.816t/h
低温/高温再热蒸汽压力(THA 工况):3.75/3.383MPa
低温/高温再热蒸汽温度(THA 工况): 325.7/538℃
额定再热蒸汽流量(THA 工况):842.31t/h
给水回热级数:8 级(3 高加+1 除氧+4 低加)
给水温度:273.5℃(额定)
热耗率: 7943kJ/kW·h(THA 工况保证值)
注: THA工况指汽轮机在额定进汽参数下,额定背压,回热系统正常投运,补水率为“0”。
1.2 试验过程简介
试验工况以阀点为基准,即试验在三阀全开工况下进行两次,试验时运行方式为顺阀控制,主汽门前临时滤网已取出,中压联合汽门前临时滤网没有取出。计算330MW 工况(THA 工况)试验工况修正后的热耗值,作为试验结果。
1.3 热耗性能试验主要结果汇总表
1.4 试验结果分析
机组的试验结果与设计值相差较远,2号汽轮机组THA工况(330MW)平均试验热耗率为8494.3 kJ/kWh,经系统、参数、其它修正后在额定工況下的热耗率为 8203.9 kJ/kWh,合同保证值7943kJ/kWh,试验值比保证值高260.9kJ/kWh,机组还有较大节能潜力。
2、汽轮机热耗偏高原因分析
2.1 汽缸效率低。
高、中压缸两效率设计值分别为85.03%、91.66%,两缸效率试验结果比设计值分别低2.94%、2.45%。分析原因如下:
2.1.1 缸内蒸汽有较严重泄露。2号汽轮机热耗试验结果发现,一段抽汽温度高出设计值17.9℃;高排温度高出设计值15.2℃;三段抽汽温度高出设计值18.6℃;五段抽汽温度高出设计值36.5℃;六段抽汽温度高出设计值28.9℃。各段抽汽温度均较设计值高,可排除抽气参数测量错误,分析汽缸结构后,认为主要是通流部分的泄露造成蒸汽在缸内做功不足,蒸汽的有效焓降减少,上一级高温蒸汽,没有经过汽封依次连接的狭窄通道反复节流降压和膨胀,造成高品质蒸汽泄露,降低了汽缸效率。
2.1.2 隔板汽封间隙偏大。汽封的作用是防止隔板前较高压力的蒸汽漏到隔板后较低压力处,减少各级的漏气损失,提高汽缸效率。2号汽轮机高、中压隔板汽封径向间隙设计值上下为0.65mm~1.03mm,左右为0.4mm~0.68mm,高、中压隔板叶顶汽封间隙设计值为1.0mm~1.38mm,通过查阅安装数据,机组安装方为了防止启停过程中,隔板汽封与转子发生摩擦,使隔板汽封间隙安装数据实际取值偏设计值上限。
2.1.3 高中压缸间过桥汽封漏气量较大。对汽轮机进行了变汽温试验,发现高压缸前轴封至中压缸漏汽流量与再热蒸汽流量的比例在10.35%,超出设计值0.096%较多。高、中压缸之间的过桥汽封间隙变大,使得高压缸漏到中压缸的蒸汽量增大,这些泄漏蒸汽经过高调门后未在高压调节作功即进入中压缸,造成漏气损失,高压缸效率降低。
分析原因两缸效率低主要表现为汽封间隙偏大,级内漏气损失,缸内泄露明显,使得汽轮机内部工质损失增加,降低了机组热经济性。
2.2 汽轮机热力系统阀门泄露较多。
热耗试验时,经现场检查和流量平衡试验的计算,THA 两工况下系统不明泄漏率约为1.53%、1.8%,超出试验规程0.3%较多。
泄漏点因不能隔离无法彻底消除,主要有主蒸汽管道疏水、主汽门前疏水、高压内缸疏水等高温高压蒸汽疏水阀门内漏。这些阀门的内漏,使得高温蒸汽不做功直接排入凝汽器,增加了凝汽器热负荷,也严重影响了机组的热耗率。
2.3 机组未在额定参数下运行。
由试验结果汇总表可知,主蒸汽压力未能达到设计值THA工况16.67Mpa,主、再热蒸汽温度接近设计值,排汽压力分别为10.17kPa和10.46kPa,均高于设计值6.6kPa。所以影响机组热耗率指标的因素除了机组本身性能外,还跟它的运行方式、运行参数及测量数据的精度有关。因此建议在正常运行时应调整好锅炉燃烧,使机组在额定参数下运行以保证机组较低的热耗。
3、机组热耗偏高优化措施
2013年12月4日,2号机组开始进行投产后的首次大修,根据汽轮机热耗率偏高原因,结合东方汽轮机厂指导意见,大修期间对2号汽轮机进行了优化改造措施。
3.1 高、中、低压隔板汽封径向间隙优化
大修时,对高、中、低压隔板和叶顶径向汽封间隙做全面检测、记录,并与主机证明书设计数据对照、评判。发现间隙普遍偏大,有些甚至超过原设计值较多。检查汽缸、隔板、隔板套中分面未见漏气痕迹。
结合东汽厂指导意见,大修对汽缸全部汽封间隙进行了精细化调整,在原设计值的基础上进行优化。隔板汽封块通过修刮背弧,缩小间隙,更换隔板叶顶汽封阻汽片,并缩小间隙。高中压缸汽封间隙优化调整方案如下表。
高中压汽封 隔板汽封 设计值(mm) 优化值(mm)
上下 左右 上下 左右
0.65~1.03 0.4~0.68 0.65~0.8 0.4~0.55
叶顶汽封 1~1.38 0.85~0.95(13、14级为1.15~1.25)
3.2 高中压过桥汽封更换
大修检查验证发现,高中压过桥汽封间隙也偏大,有些汽封块间隙已超过设计值。电厂决定将过桥汽封由原来的传统迷宫式汽封更换为东汽DAS汽封。
3.2.1 传统迷宫式汽封的汽封齿材料硬度较大,不能灵活动作,机组在运行过程中,由于转子的挠度和部件在高温下的热膨胀,密封齿很容易磨损转子表面,使转子弯曲,造成事故,所以传统密封的径向间隙一般取得较大为0.4~0.65mm。这使得它具有密封效果不佳,能量损耗严重的缺点。
3.2.2 东汽DAS汽封齿为铁素体汽封结构,汽封齿硬度较小,在高温下难以淬硬。汽封块中两个长齿采用宽齿结构,宽齿间隙较小耐磨,正常运行时能保证其它齿的间隙达到设计值,从而保证了设计的密封效果,径向间隙设计值为0.4~0.55mm。原迷宫式汽封齿与东汽DAS汽封齿对比图如下:
3.3 转子叶片、隔板静叶结垢清理
大修开缸检查,转子动叶、隔板静叶表面都有结垢部分凹坑现象,电厂对动、静叶片采用高压水冲洗,并对叶片表面进行外观和着色无损检验,凹坑毛刺用角磨机和锉刀进行修复平滑过渡,保证通流部分光滑,降低运行蒸汽损耗。转子叶片结垢和隔板静叶结垢情况见下图:
3.4 内漏阀门及其它检查处理
热力系统内漏阀门较多,大修期间对这些内漏阀门进行了研磨,密封仍不合格的进行更换,以降低热力系统工质泄露,提高机组的运行效率。再热临时滤网也在大修时拆除,以降低蒸汽压损。
4、优化效果分析
2号汽轮机大修优化后,电厂运行人员调整好锅炉燃烧,保证机组在额定参数下运行,于2014年3月17日和18日进行了THA工况2次热耗性能试验,经修正后的平均热耗为8011KJ/KWh,较大修前8203.9KJ/KWh,降低了192.9KJ/KWh,大修优化改造效果明显。其中高压缸效率较大修前提高2.22%;高压缸前轴封至中压缸漏汽流量与再热蒸汽流量的比例为5.95%,较大修前10.35%大为改善;系统不明泄漏率即系统对外泄漏率为0.45%~0.44%左右,较大修前也有明显改善。
供电煤耗320.3 g/kWh,虽与设计值319.19 g/kWh仍差1.1 g/kWh,但比大修前降低了3.7 g/kWh,按年发电15亿度计算,年节约标煤5550吨,标煤价600元/吨计算,可节约煤价330万元,为公司节省了大笔燃料成本。
5、结论
热力性能试验的目的是检验机组的设计、制造、安装质量,试验数据的计算是更科学地指导机组的运行和检修管理。广州中电荔新电厂通过机组热耗试验,分析原因,及时优化改造,使得机组热耗率指标大大降低,取得了显著经济效益。
参考文献:
[1] 东方汽轮机有限公司D330J-B00001AZM主机证明书
[2] 电力工业部1998年颁发的《火电机组启动验收性能试验导则》
[3] 中国电力出版社300MW火力发电机组丛书《汽轮机设备及系统》第二版
[4] 广州中电荔新电力实业有限公司2号机组汽机性能验收试验报告