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[摘 要]煤矿掘进施工过程中,交岔硐口附近,管路电缆交错,进料、出货系统等都占据巷道大量空间,造成巷道空间不够用,安全间隙小。如果能够将巷道的空间复合利用,合理分配设备各自所需空间,标高上下错位利用空间间隙,那么将有效解决交岔口巷道空间综合利用率低,布局不合理的问题。本文主要介绍两巷道交岔口楼上楼空间利用,为企业创造安全经济效益。
[关键词]空间复合利用;安全间隙;交岔口;安全效益
中图分类号:TD327.3 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2016)08-0050-01
一、 概述
煤矿巷道掘进中,交岔口施工是比较重要的技术环节。交岔口附近,巷道跨度大,应力集中,顶板容易下沉,管路电缆交错,带式输送机和轨道运输系统占据巷道大量空间,从而造成巷道空间不够用、安全间隙小,易导致安全事故发生。如果能够将交岔口的空间复合利用,合理分配设备所需空间,标高上下错位利用空间间隙,那么将有效解决交岔口巷道空间综合利用率低,布局不合理的问题,有利于质量标准化的创建,减少潜在的安全隐患,为企业创造安全经济效益。
潘三矿开拓一区施工的1662(1)轨顺出煤巷施工过程中遇到此类问题,最初设计是从1662(1)轨顺进料巷以66°方位角进行拨门,按2°30'下坡施工55米,最后与西三11-2煤皮带机上山底板进行贯通(具体方案见图1)。开拓一区按照既定方案向前按2°30'施工13米后,设计方案变化,按照5‰下坡平巷施工,最后1662(1)轨顺出煤巷底板与西三11-2煤皮带机上山顶板进行贯通(具体方案见图2)。由于设计施工1662(1)轨顺出煤巷未考虑到后期的进料、出货、过各类管路等问题, 1662(1)轨顺进料巷三岔口底板标高偏高,交岔口空间窄,巷道内铺设轨道,过龙门管后,无空间形成出货系统。1662(1)轨顺进料巷出货系统是经1662(1)轨顺进料巷內皮带机,再转载到1662(1)轨顺出煤巷皮带机,最后经过贯通的溜煤眼进入保运大皮带系统。
二、提出问题:交岔点安全空间不足
1662(1)轨顺进料巷中偏左700mm是皮带机中心线,巷道中偏右300mm是轨道中心线,巷道右帮悬挂12寸瓦斯管,巷道设计规格:净宽×净高=4800mm×3800mm;1662(1)轨顺出煤巷巷中偏右200mm是皮带机中心线,巷道左帮悬挂12寸瓦斯管,经过龙门管与进料巷瓦斯管合茬。巷道设计规格:净宽×净高=3000mm×3000mm(具体示意见图3)。
实际施工中,发现以下几个问题:
1、拨门按最初设计施工的,跟1662(1)轨顺进料巷底板施工,三岔门口处巷道高度只有3.0米;
2、交岔口附近,进料巷的皮带机机头架在出煤巷的皮带机机尾上面,进料巷皮带机机头的电机和出煤巷皮带机机尾占据空间大,现场已经没有空间形成轨道系统,即便能形成,安全空间不够;
3、出煤巷机尾飘高,势必造成进料巷机头抬高不利于出货。
4、交岔口附近的瓦斯管过龙门时横垮于巷道之间、出煤巷和进料巷的电缆在三岔门交错等,都占据巷道上方大量空间;
5、形成不了进料系统,将会影响煤巷掘进,甚至影响采面的接替,如果系统整治不彻底,必然形成大量的返工活,也会拖后煤巷的掘进速度。
6、交岔口附近安全隐患多,容易造成职工被动三违,同时不符合潘三矿安全质量标准创建标准。
鉴于以上问题,巷道的空间严重不足,整改迫在眉睫,使进料巷和出煤巷皮带机标高上下错位,互不影响,解决安全隐患问题。
三、解决问题:施工方案
针对空间不足问题,在相关领导及职能科室现场调研、研讨,现场指导下,充分发挥职工的创造性,最终方案对比采取了“大沟槽卧底,混凝土桥墩+加长特殊轨道”的空间复合利用方案解决了巷道太窄,设备空间利用率低的问题。
施工方案:
第一步,首先将交岔口进行大沟槽深度卧底,将1662(1)轨顺出煤巷皮带摆在下方沟槽内,1662(1)轨顺进料巷的皮带机头坐在上面。从1662(1)轨顺出煤巷测点借度腰线至交岔口,如图4所示,网格区段为卧底区段,首先给出卧底区段的腰线,根据现场实际需要,该区域底板统一卧底至2m深;
第二步,卧底后沟槽四周进行挂网打锚杆喷浆支护,形成整体,确保安全牢固可靠。
第三步,将1662(1)轨顺出煤巷皮带机机尾坐在沟槽内并延长至过1662(1)轨顺进料巷巷中500mm,同时将1662(1)轨顺进料巷皮带机机头架在出煤巷皮带机机尾上,皮带机中心线为巷中偏左帮700mm;
第四步,在沟槽上方铺设轨道,由于沟槽跨度较大,需要加工特殊轨道穿过,测量需要加工的特殊轨道长度,根据实测,加工了8根长6米的30Kg轨道;
等距在悬空区域沿轨道铺设方向砌3个瓦斯墙桥墩,然后围上大板,浇筑混凝土。桥墩要确保皮带机机头凸出部位在特殊轨道下方的空间里,同时要保证轨道有足够的安全间隙;
第五步,在桥墩上穿过沟槽先铺一层厚70mm的大板,再铺设加长的特殊轨道。使皮带、轨道形成楼上楼空间复合利用。
第六步,在轨道桥梁大板边缘安设护网,防止物体坠落;
第七步,搭设台阶,方便职工进入沟槽内和1662(1)轨顺出煤巷;
第八步,规范吊挂电缆和管路过龙门;
第九步,清理现场环境,消除隐患。
四、总结
采用空间复合利用,现场经过整治后,解决了瓦斯管吊挂后巷道空间变窄、人员通行及运料困难,皮带搭接出货难等问题,保证了轨道进料、皮带出货系统具有足够的安全间隙,1662(1)轨顺进料巷皮带机凸出部位位于特殊轨道桥下方,方便了两部皮带机的检修和清理,实现了小巷道空间的复合和错位利用,为今后其它交岔口设计与施工积攒了经验和提供了更宽的选择。解决了现场安全隐患问题,满足现场安全需要,得到矿领导和职工的一致认可,为企业创造可观安全经济效益。
[关键词]空间复合利用;安全间隙;交岔口;安全效益
中图分类号:TD327.3 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2016)08-0050-01
一、 概述
煤矿巷道掘进中,交岔口施工是比较重要的技术环节。交岔口附近,巷道跨度大,应力集中,顶板容易下沉,管路电缆交错,带式输送机和轨道运输系统占据巷道大量空间,从而造成巷道空间不够用、安全间隙小,易导致安全事故发生。如果能够将交岔口的空间复合利用,合理分配设备所需空间,标高上下错位利用空间间隙,那么将有效解决交岔口巷道空间综合利用率低,布局不合理的问题,有利于质量标准化的创建,减少潜在的安全隐患,为企业创造安全经济效益。
潘三矿开拓一区施工的1662(1)轨顺出煤巷施工过程中遇到此类问题,最初设计是从1662(1)轨顺进料巷以66°方位角进行拨门,按2°30'下坡施工55米,最后与西三11-2煤皮带机上山底板进行贯通(具体方案见图1)。开拓一区按照既定方案向前按2°30'施工13米后,设计方案变化,按照5‰下坡平巷施工,最后1662(1)轨顺出煤巷底板与西三11-2煤皮带机上山顶板进行贯通(具体方案见图2)。由于设计施工1662(1)轨顺出煤巷未考虑到后期的进料、出货、过各类管路等问题, 1662(1)轨顺进料巷三岔口底板标高偏高,交岔口空间窄,巷道内铺设轨道,过龙门管后,无空间形成出货系统。1662(1)轨顺进料巷出货系统是经1662(1)轨顺进料巷內皮带机,再转载到1662(1)轨顺出煤巷皮带机,最后经过贯通的溜煤眼进入保运大皮带系统。
二、提出问题:交岔点安全空间不足
1662(1)轨顺进料巷中偏左700mm是皮带机中心线,巷道中偏右300mm是轨道中心线,巷道右帮悬挂12寸瓦斯管,巷道设计规格:净宽×净高=4800mm×3800mm;1662(1)轨顺出煤巷巷中偏右200mm是皮带机中心线,巷道左帮悬挂12寸瓦斯管,经过龙门管与进料巷瓦斯管合茬。巷道设计规格:净宽×净高=3000mm×3000mm(具体示意见图3)。
实际施工中,发现以下几个问题:
1、拨门按最初设计施工的,跟1662(1)轨顺进料巷底板施工,三岔门口处巷道高度只有3.0米;
2、交岔口附近,进料巷的皮带机机头架在出煤巷的皮带机机尾上面,进料巷皮带机机头的电机和出煤巷皮带机机尾占据空间大,现场已经没有空间形成轨道系统,即便能形成,安全空间不够;
3、出煤巷机尾飘高,势必造成进料巷机头抬高不利于出货。
4、交岔口附近的瓦斯管过龙门时横垮于巷道之间、出煤巷和进料巷的电缆在三岔门交错等,都占据巷道上方大量空间;
5、形成不了进料系统,将会影响煤巷掘进,甚至影响采面的接替,如果系统整治不彻底,必然形成大量的返工活,也会拖后煤巷的掘进速度。
6、交岔口附近安全隐患多,容易造成职工被动三违,同时不符合潘三矿安全质量标准创建标准。
鉴于以上问题,巷道的空间严重不足,整改迫在眉睫,使进料巷和出煤巷皮带机标高上下错位,互不影响,解决安全隐患问题。
三、解决问题:施工方案
针对空间不足问题,在相关领导及职能科室现场调研、研讨,现场指导下,充分发挥职工的创造性,最终方案对比采取了“大沟槽卧底,混凝土桥墩+加长特殊轨道”的空间复合利用方案解决了巷道太窄,设备空间利用率低的问题。
施工方案:
第一步,首先将交岔口进行大沟槽深度卧底,将1662(1)轨顺出煤巷皮带摆在下方沟槽内,1662(1)轨顺进料巷的皮带机头坐在上面。从1662(1)轨顺出煤巷测点借度腰线至交岔口,如图4所示,网格区段为卧底区段,首先给出卧底区段的腰线,根据现场实际需要,该区域底板统一卧底至2m深;
第二步,卧底后沟槽四周进行挂网打锚杆喷浆支护,形成整体,确保安全牢固可靠。
第三步,将1662(1)轨顺出煤巷皮带机机尾坐在沟槽内并延长至过1662(1)轨顺进料巷巷中500mm,同时将1662(1)轨顺进料巷皮带机机头架在出煤巷皮带机机尾上,皮带机中心线为巷中偏左帮700mm;
第四步,在沟槽上方铺设轨道,由于沟槽跨度较大,需要加工特殊轨道穿过,测量需要加工的特殊轨道长度,根据实测,加工了8根长6米的30Kg轨道;
等距在悬空区域沿轨道铺设方向砌3个瓦斯墙桥墩,然后围上大板,浇筑混凝土。桥墩要确保皮带机机头凸出部位在特殊轨道下方的空间里,同时要保证轨道有足够的安全间隙;
第五步,在桥墩上穿过沟槽先铺一层厚70mm的大板,再铺设加长的特殊轨道。使皮带、轨道形成楼上楼空间复合利用。
第六步,在轨道桥梁大板边缘安设护网,防止物体坠落;
第七步,搭设台阶,方便职工进入沟槽内和1662(1)轨顺出煤巷;
第八步,规范吊挂电缆和管路过龙门;
第九步,清理现场环境,消除隐患。
四、总结
采用空间复合利用,现场经过整治后,解决了瓦斯管吊挂后巷道空间变窄、人员通行及运料困难,皮带搭接出货难等问题,保证了轨道进料、皮带出货系统具有足够的安全间隙,1662(1)轨顺进料巷皮带机凸出部位位于特殊轨道桥下方,方便了两部皮带机的检修和清理,实现了小巷道空间的复合和错位利用,为今后其它交岔口设计与施工积攒了经验和提供了更宽的选择。解决了现场安全隐患问题,满足现场安全需要,得到矿领导和职工的一致认可,为企业创造可观安全经济效益。