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分析了φ3.6m×30m轻灰煅烧炉炉头端板及密封结构的特点,认为不凝气排放装置不合理,炉头端板刚性差及装置的润滑、密封结构不合适,是造成炉头端板变形及密封失效的原因。在此基础上进行了改造,改造内容包括:(1)取消炉头不凝气排放装置;(2)缩短加热管,改带孔端板为盲性端板;(3)改密封结构,增大静环的跟随性。经此改造,设备、工艺状况明显好转,炉气CO2浓度提高了3%~5%。