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摘要:下寨三级站安装有8台1200LW-60型离心水泵,机组运行效率偏低,尤其在运行一段时间后出水量明显偏低,效率明显降低,在对水泵的外部环境和内部环境进行改造和完善后。水泵的出流量明显增加,水泵的效率提高,泵壳水流流向动态平衡,机组运行平稳。
中图分类号: U464.138+.1 文献标识码: A 文章编号:
1、下寨三级站简介
下寨三级站位于蒲城县平庙路乡蒲石车站北约1公里处的下寨村西,总干渠终点。设计供水面积80万亩,抽水流量27.97秒立方米,抽水净扬程55.21米,总扬程61.20米。安装1200LW-60型立式蜗壳泵8台。配套电机3550千瓦;24SH-9型离心泵2台,配套电机1000千瓦,总装机容量30400千瓦。厂房跨度15.50米,总高度22.80米,总长度72.80米,厂内设32吨/5吨电动桥式起重机一台。
影响泵效率的因素有三种:容积损失、水力损失、机械损失。容积损失是指泵进口的液体没有能全部到达泵的出口,其中有一部分仍回到了泵的进口,这样减少了泵的输液量。如离心泵的密封环间隙泄漏及平衡装置和轴封装置的泄漏。但是在水泵大修后的,密封环间隙泄漏及平衡装置和轴封装置的泄漏基本排除。水泵的内部水头损失包括摩阻损失和冲击损失,前者是指流体流经吸水室,叶槽和压水室时产生的损失,后者是指运行流量不同于设计流量时而产生的损失.泵体内这两部分水力损失必然要消耗一部分能量,使水泵总效率下降.这一部分水力损失应在水泵设计时已经考虑到了。在运行中观察,及检修中发现,影响我站水泵总效率的因素共有以下两点:
2、1200LW-60型离心水泵效率降低原因浅谈
原因其一,1200LW-60型水泵是全淹没式离心泵,在运行中发现,机组不是一开始运行就出现低效率的,而是在正常运行一段时间后,水泵配套的电机电流开始降低,流量也随之降低,数小时稳定后,此后机组一直处于低效率运行中。在运行中发现机组效率降低与前池水位有这密切的联系。例如:(下表1)1号机组2008年7月15日运
表一
行情况。从表中可以看出9:30机组启动时电机电流为192A,前池水位3.0米,出流4.05 m3/s; 11:00时电机电流为185A,前池水位2.6米,出流4.0 m3/s ;12:00时电机电流为175A,前池水位2.0米,出流3.9 m3/s,14:00时电机电流为170A,前池水位1.5米,出流3.7 m3/s,可見水泵效率明显降低。16:00时水位升值3.1米时,电机电流为170A,出流3.7 m3/s,水泵的出流并没有随着水位升高而增大。原因在于水位降低时,流道内水流速度增大,造成漩涡,使部分气体进入泵壳造成机组效率降低,当水位上升时气体还在泵壳内没有排出,所以水泵的出流并没有随着水位升高而增大。
原因其二,机组在运行3000小时左右,水泵蜗壳内舌板磨蚀汽蚀严重甚至脱落(如下图1)。造成蜗壳内水流动态发生巨变,机组振动剧烈,例如:5号机组2007年5月进行大修,并对蜗壳脱落的舌板进行了修补,运行2988小时后,出流明显降低、机组振动剧烈,在2009年9月检修中发现水泵蜗壳里焊接的舌板脱落,部分已有穿孔。这样一来,水流在经吸水室到达叶槽压水室后,并没有全部到达泵的出水口,而是一部分水又进入了吸水室,而且压水室的水会和叶轮的进口导水器,蜗壳压水室的进口等处发生冲击现象,造成机组振动剧烈,产生水力损失, 泵进口的液体没有能全部到达泵的出口,其中有一部分仍回到了泵的进口,这样减少了泵的出流量。泵体内这两部分水力损失必然要消耗一部分能量,使水泵总效率下降。
在此检修中我们对水泵蜗壳舌板脱落及磨蚀进行了修补(下图2)。在修补后机组开启时我们观察对比,机组运行平稳,在相同外界
图1图2
条件下(电机电流、运行水位相同),下表2是我站5号机组蜗壳舌板修补前后统计的数据。从表中不难看出机组在运行2988小时后也就是在检修前在相同的工况下,检修后的机组明显出流高于检修前的机组,机组运行也较平稳。水泵效率明显比检修前(蜗壳修补前)有所提高。
表2
这样看来,水泵出流的大小并不是看电机的出力(电流)他是由各方面造成的,电机的出力大、电流大,也可能是机组的机械损失大,水力损失大,而不是体现了水泵的效率(出流)就大。所以说在对运行中的机组做简单评估是,不能单单看看电流,做功。
我们在检修在水泵的检修中,对蜗壳的修复质量,及水泵内舌板的破坏程度的修复质量,决定着水泵的检修质量。对于泵站的高效低耗、安全平稳运行来说至关重要。
中图分类号: U464.138+.1 文献标识码: A 文章编号:
1、下寨三级站简介
下寨三级站位于蒲城县平庙路乡蒲石车站北约1公里处的下寨村西,总干渠终点。设计供水面积80万亩,抽水流量27.97秒立方米,抽水净扬程55.21米,总扬程61.20米。安装1200LW-60型立式蜗壳泵8台。配套电机3550千瓦;24SH-9型离心泵2台,配套电机1000千瓦,总装机容量30400千瓦。厂房跨度15.50米,总高度22.80米,总长度72.80米,厂内设32吨/5吨电动桥式起重机一台。
影响泵效率的因素有三种:容积损失、水力损失、机械损失。容积损失是指泵进口的液体没有能全部到达泵的出口,其中有一部分仍回到了泵的进口,这样减少了泵的输液量。如离心泵的密封环间隙泄漏及平衡装置和轴封装置的泄漏。但是在水泵大修后的,密封环间隙泄漏及平衡装置和轴封装置的泄漏基本排除。水泵的内部水头损失包括摩阻损失和冲击损失,前者是指流体流经吸水室,叶槽和压水室时产生的损失,后者是指运行流量不同于设计流量时而产生的损失.泵体内这两部分水力损失必然要消耗一部分能量,使水泵总效率下降.这一部分水力损失应在水泵设计时已经考虑到了。在运行中观察,及检修中发现,影响我站水泵总效率的因素共有以下两点:
2、1200LW-60型离心水泵效率降低原因浅谈
原因其一,1200LW-60型水泵是全淹没式离心泵,在运行中发现,机组不是一开始运行就出现低效率的,而是在正常运行一段时间后,水泵配套的电机电流开始降低,流量也随之降低,数小时稳定后,此后机组一直处于低效率运行中。在运行中发现机组效率降低与前池水位有这密切的联系。例如:(下表1)1号机组2008年7月15日运
表一
行情况。从表中可以看出9:30机组启动时电机电流为192A,前池水位3.0米,出流4.05 m3/s; 11:00时电机电流为185A,前池水位2.6米,出流4.0 m3/s ;12:00时电机电流为175A,前池水位2.0米,出流3.9 m3/s,14:00时电机电流为170A,前池水位1.5米,出流3.7 m3/s,可見水泵效率明显降低。16:00时水位升值3.1米时,电机电流为170A,出流3.7 m3/s,水泵的出流并没有随着水位升高而增大。原因在于水位降低时,流道内水流速度增大,造成漩涡,使部分气体进入泵壳造成机组效率降低,当水位上升时气体还在泵壳内没有排出,所以水泵的出流并没有随着水位升高而增大。
原因其二,机组在运行3000小时左右,水泵蜗壳内舌板磨蚀汽蚀严重甚至脱落(如下图1)。造成蜗壳内水流动态发生巨变,机组振动剧烈,例如:5号机组2007年5月进行大修,并对蜗壳脱落的舌板进行了修补,运行2988小时后,出流明显降低、机组振动剧烈,在2009年9月检修中发现水泵蜗壳里焊接的舌板脱落,部分已有穿孔。这样一来,水流在经吸水室到达叶槽压水室后,并没有全部到达泵的出水口,而是一部分水又进入了吸水室,而且压水室的水会和叶轮的进口导水器,蜗壳压水室的进口等处发生冲击现象,造成机组振动剧烈,产生水力损失, 泵进口的液体没有能全部到达泵的出口,其中有一部分仍回到了泵的进口,这样减少了泵的出流量。泵体内这两部分水力损失必然要消耗一部分能量,使水泵总效率下降。
在此检修中我们对水泵蜗壳舌板脱落及磨蚀进行了修补(下图2)。在修补后机组开启时我们观察对比,机组运行平稳,在相同外界
图1图2
条件下(电机电流、运行水位相同),下表2是我站5号机组蜗壳舌板修补前后统计的数据。从表中不难看出机组在运行2988小时后也就是在检修前在相同的工况下,检修后的机组明显出流高于检修前的机组,机组运行也较平稳。水泵效率明显比检修前(蜗壳修补前)有所提高。
表2
这样看来,水泵出流的大小并不是看电机的出力(电流)他是由各方面造成的,电机的出力大、电流大,也可能是机组的机械损失大,水力损失大,而不是体现了水泵的效率(出流)就大。所以说在对运行中的机组做简单评估是,不能单单看看电流,做功。
我们在检修在水泵的检修中,对蜗壳的修复质量,及水泵内舌板的破坏程度的修复质量,决定着水泵的检修质量。对于泵站的高效低耗、安全平稳运行来说至关重要。