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摘 要:通过单因子试验确定STS汽料比的最佳参数,结合生产实际最终确定STS汽料比最佳参数为800/1800,参数优化后,梗丝质量明显提高。
关键词:STS;汽料比;单因子试验;填充值
1、前言
STS是利用闪蒸原理,使梗丝通过一个旋转气锁喂入膨胀腔,在膨胀腔里,梗丝受到高速蒸汽的强化作用,使得热量和水份快速转移到梗丝中,随后高温梗丝细胞中的水份因闪蒸而导致梗丝膨胀,一级膨胀后的梗丝接着被送入后处理腔;后处理膨胀腔由一个锥形(文丘里)管组成,管子在流量方向直径逐渐减小,这种结构形成蒸汽流的加速作用,在文氏管的出口由于气流的加速会产生静压力,使未膨胀梗丝细胞中的水份因闪蒸作用而膨胀,从而达到梗丝的进一步膨胀作用。
2、问题提出
为摸清STS蒸汽流量与梗丝流量比值(简称STS汽料比)对梗丝质量的影响,我们经充分分析论证,决定采用固定其它参数,来专门研究STS汽料比对梗丝质量的影响程度,并在此基础上,寻找到STS汽料比的最佳参数,以达到提高梗丝质量的目的。
3、关键技术及创造点
通过单因子试验确定STS汽料比的最佳参数,结合生产实际确定STS蒸汽流量与梗丝流量最佳组合。
4、试验结果与分析
4.1单因子试验确定STS汽料比的最佳参数
我们首先固定现在的梗丝流量1900kg/h,通过改变STS蒸汽流量值来探查梗丝经STS处理后梗丝水分、填充值、整丝率、碎丝率的变化情况。试验数据如下表1:
根据以上试验数据,我们做出了填充值与蒸汽流量的一次回归曲线,如图1:
通过对试验数据进行分析,得出以下结论:
1)经STS处理后梗丝水分约提高1—1.5%,随着蒸汽流量的不断增大,梗丝水分变化不明显,因此蒸汽流量变化对STS出口梗丝水分影响不显著。
2)随着STS蒸汽流量的不断增大,梗丝填充值随之提高,梗丝标准填充值(折算为标准水分12%时的填充值)由原来的5.17上升至6左右,在蒸汽流量为850kg/h时达到最大,填充值提高明显。当蒸汽流量在800kg/h以下时,填充值变化趋势明显,但当蒸汽流量达到800kg/h以上时,填充值变化趋势趋于平缓。为进一步研究蒸汽流量和填充值之间的关系,我们对其进行了相关性分析和一次回归分析,并求出两者的相关系数为0.967(相关系数为1时为线性相关)和一次回归曲线。从相关系数和曲线图可以看出,填充值与蒸汽流量存在较强的线性关系,蒸汽流量在600—850kg/h变化时,填充值随蒸汽流量的增大而增大。
3)随着STS蒸汽流量的不断增大,整丝率和碎丝率略有变化,但变化趋势不明显。
4)另外根据生产厂家的建议,我们又进行了蒸汽流量为860kg/h的试验,发现相关数据变化不明显。
4.2确定STS汽料比最佳组合
从第一步试验得出,STS蒸汽流量在850kg/h,梗丝流量1900kg/h时,填充值提高最大。另外根据STS产品使用说明得知,其蒸汽最大消耗量为820kg/h,因此从设备安全和能耗方面考虑,蒸汽流量设定最好不要超过820kg/h,所以要想达到850/1900的汽料比,可通过降低加料回潮前称流量来实现。
为此,我们分别选择850/1900、800/1800、760/1700、720/1600的蒸汽流量/梗丝流量组合进行试验并进行对比,试验数据如下表2:
通过以上试验数据可以看出:
1)汽料比在800/1800组合时,梗丝风选后水分在13%左右,标准填充值平均值为6.19,整丝率平均值为84.5%,与850/1900基本一致,较760/1700和720/1600组合偏高。
2)汽料比在800/1800组合时,碎丝率为1.63%,与850/1900基本一致,较760/1700和720/1600组合偏低,分析主要原因为梗丝流量的降低使FBD梗丝膨胀环节消耗相对增大。
3)同时梗丝流量每降低100kg,每批梗丝生产加工时间增加6分钟,因此从生产调度的角度出发,不建议梗丝流量调整过大。
4)综合以上,我们最终将汽料比最佳组合确定为800/1800,即STS蒸汽流量为800kg/h,梗丝流量1800kg/h。
4.3应用效果验证
为验证汽料比最佳组合800/1800的效果,我们又进行了10次试验,试验数据如下表3:
从试验数据看出:STS汽料比在800/1800组合下,标准填充值平均值达到了6.15,远大于调整前的5.1,整丝率平均值84.3,碎丝率平均值1.69,梗丝质量稳定在较高水平。
5、小结
STS蒸汽流量对梗丝填充值影响显著,且呈较明显的正相关关系,对整丝率和碎丝率影响不显著。结合生产实际,将STS汽料比最佳参数固化为800/1800。
参考文献:
[1]任露泉,试验优化设计与分析[M].2版.北京:高等教育出版社,2003.
[2]吴贵生,试验设计与数据处理[M].北京:冶金工业出版社,1997.
[3]刘文卿,实验设计[M].北京:清华大学出版社,2005.
关键词:STS;汽料比;单因子试验;填充值
1、前言
STS是利用闪蒸原理,使梗丝通过一个旋转气锁喂入膨胀腔,在膨胀腔里,梗丝受到高速蒸汽的强化作用,使得热量和水份快速转移到梗丝中,随后高温梗丝细胞中的水份因闪蒸而导致梗丝膨胀,一级膨胀后的梗丝接着被送入后处理腔;后处理膨胀腔由一个锥形(文丘里)管组成,管子在流量方向直径逐渐减小,这种结构形成蒸汽流的加速作用,在文氏管的出口由于气流的加速会产生静压力,使未膨胀梗丝细胞中的水份因闪蒸作用而膨胀,从而达到梗丝的进一步膨胀作用。
2、问题提出
为摸清STS蒸汽流量与梗丝流量比值(简称STS汽料比)对梗丝质量的影响,我们经充分分析论证,决定采用固定其它参数,来专门研究STS汽料比对梗丝质量的影响程度,并在此基础上,寻找到STS汽料比的最佳参数,以达到提高梗丝质量的目的。
3、关键技术及创造点
通过单因子试验确定STS汽料比的最佳参数,结合生产实际确定STS蒸汽流量与梗丝流量最佳组合。
4、试验结果与分析
4.1单因子试验确定STS汽料比的最佳参数
我们首先固定现在的梗丝流量1900kg/h,通过改变STS蒸汽流量值来探查梗丝经STS处理后梗丝水分、填充值、整丝率、碎丝率的变化情况。试验数据如下表1:
根据以上试验数据,我们做出了填充值与蒸汽流量的一次回归曲线,如图1:
通过对试验数据进行分析,得出以下结论:
1)经STS处理后梗丝水分约提高1—1.5%,随着蒸汽流量的不断增大,梗丝水分变化不明显,因此蒸汽流量变化对STS出口梗丝水分影响不显著。
2)随着STS蒸汽流量的不断增大,梗丝填充值随之提高,梗丝标准填充值(折算为标准水分12%时的填充值)由原来的5.17上升至6左右,在蒸汽流量为850kg/h时达到最大,填充值提高明显。当蒸汽流量在800kg/h以下时,填充值变化趋势明显,但当蒸汽流量达到800kg/h以上时,填充值变化趋势趋于平缓。为进一步研究蒸汽流量和填充值之间的关系,我们对其进行了相关性分析和一次回归分析,并求出两者的相关系数为0.967(相关系数为1时为线性相关)和一次回归曲线。从相关系数和曲线图可以看出,填充值与蒸汽流量存在较强的线性关系,蒸汽流量在600—850kg/h变化时,填充值随蒸汽流量的增大而增大。
3)随着STS蒸汽流量的不断增大,整丝率和碎丝率略有变化,但变化趋势不明显。
4)另外根据生产厂家的建议,我们又进行了蒸汽流量为860kg/h的试验,发现相关数据变化不明显。
4.2确定STS汽料比最佳组合
从第一步试验得出,STS蒸汽流量在850kg/h,梗丝流量1900kg/h时,填充值提高最大。另外根据STS产品使用说明得知,其蒸汽最大消耗量为820kg/h,因此从设备安全和能耗方面考虑,蒸汽流量设定最好不要超过820kg/h,所以要想达到850/1900的汽料比,可通过降低加料回潮前称流量来实现。
为此,我们分别选择850/1900、800/1800、760/1700、720/1600的蒸汽流量/梗丝流量组合进行试验并进行对比,试验数据如下表2:
通过以上试验数据可以看出:
1)汽料比在800/1800组合时,梗丝风选后水分在13%左右,标准填充值平均值为6.19,整丝率平均值为84.5%,与850/1900基本一致,较760/1700和720/1600组合偏高。
2)汽料比在800/1800组合时,碎丝率为1.63%,与850/1900基本一致,较760/1700和720/1600组合偏低,分析主要原因为梗丝流量的降低使FBD梗丝膨胀环节消耗相对增大。
3)同时梗丝流量每降低100kg,每批梗丝生产加工时间增加6分钟,因此从生产调度的角度出发,不建议梗丝流量调整过大。
4)综合以上,我们最终将汽料比最佳组合确定为800/1800,即STS蒸汽流量为800kg/h,梗丝流量1800kg/h。
4.3应用效果验证
为验证汽料比最佳组合800/1800的效果,我们又进行了10次试验,试验数据如下表3:
从试验数据看出:STS汽料比在800/1800组合下,标准填充值平均值达到了6.15,远大于调整前的5.1,整丝率平均值84.3,碎丝率平均值1.69,梗丝质量稳定在较高水平。
5、小结
STS蒸汽流量对梗丝填充值影响显著,且呈较明显的正相关关系,对整丝率和碎丝率影响不显著。结合生产实际,将STS汽料比最佳参数固化为800/1800。
参考文献:
[1]任露泉,试验优化设计与分析[M].2版.北京:高等教育出版社,2003.
[2]吴贵生,试验设计与数据处理[M].北京:冶金工业出版社,1997.
[3]刘文卿,实验设计[M].北京:清华大学出版社,2005.