【摘 要】
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低密度水包油泡沫钻井液具有低密度、强抑制性、润滑性好、稳壁性能好的特点,但是存在抗高温性能差缺点.分别利用电导率测定法、静止观察法、临界胶束浓度测定法、分散稳定性法对基液、起泡剂、稳泡剂、降滤失剂等处理剂进行类型、加量优选,从而配置具有低密度抗高温性能的水包油泡沫钻井液体系.结果表明:油水比=1:1,基液白油、OP-30+ABS复合起泡剂、HV-4增黏剂、DS-2降滤失剂性能最佳,最终优选该钻井液配方:基液(油:水=1:1)+1.5%KW-B+2.5%复合发泡剂OP-30+ABS+0.1%HV-4+0.2
【机 构】
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中国石油川庆钻探长庆井下技术作业公司,陕西 西安 710018;中国石油长庆油田分公司第一采气厂,陕西 西安 710018;中石油煤层气有限责任公司,北京 100011;中国石油渤海钻探工程有限公司,
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低密度水包油泡沫钻井液具有低密度、强抑制性、润滑性好、稳壁性能好的特点,但是存在抗高温性能差缺点.分别利用电导率测定法、静止观察法、临界胶束浓度测定法、分散稳定性法对基液、起泡剂、稳泡剂、降滤失剂等处理剂进行类型、加量优选,从而配置具有低密度抗高温性能的水包油泡沫钻井液体系.结果表明:油水比=1:1,基液白油、OP-30+ABS复合起泡剂、HV-4增黏剂、DS-2降滤失剂性能最佳,最终优选该钻井液配方:基液(油:水=1:1)+1.5%KW-B+2.5%复合发泡剂OP-30+ABS+0.1%HV-4+0.25%DS-2+2.0%膨润土.最后开展其流变性能、抗污染性能(抗钙、抗碱、抗原油)评价,实验表明该钻井液体系具有良好的抗高温性,当盐分质量分数<2.0%、CaCl2质量分数<2.0%、原油体积<15%,对其性能影响较小,具有良好的应用前景.
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最小混相压力是注气方案设计中重要的参数之一,在注气混相驱下,理论上驱油效率可以达到100%.行业标准推荐细管长度应大于10 m,然而有研究表明细管长度对最小混相压力有影响.以塔里木油田某区块为研究对象,开展了两种不同烃类气体的细管实验和数值模拟,研究了细管长度对混相压力、混相带长度、驱替效率的影响规律.结果表明:随着细管长度增大,驱油效率逐渐变大,最小混相压力变小;但当细管长度增加到100 m后,最小混相压力的降低幅度减小.细管长度对最小混相压力的影响机理是:混相带的长度随着细管长度的增加而增加.该研究结
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