零件振动去毛刺技术研究

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  摘 要:随着钳工人力资源严重不足和时代的不断发展,信息化、自动化的不断革新,仅依靠增加劳动力解决瓶颈的手段已经不是唯一途径,探索新的“机械化”去毛刺技术代替人力加工成为必然需求。本文探索了一般铝合金零件振动光饰去毛刺的方式和方法,提升了加工效率。
  关键词:振动;毛刺;试验;效率
  1 振动试验设计
  1.1 试验设备及磨料选择
  1.1.1 试验设备
  试验设备包括:振动光饰机、粗糙度测量仪、影像仪。其主要参数如表1所示;粗糙度测量仪、影像仪用于观察检测零件表面情况,可放大120倍并形成清晰图像。
  1.1.2 磨料选择
  磨料是振动光饰技术的中心介质,因此磨料要具备组织结构紧密、颗粒均匀、切削能力好、耐磨性好等特点。本次试验根据承制零部件材质主要选用了高铝瓷研磨材料。本次试验用磨料及规格参数,见表2:
  1.2 试验参数设计
  结合现有资源和加工能力,选取铝合金典型零件为代表进行试验,根据不同磨料种类设计振动参数如表3所示:
  1.3 试验方案设计
  如果试验参数进行全因子试验,一组试验需要3×3×3×3=81次试验,加工周期长,将严重影响试验进度。经过分析,采用L9(34)正交实验方式(如表4),以进零件与磨料配比、规格形状、辅料添加、振动时间作为四个因子,将表2-表4数据分类按数字所示带入进行试验,只需完成9次振动试验即可完成,加工时间减少为全因子验的十分之一。
  2 试验数据及分析分析
  振动光饰主要依靠磨料振动产生磨削来完成,因此选择磨料规格、配比、辅料时,应根据金属零件材料、形状和大小来选择。针对铝合金材料我们进行的工艺试验:
  2.1 铝合金零件试验
  按正交实验原理采用直观分析法对试验结果进行数据处理,计算各因素水平的极差.其中,ki为各因素下各水平对应得的工艺指标均值,R为极差。正交试验加工去毛刺结果分析见表6。
  对于去毛刺效果,由表6的极差分析可看出,各因素对毛刺的影响大小顺序为:时间>辅料>配比 >规格。随着时间延长,去毛刺效果开始变化明显,但是大于2小时后影响逐渐减少;其次是辅料的添加,直接影响去毛刺效果,添加研磨剂明显会使研磨速度加快,缩短研削时间;配比由于是选用了参考资料的范围,所以影响范围有限。最后是形状规格的影响,由于铝合金零件材质较软,可以看出方形和三角形变化并不明显,球形次之。
  对于零件表面质量效果,由表7的极差分析可看出,各因素对粗糙度的影响大小顺序为:配比=辅料>时间>规格。可以直观的看到,随着配比增大,去毛刺效果开始变化明显,但是大于4:1后影响逐渐减少;其次是辅料的影响,研磨剂的添加会直接影响去毛刺效果和零件表面粗糙度效果,会明显使研磨速度加快,缩短研削时间;时间影响,与配比类似,有一个趋势,大于2小时,粗糙度变化减缓;最后是形状规格的影响,可以看出方形由于棱边明显且为直棱角,切割效果最好,三角形虽有棱边但棱角强度小容易磨损,毛刺研削效果次之,球形较差,属于抛光材料。
  根据零件去毛刺效果的正交试验结果分析,最优加工组合为:A3-B2-C3-D3;根据表面粗糙度的正交试验结果分析,最优的加工组合是:A3-B1-C3-D3;在磨料规格选择上结果有微小偏差,基本可以认定一致。但是在实际研削过程中发现振动3个小时后虽然零件毛刺去除干净且粗糙度很好,但是零件轮廓边缘会出现0.5mm大小的圆角,处于自由公差的极限,且零件粗糙度要求只有0.8um,如果振动3小时降低了加工效率,所以铝合金零件的振动时间应该在2小时左右为佳,优化后选择A3-B2-C3-D2。
  实验验证
  取得的最佳组合A3-B2-C3-D2并不是试验数据,但比较与之接近的试验号为7号,该试验去毛刺效果可以接受,且表面粗糙度合格。为了考察最优方案的再现性,对最终数据进行进一步实际验证。最终结果零件合格,在实现毛刺快速去除的同时,保证了表面粗糙度为0.8的要求(试验结果0.4),实现了预期目标。
  2.2 磨料应用的注意事项
  (1)加工帶有孔、槽等特征的零件时,应选择规则形状的磨料,磨块大小应选择小于孔径或槽子尺寸1/3~1/5左右,以使其加工时既能够进入孔、槽之内,又不至于卡死。
  (2)加工带有螺纹孔的零件时,一定要对螺纹孔进行保护,可用塑料盖或螺钉旋入保护螺纹。原则上在加攻螺纹前进行振动去毛刺工作。
  (3)由于铝合金零件密度小于磨料,需要加入锯末等辅料,使零件沉入磨料中进行振动抛光,否则研削效果会极差。
  (4)配入研磨液进行的振动抛光时间如果过长(5小时以上),研磨液会凝固粘连在零件表面,很难清洗,需借助超声波清洗机进行清洗。
  (5)磨料不能放的太少,要大于振动盘容积的80%,否则振动光饰机不能发挥充分翻滚的作用,零件振动研削效果会打折扣。
  3 总结
  通过对具体铝合金典型零件的去毛刺实践研究可知:在磨料种类选择方面,高铝瓷、高频瓷等适用于铝合金及钢类零件的细磨及精磨抛光;在磨料规格方面,方形、三角形磨料更具有研削效应,去除零件毛边、毛刺效率高。球形磨料研削性较差,去除毛刺效率低,但是零件表面质量较好,适合精抛光;在辅料(添加剂)选用上,不添加辅料干研磨会使不利于零件毛刺去除且零件会有划痕,零件表面质量差,添加锯末后零件研磨发亮,添加研磨夜后零件研磨效果倍增,辅料的添加有助于产品表面质量的提高。
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