论文部分内容阅读
[摘 要]苏14-4-03C3井是长庆油田鄂尔多斯盆地陕北斜坡的一口重点气井,按照勘探开发需求,要求水泥浆一次性封固至地面,封固段长达3768 m,该区块刘家沟组地层压力系数较低,固井作业中易发生井漏,影响固井质量。针对该井封固段长、易漏的固井难题,研制出的高强超低密度水泥浆(1.28 g/cm3)及相应的固井配套技术,达到了防漏、防窜,提高低压易漏长封固段的固井质量目的。
[关键词]气井固井;长封固段;超低密度水泥浆;强度;
中图分类号:TG506 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2018)28-0044-01
一、概述
随着油田开发的逐步深入,老油区块由于经受长期的注采不平衡,导致整个地层压力体系发生变化,局部压力亏空,形成低压、易漏层位。苏14-4-03C3井是长庆油田鄂尔多斯盆地陕北斜坡的一口重点气井。该井为二开井,设计井深3786m,一开用φ311.1mm钻头钻至837m下φ244.5mm套管;二开用φ215.9mm钻头钻至3786米完钻。气层气顶3604m。139.7mm套管下深3785.49米,该井钻井液密度为1.19g/cm',要求一次返至地面。针对该区块的具体问题,我们对苏14-4-03C3的固井进行了研究,制定了提高低压易漏长封固段固井质量的技术对策。
二、区域地层特征
该区域属于低压、低渗、致密气田,主要岩性特征:马家沟组岩石类型丰富既有不同成因的易溶性白云岩,又有不同晶粒的石灰岩,本溪组岩性为铝土质岩及夹有灰岩透镜体及煤线的砂岩;太原组主要发育砂岩、灰岩、煤层及泥岩;山西组岩性有煤层、砂岩、粉砂岩及黑色泥岩;下石盒子组以粗、中砂岩为特征;石千峰组主要为含砾砂岩与砂质泥岩互层。
三、固井难点:
1、该井刘家沟组地层压力系数较低,固井作业中易发生井漏,影响固井质量。
2、该井要求水泥返深至地面。封固段长3786m,属长封固段固井,水泥浆“失重”时易发生油水气窜。
3、现场采用一次上返固井工艺,上下温差较大,对水泥浆稠化安全性要求高。
4、固井顶替效率差,因裸眼段长,井径变化大,激动压力大,限制了固井时的循环排量和顶替排量,导致顶替效率差。
四、水泥浆技术:
1.优选水泥浆体系,保证固井质量
满足该气井固井的水泥浆体系,要求具有防漏、水泥浆稳定性好、抗压强度高、渗透率低、防气窜能力强、失水量易控制等特点,经过大量的室内化验和以往在该区块气井固井的经验,我们上部采用低密度高强水泥浆体系,下部采用常规密度水泥浆体系。
2.水泥浆性能的调整
(1)密度及水泥石强度。根据井底地层压力,上部水泥浆密度由原来的1.45 g/cm3调整为1.28g/cm3 左右。在水泥中加高强漂珠和微硅及超细水泥,配制出需要密度的水泥浆。由在水泥中加入高强漂珠和微硅及超细水泥 ,调配成需要密度的水泥浆。由于漂珠不吸水,只需少量水润湿表面,可以降低水灰比,减少水泥石形成时由于水泥浆的过量水而形成的毛细孔道,降低水泥石的渗透性,加入适量的增强剂,提高水泥石的強度,同时,适量微硅的加入,改善了漂珠与水泥颗粒的颗粒级配,增加水泥石的致密性和稳定性,进而达提高水泥石强度的目的。
(2)稠化时间。根据具体施工时间的确定,使用缓凝剂GH-6 调整水泥浆稠化时间,使封固段内水泥浆浆柱在凝结时间上形成梯度,避免失重,确保压稳地层,为快速压稳油气层、防止气窜、提高封固质量提供了保证。
(3)流变性。提高顶替效率需要水泥浆有较好的流变性。但从低密度水泥浆的稳定性来看,流动度过大,水泥浆分层严重,低密度材料上浮,水泥石强度不均,影响封固质量。经过大量室内实验,以确保水泥浆稳定为主,兼顾施工的需要,加入适量分散剂(USZ),使流动度控制在20-24 cm 范围内。
(4)失水与析水。根据设计要求,通过实验,加入G309新型降失水剂。该降失水剂不溶于水,能够较好的控制水泥浆失水和析水。
3、超低密度水泥浆配方及性能:
(1)水泥配方:嘉华G级+高强微珠+超细水泥+微硅+增强剂+降失水剂+分散剂+缓凝剂+消泡剂+现场水
(2)试验条件:试验条件温度:90℃ 压力43MPa
(3)水泥浆性能:密度1.28kg/cm3 流动度23.5cm 稠化时间248min 失水量49ml/6.9Mpa.30min.90℃ 抗压强度7.4MPa/24h*45℃
五、固井施工措施
1、合理安放套管扶正器,提高套管居中度。气层段每1根套管加1只扶正器,其余井段每3根加弹性扶正器1只,表套鞋上下各加1只扶正器。
2、把好井身质量关,下套管前严格通井技术措施。(1)下套管前,采用原钻具通井到底后,重点在井眼沉砂多、掉块多井段,挂卡严重井段划眼;(2)采用通井到底循环正常后,采用高粘切稠泥浆携砂裹带,大排量循环。
3、根据井口返出情况,控制替浆排量,保证排量平稳,降低循环压耗。
4、对水泥浆浆柱设计进行优化,注意速凝、缓凝浆柱的段长,确保稠化时间形成梯度,避免水泥浆失重对压稳造成的影响。
5.上部采用密度为1.28g/cm3的水泥浆体系,有效降低液柱压力,防止漏失的发生。
六、应用情况
施工过程:注领浆:1.28g/cm3低密高强:98m3,尾浆1.87g/cm3常规密度水泥浆24m3,替清水43.5m3,起压0-21-26MPa,无漏失,返出井口。测三样显示:固井合格率96.67%
七、结论与认识
1、超低密度高强度水泥浆体系具有浆体稳定性高、水泥浆流动性好、稠化时间可调、抗压强度高、性能稳定等优点,可有效防止固井施工中发生漏失,确保封固井段,提高固井质量。
2、优良的水泥浆综合性能可以满足低压易漏井的固井,达到防漏、防窜,实现长封固段固井,简化施工工艺等特点。
3、扶正器的合理选择及安放,有利于提高套管的居中度和顶替效率。
参考文献
[1]范先祥、夏景刚,等,苏北探区海安区块钻井液技术,钻井液与完井液,2010年05期
[2]张德润 张旭等 《固井液设计及应用》上册、下册 北京:石油工业出版社 2000.10
[3]屈建省 许树谦 郭小阳 等《特殊固井技术》北京:石油工业出版社 2006.11
[关键词]气井固井;长封固段;超低密度水泥浆;强度;
中图分类号:TG506 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2018)28-0044-01
一、概述
随着油田开发的逐步深入,老油区块由于经受长期的注采不平衡,导致整个地层压力体系发生变化,局部压力亏空,形成低压、易漏层位。苏14-4-03C3井是长庆油田鄂尔多斯盆地陕北斜坡的一口重点气井。该井为二开井,设计井深3786m,一开用φ311.1mm钻头钻至837m下φ244.5mm套管;二开用φ215.9mm钻头钻至3786米完钻。气层气顶3604m。139.7mm套管下深3785.49米,该井钻井液密度为1.19g/cm',要求一次返至地面。针对该区块的具体问题,我们对苏14-4-03C3的固井进行了研究,制定了提高低压易漏长封固段固井质量的技术对策。
二、区域地层特征
该区域属于低压、低渗、致密气田,主要岩性特征:马家沟组岩石类型丰富既有不同成因的易溶性白云岩,又有不同晶粒的石灰岩,本溪组岩性为铝土质岩及夹有灰岩透镜体及煤线的砂岩;太原组主要发育砂岩、灰岩、煤层及泥岩;山西组岩性有煤层、砂岩、粉砂岩及黑色泥岩;下石盒子组以粗、中砂岩为特征;石千峰组主要为含砾砂岩与砂质泥岩互层。
三、固井难点:
1、该井刘家沟组地层压力系数较低,固井作业中易发生井漏,影响固井质量。
2、该井要求水泥返深至地面。封固段长3786m,属长封固段固井,水泥浆“失重”时易发生油水气窜。
3、现场采用一次上返固井工艺,上下温差较大,对水泥浆稠化安全性要求高。
4、固井顶替效率差,因裸眼段长,井径变化大,激动压力大,限制了固井时的循环排量和顶替排量,导致顶替效率差。
四、水泥浆技术:
1.优选水泥浆体系,保证固井质量
满足该气井固井的水泥浆体系,要求具有防漏、水泥浆稳定性好、抗压强度高、渗透率低、防气窜能力强、失水量易控制等特点,经过大量的室内化验和以往在该区块气井固井的经验,我们上部采用低密度高强水泥浆体系,下部采用常规密度水泥浆体系。
2.水泥浆性能的调整
(1)密度及水泥石强度。根据井底地层压力,上部水泥浆密度由原来的1.45 g/cm3调整为1.28g/cm3 左右。在水泥中加高强漂珠和微硅及超细水泥,配制出需要密度的水泥浆。由在水泥中加入高强漂珠和微硅及超细水泥 ,调配成需要密度的水泥浆。由于漂珠不吸水,只需少量水润湿表面,可以降低水灰比,减少水泥石形成时由于水泥浆的过量水而形成的毛细孔道,降低水泥石的渗透性,加入适量的增强剂,提高水泥石的強度,同时,适量微硅的加入,改善了漂珠与水泥颗粒的颗粒级配,增加水泥石的致密性和稳定性,进而达提高水泥石强度的目的。
(2)稠化时间。根据具体施工时间的确定,使用缓凝剂GH-6 调整水泥浆稠化时间,使封固段内水泥浆浆柱在凝结时间上形成梯度,避免失重,确保压稳地层,为快速压稳油气层、防止气窜、提高封固质量提供了保证。
(3)流变性。提高顶替效率需要水泥浆有较好的流变性。但从低密度水泥浆的稳定性来看,流动度过大,水泥浆分层严重,低密度材料上浮,水泥石强度不均,影响封固质量。经过大量室内实验,以确保水泥浆稳定为主,兼顾施工的需要,加入适量分散剂(USZ),使流动度控制在20-24 cm 范围内。
(4)失水与析水。根据设计要求,通过实验,加入G309新型降失水剂。该降失水剂不溶于水,能够较好的控制水泥浆失水和析水。
3、超低密度水泥浆配方及性能:
(1)水泥配方:嘉华G级+高强微珠+超细水泥+微硅+增强剂+降失水剂+分散剂+缓凝剂+消泡剂+现场水
(2)试验条件:试验条件温度:90℃ 压力43MPa
(3)水泥浆性能:密度1.28kg/cm3 流动度23.5cm 稠化时间248min 失水量49ml/6.9Mpa.30min.90℃ 抗压强度7.4MPa/24h*45℃
五、固井施工措施
1、合理安放套管扶正器,提高套管居中度。气层段每1根套管加1只扶正器,其余井段每3根加弹性扶正器1只,表套鞋上下各加1只扶正器。
2、把好井身质量关,下套管前严格通井技术措施。(1)下套管前,采用原钻具通井到底后,重点在井眼沉砂多、掉块多井段,挂卡严重井段划眼;(2)采用通井到底循环正常后,采用高粘切稠泥浆携砂裹带,大排量循环。
3、根据井口返出情况,控制替浆排量,保证排量平稳,降低循环压耗。
4、对水泥浆浆柱设计进行优化,注意速凝、缓凝浆柱的段长,确保稠化时间形成梯度,避免水泥浆失重对压稳造成的影响。
5.上部采用密度为1.28g/cm3的水泥浆体系,有效降低液柱压力,防止漏失的发生。
六、应用情况
施工过程:注领浆:1.28g/cm3低密高强:98m3,尾浆1.87g/cm3常规密度水泥浆24m3,替清水43.5m3,起压0-21-26MPa,无漏失,返出井口。测三样显示:固井合格率96.67%
七、结论与认识
1、超低密度高强度水泥浆体系具有浆体稳定性高、水泥浆流动性好、稠化时间可调、抗压强度高、性能稳定等优点,可有效防止固井施工中发生漏失,确保封固井段,提高固井质量。
2、优良的水泥浆综合性能可以满足低压易漏井的固井,达到防漏、防窜,实现长封固段固井,简化施工工艺等特点。
3、扶正器的合理选择及安放,有利于提高套管的居中度和顶替效率。
参考文献
[1]范先祥、夏景刚,等,苏北探区海安区块钻井液技术,钻井液与完井液,2010年05期
[2]张德润 张旭等 《固井液设计及应用》上册、下册 北京:石油工业出版社 2000.10
[3]屈建省 许树谦 郭小阳 等《特殊固井技术》北京:石油工业出版社 2006.11