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[摘 要]漏风对锅炉运行经济性和设备的安全性有很大影响,尤其预热器漏风严重,风机出力受限或过载运行,使锅炉热效率损失、增加受热面磨损等问题。针对125MW机组锅炉漏风,进行系统研究,指出漏风对设备危害,分析漏风对经济性影响,提出消除漏风措施,通过设备改造和综合治理,机组各项指标提高。
[关键词]漏风;危害;措施;节能
中图分类号:TK223.3 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2016)25-0099-01
0 引言
锅炉做为火力发电厂能源转换主要设备之一,其热效率变化对机组经济性有很大影响,对于负压运行锅炉,漏风表现为大量冷空气漏入炉内和预热器漏风,使排烟量增大,送、引风机电耗增加,尾部受热面磨损增加,排烟热损失增加,锅炉效率降低。本文介绍420t/h锅炉漏风问题,进行定量分析漏风危害和热效率影响,采取设备改造和综合治理有效措施。
1 概述
我公司1号锅炉是哈尔滨锅炉厂制造HG-420/13.7-YM3型超高压、自然循环煤粉炉,为单炉膛、一次再热、平衡通风、固态排渣。该锅炉采用立式、螺旋槽管式预热器,双级预热器与下级省煤器交错布置在尾部烟道竖井内。
1号炉经过10年运行和燃用劣质煤,使预热器、烟道、冷灰斗、炉墙护板磨损严重,导致1号炉漏风严重,预热器漏风率为35.7%,尾部烟道氧量增大,排烟温度降低,锅炉总风量达56万m3/h,使送、引风机出力增大、电流升高,厂用电率升高,锅炉效率降低,影响机组的经济性。
2 漏风产生的危害分析
2.1 漏风对锅炉经济性影响
2.1.1漏风对送、引风机电耗影响
预热器漏风使烟道的负压状况变差,排烟阻力增大,送、引风机出力增加、电耗增大。在相同317.9负荷下,漏风系数增加0.41,两台引风机每台电流上升16 A,引风机的电耗增加为:
2×U I cos α =2××6000×16×0.41= 136.34KW
2.1.2漏风对锅炉效率影响
由于冷风的漏入,排烟量增大,造成排烟热损失增大。
以1号炉为例,漏风系数增加0.41时,对于烟煤排烟热损失简化计算:
q 2 = (3.51 · αpy ·△t · 0.41 ·θpy) · 102 %
其中q 2 —— 排煙热损失 %
αpy —— 排烟中空气过剩系数
△t— 温差△t=θpy - t0 ℃
θpy— 排烟温度 ℃
t0 — 送风机出口风温 ℃
对于设计值αpy =1.40 ,θpy=135℃ ,t0 =25℃,则q 2为6.4%。
当漏风系数增加0.41时,q 2′ 为6.62%。两者相差0.22%,锅炉效率降低0.22%。
2.2 漏风加剧尾部受热面磨损
由于漏风使排烟量增加,尾部烟气速度加快。根据烟气对受热面的磨损公式:
M = C · η · K · W3 · T mg/a
式中 M— 磨损速度 mg/a
C— 灰研磨系数,其中大小和煤种有关
Η— 尘粒对管束的碰撞几率 %
K— 烟气中含尘浓度 g/m3
W— 烟气流速 m/s
T— 时间 h
由上式可知,烟气流速越高,磨损越严重。我公司预热器漏风,使低温省煤器烟气量增大,烟速升高,造成每年漏泄3次。
2.3 漏风对气温的影响
由于炉膛和冷灰斗漏入大量冷风,使炉膛火焰中心上移,炉膛出口烟温增高,排烟量增大,烟气流速加快,使对流传热增加,造成过热蒸汽温度升高,严重时超温爆管。
2.4 漏风对锅炉出力的影响
由于预热器漏风严重,造成2台引风机变频出力不能维持炉膛正常负压,须投入工频运行,造成电耗增加和正压运行,锅炉只能降出力运行。
3 改造方案和综合治理措施
3.1 空气预热器改造
对预热器套管由栽入式改插入式,拆除管箱上100mm套管,将烟气入口直管段120mm改为250mm,有效解决了烟气入口管磨损,对漏泄严重预热器12组管箱和膨胀节进行更换。
3.2 锅炉本体治理
(1)对膜式水冷壁连接鳍片部位检查,漏焊部位全部满焊;
(2)水冷壁冷灰斗密封钢板损坏,采用5mm厚钢板焊接;
(3)炉顶顶棚管检查漏焊进行满焊,并对穿顶棚管发亮部位,进行扒顶棚重新密封。
3.3 烟风道治理
对1号炉烟风道漏泄、老化非金属补偿器更换8个。烟风道板壁和接口法兰及风箱和侧水冷壁之间密封连接处缝隙满焊。
3.4 各种孔门治理
对于各层人孔门、炉墙护板不严密处重新密封;对看火孔、打焦孔等安装盖板;对于防爆门腐蚀、损坏进行更换。
4 节能效益分析
以1号炉4个负荷为测试点,分别对1号炉预热器改造前后送、引风机电流进行对比,见表1
1号锅炉全面治理后,锅炉效率同比升高0.54个百分点,带负荷能力提高。竖井烟道漏风系数同比降低0.22,预热器漏风率同比降低26.96%,飞灰含碳量同比降低0.16%,炉渣含碳量同比降低0.37%,送风量减少约10万m3/h,拉动送、引风机耗电率降低0.4个百分点,合计拉动煤耗下降3.2克/千瓦时。全年节约标煤4192吨,充分验证了#1炉漏风综合治理带来的显著成效。
5 结论
综上所述,通过锅炉漏风节能改造,降低送、引风机电耗,减轻锅炉受热面磨损,提高锅炉效率和机组热经济性。
参考文献:
[1] 范从振.锅炉原理[M].南京:东南大学出版社,1986.
[2] 郑体宽.热力发电厂[M].重庆:重庆大学出版社,1995.
[关键词]漏风;危害;措施;节能
中图分类号:TK223.3 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2016)25-0099-01
0 引言
锅炉做为火力发电厂能源转换主要设备之一,其热效率变化对机组经济性有很大影响,对于负压运行锅炉,漏风表现为大量冷空气漏入炉内和预热器漏风,使排烟量增大,送、引风机电耗增加,尾部受热面磨损增加,排烟热损失增加,锅炉效率降低。本文介绍420t/h锅炉漏风问题,进行定量分析漏风危害和热效率影响,采取设备改造和综合治理有效措施。
1 概述
我公司1号锅炉是哈尔滨锅炉厂制造HG-420/13.7-YM3型超高压、自然循环煤粉炉,为单炉膛、一次再热、平衡通风、固态排渣。该锅炉采用立式、螺旋槽管式预热器,双级预热器与下级省煤器交错布置在尾部烟道竖井内。
1号炉经过10年运行和燃用劣质煤,使预热器、烟道、冷灰斗、炉墙护板磨损严重,导致1号炉漏风严重,预热器漏风率为35.7%,尾部烟道氧量增大,排烟温度降低,锅炉总风量达56万m3/h,使送、引风机出力增大、电流升高,厂用电率升高,锅炉效率降低,影响机组的经济性。
2 漏风产生的危害分析
2.1 漏风对锅炉经济性影响
2.1.1漏风对送、引风机电耗影响
预热器漏风使烟道的负压状况变差,排烟阻力增大,送、引风机出力增加、电耗增大。在相同317.9负荷下,漏风系数增加0.41,两台引风机每台电流上升16 A,引风机的电耗增加为:
2×U I cos α =2××6000×16×0.41= 136.34KW
2.1.2漏风对锅炉效率影响
由于冷风的漏入,排烟量增大,造成排烟热损失增大。
以1号炉为例,漏风系数增加0.41时,对于烟煤排烟热损失简化计算:
q 2 = (3.51 · αpy ·△t · 0.41 ·θpy) · 102 %
其中q 2 —— 排煙热损失 %
αpy —— 排烟中空气过剩系数
△t— 温差△t=θpy - t0 ℃
θpy— 排烟温度 ℃
t0 — 送风机出口风温 ℃
对于设计值αpy =1.40 ,θpy=135℃ ,t0 =25℃,则q 2为6.4%。
当漏风系数增加0.41时,q 2′ 为6.62%。两者相差0.22%,锅炉效率降低0.22%。
2.2 漏风加剧尾部受热面磨损
由于漏风使排烟量增加,尾部烟气速度加快。根据烟气对受热面的磨损公式:
M = C · η · K · W3 · T mg/a
式中 M— 磨损速度 mg/a
C— 灰研磨系数,其中大小和煤种有关
Η— 尘粒对管束的碰撞几率 %
K— 烟气中含尘浓度 g/m3
W— 烟气流速 m/s
T— 时间 h
由上式可知,烟气流速越高,磨损越严重。我公司预热器漏风,使低温省煤器烟气量增大,烟速升高,造成每年漏泄3次。
2.3 漏风对气温的影响
由于炉膛和冷灰斗漏入大量冷风,使炉膛火焰中心上移,炉膛出口烟温增高,排烟量增大,烟气流速加快,使对流传热增加,造成过热蒸汽温度升高,严重时超温爆管。
2.4 漏风对锅炉出力的影响
由于预热器漏风严重,造成2台引风机变频出力不能维持炉膛正常负压,须投入工频运行,造成电耗增加和正压运行,锅炉只能降出力运行。
3 改造方案和综合治理措施
3.1 空气预热器改造
对预热器套管由栽入式改插入式,拆除管箱上100mm套管,将烟气入口直管段120mm改为250mm,有效解决了烟气入口管磨损,对漏泄严重预热器12组管箱和膨胀节进行更换。
3.2 锅炉本体治理
(1)对膜式水冷壁连接鳍片部位检查,漏焊部位全部满焊;
(2)水冷壁冷灰斗密封钢板损坏,采用5mm厚钢板焊接;
(3)炉顶顶棚管检查漏焊进行满焊,并对穿顶棚管发亮部位,进行扒顶棚重新密封。
3.3 烟风道治理
对1号炉烟风道漏泄、老化非金属补偿器更换8个。烟风道板壁和接口法兰及风箱和侧水冷壁之间密封连接处缝隙满焊。
3.4 各种孔门治理
对于各层人孔门、炉墙护板不严密处重新密封;对看火孔、打焦孔等安装盖板;对于防爆门腐蚀、损坏进行更换。
4 节能效益分析
以1号炉4个负荷为测试点,分别对1号炉预热器改造前后送、引风机电流进行对比,见表1
1号锅炉全面治理后,锅炉效率同比升高0.54个百分点,带负荷能力提高。竖井烟道漏风系数同比降低0.22,预热器漏风率同比降低26.96%,飞灰含碳量同比降低0.16%,炉渣含碳量同比降低0.37%,送风量减少约10万m3/h,拉动送、引风机耗电率降低0.4个百分点,合计拉动煤耗下降3.2克/千瓦时。全年节约标煤4192吨,充分验证了#1炉漏风综合治理带来的显著成效。
5 结论
综上所述,通过锅炉漏风节能改造,降低送、引风机电耗,减轻锅炉受热面磨损,提高锅炉效率和机组热经济性。
参考文献:
[1] 范从振.锅炉原理[M].南京:东南大学出版社,1986.
[2] 郑体宽.热力发电厂[M].重庆:重庆大学出版社,1995.