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[摘 要]加热炉是SRH装置主要的热量提供源,现对影响柴油加氢加热炉热效率的因素,主要包括过剩空气系数、不完全燃烧、排烟温度等进行了分析。并提出提高加氢加热炉热效率的措施,包括提高冷空气进入炉膛的温度、控制加热炉过剩空气系数、减少不完全燃烧损失和散热损失、降低排烟温度等,同时对加热炉的操作和维护等方面进行分析和阐述。
[关键词]管式加热炉;降耗;影响因素;节能;改进措施;热效率
中图分类号:S396 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2018)26-0362-01
一、影响因素
1、操作人员对工艺参数调节不及时,对新工艺有待加强学习
①柴油加氢2016年4月由旧工艺改造,新上二段工艺,需要对职工加强新工艺技术培训。
②主操人员没有及时调整瓦斯、风量、烟道挡板等参数,造成操作不稳定。
2、现场操作人员责任心不强
现场瓦斯罐切液,一次风门调节,阻火器清理等工作未及时完成。
3、加热炉风量调节不及时
加热炉鼓风机和引风机电机均未采用变频调节,只能通过调节风机入口和现场一次风门来调节风量,延迟性较高。
4、加热炉换热效果不理想
炉管和空气预热器翅片积灰严重,换热效果差,烟气排烟温度高。
5、加热炉烟气热损失大
加热炉工艺操作设计参数不合理,炉膛负压较高,烟气氧含量设定值高,使较多热量随烟气跑失。
6、燃料燃烧不完全
处于瓦斯管网末端,瓦斯质量差,压力波动较大,成分较杂,氢气含量高,燃烧值低且容易发生爆燃,带水等杂志较多。瓦斯带油和鼓风机入口蝶阀调节不顺,喷火最燃烧效果不好。造成燃烧不充分,甚至有黑烟存在。
7、分析数据不准确
不同批次,不同时间采集的样品测出的结果可能会有不同的差别,从而在计算时出现误差。现场仪表出现计量错误,数值变化较大,与实际的数值有较大的出入。
8、进炉空气温度变化大
天气变化频繁,雷雨天气,大风天气,季节变化引起加热炉波动,热损失增大。
二、对策制定及实施
实施一:针对工艺参数调节不及时,对新工艺有待加强学习问题
①由车间定期举办培训班,由技术人员对班组人员进行培训,并对培训结果进行考核。
②班组班长和熟练操作经验的老职工对新员工进行一对一辅导。
③给班组成员发放技术操作规程,装置事故应急处理方案等资料,促进自主学习,并定期进行考核。
④加强DCS操作平稳率考核,建立平稳率奖惩机制。
实施效果检查:
通过阶段性加强联系和培训,员工的技术操作水平和责任心明显得到提高,加热炉操作参数平稳率得到较大提高。
实施二:针对现场操作人员责任心不强的问题
①加强室外操作工作的考核,建立室外操作记录本。
②日常工作进行交接记录,各班组互相监督,并对各班日常工作完成度进行奖惩。
实施效果检查:
对策实施后,各班组室外操作明显得到改善,切液、盘车、调节阀调节等工作完成较好,确保现场工艺、设备问题能得到及时发现和处理。
实施三:优化加热炉风量调节
①检修期间,联系仪表,计量、电气等等部门对电机和操作参数进行整改,采用变频调节风量。
②调整加热炉一次风门,减少通风阻碍,将风量调节变量减少至鼓风机电功率调节一项。
实施效果检查:
对策实施后,风量能及时根据加热炉的燃烧情况进行调节,减少了不必要的浪费和燃烧不完全的情况,节省了鼓风机的电耗和不必要的热量损失。电机改为变频调节后,装置总电耗如表1所示:
对策实施前后,每个月的平均电耗减少82372.5度。
实施四:优化加热炉换热
①检修期间,对余热换热设备进行清洗。
②检修期间,利用征集对加热炉辐射段炉管进行清灰吹扫。
③雇佣专业施工队伍对加热炉对流段炉管进行干冰清洗(图1)。
实施五:减少加热炉烟气热损失
①调节烟道挡板,减小加热炉炉膛负压,减小排烟温度,经过模拟计算和调查资料,将炉膛负压设定为40Kpa。
②降低烟气氧含量,减少过剩空气系数,将烟气氧含量控制在4%左右。
③利用检修期间,对炉壁损坏和破旧的保温层进行更换、加固。
实施效果检查:
随着烟气氧含量下降,过剩空气系数下降,炉膛负压减少,同等处理量出口温度不变的情况下排烟温度得到较大幅的的下降,减少了排烟热损失。
实施六:提高加热炉燃料气燃烧效果
①控制好加热炉的氧含量,使瓦斯充分燃烧。
②利用检修期间更换燃烧火嘴,使用多燃烧喷嘴式燃烧器,使火焰燃烧均匀,炉管受辐射面均匀,减少偏烧。
③加强瓦斯罐切液,减少瓦斯带油、带水
(二)经济效益
通过本次QC小组活动的开展,加热炉的热效率由之前的平均89.9提高到91.4,提高了1.5个点。燃料气的消耗量每个月平均减少了71t,而加热炉鼓风机电机采用变频是每个月电耗平均减少了82372.5度,从而减少了成本能耗,提高了經济效益,同时是装置操作平稳率大幅提升。从小组活动以来,已完成了预期目标,取得了较好的经济效益。主要体现在以下方面:
按每吨燃料气206元,每月节省71t,每度电0.7元,每个与节省82372.5度计算,通过小组活动,到目前连续运行5个月,累计节约:
(206×71+0.7×82372.5)×5=361433元
本次QC小组活动实施后,带来了非常显著的经济效益。
[关键词]管式加热炉;降耗;影响因素;节能;改进措施;热效率
中图分类号:S396 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2018)26-0362-01
一、影响因素
1、操作人员对工艺参数调节不及时,对新工艺有待加强学习
①柴油加氢2016年4月由旧工艺改造,新上二段工艺,需要对职工加强新工艺技术培训。
②主操人员没有及时调整瓦斯、风量、烟道挡板等参数,造成操作不稳定。
2、现场操作人员责任心不强
现场瓦斯罐切液,一次风门调节,阻火器清理等工作未及时完成。
3、加热炉风量调节不及时
加热炉鼓风机和引风机电机均未采用变频调节,只能通过调节风机入口和现场一次风门来调节风量,延迟性较高。
4、加热炉换热效果不理想
炉管和空气预热器翅片积灰严重,换热效果差,烟气排烟温度高。
5、加热炉烟气热损失大
加热炉工艺操作设计参数不合理,炉膛负压较高,烟气氧含量设定值高,使较多热量随烟气跑失。
6、燃料燃烧不完全
处于瓦斯管网末端,瓦斯质量差,压力波动较大,成分较杂,氢气含量高,燃烧值低且容易发生爆燃,带水等杂志较多。瓦斯带油和鼓风机入口蝶阀调节不顺,喷火最燃烧效果不好。造成燃烧不充分,甚至有黑烟存在。
7、分析数据不准确
不同批次,不同时间采集的样品测出的结果可能会有不同的差别,从而在计算时出现误差。现场仪表出现计量错误,数值变化较大,与实际的数值有较大的出入。
8、进炉空气温度变化大
天气变化频繁,雷雨天气,大风天气,季节变化引起加热炉波动,热损失增大。
二、对策制定及实施
实施一:针对工艺参数调节不及时,对新工艺有待加强学习问题
①由车间定期举办培训班,由技术人员对班组人员进行培训,并对培训结果进行考核。
②班组班长和熟练操作经验的老职工对新员工进行一对一辅导。
③给班组成员发放技术操作规程,装置事故应急处理方案等资料,促进自主学习,并定期进行考核。
④加强DCS操作平稳率考核,建立平稳率奖惩机制。
实施效果检查:
通过阶段性加强联系和培训,员工的技术操作水平和责任心明显得到提高,加热炉操作参数平稳率得到较大提高。
实施二:针对现场操作人员责任心不强的问题
①加强室外操作工作的考核,建立室外操作记录本。
②日常工作进行交接记录,各班组互相监督,并对各班日常工作完成度进行奖惩。
实施效果检查:
对策实施后,各班组室外操作明显得到改善,切液、盘车、调节阀调节等工作完成较好,确保现场工艺、设备问题能得到及时发现和处理。
实施三:优化加热炉风量调节
①检修期间,联系仪表,计量、电气等等部门对电机和操作参数进行整改,采用变频调节风量。
②调整加热炉一次风门,减少通风阻碍,将风量调节变量减少至鼓风机电功率调节一项。
实施效果检查:
对策实施后,风量能及时根据加热炉的燃烧情况进行调节,减少了不必要的浪费和燃烧不完全的情况,节省了鼓风机的电耗和不必要的热量损失。电机改为变频调节后,装置总电耗如表1所示:
对策实施前后,每个月的平均电耗减少82372.5度。
实施四:优化加热炉换热
①检修期间,对余热换热设备进行清洗。
②检修期间,利用征集对加热炉辐射段炉管进行清灰吹扫。
③雇佣专业施工队伍对加热炉对流段炉管进行干冰清洗(图1)。
实施五:减少加热炉烟气热损失
①调节烟道挡板,减小加热炉炉膛负压,减小排烟温度,经过模拟计算和调查资料,将炉膛负压设定为40Kpa。
②降低烟气氧含量,减少过剩空气系数,将烟气氧含量控制在4%左右。
③利用检修期间,对炉壁损坏和破旧的保温层进行更换、加固。
实施效果检查:
随着烟气氧含量下降,过剩空气系数下降,炉膛负压减少,同等处理量出口温度不变的情况下排烟温度得到较大幅的的下降,减少了排烟热损失。
实施六:提高加热炉燃料气燃烧效果
①控制好加热炉的氧含量,使瓦斯充分燃烧。
②利用检修期间更换燃烧火嘴,使用多燃烧喷嘴式燃烧器,使火焰燃烧均匀,炉管受辐射面均匀,减少偏烧。
③加强瓦斯罐切液,减少瓦斯带油、带水
(二)经济效益
通过本次QC小组活动的开展,加热炉的热效率由之前的平均89.9提高到91.4,提高了1.5个点。燃料气的消耗量每个月平均减少了71t,而加热炉鼓风机电机采用变频是每个月电耗平均减少了82372.5度,从而减少了成本能耗,提高了經济效益,同时是装置操作平稳率大幅提升。从小组活动以来,已完成了预期目标,取得了较好的经济效益。主要体现在以下方面:
按每吨燃料气206元,每月节省71t,每度电0.7元,每个与节省82372.5度计算,通过小组活动,到目前连续运行5个月,累计节约:
(206×71+0.7×82372.5)×5=361433元
本次QC小组活动实施后,带来了非常显著的经济效益。