关于吸收稳定系统节能优化改造的研究

来源 :中国石油和化工标准与质量 | 被引量 : 0次 | 上传用户:q157194179
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【摘要】通过对炼油流程的优化,实现与二套常减压装置的原料热联合;与二套气分装置实现顶循外输热联合,与加氢改质装置实现柴油外送热联合。使装置改造后,3.5MPa蒸汽外输增加21.5t/h,1.0MPa蒸汽外输增加1.0t/h,外输热降减少3.0个能耗单位,装置总能耗下降3.468kgEo/t。
  
【关键词】 流程优化 节能 降耗
  
1 前言
  
180万吨/年ARGG装置于1999年10月建成投产。2009年为适应国Ⅲ汽油标准、配合产品升级,2009年8月~9月进行了MIPCGP技术应用改造。2010年9月装置进行了用能优化改造,实现与二套常减压装置的原料热联合;与二套气分装置实现顶循外输热联合,与加氢改质装置实现柴油外送热联合。
  
2 改造原因
  
装置加工能力180万噸/年,以减压渣油为主要原料(占53%左右),常渣占20%左右,2008年统计能耗67.41千克标油/吨,尽管装置采用了多产液化气方案,但与国内同类装置相比,能耗还是比较高的。
  
存在的主要用能问题是:装置冷进料,温度75℃左右,使中压产汽量减少约16t/ h;两器型式先天不足,多段供风的管式烧焦再生形式较正常的再生形式床层压降高出30kPa左右,造成烟机入口压力偏低,使电耗增加约2500kW;中压产汽偏低,除进料温度低的影响外,回炼轻汽油23t/h、分馏二中给稳定塔供热也是中压蒸汽产量偏低的重要因素;装置换热流程不够优化,分馏一中(抽出温度242℃)热量向温度低(100-110℃)的解吸塔底重沸器大量供热(11862.6kW),分馏二中(抽出温度280℃)向稳定塔底重沸器供热,存在能级浪费问题;柴油抽出热量、顶循热量和分馏一中热量作为低温热使用,较为浪费;进入省煤器的除氧水预热流程不合理,少产中压饱和蒸汽10t/h左右;装置塔顶油气热量大,可以进一步回收;雾化蒸汽、松动蒸汽和汽提蒸汽用量比一般装置用量大5t/h左右。
  
二套ARGG装置,开工期间,由于分馏部分一中回流建立较慢,导致稳定系统解析塔无热源,系统无法进行解析操作,被迫气压机入口放火炬,时间达几个小时,每小时放火炬七八十吨(压缩富气,主要成分液化气和汽油及瓦斯)损失达几十万,时间越长,损失越大。
  
3 改造后工艺流程说明
  
吸收塔顶操作压力~1.3MPa(绝),从D-10301来的压缩富气进入吸收塔C-10301自下而上逆流与来自D-10201来的粗汽油和补充吸收剂泵P-10304/1、2送来的稳定汽油(补充吸收剂)逆相接触。气体中的C3及C3以上的更重组分大部分被吸收,剩下含有少量吸收剂的气体(贫气)去再吸收塔C-10303,为了取走吸收时放出的热量,在吸收塔用P-10302/1-4分别抽出四个中段回流,经中段回流冷却器E-10307/1-8冷却后再返回吸收塔。在D-10301中平衡汽化得到的凝缩油由凝缩油泵P-10301/1、2抽出后,经解吸塔进料-稳定汽油换热器E-10302/1-2换热至55℃进入解吸塔C-10302顶部。解吸塔顶操作压力1.4MPa(绝),温度50℃,解吸塔底部由解吸塔底重沸器E-10301/1-2提供热量。用分馏部分中段回流作为热载体,以脱除凝缩油中的C2组份。塔底抽出的脱乙烷汽油送至汽油稳定系统。贫气从吸收塔顶出来进入再吸收塔C-10303,操作压力1.25MPa(绝)。与从分馏部分来的贫吸收油(轻柴油)逆流接触,以脱除气体中夹带的轻汽油组份,经吸收后的气体(干气)送至脱硫装置,富吸收油则靠再吸收塔的压力自流至E-10205/1-2,与贫吸收油换热后再返回分馏塔。
  
脱乙烷汽油从解吸收塔底出来,自压进入稳定塔进料换热器E-10303/1-4,和稳定汽油换热后进入稳定塔C-10304。塔的操作压力1.15MPa(g),丁烷和更轻的组份从塔顶馏出,经过塔顶冷凝冷却器E-10308/1-8冷却后进入塔顶回流罐D-10302,液体产品(液态烃)用稳定塔顶回流泵P-10305/1、2升压,大部分作为稳定塔顶回流,另一部分作为化工原料送至脱硫装置。稳定汽油自塔底靠本身压力依次进入E-10303/1-4、E-10302/1-2,换热后再进入稳定汽油—除盐水换热器E-10310/1-2、稳定汽油空冷器EC-10302/1-4、稳定汽油冷却器E-10309/1-2,冷却到40℃。一部分作为补充吸收剂用P-10304/1、2送至吸收塔,其余部分送往脱硫装置。稳定塔底重沸器E-10304/1-2的热源来自分馏部分第二中段循环回流和分馏塔一中段回流。
  
4 改造效果
  
现增加二中临时热源线,利用分馏二中回流从稳定塔返分馏塔的余热作为解析塔的热源,临时为解析塔加热,在装置开工初期,保证稳定系统有一定的解析能力,减少放火炬时间,减少损失,2011年11月8日开工时减少放火炬时间两至三小时以上,同时保证装置开工平稳,减少不凝气释放,减少由于开工不凝气释放对高瓦系统的冲击,达到安全平稳开工。
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