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关键词:清洁验证 存放时限残留限度
【中图分类号】F416.44 【文献标识码】A 【文章编号】1673-9026(2020)08-196-01
设备的清洁效果是影响产品生产质量的重要指标。本验证拟在A产品生产结束后,进行粉碎机清洁验证(本次清洁验证涉及的取样位置包括:粉碎机机体内壁、出料口、最终清洗液),旨在确认清洁后残留量限度在合理范围内,确保清洁过程合理、有效,降低设备清洁后残留物量不合格对后续生产带来的风险,从而证明A产品粉碎机清洁规程的可行性和清洁方法的可靠性。
一、设备验证流程概述
大清场时需要将槽车、自动喂料小车、粉碎机组拆卸的管路、筛粉机的筛网、除尘机的除尘袋等冲洗干净,将粉碎机内镗、外壁、筛粉机和除尘机机体清洁干净,同时需要将粉碎室、辅机室、除尘室、检测室的房间清洁消毒并更换回风介质。
待清洁时限通过连续三次实际生产中待清洁的最短时间确定。当月批次生产结束后,粉碎机静置24小时后进行清洁。大黄粉碎时待全部清洁结束后分别进行目视检测、最终清洗液检测和最难清洗部位棉签擦拭取样检测,直至连续三次试验结果均合格为止。群药粉碎时待全部清洁结束后进行目视检测。直至连续三次试验结果均合格为止。
二、设备清洁方法
粉碎机组:每批粉碎结束后,机器空转15分钟,将机器内物料排空,将筛粉机的筛网取出后将筛网内的残渣弃去,筛粉机内壁的药粉收集到物料袋内,检查筛网完好后,安装好待下批使用。每批将除尘机内及除尘袋附着的物料(检测过筛率合格)收集入物料袋中。大黄每生产8个批次,群药每生产5个批次时,进行一次粉碎机内镗的清洁,应使用专用刷清理干净,检查标准:无残留物料,无异物。
将自动喂料小车、粉碎机组管路、筛粉机筛网(专用)、除尘机的除尘袋(专用)拆卸后均用纯化水进行冲洗,自动喂料小车、粉碎机组管路用75%乙醇擦拭后纯化水擦拭干净,筛网和除尘袋冲洗后晾干。机身内镗用专用刷清理干净,并用75%乙醇擦拭。筛粉机和除尘机均用纯化水擦拭干净,用75%乙醇擦拭后纯化水擦拭干净。机体外表面用纯化水擦拭干净,然后使用75%乙醇擦拭一遍。切换品种时需要更换专用的除尘袋和筛网。
三、最难清洗部位及最难清洗物质的确定
粉碎工序中与物料直接接触的部件包括槽车、自动喂料小车、粉碎机、筛粉机、除尘机。机体内壁与药粉接触面积最大,不易清洗彻底,出料口易于残留药粉不易清洗,因此确定粉碎机的最难清洗部位为粉碎机机体内壁和出料口。槽车出料口易积聚物料,难清洗,故选择槽车出料口作为最终清洗液残留物取样点。
A产品的主要成分为大黄,成品及中间体检测也是以大黄酚结合蒽醌的含量做为检测指标的,另外大黄酚结合蒽醌在纯化水中溶解度较小,因此将其确定为最难清洗物质。
四、清洗验证标准
目视检测的残留物标准:清洗后目测机体内无可见异物
最终清洗液检测的残留物标准:药液残留物<0.01mg/ml
最难清洗部位棉球擦拭残留检测的残留物标准:药液残留物<0.000279mg/cm2
五、擦拭取样方法
残留物取样:用75%乙醇浸湿棉签,挤压以除去多余的液体,平稳而缓慢地擦拭取样表面。然后将棉签放入一次性培养皿中,密封后送样。擦拭时固定取样人员,擦拭力量尽量一致。擦拭面积:25cm2。
清洗液取样方法
取用乙醇涮洗的清洗液做为洗液法检测残留的样品,在清洗完成后,在清洗临近结束时在槽车出料口,先接取少量的乙醇清洗液将容量瓶的内部和瓶口润湿后弃去,然后取约100ml清洗液做为被检样品 ,按照样品检测方法对样品进行处理,进行浸泡液内大黄酚结合蒽醌残留量检测。
六、验证数据汇总
1.大黄粉碎生产所使用的粉碎机清洁验证目视检查数据:
试验第一批:粉碎机机体内壁目视检查合格,出料口目视检查合格,最终洗液目视检查合格。
试验第二批:粉碎机机体内壁目视检查合格,出料口目视检查合格,最终洗液目视检查合格。
试验第三批:粉碎機机体内壁目视检查合格,出料口目视检查合格,最终洗液目视检查合格。
结论:三批大黄粉碎生产所使用的粉碎机放置24小时后清洁,目视检查符合标准。
2.群药粉碎生产所使用的粉碎机清洁验证目视检查数据:
试验第一批:粉碎机机体内壁目视检查合格,出料口目视检查合格,最终洗液目视检查合格。
试验第二批:粉碎机机体内壁目视检查合格,出料口目视检查合格,最终洗液目视检查合格。
试验第三批:粉碎机机体内壁目视检查合格,出料口目视检查合格,最终洗液目视检查合格。
结论:三批群药粉碎生产所使用的粉碎机放置24小时后清洁,目视检查符合标准。
3. 大黄粉碎生产所使用的粉碎机清洁验证残留限度检测数据:
试验第一批:粉碎机机体内壁大黄酚结合蒽醌擦拭取样残留量0 mg/cm2,出料口大黄酚结合蒽醌擦拭取样残留量0 mg/cm2,最终洗液大黄酚结合蒽醌残留量0 mg/ml。
试验第二批:粉碎机机体内壁大黄酚结合蒽醌擦拭取样残留量0 mg/cm2,出料口大黄酚结合蒽醌擦拭取样残留量0 mg/cm2,最终洗液大黄酚结合蒽醌残留量0 mg/ml。
试验第三批:粉碎机机体内壁大黄酚结合蒽醌擦拭取样残留量0 mg/cm2,出料口大黄酚结合蒽醌擦拭取样残留量0 mg/cm2,最终洗液大黄酚结合蒽醌残留量0 mg/ml。
结论:三批大黄粉碎生产所使用的粉碎机清洁后,最难清洁部位棉球擦拭残留量和最终清洗液检测均符合标准。
大黄粉碎、群药粉碎生产所使用的粉碎机各连续验证三批,验证完全按照已批准的验证方案进行,所有操作均符合相关标准操作规程。通过对大黄粉碎、群药粉碎生产所使用的粉碎机生产结束放置24小时后清洁并进行清洁效果确认,大黄粉碎生产所使用的粉碎机待全部清洁结束后分别进行目视检测、最终清洗液检测和最难清洗部位棉球擦拭取样检测,连续三次试验结果均合格;群药粉碎生产所使用的粉碎机待全部清洁结束后进行目视检测,连续三次试验结果均合格;故将A产品生产所使用的粉碎机的待清洁时限定为24小时。该验证结果证明A产品生产所用的粉碎机使用后,在规定的时间内按规定的清洁方法进行清洁,清洁效果符合验证标准要求,清洁操作方法可行,按照规定的清洁方法清洁后可有效的避免影响后续生产产品的质量。
【中图分类号】F416.44 【文献标识码】A 【文章编号】1673-9026(2020)08-196-01
设备的清洁效果是影响产品生产质量的重要指标。本验证拟在A产品生产结束后,进行粉碎机清洁验证(本次清洁验证涉及的取样位置包括:粉碎机机体内壁、出料口、最终清洗液),旨在确认清洁后残留量限度在合理范围内,确保清洁过程合理、有效,降低设备清洁后残留物量不合格对后续生产带来的风险,从而证明A产品粉碎机清洁规程的可行性和清洁方法的可靠性。
一、设备验证流程概述
大清场时需要将槽车、自动喂料小车、粉碎机组拆卸的管路、筛粉机的筛网、除尘机的除尘袋等冲洗干净,将粉碎机内镗、外壁、筛粉机和除尘机机体清洁干净,同时需要将粉碎室、辅机室、除尘室、检测室的房间清洁消毒并更换回风介质。
待清洁时限通过连续三次实际生产中待清洁的最短时间确定。当月批次生产结束后,粉碎机静置24小时后进行清洁。大黄粉碎时待全部清洁结束后分别进行目视检测、最终清洗液检测和最难清洗部位棉签擦拭取样检测,直至连续三次试验结果均合格为止。群药粉碎时待全部清洁结束后进行目视检测。直至连续三次试验结果均合格为止。
二、设备清洁方法
粉碎机组:每批粉碎结束后,机器空转15分钟,将机器内物料排空,将筛粉机的筛网取出后将筛网内的残渣弃去,筛粉机内壁的药粉收集到物料袋内,检查筛网完好后,安装好待下批使用。每批将除尘机内及除尘袋附着的物料(检测过筛率合格)收集入物料袋中。大黄每生产8个批次,群药每生产5个批次时,进行一次粉碎机内镗的清洁,应使用专用刷清理干净,检查标准:无残留物料,无异物。
将自动喂料小车、粉碎机组管路、筛粉机筛网(专用)、除尘机的除尘袋(专用)拆卸后均用纯化水进行冲洗,自动喂料小车、粉碎机组管路用75%乙醇擦拭后纯化水擦拭干净,筛网和除尘袋冲洗后晾干。机身内镗用专用刷清理干净,并用75%乙醇擦拭。筛粉机和除尘机均用纯化水擦拭干净,用75%乙醇擦拭后纯化水擦拭干净。机体外表面用纯化水擦拭干净,然后使用75%乙醇擦拭一遍。切换品种时需要更换专用的除尘袋和筛网。
三、最难清洗部位及最难清洗物质的确定
粉碎工序中与物料直接接触的部件包括槽车、自动喂料小车、粉碎机、筛粉机、除尘机。机体内壁与药粉接触面积最大,不易清洗彻底,出料口易于残留药粉不易清洗,因此确定粉碎机的最难清洗部位为粉碎机机体内壁和出料口。槽车出料口易积聚物料,难清洗,故选择槽车出料口作为最终清洗液残留物取样点。
A产品的主要成分为大黄,成品及中间体检测也是以大黄酚结合蒽醌的含量做为检测指标的,另外大黄酚结合蒽醌在纯化水中溶解度较小,因此将其确定为最难清洗物质。
四、清洗验证标准
目视检测的残留物标准:清洗后目测机体内无可见异物
最终清洗液检测的残留物标准:药液残留物<0.01mg/ml
最难清洗部位棉球擦拭残留检测的残留物标准:药液残留物<0.000279mg/cm2
五、擦拭取样方法
残留物取样:用75%乙醇浸湿棉签,挤压以除去多余的液体,平稳而缓慢地擦拭取样表面。然后将棉签放入一次性培养皿中,密封后送样。擦拭时固定取样人员,擦拭力量尽量一致。擦拭面积:25cm2。
清洗液取样方法
取用乙醇涮洗的清洗液做为洗液法检测残留的样品,在清洗完成后,在清洗临近结束时在槽车出料口,先接取少量的乙醇清洗液将容量瓶的内部和瓶口润湿后弃去,然后取约100ml清洗液做为被检样品 ,按照样品检测方法对样品进行处理,进行浸泡液内大黄酚结合蒽醌残留量检测。
六、验证数据汇总
1.大黄粉碎生产所使用的粉碎机清洁验证目视检查数据:
试验第一批:粉碎机机体内壁目视检查合格,出料口目视检查合格,最终洗液目视检查合格。
试验第二批:粉碎机机体内壁目视检查合格,出料口目视检查合格,最终洗液目视检查合格。
试验第三批:粉碎機机体内壁目视检查合格,出料口目视检查合格,最终洗液目视检查合格。
结论:三批大黄粉碎生产所使用的粉碎机放置24小时后清洁,目视检查符合标准。
2.群药粉碎生产所使用的粉碎机清洁验证目视检查数据:
试验第一批:粉碎机机体内壁目视检查合格,出料口目视检查合格,最终洗液目视检查合格。
试验第二批:粉碎机机体内壁目视检查合格,出料口目视检查合格,最终洗液目视检查合格。
试验第三批:粉碎机机体内壁目视检查合格,出料口目视检查合格,最终洗液目视检查合格。
结论:三批群药粉碎生产所使用的粉碎机放置24小时后清洁,目视检查符合标准。
3. 大黄粉碎生产所使用的粉碎机清洁验证残留限度检测数据:
试验第一批:粉碎机机体内壁大黄酚结合蒽醌擦拭取样残留量0 mg/cm2,出料口大黄酚结合蒽醌擦拭取样残留量0 mg/cm2,最终洗液大黄酚结合蒽醌残留量0 mg/ml。
试验第二批:粉碎机机体内壁大黄酚结合蒽醌擦拭取样残留量0 mg/cm2,出料口大黄酚结合蒽醌擦拭取样残留量0 mg/cm2,最终洗液大黄酚结合蒽醌残留量0 mg/ml。
试验第三批:粉碎机机体内壁大黄酚结合蒽醌擦拭取样残留量0 mg/cm2,出料口大黄酚结合蒽醌擦拭取样残留量0 mg/cm2,最终洗液大黄酚结合蒽醌残留量0 mg/ml。
结论:三批大黄粉碎生产所使用的粉碎机清洁后,最难清洁部位棉球擦拭残留量和最终清洗液检测均符合标准。
大黄粉碎、群药粉碎生产所使用的粉碎机各连续验证三批,验证完全按照已批准的验证方案进行,所有操作均符合相关标准操作规程。通过对大黄粉碎、群药粉碎生产所使用的粉碎机生产结束放置24小时后清洁并进行清洁效果确认,大黄粉碎生产所使用的粉碎机待全部清洁结束后分别进行目视检测、最终清洗液检测和最难清洗部位棉球擦拭取样检测,连续三次试验结果均合格;群药粉碎生产所使用的粉碎机待全部清洁结束后进行目视检测,连续三次试验结果均合格;故将A产品生产所使用的粉碎机的待清洁时限定为24小时。该验证结果证明A产品生产所用的粉碎机使用后,在规定的时间内按规定的清洁方法进行清洁,清洁效果符合验证标准要求,清洁操作方法可行,按照规定的清洁方法清洁后可有效的避免影响后续生产产品的质量。