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【摘要】蒸汽辅助重力泄油(SAGD)技术以蒸汽作为热源,依靠凝析液的重力作用开采稠油,采收率可达60%-80%。通过对杜84馆陶西6个直井和水平井井组转入SAGD开发的认识,寻找出开发中存在的不足及问题,摸索动态调控办法,提高开发效果。
【关键词】超稠油 SAGD 认识 调控
按照SAGD总体开发规划,杜84馆陶西6个直井和水平井SAGD井组已于2009年1月开始,陆续转入SAGD开发。经过动态调控,对SAGD开发有了初步的认识,并取得一定效果,但同时开发中还存在着一些问题。本文针对开发中存在的实际问题进行探索和研究,以开发方案为基础,以动态监测为手段,以生产动态变化分析为主线,及时发现问题,不断优化调整,提高开发效果,全面实现方案设计指标。
1 概况
曙一区杜84块构造上位于辽河断陷西部凹陷西斜坡中段,开发目的层为上第三系馆陶组绕阳河油层。油藏构造为一北西向南东倾斜的单斜构造。平均有效厚度136m,单层厚度106m,属巨厚块状超稠油油藏。含油面积1.4km2,地质储量1835×104t。杜84馆陶西共覆盖含油面积0.83km2,地质储量1091×104t。2000年投入开发,2009年转入SAGD开发至今。
2 开发中存在的主要问题2.1 注汽能力不足问题:
杜84馆陶西SAGD设计注汽井22口(其中直井19口,水平井3口),目前正注汽井13口,设计日注汽量1960t/d,上半年实际注汽量1607t/d,平均日欠注353t/d。特别是7月11-17日因注汽炉子故障,日注汽量只能达到913 t/d,日欠注1047 t/d。
2.2 能量外溢问题
(1)水平井间能量外溢;馆平K58井组自2010年3月21日正式转SAGD以后,馆平K58-1开发效果逐步改善,到5月上旬日产液达到180 t/d,日产油30 t/d,但由于临井馆平57-1井受效,本井开发效果变差。b 直井间能量外溢;杜84馆陶西自2009年转入SAGD开发以来,直井一直靠汽窜生产。目前因汽窜严重,高含水或抽活关井15口。不仅影响直井正常生产,而且还影响水平井的开发效果 。
2.3 泵及杆的问题
杜84馆陶西SAGD共有水平井15口,仅2010年1-9月就检泵、杆共17井次,影响产量2574吨,严重影响正常生产。
2.4 监测问题
2010年上半年共有3口井(館H51、馆H53CH、馆H55)出现过监测不准的问题,给分析和调控带来不便。如:馆H53CH井目前1100米处温度监测不准,泵下压力监测不准。致使无法分析30K151井注汽对该井是否见效。
2.5 认识不清的问题:
从温度监测曲线上看出,馆H52井1240米及泵下温度上升较快,5月9日-6月5日30K151井停注,温度没有变化,6月5日-7月5日310151井停注,该处温度仍然没有变化。
3 动态调控主要做法及效果分析
针对SAGD开发过程中出现的问题,在对油层进行分析研究的基础上及时实施动态调控,有效改善了SAGD开发效果。
3.1 动态调控主要做法
杜84馆陶西SAGD开发遵循“三个调控原则”,实施“三种调控手段”。 三个调控原则:注汽井点平面均匀分布、蒸汽腔发育均衡,抑制单点突破。三种调控手段:稳定的泄油井点坚持注;汽腔发育较差的区域增加注汽井点;汽窜井点轮换注。
3.1.1 已形成蒸汽腔的稳定泄油井点坚持注
通过对杜84馆陶西已转直井-水平井组合井组的温度、压力监测曲线分析,确定杜84-62-K144、杜84-62-52、曙1-31-150、曙30-K151、杜84-56-150、曙1-31-K0149、杜84-52-146、杜84-50-148、杜84-50-144为见效井点。这些井点最大限度地保证注汽,培养蒸汽腔的发育,其它井点正在培养。
3.1.2 汽腔发育较差的区域增加注汽井点
从温度曲线上可以明显看出,馆H50井脚尖部分动用不好,由于该区域在特油 ,注汽跟不上,因此,为了尽快改善该区域开发效果,我们于2月份提出对该区域增加注汽井点,3月16日正式组织特油的6252井注汽。注汽后,从监测温度曲线看,1545米和1650米处温度均有所上升。由注汽前的83、98℃上升到目前的101.5、115.4℃。
3.1.3 汽窜井点轮换注
馆H53CH-55井组在09年11月份转入SAGD注汽以后,汽窜比较明显,因此我们选择注汽井点轮换注。该井组日产油由年初的21吨上升到9月份的78吨。馆H54井:1120-1200米处温度上升较快,我们选择杜84-52-146井与杜84-50-144井轮换注汽。通过合理调控,馆H54井日产液由年初的74吨上升到目前的254吨;日产油由年初的6.7吨上升到目前的38.1吨。
3.2 效果分析
杜84馆陶西SAGD,经过一年半的动态调控,与开发方案对比目前开发形势正常。主要体现在:
(1)井底压力、温度指标基本达到方案设计指标 ;
(2)采注比达到1:该区块自转SAGD以来,阶段注汽63.9394万吨阶段采液92.704万吨,阶段采油14.7273万吨,阶段采注比1.45,阶段油气比0.23。目前瞬时采注比1.27,瞬时油气比0.22。通过以上动态调控技术的实施,杜84馆陶SAGD取得阶段性进展。水平井日产油由初期的8吨上升到9月份的195吨,
4 认识及下步打算
(1)蒸汽辅助重力泄油(SAGD)是接替蒸汽吞吐开采超稠油的有效生产方式。由于在本区块刚刚实施,可借鉴的动态调控技术较少,因此,在实施过程中,我们借鉴特油成功经验的基础上,结合本区块的自身特点及生产动态变化情况,摸索总结出适合本区块特点的动态调控方法,并从边部开始试验,逐步向全区快实施。为下一步整个区快全面实施SAGD提供可借鉴的经验。
(2)目前本区块正在实施的是直井与水平井组合SAGD 开发方式,直井采出程度不同,导致水平段动用不均的情况,可通过注汽调整等措施予以解决。 注汽井点及注汽井段适宜是保证SAGD操作的基础。因此通过对温度、压力监测曲线分析,找出见效井点,见效井点坚持注汽;未见效井点加强注汽。通过监测资料分析未见效原因,及时调整。
(3)综合运用监测资料,可适时地掌握蒸汽腔的分布,水平段的动用状况以及水平井的温度、压力变化情况,通过注采参数、工作制度、注汽井点的调整,使SAGD操作趋于合理。
参考文献
[1] 王佩虎.蒸汽辅助重力泄油(SAGD)开发超稠油研究
[2] 鄢旭. SAGD开发影响因素研究
作者简介
杨金升(1974-)男,辽宁省盘锦市人,1994年7月参加工作,现工作在辽河油田曙光采油厂采油作业七区,高级技师。
【关键词】超稠油 SAGD 认识 调控
按照SAGD总体开发规划,杜84馆陶西6个直井和水平井SAGD井组已于2009年1月开始,陆续转入SAGD开发。经过动态调控,对SAGD开发有了初步的认识,并取得一定效果,但同时开发中还存在着一些问题。本文针对开发中存在的实际问题进行探索和研究,以开发方案为基础,以动态监测为手段,以生产动态变化分析为主线,及时发现问题,不断优化调整,提高开发效果,全面实现方案设计指标。
1 概况
曙一区杜84块构造上位于辽河断陷西部凹陷西斜坡中段,开发目的层为上第三系馆陶组绕阳河油层。油藏构造为一北西向南东倾斜的单斜构造。平均有效厚度136m,单层厚度106m,属巨厚块状超稠油油藏。含油面积1.4km2,地质储量1835×104t。杜84馆陶西共覆盖含油面积0.83km2,地质储量1091×104t。2000年投入开发,2009年转入SAGD开发至今。
2 开发中存在的主要问题2.1 注汽能力不足问题:
杜84馆陶西SAGD设计注汽井22口(其中直井19口,水平井3口),目前正注汽井13口,设计日注汽量1960t/d,上半年实际注汽量1607t/d,平均日欠注353t/d。特别是7月11-17日因注汽炉子故障,日注汽量只能达到913 t/d,日欠注1047 t/d。
2.2 能量外溢问题
(1)水平井间能量外溢;馆平K58井组自2010年3月21日正式转SAGD以后,馆平K58-1开发效果逐步改善,到5月上旬日产液达到180 t/d,日产油30 t/d,但由于临井馆平57-1井受效,本井开发效果变差。b 直井间能量外溢;杜84馆陶西自2009年转入SAGD开发以来,直井一直靠汽窜生产。目前因汽窜严重,高含水或抽活关井15口。不仅影响直井正常生产,而且还影响水平井的开发效果 。
2.3 泵及杆的问题
杜84馆陶西SAGD共有水平井15口,仅2010年1-9月就检泵、杆共17井次,影响产量2574吨,严重影响正常生产。
2.4 监测问题
2010年上半年共有3口井(館H51、馆H53CH、馆H55)出现过监测不准的问题,给分析和调控带来不便。如:馆H53CH井目前1100米处温度监测不准,泵下压力监测不准。致使无法分析30K151井注汽对该井是否见效。
2.5 认识不清的问题:
从温度监测曲线上看出,馆H52井1240米及泵下温度上升较快,5月9日-6月5日30K151井停注,温度没有变化,6月5日-7月5日310151井停注,该处温度仍然没有变化。
3 动态调控主要做法及效果分析
针对SAGD开发过程中出现的问题,在对油层进行分析研究的基础上及时实施动态调控,有效改善了SAGD开发效果。
3.1 动态调控主要做法
杜84馆陶西SAGD开发遵循“三个调控原则”,实施“三种调控手段”。 三个调控原则:注汽井点平面均匀分布、蒸汽腔发育均衡,抑制单点突破。三种调控手段:稳定的泄油井点坚持注;汽腔发育较差的区域增加注汽井点;汽窜井点轮换注。
3.1.1 已形成蒸汽腔的稳定泄油井点坚持注
通过对杜84馆陶西已转直井-水平井组合井组的温度、压力监测曲线分析,确定杜84-62-K144、杜84-62-52、曙1-31-150、曙30-K151、杜84-56-150、曙1-31-K0149、杜84-52-146、杜84-50-148、杜84-50-144为见效井点。这些井点最大限度地保证注汽,培养蒸汽腔的发育,其它井点正在培养。
3.1.2 汽腔发育较差的区域增加注汽井点
从温度曲线上可以明显看出,馆H50井脚尖部分动用不好,由于该区域在特油 ,注汽跟不上,因此,为了尽快改善该区域开发效果,我们于2月份提出对该区域增加注汽井点,3月16日正式组织特油的6252井注汽。注汽后,从监测温度曲线看,1545米和1650米处温度均有所上升。由注汽前的83、98℃上升到目前的101.5、115.4℃。
3.1.3 汽窜井点轮换注
馆H53CH-55井组在09年11月份转入SAGD注汽以后,汽窜比较明显,因此我们选择注汽井点轮换注。该井组日产油由年初的21吨上升到9月份的78吨。馆H54井:1120-1200米处温度上升较快,我们选择杜84-52-146井与杜84-50-144井轮换注汽。通过合理调控,馆H54井日产液由年初的74吨上升到目前的254吨;日产油由年初的6.7吨上升到目前的38.1吨。
3.2 效果分析
杜84馆陶西SAGD,经过一年半的动态调控,与开发方案对比目前开发形势正常。主要体现在:
(1)井底压力、温度指标基本达到方案设计指标 ;
(2)采注比达到1:该区块自转SAGD以来,阶段注汽63.9394万吨阶段采液92.704万吨,阶段采油14.7273万吨,阶段采注比1.45,阶段油气比0.23。目前瞬时采注比1.27,瞬时油气比0.22。通过以上动态调控技术的实施,杜84馆陶SAGD取得阶段性进展。水平井日产油由初期的8吨上升到9月份的195吨,
4 认识及下步打算
(1)蒸汽辅助重力泄油(SAGD)是接替蒸汽吞吐开采超稠油的有效生产方式。由于在本区块刚刚实施,可借鉴的动态调控技术较少,因此,在实施过程中,我们借鉴特油成功经验的基础上,结合本区块的自身特点及生产动态变化情况,摸索总结出适合本区块特点的动态调控方法,并从边部开始试验,逐步向全区快实施。为下一步整个区快全面实施SAGD提供可借鉴的经验。
(2)目前本区块正在实施的是直井与水平井组合SAGD 开发方式,直井采出程度不同,导致水平段动用不均的情况,可通过注汽调整等措施予以解决。 注汽井点及注汽井段适宜是保证SAGD操作的基础。因此通过对温度、压力监测曲线分析,找出见效井点,见效井点坚持注汽;未见效井点加强注汽。通过监测资料分析未见效原因,及时调整。
(3)综合运用监测资料,可适时地掌握蒸汽腔的分布,水平段的动用状况以及水平井的温度、压力变化情况,通过注采参数、工作制度、注汽井点的调整,使SAGD操作趋于合理。
参考文献
[1] 王佩虎.蒸汽辅助重力泄油(SAGD)开发超稠油研究
[2] 鄢旭. SAGD开发影响因素研究
作者简介
杨金升(1974-)男,辽宁省盘锦市人,1994年7月参加工作,现工作在辽河油田曙光采油厂采油作业七区,高级技师。