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[摘要]GH4145合金管材强度高,变形抗力大,变形后回弹大,成型精度难度大。该管材直径为24 mm,需形成直径为28mm的鼓包。通过进行滚压及聚氨酯涨型两种方式进行试验,通过各项试验指标对比,采取了聚氨酯涨型方法,该方法成型精度高,质量稳定,系效高,可形成快速成型能力。
[关键词]GH4145合金 聚氨脂胀形 滚压 套管
中图分类号:TG115.28 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2013)28-0006-01
一、成形工艺方案设计
1、设计结构与材料性能分析
GH4145合金套管结构如图1所示,毛料为Φ25.8×0.4的薄壁管,所有尺寸未标注公差,均可按HB5800-1999给定公差,考虑到配合要求,工艺给定圆弧顶点直径尺寸Φ28公差为±0.1。
图1零件图
GH4145合金强度高,变形抗力大,零件成型后回弹量大,要保证零件成形后的尺寸精度,难度很大。
2、工艺方案设计
经过分析制定了滚压成形工艺方案,即在车床上用滚刀将管子滚压至模具型槽内成形,如图2所示。由于零件整体变形量较小,管壁厚减薄量预估不会大于0.06(按HB5800-1999规定,允许的最小壁厚为0.3),可实际加工后测量。
图2滚压结构示意图
* 主要工艺路线如下:
下料→滚压→车扩口端→去毛刺→检验
二、工艺验证
1、滚压成形
根据设计结构,设计制造了图2所示的车床专用的滚压模具和滚刀,并开展了滚压成形工艺试验。由于滚刀弧段半径要小于模具弧段,在滚压过程中需要工人手动调整滚刀与模具的贴合,受模具结构影响此过程不可视。在实际试验过程中,就出现由于贴合不好,滚压后未达到名义尺寸情况,而且尺寸精度不稳定,合格率不高。
2、成形工艺方案改进
调整滚压工艺为聚氨脂胀形工艺。相对传统凸凹金属模具冲压成形而言,聚氨脂胀形属于柔性半模成形,具有压力均匀 ,贴模效果好,成形精度高的优点,可以满足套管零件成形要求。
圖3滚压结构示意图
* 改进工艺路线:
下料→胀形→车扩口端→去毛刺→线切割→去重熔层→检验
4、改进工艺验证
根据方案设计制造了胀形模具,完成了胀形试验。 试验结果很理想,试加工6件,尺寸Φ28最终控制在公差范围内,胀形后最小壁厚0.36,所有尺寸符合设计图要求。其中,胀形尺寸是通过调整油压机压力实现的,前3个零件压力偏大,适当降低后即可加工出合格零件。
三、结论
通过开展滚压成形和聚氨脂胀形工艺研究,均可加工出合格零件,取得显著效果。其中聚氨脂胀形工艺成形精度高,加工质量稳定,且加工效率及成本均优于滚压成形,可快速形成批量生产能力。
[关键词]GH4145合金 聚氨脂胀形 滚压 套管
中图分类号:TG115.28 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2013)28-0006-01
一、成形工艺方案设计
1、设计结构与材料性能分析
GH4145合金套管结构如图1所示,毛料为Φ25.8×0.4的薄壁管,所有尺寸未标注公差,均可按HB5800-1999给定公差,考虑到配合要求,工艺给定圆弧顶点直径尺寸Φ28公差为±0.1。
图1零件图
GH4145合金强度高,变形抗力大,零件成型后回弹量大,要保证零件成形后的尺寸精度,难度很大。
2、工艺方案设计
经过分析制定了滚压成形工艺方案,即在车床上用滚刀将管子滚压至模具型槽内成形,如图2所示。由于零件整体变形量较小,管壁厚减薄量预估不会大于0.06(按HB5800-1999规定,允许的最小壁厚为0.3),可实际加工后测量。
图2滚压结构示意图
* 主要工艺路线如下:
下料→滚压→车扩口端→去毛刺→检验
二、工艺验证
1、滚压成形
根据设计结构,设计制造了图2所示的车床专用的滚压模具和滚刀,并开展了滚压成形工艺试验。由于滚刀弧段半径要小于模具弧段,在滚压过程中需要工人手动调整滚刀与模具的贴合,受模具结构影响此过程不可视。在实际试验过程中,就出现由于贴合不好,滚压后未达到名义尺寸情况,而且尺寸精度不稳定,合格率不高。
2、成形工艺方案改进
调整滚压工艺为聚氨脂胀形工艺。相对传统凸凹金属模具冲压成形而言,聚氨脂胀形属于柔性半模成形,具有压力均匀 ,贴模效果好,成形精度高的优点,可以满足套管零件成形要求。
圖3滚压结构示意图
* 改进工艺路线:
下料→胀形→车扩口端→去毛刺→线切割→去重熔层→检验
4、改进工艺验证
根据方案设计制造了胀形模具,完成了胀形试验。 试验结果很理想,试加工6件,尺寸Φ28最终控制在公差范围内,胀形后最小壁厚0.36,所有尺寸符合设计图要求。其中,胀形尺寸是通过调整油压机压力实现的,前3个零件压力偏大,适当降低后即可加工出合格零件。
三、结论
通过开展滚压成形和聚氨脂胀形工艺研究,均可加工出合格零件,取得显著效果。其中聚氨脂胀形工艺成形精度高,加工质量稳定,且加工效率及成本均优于滚压成形,可快速形成批量生产能力。