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摘 要:硫回收装置,设有主燃烧炉一台,常规克劳斯催化剂两段,第三段加氢催化剂,第四段选择性氧化催化剂,尾气焚烧炉一台,为进一步实施减排目标,满足最新排放标准(SO2 200mg/m3),特对硫回收尾气实施二次脱硫排放技术改造。
关键词:克劳斯;硫回收;尾气处理;装置改进
引言
将硫回收第四段催化剂后焚烧前尾气送动力岛1#、2#260t/h煤粉锅炉掺烧,将尾气中少量的H2、CO、CS2、H2S、COS、S等燃烧后,与锅炉烟气一同进入脱硫脱硝装置,达到烟气达标排放的目的(达到DB37/664-2013山东省火电厂大气污染物排放标准超低排放第2号修改单:SO2 35 mg/m3)。1#、2#煤粉锅炉为一开一备,每台炉子单独运行均能满足掺烧要求。确保尾气掺烧后不影响锅炉产气量及安全稳定运行[1] 。
1 工艺方法研究
1.1原始设计流程
液硫捕集器D1202出口管线FG-1216-10"-A5B-ST70与液硫池喷射器J1201出口排放气管线PG-1218-3"/5"-A6B/A1B-JS40,在焚燒炉FH1202炉前合并后送入焚烧炉燃烧。
1.2改造后流程
液硫池喷射器J1201出口排放气管线PG-1218-3"/5"-A6B/A1B-JS40,空分外管廊,管线总厂约1700米,送至动力岛1#2#煤粉锅炉前1米,1米范围内至锅炉上二次风风口位置,由武汉锅炉集团工程有限公司设计施工[2] 。热动分部锅炉,进炉前尾气管线,设置总过滤器、快速切断阀、气动调节阀、放空阀、温度压力压差流量测点、燃烧器、阻火器、气体泄漏监测仪、DCS联锁等安全保护装置,确保尾气掺烧过程中,锅炉和燃烧系统的稳定运行,以及事故情况下的联锁切断。
因D1202出口尾气温度为120℃,沿途采用夹套管保温,热动分部要求在进炉前增加一台尾气加热器,位号E1001,采用锅炉1.0MPaG的蒸汽将硫回收尾气加热至150℃以上,确保进炉前尾气中水为气态,硫磺颗粒为液态。避免造成对炉壁的冷击和硫磺结晶堵塞过滤器。如遇热动锅炉故障或其他原因需将尾气切回焚烧炉时,人工现场至高空开启焚烧炉切断阀(①阀)用时较长且不方便,极易造成硫回收系统压力升高,甚至发生安全事故。所以申请对①阀门增加一台电动执行机构,能在硫回收DCS画面上实现远程开关操作;同时手动电动可切换,现场与中控都可以进行调节控制。
1.3夹套管设计流程
尾气夹套管尺寸为14"*16",管线号PG-1001-350-A5B-J、S5-1001-400-A1B-H,沿途配备一根4"的蒸汽管线S5-1002-100-A1B-H和一根3"的冷凝液管线SC-1001-80-A1B-H,用来提供尾气夹套管所需的热量及回收产生的冷凝液。
夹套管外管设计50米为一个独立单元,有一个蒸汽进口和一个冷凝液出口,中间蒸汽用DN40的跨接管连接,沿途共设计20个蒸汽分配站、20个冷凝液回收站。
1.4蒸汽及冷凝液流程
夹套管蒸汽来自工业园S5蒸汽管网(0.5MPaG低压蒸汽),自硫回收S5蒸汽管网甩头阀门送至动力岛锅炉界区,夹套管产生的冷凝液送至硫回收冷凝液罐,经泵加压后送至精致回收。
2 工艺设计数据
2.1投用前确认工作
确认热动锅炉具备接收硫回收尾气的条件,尾气管线所有隔离盲板都已拆除,硫回收系统开车完毕,焚烧炉FH1202运行正常,尾气送焚烧炉燃烧后,经烟囱排放。焚烧炉前甩头阀门(②阀)关闭,入炉切断阀(①阀HV1213)全开。确认硫回收富氧燃烧系统的联锁状态,避免系统压力波动,引起过氧燃烧、设备超温损坏事故。
2.2管线置换
打开尾气管线N3切断阀门,送至260t/h锅炉上二次风管线切断阀前,由热动岗位人员在炉前管线导淋处取样分析,直到取样合格,合格标准为O2≤0.5%,且连续两次取样合格。
2.3冷凝液罐提前投入运行
投用前的准备工作⑴检查电气、仪表连接状况,保证在正常及安全的情况下启动电源及投入运行,公用工程(循环水上回水)投用,调节罐顶部安装的自力式压力调节阀,将冷凝液罐的压力调节到0.20MPaG,保持罐内压力稳定。
2.4 投用步骤
按下冷凝液罐电控柜电源开关,动力指示灯亮,有电压显示,电控柜上运行开关转到“手动”档位置,开尾气管道冷凝液切断阀,向罐内加水(约50%液位),并关闭底部排污阀门,打开P01/P02泵进口阀门、增压回路阀门,循环冷却水上回水阀门,关闭出口阀门。将回路满水器上的排气阀打开,排尽回收泵及增压回路内气体并充满冷凝水。启动P01/P02泵,缓慢打开泵出口阀,将冷凝液送至精制回收。观察泵出口自力阀前压力表,通知保全,调节泵出口压力,打开自力式压力调节阀上的调节螺帽,拧动调节螺丝。
2.5尾气管线充压
净化中控人员确认甲醇洗、硫回收系统运行稳定,主燃烧炉、焚烧炉压力、温度在指标范围内。通知调度室、班长及热动分部锅炉岗位人员,微开焚烧炉前甩头阀门(②阀)给尾气管线充压,将尾气送至动力岛炉前管线,压力充至约0.03MpaG(主燃烧炉炉膛运行压力0.06MPaG)。
2.6尾气在线切换操作步骤
通知热动人员将炉前管线,手动切断阀、快速切断阀打开,调节阀微开5%个阀位,重点监控主燃烧炉炉膛压力,当压力下降时,及时联系热动,停止开大阀门,等待压力上涨至正常值后,再通知热动开阀。热动将尾气导入动力岛锅炉后,密切观察炉温及各项指标,如波动较大,通知车间将尾气退出,关闭快速切断阀。热动将尾气导入动力岛锅炉后,若运行稳定,将焚烧炉尾气切出,缓慢关闭入炉切断阀,中控人员及时调整燃料气及空气流量,保持焚烧炉温度,同时减少烟道气激冷空气流量,防止烟道管温度过低。焚烧炉不熄火,保持液硫池内的气体继续在焚烧炉内焚烧,消除现场恶臭;同时以备热动锅炉退气时能够迅速切换到焚烧炉,避免系统超压。尾气送至锅炉掺烧稳定后,总控人员应监控焚烧炉后尾气中的SO2在线分析数据不超过70ppm(200mg/m3)。
3 结论
尾气送动力岛锅炉掺烧后,受沿途阻力影响,硫回收系统压力上涨,主燃烧炉压力正常控制指标为0.06~0.08MPaG,(主燃烧炉及焚烧炉设计压力均为0.3MPaG)。保持硫回收系统运行稳定,严格控制三段出口比值仪成分(H2S≤1.0%Vol,SO2≤0.016%Vol,H2S/SO2≥30),控制H2S、SO2含量在指标范围内,不能造成现场环境恶臭及烟囱冒黄烟。控制好焚烧炉炉膛温度,不得低于800℃,及时调节燃料气流量及空气流量,防止炉膛灭火。严格控制选择氧化段R1204入口的空气流量,设计空气流量为115Nm3/h,正常运行指标为80~100 Nm3/h,防止尾气管线氧含量超标,超过混合气体爆炸极限。确保改造管道保温已全部完成,蒸汽管道暖管及投用期间,开启阀门要缓慢进行,并站在阀门侧面,作业人员佩戴安全防护用品,戴防护手套、防护眼镜。加强现场巡检,严防跑、冒、滴、漏对环境造成污染。正确判断和处理异常情况,如SO2、H2S等大量泄漏,须戴空气呼吸器进行处理,不可冒然前往。
参考文献:
[1] 王春光.云南某铅锌浮选高碱高砷尾矿再选回收硫试验研究[J].云南冶金,2017,(4):20-23.
[2] 王斌,魏振军.硫回收装置运行概况分析[J].化肥工业,2016,(3):23-27.
(作者单位:山东华鲁恒升化工股份公司)
关键词:克劳斯;硫回收;尾气处理;装置改进
引言
将硫回收第四段催化剂后焚烧前尾气送动力岛1#、2#260t/h煤粉锅炉掺烧,将尾气中少量的H2、CO、CS2、H2S、COS、S等燃烧后,与锅炉烟气一同进入脱硫脱硝装置,达到烟气达标排放的目的(达到DB37/664-2013山东省火电厂大气污染物排放标准超低排放第2号修改单:SO2 35 mg/m3)。1#、2#煤粉锅炉为一开一备,每台炉子单独运行均能满足掺烧要求。确保尾气掺烧后不影响锅炉产气量及安全稳定运行[1] 。
1 工艺方法研究
1.1原始设计流程
液硫捕集器D1202出口管线FG-1216-10"-A5B-ST70与液硫池喷射器J1201出口排放气管线PG-1218-3"/5"-A6B/A1B-JS40,在焚燒炉FH1202炉前合并后送入焚烧炉燃烧。
1.2改造后流程
液硫池喷射器J1201出口排放气管线PG-1218-3"/5"-A6B/A1B-JS40,空分外管廊,管线总厂约1700米,送至动力岛1#2#煤粉锅炉前1米,1米范围内至锅炉上二次风风口位置,由武汉锅炉集团工程有限公司设计施工[2] 。热动分部锅炉,进炉前尾气管线,设置总过滤器、快速切断阀、气动调节阀、放空阀、温度压力压差流量测点、燃烧器、阻火器、气体泄漏监测仪、DCS联锁等安全保护装置,确保尾气掺烧过程中,锅炉和燃烧系统的稳定运行,以及事故情况下的联锁切断。
因D1202出口尾气温度为120℃,沿途采用夹套管保温,热动分部要求在进炉前增加一台尾气加热器,位号E1001,采用锅炉1.0MPaG的蒸汽将硫回收尾气加热至150℃以上,确保进炉前尾气中水为气态,硫磺颗粒为液态。避免造成对炉壁的冷击和硫磺结晶堵塞过滤器。如遇热动锅炉故障或其他原因需将尾气切回焚烧炉时,人工现场至高空开启焚烧炉切断阀(①阀)用时较长且不方便,极易造成硫回收系统压力升高,甚至发生安全事故。所以申请对①阀门增加一台电动执行机构,能在硫回收DCS画面上实现远程开关操作;同时手动电动可切换,现场与中控都可以进行调节控制。
1.3夹套管设计流程
尾气夹套管尺寸为14"*16",管线号PG-1001-350-A5B-J、S5-1001-400-A1B-H,沿途配备一根4"的蒸汽管线S5-1002-100-A1B-H和一根3"的冷凝液管线SC-1001-80-A1B-H,用来提供尾气夹套管所需的热量及回收产生的冷凝液。
夹套管外管设计50米为一个独立单元,有一个蒸汽进口和一个冷凝液出口,中间蒸汽用DN40的跨接管连接,沿途共设计20个蒸汽分配站、20个冷凝液回收站。
1.4蒸汽及冷凝液流程
夹套管蒸汽来自工业园S5蒸汽管网(0.5MPaG低压蒸汽),自硫回收S5蒸汽管网甩头阀门送至动力岛锅炉界区,夹套管产生的冷凝液送至硫回收冷凝液罐,经泵加压后送至精致回收。
2 工艺设计数据
2.1投用前确认工作
确认热动锅炉具备接收硫回收尾气的条件,尾气管线所有隔离盲板都已拆除,硫回收系统开车完毕,焚烧炉FH1202运行正常,尾气送焚烧炉燃烧后,经烟囱排放。焚烧炉前甩头阀门(②阀)关闭,入炉切断阀(①阀HV1213)全开。确认硫回收富氧燃烧系统的联锁状态,避免系统压力波动,引起过氧燃烧、设备超温损坏事故。
2.2管线置换
打开尾气管线N3切断阀门,送至260t/h锅炉上二次风管线切断阀前,由热动岗位人员在炉前管线导淋处取样分析,直到取样合格,合格标准为O2≤0.5%,且连续两次取样合格。
2.3冷凝液罐提前投入运行
投用前的准备工作⑴检查电气、仪表连接状况,保证在正常及安全的情况下启动电源及投入运行,公用工程(循环水上回水)投用,调节罐顶部安装的自力式压力调节阀,将冷凝液罐的压力调节到0.20MPaG,保持罐内压力稳定。
2.4 投用步骤
按下冷凝液罐电控柜电源开关,动力指示灯亮,有电压显示,电控柜上运行开关转到“手动”档位置,开尾气管道冷凝液切断阀,向罐内加水(约50%液位),并关闭底部排污阀门,打开P01/P02泵进口阀门、增压回路阀门,循环冷却水上回水阀门,关闭出口阀门。将回路满水器上的排气阀打开,排尽回收泵及增压回路内气体并充满冷凝水。启动P01/P02泵,缓慢打开泵出口阀,将冷凝液送至精制回收。观察泵出口自力阀前压力表,通知保全,调节泵出口压力,打开自力式压力调节阀上的调节螺帽,拧动调节螺丝。
2.5尾气管线充压
净化中控人员确认甲醇洗、硫回收系统运行稳定,主燃烧炉、焚烧炉压力、温度在指标范围内。通知调度室、班长及热动分部锅炉岗位人员,微开焚烧炉前甩头阀门(②阀)给尾气管线充压,将尾气送至动力岛炉前管线,压力充至约0.03MpaG(主燃烧炉炉膛运行压力0.06MPaG)。
2.6尾气在线切换操作步骤
通知热动人员将炉前管线,手动切断阀、快速切断阀打开,调节阀微开5%个阀位,重点监控主燃烧炉炉膛压力,当压力下降时,及时联系热动,停止开大阀门,等待压力上涨至正常值后,再通知热动开阀。热动将尾气导入动力岛锅炉后,密切观察炉温及各项指标,如波动较大,通知车间将尾气退出,关闭快速切断阀。热动将尾气导入动力岛锅炉后,若运行稳定,将焚烧炉尾气切出,缓慢关闭入炉切断阀,中控人员及时调整燃料气及空气流量,保持焚烧炉温度,同时减少烟道气激冷空气流量,防止烟道管温度过低。焚烧炉不熄火,保持液硫池内的气体继续在焚烧炉内焚烧,消除现场恶臭;同时以备热动锅炉退气时能够迅速切换到焚烧炉,避免系统超压。尾气送至锅炉掺烧稳定后,总控人员应监控焚烧炉后尾气中的SO2在线分析数据不超过70ppm(200mg/m3)。
3 结论
尾气送动力岛锅炉掺烧后,受沿途阻力影响,硫回收系统压力上涨,主燃烧炉压力正常控制指标为0.06~0.08MPaG,(主燃烧炉及焚烧炉设计压力均为0.3MPaG)。保持硫回收系统运行稳定,严格控制三段出口比值仪成分(H2S≤1.0%Vol,SO2≤0.016%Vol,H2S/SO2≥30),控制H2S、SO2含量在指标范围内,不能造成现场环境恶臭及烟囱冒黄烟。控制好焚烧炉炉膛温度,不得低于800℃,及时调节燃料气流量及空气流量,防止炉膛灭火。严格控制选择氧化段R1204入口的空气流量,设计空气流量为115Nm3/h,正常运行指标为80~100 Nm3/h,防止尾气管线氧含量超标,超过混合气体爆炸极限。确保改造管道保温已全部完成,蒸汽管道暖管及投用期间,开启阀门要缓慢进行,并站在阀门侧面,作业人员佩戴安全防护用品,戴防护手套、防护眼镜。加强现场巡检,严防跑、冒、滴、漏对环境造成污染。正确判断和处理异常情况,如SO2、H2S等大量泄漏,须戴空气呼吸器进行处理,不可冒然前往。
参考文献:
[1] 王春光.云南某铅锌浮选高碱高砷尾矿再选回收硫试验研究[J].云南冶金,2017,(4):20-23.
[2] 王斌,魏振军.硫回收装置运行概况分析[J].化肥工业,2016,(3):23-27.
(作者单位:山东华鲁恒升化工股份公司)